D0:10.133745.issn1001-053x.2007.s1.009 第29卷增刊1 北京科技大学学报 Vol.29 Suppl.1 2007年6月 Journal of University of Science and Technology Beijing Jun 2007 CaO-Mg铁水脱硫渣改性剂的实验研究 王时松) 谢兵)安昌遐2) 龙怡菊2) 蒲胜亮2) 1)重庆大学材料学院,重庆4000442)重庆钢铁有限责任公司,重庆400044 摘要重钢使用CO-Mg混合脱硫剂进行铁水预处理脱硫,脱硫渣流动性差、渣铁分离困难.解决这一问题的途径 一般是采用改性剂对脱硫渣进行改性.通过研究分析,在原有重钢改性剂的基础上对其进行组分的优化,优化后改性 剂的熔点930C,在1250C时黏度为0.627Ps:通过该改性剂改性的脱硫渣熔点在1350~1370°℃之间,黏度小于1 Ps.初步工业实践表明,该改性剂很好地改善了脱硫渣的物理性能,能解决渣铁分离的难题. 关键词铁水预处理:脱硫:脱硫渣:改性剂:物理性能 分类号TF704.3 通过铁水预处理将铁水硫含量控制到合理的范 基混合脱硫渣进行改性研究,并优化脱硫渣改性剂. 围内,可以缩短转炉治炼时间,提高转炉工作效率, 降低炼钢成本.铁水脱硫工艺普遍存在脱硫后扒渣 1 实验及其结果分析 铁损大、扒渣难的问题,通常混合喷吹CaO+Mg脱 1.1原料 硫工艺中,由于渣中带铁造成的铁损为4.958kg1 铁山.重庆钢铁有限责任公司炼钢厂(简称重钢) 实验用原料主要有铁水脱硫前渣、脱硫粉剂 从1998年开始进行铁水预处理脱硫,从生产实践来 (CaO和Mg)及含有SiO2、AlzO3、NaCO3、CaF2、 K2O和Na2O等组成的矿物及工业原料. 看,脱硫后的渣存在碱度高、流动性差等问题,造 1.2实验过程 成扒渣时间长,扒渣过程中大量铁水随着炉渣流失, 脱硫渣的物理性能用高温黏度测试计和半球点 铁水损失严重,直接影响到产量及钢铁料消耗指 标.文献2-3]认为重钢CaO-Mg基混合脱硫渣铁分 测试仪测定,脱前渣的化学成分见表1:根据理论 离困难的原因是脱硫渣粘稠、流动性差.通过合理 分析,以CaF2、SiO2、Na2CO3作为改性剂主要成分, 改性剂配方见表2,选取两组最佳的配方进行脱后 调整脱硫渣碱度,改善其物理性能,将有利于扒渣 渣的模拟实验. 和降低铁损.因此,我们在实验室对重钢CaO-Mg 表1脱前渣的化学成分(质量分数) SiOz Cao TiOz Al203 Mgo Mno FeO 33.43 38.27 1.32 2.47 15.32 9.88 0.6 0.34 表2脱硫渣改性剂的配方设计(质量分数) % (2)根据脱硫剂在铁水罐中的反应机理,实验 编号SiO2Al203Na2C03CaF2K0+Na0 时把Mg转换成MgO来计算脱后渣的重量. 1# 36.613 1.892 48.4 17.5 1.528 (3)同时考虑理论计算的脱硫剂使用量和重钢 2# 38.363 1.897 38.72 17.5 1.528 实际的使用量 3# 48.313 1.902 29.04 17.5 1.528 (4)选用某炉铁水罐的脱前渣作为基料,以确 4# 58.2631.907 19.3617.5 1.528 保脱前渣成分的稳定性. 5#68.2131.9129.6817.51.528 模拟脱后渣的配方见表3.在高温黏度测试计 模拟脱后渣的设计实验条件为: 和半球点测试仪上测试模拟渣的定点黏度和它的熔 (1)重钢铁水罐容量为100t,根据现场和实验 点,分析其性能,优化出最佳的改性剂配方及其用 室测量:通过计算,设定脱硫前渣的重量为1.3t. 量 收精日期:2007-02-18修回日期:2007-04-20 作者简介:王时松(1980一),男,硕士研究生第 29 卷 增刊 1 北 京 科 技 大 学 学 报 Vol.29 Suppl.1 2007 年 6 月 Journal of University of Science and Technology Beijing Jun 2007 收稿日期:2007−02−18 修回日期:2007−04−20 作者简介:王时松(1980⎯),男,硕士研究生 CaO-Mg 铁水脱硫渣改性剂的实验研究 王时松 1) 谢 兵 1) 安昌遐 2) 龙怡菊 2) 蒲胜亮 2) 1) 重庆大学材料学院,重庆 400044 2) 重庆钢铁有限责任公司,重庆 400044 摘 要 重钢使用 CaO-Mg 混合脱硫剂进行铁水预处理脱硫,脱硫渣流动性差、渣铁分离困难.解决这一问题的途径 一般是采用改性剂对脱硫渣进行改性.通过研究分析,在原有重钢改性剂的基础上对其进行组分的优化,优化后改性 剂的熔点 930°C,在 1250°C 时黏度为 0.627 Pa⋅s;通过该改性剂改性的脱硫渣熔点在 1350∼1370°C 之间,黏度小于 1 Pa⋅s.初步工业实践表明,该改性剂很好地改善了脱硫渣的物理性能,能解决渣铁分离的难题. 关键词 铁水预处理;脱硫;脱硫渣;改性剂;物理性能 分类号 TF704.3 通过铁水预处理将铁水硫含量控制到合理的范 围内,可以缩短转炉冶炼时间,提高转炉工作效率, 降低炼钢成本.铁水脱硫工艺普遍存在脱硫后扒渣 铁损大、扒渣难的问题,通常混合喷吹 CaO+Mg 脱 硫工艺中,由于渣中带铁造成的铁损为 4.958 kg/t 铁[1].重庆钢铁有限责任公司炼钢厂(简称重钢) 从 1998 年开始进行铁水预处理脱硫,从生产实践来 看,脱硫后的渣存在碱度高、流动性差等问题,造 成扒渣时间长,扒渣过程中大量铁水随着炉渣流失, 铁水损失严重,直接影响到产量及钢铁料消耗指 标.文献[2-3]认为重钢 CaO-Mg 基混合脱硫渣铁分 离困难的原因是脱硫渣粘稠、流动性差.通过合理 调整脱硫渣碱度,改善其物理性能,将有利于扒渣 和降低铁损.因此,我们在实验室对重钢 CaO-Mg 基混合脱硫渣进行改性研究,并优化脱硫渣改性剂. 1 实验及其结果分析 1.1 原料 实验用原料主要有铁水脱硫前渣、脱硫粉剂 (CaO 和 Mg)及含有 SiO2、Al2O3、Na2CO3、CaF2、 K2O 和 Na2O 等组成的矿物及工业原料. 1.2 实验过程 脱硫渣的物理性能用高温黏度测试计和半球点 测试仪测定,脱前渣的化学成分见表 1;根据理论 分析,以 CaF2、SiO2、Na2CO3 作为改性剂主要成分, 改性剂配方见表 2,选取两组最佳的配方进行脱后 渣的模拟实验. 表 1 脱前渣的化学成分(质量分数) % SiO2 CaO S TiO2 Al2O3 MgO MnO FeO 33.43 38.27 1.32 2.47 15.32 9.88 0.6 0.34 表 2 脱硫渣改性剂的配方设计(质量分数) % 编号 SiO2 Al2O3 Na2CO3 CaF2 K2O+Na2O 1# 36.613 1.892 48.4 17.5 1.528 2# 38.363 1.897 38.72 17.5 1.528 3# 48.313 1.902 29.04 17.5 1.528 4# 58.263 1.907 19.36 17.5 1.528 5# 68.213 1.912 9.68 17.5 1.528 模拟脱后渣的设计实验条件为: (1) 重钢铁水罐容量为 100 t,根据现场和实验 室测量;通过计算,设定脱硫前渣的重量为 1.3 t. (2) 根据脱硫剂在铁水罐中的反应机理,实验 时把 Mg 转换成 MgO 来计算脱后渣的重量. (3) 同时考虑理论计算的脱硫剂使用量和重钢 实际的使用量. (4) 选用某炉铁水罐的脱前渣作为基料,以确 保脱前渣成分的稳定性. 模拟脱后渣的配方见表 3.在高温黏度测试计 和半球点测试仪上测试模拟渣的定点黏度和它的熔 点,分析其性能,优化出最佳的改性剂配方及其用 量. DOI:10.13374/j.issn1001-053x.2007.s1.009