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增刊1 陈天明等:齿轮钢氧含量及夹杂物控制技术研究 ·169· 氩进行搅拌,LF精炼时间在45min左右.钢水RH 2.2.2氧含量控制分析 真空处理处理时间为15min,其中真空室内压力低 从图6可见,由于在出钢过程采用铝进行强脱 于300Pa的处理时间大于12min. 氧和渣洗,出钢后吹氩处理,将Al,控制在0.04%以 2.2试验结果 上,精炼前钢水的T[0]的质量分数已降低至12× 2.2.1精炼钢包渣组成 10-6~20×10-6.由图7可见,LF精炼结束时T[0] 8炉试验钢水LF精炼结束钢包渣组成情况见 随AL,增加而降低,将Al,控制在0.05%~0.06%, 表2,基本达到了热力学计算得到的控制范围 钢中T[0]在15×10-6左右. 表2LF精炼结束钢包渣组成 Table 2 Chemical compositions of the ladle slag after LF refining 化学成分(质量分数)/% Ca0 Mgo)/ CaO/Al2O; Ca0/Si0, Al203 CaF2 Ca0 Si02 MnO TFe Mgo SiO2 28.8 4.6 54.9 5.5 0.2 0.43 7.3 1.9 10.5 10.6 24.2~35.03.4~6.248.8~61.13.4-7.10.16~0.400.32-0.565.9-8.717.7~2.27.9-14.49.8w12.1 35 口【,F洁炼结求 25 。山特韩京 15 20 0 15 90 0.02 0.04 0.060.080.100,12 10 0 0 Alf经 图6F精炼前钢水AL,和T[O]的关系 10 15 20 CaO/SiO. Fig.6 Relation between the content of Al.and that of T[O]in mol- ten steel before LF refining 图8Ca0/SiO2对钢液T[0]的影响 Fig.8 Effect of Ca0/Si0,in slag on the content ofr [O]in molten 30 steel 5 20 降低,即采用较低A山,03含量的炉渣对降低钢水T 0 [0]含量有利.而当Ca01AL,03低于1.8~1.9,即 10 炉渣A山,0,超过25%后,T[0]含量随炉渣AL,03含 5 量增加而降低,即采用高A山,O3含量的炉渣对降低 钢水T[0]含量有利. 0.020.04 0.060.080.100.120.14 l呢 从图10可见,本试验LF精炼结束时钢包渣中 图7LF结束钢水AL,与T[O]的关系 (FeO+MnO)含量均很低,对钢水T[O]影响不大 35 Fig.7 Relation between the content of Al,and that of T[O]in mol- 。1.精拆后门01 口1H精炼后 ten steel after LF refining 30 ·沿中A,0 35 25 图8为LF和RH精炼结束时炉渣碱度与钢水 试样T[0]含量的关系.当炉渣Ca0/Si02在3.0~ 20 25 8.5范围时,LF和RH精炼结束时钢水T[O]含量 15 白 0 0 15 均随碱度增加而降低.但当碱度超过8.5后对钢水 10 0 T[0]含量的影响变得不再显著. 5 5 图9为LF和RH精炼结束时炉渣CaO/AL,O3 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 CaO/SiO, 和A山0含量与钢水T[0]的关系,可以看到,当炉 图9Ca0/A1203比和A203对T[0]的彩响 渣Ca0/AL,03大于1.8~1.9,即Al,03的质量分数 Fig.9 Effect of Ca0/Al,O ratio and the content of Al2O:in slag on 低于25%时,T[0]含量随炉渣AL,0,含量的减少而 the content of T[O]in molten steel增刊 1 陈天明等: 齿轮钢氧含量及夹杂物控制技术研究 氩进行搅拌,LF 精炼时间在 45 min 左右. 钢水 RH 真空处理处理时间为 15 min,其中真空室内压力低 于 300 Pa 的处理时间大于 12 min. 2. 2 试验结果 2. 2. 1 精炼钢包渣组成 8 炉试验钢水 LF 精炼结束钢包渣组成情况见 表 2,基本达到了热力学计算得到的控制范围. 2. 2. 2 氧含量控制分析 从图 6 可见,由于在出钢过程采用铝进行强脱 氧和渣洗,出钢后吹氩处理,将 Als控制在 0. 04% 以 上,精炼前钢水的 T[O]的质量分数已降低至 12 × 10 - 6 ~ 20 #10 - 6 . 由图 7 可见,LF 精炼结束时 T[O] 随 Als增加而降低,将 Als控制在 0. 05% ~ 0. 06% , 钢中 T[O]在 15 × 10 - 6 左右. 表 2 LF 精炼结束钢包渣组成 Table 2 Chemical compositions of the ladle slag after LF refining 化学成分( 质量分数) /% Al2O3 CaF2 CaO SiO2 MnO TFe MgO CaO/Al2O3 CaO/SiO2 ( CaO + MgO) / SiO2 28. 8 4. 6 54. 9 5. 5 0. 2 0. 43 7. 3 1. 9 10. 5 10. 6 24. 2 ~ 35. 0 3. 4 ~ 6. 2 48. 8 ~ 61. 1 3. 4 ~ 7. 1 0. 16 ~ 0. 40 0. 32 ~ 0. 56 5. 9 ~ 8. 7 17. 7 ~ 2. 2 7. 9 ~ 14. 4 9. 8 ~ 12. 1 图 6 LF 精炼前钢水 Als和 T[O]的关系 Fig. 6 Relation between the content of Als and that of T[O]in mol￾ten steel before LF refining 图 7 LF 结束钢水 Als与 T[O]的关系 Fig. 7 Relation between the content of Als and that of T[O]in mol￾ten steel after LF refining 图 8 为 LF 和 RH 精炼结束时炉渣碱度与钢水 试样 T[O]含量的关系. 当炉渣 CaO/SiO2 在 3. 0 ~ 8. 5 范围时,LF 和 RH 精炼结束时钢水 T[O]含量 均随碱度增加而降低. 但当碱度超过 8. 5 后对钢水 T[O]含量的影响变得不再显著. 图 9 为 LF 和 RH 精炼结束时炉渣 CaO/Al2O3 和 Al2O3 含量与钢水 T[O]的关系,可以看到,当炉 渣 CaO/Al2O3 大于 1. 8 ~ 1. 9,即 Al2O3 的质量分数 低于 25% 时,T[O]含量随炉渣 Al2O3 含量的减少而 图 8 CaO/SiO2 对钢液 T[O]的影响 Fig. 8 Effect of CaO/SiO2 in slag on the content ofT[O] in molten steel 降低,即采用较低 Al2O3 含量的炉渣对降低钢水 T [O]含量有利. 而当 CaO/Al2O3 低于 1. 8 ~ 1. 9,即 炉渣 Al2O3 超过 25% 后,T[O]含量随炉渣 Al2O3 含 量增加而降低,即采用高 Al2O3 含量的炉渣对降低 钢水 T[O]含量有利. 图 9 CaO/Al2O3 比和 Al2O3 对 T[O]的影响 Fig. 9 Effect of CaO/Al2O3 ratio and the content of Al2O3 in slag on the content of T[O]in molten steel 从图 10 可见,本试验 LF 精炼结束时钢包渣中 ( FeO + MnO) 含量均很低,对钢水 T[O]影响不大. ·169·
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