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◆112 北京科技大学学报 第33卷 志,是钢的内在质量的保证指标.洁净钢控制技术 2.2.2氧、氮和氢含量的控制 包括两个方面的内容:一是减少钢中磷、硫、氨、氢等 首钢E36、E40冶炼工艺路线采用铁水预处 有害元素、杂质元素的含量:二是控制钢中非金属夹 理一转炉冶炼一LF炉外精炼一(RH真空脱气)一 杂物的数量和形态. 板坯连铸,该工艺路线可有效控制钢中氧、氨和氢等 2.2.1硫、磷含量的控制 元素含量 钢中的磷主要是通过转炉双渣法冶炼和控制后 降低转炉出钢氧含量,出钢过程中强化脱氧: 续工序回磷来实现的,E/F级船板钢成品平均磷质 LF炉采用白渣精炼,控制有效精炼时间,实现钢水 量分数稳定控制在了1.50×10-4以内 脱氧.RH真空处理进一步降低钢中的氧、氮及氢元 (1)转炉脱磷. 素含量.部分炉次钢水在LF炉处理后,钢中氢含量 转炉脱磷主要通过双渣冶炼,控制头批渣的倒 比较高时,经真空处理后,钢中的氢质量分数控制在 渣时间,目的是为了倒掉含大量磷酸亚铁的头批渣, 2×10-6以下,钢中氢含量的降低直接提高了E/F 保证终渣碱度,以便对钢水进一步脱磷,采用双渣工 级船板钢产品的内部质量及探伤合格率 艺转炉终点的磷可以控制在1×104之内 采用全保护浇铸,减少连铸过程二次氧化,防止 (2)后续工艺减少回磷 钢水吸氨,优化中间包流场,进一步减少钢中的氧含 转炉出钢时强化挡渣,下渣时采用“错包”操 量.首钢E/F级船板连铸坯中的氮质量分数基本控 作,有效地减少了转炉到钢包的下渣量,以避免钢水 制在6×10-5之内,总氧质量分数稳定控制在4× 回磷过多.此外,出钢时往钢包中加入合成渣以便 105之内. 对钢渣进行改质,可将精炼过程钢水回磷质量分数 2.2.3非金属夹杂物的控制 控制在5×10-5以内. 钢中非金属夹杂物对钢的塑性、韧性和疲劳性 钢中硫含量的控制主要通过铁水脱硫预处理、 能有不利的影响,直接影响钢的加工性能.夹杂物 控制转炉回硫和F炉精炼深脱硫来实现的,成品 对钢的性能的影响程度,主要取决于钢中夹杂物的 平均硫质量分数稳定控制在7×10-5以内. 数量、颗粒大小、形态及分布.夹杂物控制是生产中 (1)铁水脱硫预处理. 的一个技术难点,单从冶炼过程中的某一个环节进 包底加固硫剂,对固硫剂的成分进行了改进,然 行控制是无法保证钢中夹杂物检验的合格率,因此, 后兑铁水,兑完铁水在渣面撒铝粒进行渣面脱氧,采 提出了炼钢全流程控制技术对夹杂物的数量、形态 用喷吹颗粒镁进行脱硫预处理,喷吹后的渣中F0 进行严格控制. 含量降低;喷吹完毕进行扒渣操作,扒渣时加入聚渣 (1)夹杂物数量的控制. 剂,使脱硫渣在铁水表面上聚结成块,易于扒除.铁 船板钢的生产虽没有对夹杂物检验有严格的要 水脱硫预处理,脱后硫含量完全符合要求,平均脱硫 求,但认证过程中需要对其夹杂物进行检验并上交 率高达80%以上. 船级社总部,检验结果也作为认证是否合格的参考 (2)LF炉深脱硫 依据.为了满足工业化生产的需要,在治炼过程中 LF炉精炼采用控碳深脱硫冶炼工艺,在减少增 采取了以下工艺技术和措施对钢中夹杂物的数量进 碳的前提条件下,进行深脱硫处理,精炼结束后钢中 行控制 硫质量分数为7×10-5以内,冶炼工艺要点如下: ①优化转炉操作工艺,控制合适的转炉终点碳 ①控制转炉下渣量,保证钢包底部透气砖工作 含量,降低转炉终点钢水氧活度:出钢过程中采用 状态良好; AlFe脱氧,并向钢包中加入合成渣,采用渣洗操作, ②控制钢水到LF炉的温度,保证钢水脱硫的 促进脱氧产物形核长大和去除 热力学条件: ②LF炉采用白渣精炼,保证LF炉有效精炼时 ③加入高碱度精炼渣; 间,控制精炼渣的性能,提高精炼渣吸附夹杂物的能 ④脱硫时间控制在25min以内,精炼结束要求 力,控制钢包底吹氩气的流量促进脱氧产物充分上 钢渣氧化性及碱度 浮进入钢渣. 采用此工艺在有效地解决了LF炉精炼过程中 ③部分钢水前期钢质洁净度控制不理想时,可 的增碳问题的基础上,实现了快速、高效深脱硫,可 采用RH真空处理弥补.RH真空处理过程中控制 以缩短LF炉化渣、脱硫处理时间,缩短了治炼 提升氩气流量、最高真空度、深真空处理时间,进一 周期. 步降低钢中夹杂物:真空结束进行软吹和镇静,控制北 京 科 技 大 学 学 报 第 33 卷 志,是钢的内在质量的保证指标. 洁净钢控制技术 包括两个方面的内容: 一是减少钢中磷、硫、氮、氢等 有害元素、杂质元素的含量; 二是控制钢中非金属夹 杂物的数量和形态. 2. 2. 1 硫、磷含量的控制 钢中的磷主要是通过转炉双渣法冶炼和控制后 续工序回磷来实现的,E /F 级船板钢成品平均磷质 量分数稳定控制在了 1. 50 × 10 - 4 以内. ( 1) 转炉脱磷. 转炉脱磷主要通过双渣冶炼,控制头批渣的倒 渣时间,目的是为了倒掉含大量磷酸亚铁的头批渣, 保证终渣碱度,以便对钢水进一步脱磷,采用双渣工 艺转炉终点的磷可以控制在 1 × 10 - 4 之内. ( 2) 后续工艺减少回磷. 转炉出钢时强化挡渣,下渣时采用“错包”操 作,有效地减少了转炉到钢包的下渣量,以避免钢水 回磷过多. 此外,出钢时往钢包中加入合成渣以便 对钢渣进行改质,可将精炼过程钢水回磷质量分数 控制在 5 × 10 - 5 以内. 钢中硫含量的控制主要通过铁水脱硫预处理、 控制转炉回硫和 LF 炉精炼深脱硫来实现的,成品 平均硫质量分数稳定控制在 7 × 10 - 5 以内. ( 1) 铁水脱硫预处理. 包底加固硫剂,对固硫剂的成分进行了改进,然 后兑铁水,兑完铁水在渣面撒铝粒进行渣面脱氧,采 用喷吹颗粒镁进行脱硫预处理,喷吹后的渣中 FeO 含量降低; 喷吹完毕进行扒渣操作,扒渣时加入聚渣 剂,使脱硫渣在铁水表面上聚结成块,易于扒除. 铁 水脱硫预处理,脱后硫含量完全符合要求,平均脱硫 率高达 80% 以上. ( 2) LF 炉深脱硫. LF 炉精炼采用控碳深脱硫冶炼工艺,在减少增 碳的前提条件下,进行深脱硫处理,精炼结束后钢中 硫质量分数为 7 × 10 - 5 以内,冶炼工艺要点如下: ① 控制转炉下渣量,保证钢包底部透气砖工作 状态良好; ② 控制钢水到 LF 炉的温度,保证钢水脱硫的 热力学条件; ③ 加入高碱度精炼渣; ④ 脱硫时间控制在 25 min 以内,精炼结束要求 钢渣氧化性及碱度. 采用此工艺在有效地解决了 LF 炉精炼过程中 的增碳问题的基础上,实现了快速、高效深脱硫,可 以缩短 LF 炉化渣、脱硫处理时间,缩 短 了 冶 炼 周期. 2. 2. 2 氧、氮和氢含量的控制 首钢 E36、E40 冶炼工艺路线采用铁水预处 理—转炉冶炼—LF 炉外精炼—( RH 真空脱气) — 板坯连铸,该工艺路线可有效控制钢中氧、氮和氢等 元素含量. 降低转炉出钢氧含量,出钢过程中强化脱氧; LF 炉采用白渣精炼,控制有效精炼时间,实现钢水 脱氧. RH 真空处理进一步降低钢中的氧、氮及氢元 素含量. 部分炉次钢水在 LF 炉处理后,钢中氢含量 比较高时,经真空处理后,钢中的氢质量分数控制在 2 × 10 - 6 以下,钢中氢含量的降低直接提高了 E /F 级船板钢产品的内部质量及探伤合格率. 采用全保护浇铸,减少连铸过程二次氧化,防止 钢水吸氮,优化中间包流场,进一步减少钢中的氧含 量. 首钢 E /F 级船板连铸坯中的氮质量分数基本控 制在 6 × 10 - 5 之内,总氧质量分数稳定控制在 4 × 10 - 5 之内. 2. 2. 3 非金属夹杂物的控制 钢中非金属夹杂物对钢的塑性、韧性和疲劳性 能有不利的影响,直接影响钢的加工性能. 夹杂物 对钢的性能的影响程度,主要取决于钢中夹杂物的 数量、颗粒大小、形态及分布. 夹杂物控制是生产中 的一个技术难点,单从冶炼过程中的某一个环节进 行控制是无法保证钢中夹杂物检验的合格率,因此, 提出了炼钢全流程控制技术对夹杂物的数量、形态 进行严格控制. ( 1) 夹杂物数量的控制. 船板钢的生产虽没有对夹杂物检验有严格的要 求,但认证过程中需要对其夹杂物进行检验并上交 船级社总部,检验结果也作为认证是否合格的参考 依据. 为了满足工业化生产的需要,在冶炼过程中 采取了以下工艺技术和措施对钢中夹杂物的数量进 行控制. ① 优化转炉操作工艺,控制合适的转炉终点碳 含量,降低转炉终点钢水氧活度; 出钢过程中采用 AlFe 脱氧,并向钢包中加入合成渣,采用渣洗操作, 促进脱氧产物形核长大和去除. ② LF 炉采用白渣精炼,保证 LF 炉有效精炼时 间,控制精炼渣的性能,提高精炼渣吸附夹杂物的能 力,控制钢包底吹氩气的流量促进脱氧产物充分上 浮进入钢渣 . ③ 部分钢水前期钢质洁净度控制不理想时,可 采用 RH 真空处理弥补. RH 真空处理过程中控制 提升氩气流量、最高真空度、深真空处理时间,进一 步降低钢中夹杂物; 真空结束进行软吹和镇静,控制 ·112·
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