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.340 北京科技大学学报 第30卷 数之间以及钻进参数与地层特征参数之间的相关性 转换可获得系统的动能,动能随孔深的变化如图1, 并不高13,可;在钻进过程中,钻进参数不仅与钻机 0 形式及钻进方式有关,还与钻头形式、钻头直径、冲 洗、排碴状态及其钻杆联接方式等有关,可见,基于 低动能区 钻进参数对地层的定量识别需要满足严格的、可比 的工作条件,即钻机/具形式、钻进方式及钴头规格 过渡区 -20 必须相同,因此,从钻进能量的角度来分析钻进参 数变化的综合特征,可消除不可比因素产生的限制. 25 高动能区 凿碎比功的概念早在20世纪60年代就已提 _30 出[8],作为岩石可钻性指标已在岩石可钻性分级中 -350040030120160202.402.80320360400 得到广泛使用[9,凿碎比功是基于冲击破碎钻进方 动能J 式进行的实验指标,对旋转钻进并不适用,而室内模 图1钻具动能随钻孔深度的变化曲线 拟实验又具有很大的局限性10],因此研究旋转钻进 Fig-1 Variation in kinetic of the drilling string with borehole depth 的钻进比功具有非常重要的意义,在此前的研究 中,已基于钻进过程监测系统的监测数据,对金刚石 1.2钻具有效轴力功随孔深的变化 钻进系统在风化花岗岩地层中的动能、轴力功、黏滞 有效轴压力来自钻机的加压一调压系统,在数 能耗、钻进总能量及钻进比功进行了分析,研究表 值上等于钻具系统的重量与下向轴压力之和,再与 明,金刚石钻进能量与岩石风化程度具有很好的响 上向调压力之差.其作用是使钻头在钻进过程中与 应关系,在全风化及强风化花岗岩地层中,旋转钻进 孔底岩石紧密接触,为钴头旋转破碎岩石提供必要 比功值明显低于冲击凿碎比功,在微风化的坚硬与 条件,有效轴力功随孔深的变化如图2. 极坚硬岩石中,旋转钻进比功则明显高于冲击凿碎 0 比功,本文在上述相同的实验条件下,对充填土风 化花岗岩地层的钻孔监测数据进行分析,从能量的 角度进一步检验了这一结论的正确性 -15 1 金刚石钻进能量随钻孔深度的变化 -20 本次研究仍基于钻孔过程监测系统(drilling -25 process monitoring system,DPM)),勘探场址为香 -30 港某充填土风化花岗岩地层,该地层由上覆充填土、 -3500.010.010020.020030.030.040040.050.05 全风化至微风化花岗岩组成,风化等级为V一Ⅱ级, 有效轴力功」 各层厚度不一,其中,充填土的厚度为0~7.10m 图2钻具有效轴力功随钻孔深度的变化曲线 实验钻探机为R一20型液压回转式钻机,垂直下向 Fig.2 Variation in effective thrust force energy with borehole depth 钻孔,岩芯钻进采用直径115mm金刚石钻头和 T2-101双筒岩芯套管,岩芯直径为84mm,钻杆线 1.3黏滞能随孔深的变化 质量为6.0kgm.钻孔的终孔深度为完整基岩以 黏滞能是指钻进过程中,排碴液(钻进液)与孔 下10m,钻孔过程中的压力、转速和位移等参数采 内钻具之间的黏滞阻力所消耗的摩阻能量,该能耗 用DPM系统进行实时监测,文中以某典型钻孔为 与岩石破碎无关,黏滞阻力包括两部分:其一为绕 例进行分析· 钻杆轴心同轴旋转所产生的摩阻;另一部分为钻具 1.1钻具动能随孔深的变化 向下推进过程中,液体沿钻孔轴相对向上运动而产 钴具系统由钻杆、钻杆联接部件、取样器及钻头 生的下向摩阻,由于钻进过程中钴具的推进速率通 构成。在钻机钻进过程中,钻机液压马达变速箱输 常很小,所以沿轴向产生的黏滞摩阻可以忽略不计, 出轴所输出的动能,由输出轴联接器传递给钻具系 根据能量守恒与转化原理,黏滞能通过黏滞摩 统,从而使钻具系统产生旋转运动,钴具系统在有 阻使排碴液产生与钻杆的同轴转动,因此在数值上 效轴压力的作用下通过旋转破碎岩石,采用DPM 等于液体旋转运动的动能,黏滞能随孔深的变化如 系统的监测数据(钻具系统的质量与转速),经计算 图3.数之间以及钻进参数与地层特征参数之间的相关性 并不高[1‚3‚5];在钻进过程中‚钻进参数不仅与钻机 形式及钻进方式有关‚还与钻头形式、钻头直径、冲 洗、排碴状态及其钻杆联接方式等有关.可见‚基于 钻进参数对地层的定量识别需要满足严格的、可比 的工作条件‚即钻机/具形式、钻进方式及钻头规格 必须相同.因此‚从钻进能量的角度来分析钻进参 数变化的综合特征‚可消除不可比因素产生的限制. 凿碎比功的概念早在20世纪60年代就已提 出[8]‚作为岩石可钻性指标已在岩石可钻性分级中 得到广泛使用[9].凿碎比功是基于冲击破碎钻进方 式进行的实验指标‚对旋转钻进并不适用‚而室内模 拟实验又具有很大的局限性[10]‚因此研究旋转钻进 的钻进比功具有非常重要的意义.在此前的研究 中‚已基于钻进过程监测系统的监测数据‚对金刚石 钻进系统在风化花岗岩地层中的动能、轴力功、黏滞 能耗、钻进总能量及钻进比功进行了分析.研究表 明‚金刚石钻进能量与岩石风化程度具有很好的响 应关系‚在全风化及强风化花岗岩地层中‚旋转钻进 比功值明显低于冲击凿碎比功‚在微风化的坚硬与 极坚硬岩石中‚旋转钻进比功则明显高于冲击凿碎 比功.本文在上述相同的实验条件下‚对充填土风 化花岗岩地层的钻孔监测数据进行分析‚从能量的 角度进一步检验了这一结论的正确性. 1 金刚石钻进能量随钻孔深度的变化 本次研究仍基于钻孔过程监测系统(drilling process monitoring system‚DPM) [3]‚勘探场址为香 港某充填土风化花岗岩地层‚该地层由上覆充填土、 全风化至微风化花岗岩组成‚风化等级为Ⅴ-Ⅱ级‚ 各层厚度不一.其中‚充填土的厚度为0~7∙10m. 实验钻探机为 R-20型液压回转式钻机‚垂直下向 钻孔‚岩芯钻进采用直径115mm 金刚石钻头和 T2-101双筒岩芯套管‚岩芯直径为84mm‚钻杆线 质量为6∙0kg·m -1.钻孔的终孔深度为完整基岩以 下10m.钻孔过程中的压力、转速和位移等参数采 用 DPM 系统进行实时监测.文中以某典型钻孔为 例进行分析. 1∙1 钻具动能随孔深的变化 钻具系统由钻杆、钻杆联接部件、取样器及钻头 构成.在钻机钻进过程中‚钻机液压马达变速箱输 出轴所输出的动能‚由输出轴联接器传递给钻具系 统‚从而使钻具系统产生旋转运动.钻具系统在有 效轴压力的作用下通过旋转破碎岩石.采用 DPM 系统的监测数据(钻具系统的质量与转速)‚经计算 转换可获得系统的动能‚动能随孔深的变化如图1. 图1 钻具动能随钻孔深度的变化曲线 Fig.1 Variation in kinetic of the drilling string with borehole depth 1∙2 钻具有效轴力功随孔深的变化 有效轴压力来自钻机的加压-调压系统‚在数 值上等于钻具系统的重量与下向轴压力之和‚再与 上向调压力之差.其作用是使钻头在钻进过程中与 孔底岩石紧密接触‚为钻头旋转破碎岩石提供必要 条件.有效轴力功随孔深的变化如图2. 图2 钻具有效轴力功随钻孔深度的变化曲线 Fig.2 Variation in effective thrust force energy with borehole depth 1∙3 黏滞能随孔深的变化 黏滞能是指钻进过程中‚排碴液(钻进液)与孔 内钻具之间的黏滞阻力所消耗的摩阻能量‚该能耗 与岩石破碎无关.黏滞阻力包括两部分:其一为绕 钻杆轴心同轴旋转所产生的摩阻;另一部分为钻具 向下推进过程中‚液体沿钻孔轴相对向上运动而产 生的下向摩阻.由于钻进过程中钻具的推进速率通 常很小‚所以沿轴向产生的黏滞摩阻可以忽略不计. 根据能量守恒与转化原理‚黏滞能通过黏滞摩 阻使排碴液产生与钻杆的同轴转动‚因此在数值上 等于液体旋转运动的动能.黏滞能随孔深的变化如 图3. ·340· 北 京 科 技 大 学 学 报 第30卷
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