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第8期 孙彦辉等:RH处理超低碳铝镇静钢的总氧预测模型及应用 .977 产需要,在线实时进行计算,为RH操作提供指导, (4)控制钢包渣中(Fe0+Mn0)含量.钢包渣 (1)预测RH处理终点时的总氧,已知初始氧 中(FeO十MnO)对RH处理最终所能达到的洁净度水 [0]o=540×10-6,钢包渣(Fe0十Mn0)=15%,由 平有重要影响.由图3可知,在处理时间为l3min 图3或式(14)可以得出,RH脱碳结束后再处理 条件下,渣中(Fe0十Mn0)=15%时,RH处理所能 13mim,[0]z可达到8.47×10-6水平. 达到的洁净度为8×10-6;渣中(Fe0十Mn0)= 10%时,RH处理所能达到的洁净度为6×10-6;渣 120 [01=540×104 100 钢包渣中(FeO+MnO) 中(Fe0十Mn0)=5%时,RH处理所能达到的洁净 5% 度为3.4×10-6.因此,有必要控制渣中(Fe0十 80 -一10% 159% Mn0)<10%,这样将使钢水洁净度有很大提高, 60 (5)控制初始氧[0]o,钢中初始氧[0]o越高 40 达到相同T[0]水平所需的时间越长.例如,当初始 20 主主主 氧[0]o=300×10-6,处理9min时[0].可达到8× 791113151719 10-6;而初始氧[0]o=700×10-6时,则需处理 从RH脱碳结束开始计时min 11min以上钢液洁净度才能达到同等水平,如图4 图3RH处理钢中氧的预测曲线 所示,因此,应该尽可能降低脱碳结束时钢中的氧 Fig.3 Oxygen prediction curves of steel in RH treatment process 含量,这对提高钢洁净度,节约成本有重要意义 (2)根据目标氧[0],确定RH初始的处理工艺 5结论 参数.在钢包渣(Fe0十Mn0)=10%情况下,若要 使RH处理结束时目标氧[0]:达到8×10-6的水 (1)建立了300t钢包RH处理过程中钢中氧 平,由图4或式(14)可以得出,初始氧[0]o=500× 含量的预测模型,由模型预测的[0]:与实际测定结 10-6时,脱碳结束后需再处理10min;初始氧[0]o= 果相比,其误差为一1×10-6~3.4×10-6 (2)由预测模型分析知,影响RH处理过程中 300X10-6时,脱碳结束后需再处理8min. 钢中总氧含量的因素有吹氩流量、浸渍管直径、处理 160- 140 时间、渣中(Fe0十MnO)含量、钢中初始氧等;促进 120 (Fe0+MnO)=10% 夹杂物上浮的手段有增大吹氩流量、增大浸渍管直 钢中初始氧10 +O/To] ±-300 径,但都有一个合适的范围. 500 6 (3)已知RH处理工艺条件来预测目标[0], -700 根据所要求的RH处理结束时目标[O]:确定应具 40 备的处理工艺参数,为实际生产操作者优化RH处 0 理工艺提供依据. 91113151719 从RH脱碳结束开始计时min 参考文献 图4RH处理钢中氧的预测曲线 [1]Kato Y,Nakato H.FujiT,et al.Fluid flow in ladle and its effect Fig.4 Oxygen prediction curves of steel in RH treatment process on decarburization rate in RH degasser.ISIJInt,1993,33(10): 1088 (3)预测最佳处理时间.在0~l0min内,随着 [2]Kishimoto Y,Yamaguchi K.Sakuraya T,et al.Decarburization 处理时间的延长,[0]:显著降低,在10~13min reaction in ultralow carbon iron melt under reduced pressure 内,随着处理时间的延长,[0]:变化较小.在13min IS1J1t,1993,33(3):391 以后,随着处理时间的延长,[0]:基本无变化,如图 [3]Fang D.Liu ZZ,Cai KK.Optimum process of RH treatment 3、图4所示 for ultralow carbon steel.J Univ Sci Technol Beijing.1999, 21(5):426 例如,渣中(Fe0+Mn0)=10%时,处理10min (方东,刘中柱,蔡开科.RH生产超低碳钢的工艺优化.北京 比处理5min时钢中总氧[0],减少82%;处理 科技大学学报,1999,21(5):426) 13min比处理10min钢中总氧[0],减少32%;处理 [4]Yamaguchi K.Kishimoto Y.Sakuraya T,et al.Effect of refin- 20min比处理13min时钢中总氧[0]:减少13%. ing conditions for utra low carbon steel on decarburization reaction 由此可知,处理时间在10~13min较合适,即 in RH degasser.ISIJ Int.1992.32(1):126 加Al脱氧后再处理5~8min较合适, (下转第1012页)产需要‚在线实时进行计算‚为 RH 操作提供指导. (1) 预测 RH 处理终点时的总氧.已知初始氧 [O]0=540×10—6‚钢包渣(FeO+MnO)=15%‚由 图3或式(14)可以得出‚RH 脱碳结束后再处理 13min‚[O] t 可达到8∙47×10—6水平. 图3 RH 处理钢中氧的预测曲线 Fig.3 Oxygen prediction curves of steel in RH treatment process (2) 根据目标氧[O] t 确定 RH 初始的处理工艺 参数.在钢包渣(FeO+MnO)=10%情况下‚若要 使 RH 处理结束时目标氧[O ] t 达到8×10—6的水 平‚由图4或式(14)可以得出‚初始氧[O]0=500× 10—6时‚脱碳结束后需再处理10min;初始氧[O]0= 300×10—6时‚脱碳结束后需再处理8min. 图4 RH 处理钢中氧的预测曲线 Fig.4 Oxygen prediction curves of steel in RH treatment process (3) 预测最佳处理时间.在0~10min 内‚随着 处理时间的延长‚[O ] t 显著降低.在10~13min 内‚随着处理时间的延长‚[O] t 变化较小.在13min 以后‚随着处理时间的延长‚[O] t 基本无变化‚如图 3、图4所示. 例如‚渣中(FeO+MnO)=10%时‚处理10min 比处理5min 时钢中总氧 [O ] t 减少82%;处理 13min比处理10min 钢中总氧[O] t 减少32%;处理 20min 比处理13min 时钢中总氧[O] t 减少13%. 由此可知‚处理时间在10~13min 较合适‚即 加 Al 脱氧后再处理5~8min 较合适. (4) 控制钢包渣中(FeO+MnO)含量.钢包渣 中(FeO+MnO)对 RH 处理最终所能达到的洁净度水 平有重要影响.由图3可知‚在处理时间为13min 条件下‚渣中(FeO+MnO)=15%时‚RH 处理所能 达到的洁净度为8×10—6 ;渣中(FeO + MnO) = 10%时‚RH 处理所能达到的洁净度为6×10—6 ;渣 中(FeO+MnO)=5%时‚RH 处理所能达到的洁净 度为3∙4×10—6.因此‚有必要控制渣中(FeO + MnO)<10%‚这样将使钢水洁净度有很大提高. (5) 控制初始氧[O]0.钢中初始氧[O]0 越高‚ 达到相同 T [O]水平所需的时间越长.例如‚当初始 氧[O]0=300×10—6‚处理9min 时[O] t 可达到8× 10—6 ;而初始氧 [ O ]0=700×10—6时‚则需处理 11min以上钢液洁净度才能达到同等水平‚如图4 所示.因此‚应该尽可能降低脱碳结束时钢中的氧 含量‚这对提高钢洁净度‚节约成本有重要意义. 5 结论 (1) 建立了300t 钢包 RH 处理过程中钢中氧 含量的预测模型‚由模型预测的[O] t 与实际测定结 果相比‚其误差为—1×10—6~3∙4×10—6. (2) 由预测模型分析知‚影响 RH 处理过程中 钢中总氧含量的因素有吹氩流量、浸渍管直径、处理 时间、渣中(FeO+MnO)含量、钢中初始氧等;促进 夹杂物上浮的手段有增大吹氩流量、增大浸渍管直 径‚但都有一个合适的范围. (3) 已知 RH 处理工艺条件来预测目标[O] t‚ 根据所要求的 RH 处理结束时目标[O] t 确定应具 备的处理工艺参数‚为实际生产操作者优化 RH 处 理工艺提供依据. 参 考 文 献 [1] Kato Y‚Nakato H‚Fuji T‚et al.Fluid flow in ladle and its effect on decarburization rate in RH degasser.ISIJ Int‚1993‚33(10): 1088 [2] Kishimoto Y‚Yamaguchi K‚Sakuraya T‚et al.Decarburization reaction in ultra-low carbon iron melt under reduced pressure. ISIJ Int‚1993‚33(3):391 [3] Fang D‚Liu Z Z‚Cai K K.Optimum process of RH treatment for ultra-low carbon steel.J Univ Sci Technol Beijing‚1999‚ 21(5):426 (方东‚刘中柱‚蔡开科.RH 生产超低碳钢的工艺优化.北京 科技大学学报‚1999‚21(5):426) [4] Yamaguchi K‚Kishimoto Y‚Sakuraya T‚et al.Effect of refin￾ing conditions for ultra low carbon steel on decarburization reaction in RH degasser.ISIJ Int‚1992‚32(1):126 (下转第1012页) 第8期 孙彦辉等: RH 处理超低碳铝镇静钢的总氧预测模型及应用 ·977·
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