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Vol.31 Suppl.1 刘剑辉等:EAF-LF(VD)VT工艺生产曲拐用钢S34MnV的洁净度研究 .139. m,是硫化物主要在钢锭中心区偏析所致[)];钢锭 大的达到140m 尾部出现的单个球形夹杂物直径均大于53m,最 (a) (b) () (d) (g) 图7锻锭中的夹杂物形貌和类型,钢锭帽口部位电镜图:(a)TiN(方形)一MS(椭圆形厂A203(深色)复合夹杂:(b)B类Al203夹杂;(c) A类MnS夹杂;钢锭尾部电镜图;(d)D类Ca0Si02一Mg0Alz03复合夹杂:(c)B类A2Os夹杂;()DS类夹杂,140hm;夹杂物金相图; (g)硫化物十氨化物:(h)B类Alz03夹杂(包裹着氮化物和硫化物):()DS类夹杂,130Hm 4结论 (4)提高搅拌功率,保证充足的软吹时间,促进 夹杂物上浮,适当提高浇注温度和采用好的发热剂 (1)精炼期大于15m的夹杂物百分比波动在 保护帽口的方法促进夹杂物上浮,减小钢锭底部沉 1.65%~10.34%之间,精炼后夹杂物数量为3个/ 积锥夹杂物的富集, mm2.各工序均有大型夹杂物存在,LF精炼期最大 研究表明,锻造后曲拐探伤不合格的主要原因 夹杂物达到230m,大尺寸夹杂的存在表明吹氩搅 是钢锭尾部含有大型夹杂物聚集部分的沉积锥不能 拌功率,炉渣吸附能力不足,不能将其排除钢液. 完全切除造成的 (2)钢锭尾部大型夹杂物的含量高于钢锭帽口 部位的含量,钢锭横截面上凝固前沿的柱状晶截获 参考文献 夹杂物的几率不同:钢锭帽口中间部位夹杂物的含 [1]Song S D.Hu C B.Research for Forging Process of Supergiant 量小于周边夹杂物含量为5.81mg/10kg:钢锭尾部 Crankshaft Used in Ships.Heavy Casting and Forging.2001, 中间部位夹杂物含量高于周边夹杂物含量为25.9 91(1):11 (宋士丹,胡朝备,特大型船用曲轴曲拐锻造工艺研究,大型 mg/10kg 铸锻件,2001,91(1):11) (3)锻造后钢锭帽口部位主要为锻造拉长的硫 [2]Sun Y M.Li D Z.Li YY,et al.Simulation and experiment 化物夹杂,伴随氧化物和少量氨化物夹杂;钢锭尾部 study of bending process of large marine crankthrow.Acta Metall 主要是B类夹杂和大量的DS类夹杂, Sin,2005,12:1261μm‚是硫化物主要在钢锭中心区偏析所致[6];钢锭 尾部出现的单个球形夹杂物直径均大于53μm‚最 大的达到140μm. 图7 锻锭中的夹杂物形貌和类型.钢锭帽口部位电镜图:(a) TiN(方形)-MnS(椭圆形)-Al2O3(深色)复合夹杂;(b) B 类 Al2O3 夹杂;(c) A 类 MnS 夹杂;钢锭尾部电镜图;(d) D 类 CaO-SiO2-MgO-Al2O3 复合夹杂;(e) B 类 Al2O3 夹杂;(f) DS 类夹杂‚140μm;夹杂物金相图; (g) 硫化物+氮化物;(h) B 类 Al2O3 夹杂(包裹着氮化物和硫化物);(i) DS 类夹杂‚130μm 4 结论 (1)精炼期大于15μm 的夹杂物百分比波动在 1∙65%~10∙34%之间‚精炼后夹杂物数量为3个/ mm 2.各工序均有大型夹杂物存在‚LF 精炼期最大 夹杂物达到230μm.大尺寸夹杂的存在表明吹氩搅 拌功率‚炉渣吸附能力不足‚不能将其排除钢液. (2)钢锭尾部大型夹杂物的含量高于钢锭帽口 部位的含量.钢锭横截面上凝固前沿的柱状晶截获 夹杂物的几率不同:钢锭帽口中间部位夹杂物的含 量小于周边夹杂物含量为5∙81mg/10kg;钢锭尾部 中间部位夹杂物含量高于周边夹杂物含量为25∙9 mg/10kg. (3)锻造后钢锭帽口部位主要为锻造拉长的硫 化物夹杂‚伴随氧化物和少量氮化物夹杂;钢锭尾部 主要是 B 类夹杂和大量的 DS 类夹杂. (4)提高搅拌功率‚保证充足的软吹时间‚促进 夹杂物上浮.适当提高浇注温度和采用好的发热剂 保护帽口的方法促进夹杂物上浮‚减小钢锭底部沉 积锥夹杂物的富集. 研究表明‚锻造后曲拐探伤不合格的主要原因 是钢锭尾部含有大型夹杂物聚集部分的沉积锥不能 完全切除造成的. 参 考 文 献 [1] Song S D‚Hu C B.Research for Forging Process of Supergiant Crankshaft Used in Ships.Heav y Casting and Forging‚2001‚ 91(1):11 (宋士丹‚胡朝备.特大型船用曲轴曲拐锻造工艺研究.大型 铸锻件‚2001‚91(1):11) [2] Sun Y M‚Li D Z‚Li Y Y‚et al.Simulation and experiment study of bending process of large marine crankthrow.Acta Metall Sin‚2005‚12:1261 Vol.31Suppl.1 刘剑辉等: EAF-LF(VD)-VT 工艺生产曲拐用钢 S34MnV 的洁净度研究 ·139·
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