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·530 北京科技大学学报 第36卷 0.506%的CH,/N2二元混合气在0.4MPa的吸附压 通过均压阀门向吸附塔内充压.引入了抽真空排放 力下,提升到了1.132%.但是,这些研究并没有针 过程,利用真空泵将顺向降压过程强制完成,并且回 对吸附剂的特点来对变压吸附工艺进行改进和优 收了这部分气体与原料气混合后重新回到系统中, 化.因此,需要对原有的变压吸附工作方式进行改 提高了回收率.分别对排放气充压过程和抽真空排 进,以提高效率,降低能耗 放过程进行了实验研究,并对实验结果进行了分析 Ruthven等m指出,使用轻组分对吸附床进行 以此为基础,将排放气充压步骤和抽真空排放步骤 充压,有利于回收重组分作为产品气.Zheng等的 结合,开发出一套针对乏风瓦斯富集的变压吸附流 指出,使用原料气充压会导致吸附床过早穿透,不利 程,并与单独采用其中一种步骤的流程进行了对比 于重组分回收.现阶段针对瓦斯变压吸附提纯的研 实验结果为乏风瓦斯富集技术的工程应用提供技术 究,均使用原料气进行充压,对充压方式缺乏研究, 基础 针对乏风瓦斯的研究更是未见报道.并且,目前应 用的轻组分充压流程需增加多个阀门,增加了系统 1真空变压吸附实验研究 复杂性.另外,吸附剂的高空隙率也制约了重组分 1.1实验装置 的有效回收.顺向降压步骤通过降低吸附床空隙中 图1为带有排放气充压步骤和抽真空排放步 压力来提高产品气中重组分的含量;但降压过程只 骤的三塔真空变压吸附实验装置.实验所用气源 能在吸附压力较高时顺利完成,在吸附压力较低时 为甲烷与脱水空气的混合气,用以模拟煤矿乏风, 压降的幅度会减小,影响效果 其中甲烷的体积分数为0.2%,储存在气囊中.模 为此,本课题组搭建了一套三塔真空变压吸附 拟煤矿乏风经压缩机升压后,进入装有活性炭的 (VPSA)富集甲烷体积分数0.2%的乏风瓦斯的装 吸附塔进行变压吸附分离,整个实验装置通过 置,改进了轻组分充压过程,将吸附步骤中产生的排 PLC控制电磁阀的开关,实现分离富集过程的循 放气储存在缓冲罐中,利用缓冲罐与吸附塔的压差 环连续进行 空气 268 排放气 376 9 13X 区 4 P12 PI3- ⑧3⑧3 5210 A/D 9 料 6 44 44 74又 甲烷 产品气 1一压缩机:2一缓冲罐:3一质量流量计:4一电磁阀:5一吸附塔:6一节流子:7一单向阀:8一限压阀:9一甲烷体积分数检测仪:10一PLC: 11一上位计算机:12一真空泵:P一压力传感器:A/D一采集卡;13一活性氧化铝脱水罐:14一单片机:15一三位五通阀:16一高压气瓶 图1实验装置示意图 Fig.1 Schematic diagram of the experimental unit 为了实现排放气充压,在实验装置的顶端,设置 造成产品气的损失,所以设置回流管路,抽排气由此 了一个缓冲罐,用于储存吸附过程产生的排放气,缓 回流至压缩机进气端,与原来的原料气混合后,重新 冲罐有两个出口:一个为排放气出口,设置有节流子 进入系统工作 与单向阀,用于保压与防止倒吸;另一端为充压口, 实验中气体流量和吸附塔内的压力分别由质量 与吸附塔上端的均压阀相连,并设置一个电磁阀,用 流量计和压力传感器测得.使用在线甲烷体积分数 于控制充压时序.抽真空排放步骤依靠在吸附塔与 检测仪分别测量原料气、产品气和排放气中甲烷的 真空泵之间设置抽排阀门来实现.由于抽排步骤会 体积分数.北 京 科 技 大 学 学 报 第 36 卷 0. 506% 的 CH4 /N2 二元混合气在 0. 4 MPa 的吸附压 力下,提升到了 1. 132% . 但是,这些研究并没有针 对吸附剂的特点来对变压吸附工艺进行改进和优 化. 因此,需要对原有的变压吸附工作方式进行改 进,以提高效率,降低能耗. Ruthven 等[17]指出,使用轻组分对吸附床进行 充压,有利于回收重组分作为产品气. Zheng 等[18] 指出,使用原料气充压会导致吸附床过早穿透,不利 于重组分回收. 现阶段针对瓦斯变压吸附提纯的研 究,均使用原料气进行充压,对充压方式缺乏研究, 针对乏风瓦斯的研究更是未见报道. 并且,目前应 用的轻组分充压流程需增加多个阀门,增加了系统 复杂性. 另外,吸附剂的高空隙率也制约了重组分 的有效回收. 顺向降压步骤通过降低吸附床空隙中 压力来提高产品气中重组分的含量; 但降压过程只 能在吸附压力较高时顺利完成,在吸附压力较低时 压降的幅度会减小,影响效果. 为此,本课题组搭建了一套三塔真空变压吸附 ( VPSA) 富集甲烷体积分数 0. 2% 的乏风瓦斯的装 置,改进了轻组分充压过程,将吸附步骤中产生的排 放气储存在缓冲罐中,利用缓冲罐与吸附塔的压差 通过均压阀门向吸附塔内充压. 引入了抽真空排放 过程,利用真空泵将顺向降压过程强制完成,并且回 收了这部分气体与原料气混合后重新回到系统中, 提高了回收率. 分别对排放气充压过程和抽真空排 放过程进行了实验研究,并对实验结果进行了分析. 以此为基础,将排放气充压步骤和抽真空排放步骤 结合,开发出一套针对乏风瓦斯富集的变压吸附流 程,并与单独采用其中一种步骤的流程进行了对比. 实验结果为乏风瓦斯富集技术的工程应用提供技术 基础. 1 真空变压吸附实验研究 1. 1 实验装置 图 1 为带有排放气充压步骤和抽真空排放步 骤的三塔真空变压吸附实验装置. 实验所用气源 为甲烷与脱水空气的混合气,用以模拟煤矿乏风, 其中甲烷的体积分数为 0. 2% ,储存在气囊中. 模 拟煤矿乏风经压缩机升压后,进入装有活性炭的 吸附塔 进 行 变 压 吸 附 分 离,整个实验装置通过 PLC 控制电磁阀的开关,实现分离富集过程的循 环连续进行. 1—压缩机; 2—缓冲罐; 3—质量流量计; 4—电磁阀; 5—吸附塔; 6—节流子; 7—单向阀; 8—限压阀; 9—甲烷体积分数检测仪; 10—PLC; 11—上位计算机; 12—真空泵; PI—压力传感器; A/D—采集卡; 13—活性氧化铝脱水罐; 14—单片机; 15—三位五通阀; 16—高压气瓶 图 1 实验装置示意图 Fig. 1 Schematic diagram of the experimental unit 为了实现排放气充压,在实验装置的顶端,设置 了一个缓冲罐,用于储存吸附过程产生的排放气,缓 冲罐有两个出口: 一个为排放气出口,设置有节流子 与单向阀,用于保压与防止倒吸; 另一端为充压口, 与吸附塔上端的均压阀相连,并设置一个电磁阀,用 于控制充压时序. 抽真空排放步骤依靠在吸附塔与 真空泵之间设置抽排阀门来实现. 由于抽排步骤会 造成产品气的损失,所以设置回流管路,抽排气由此 回流至压缩机进气端,与原来的原料气混合后,重新 进入系统工作. 实验中气体流量和吸附塔内的压力分别由质量 流量计和压力传感器测得. 使用在线甲烷体积分数 检测仪分别测量原料气、产品气和排放气中甲烷的 体积分数. ·530·
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