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.1586 工程科学学报.第43卷,第12期 Reduction degree of iron ore 0 0.2 0.4 0.60.8 1.0 (a) (b) (c) 18 Burde surface 18 16 Solid temperature 16 Reduction degree of iron ore 0.1、 14 12 All is Fe;O 0) 6 All is Fe,O 40060080010001200140016001800 0 0.050.100.150.200.25 Solid temperature/K Reduction rate/m- 图7氧气高炉的热储备区与还原度分布.()还原度等值线图:(b)沿炉膛中心高度方向的还原度和炉料温度:(c)沿炉膛中心高度方向的还原 速率 Fig.7 Distributions of the thermal reserve zone and reduction degree of the oxygen blast furnacel (a)contour map of the reduction degree;(b)solid temperature and reduction degree of iron ore;(c)reduction rate along the furace center a 可上升17.7%.如果采用C02捕集封存技术,则可 实现CO2减排55%的良好效果.She等]做了传 统高炉和氧气高炉采用富氢气体喷吹的节碳潜力 对比研究.结果表明,传统高炉的减碳潜力仅为每 Case 2 吨铁38~56kg,而氧气高炉的减碳潜力为每吨铁 (b) Gas velocity/(m's-) 138kg.富氢碳循环氧气高炉理论最低碳消耗量为 每吨铁257kg.此外,李长乐等刚采用㶲分析方法 对氧气高炉喷吹气化炉重整煤气和传统高炉炼铁 主要㶲指数进行对比分析,发现传统高炉㶲效率 为83%,而氧气高炉的㶲效率可达91%. Song等o、Jin等、张欣欣等和金鹏基 于氧气高炉系统动力学模型和实际钢厂整体流程 Case 1 Case 2 Case 3 的生产运行数据,建立了钢铁制造流程的物质流 图8炉缸上升煤气与炉身喷吹煤气的交互作用网()不同工况下 和能量流模型,重点研究氧气高炉的应用对钢铁 风口配置方式的垂直视图(1,2一炉缸风口:3,4,5一炉身风口):(b)上 流程物质流和能量流的影响,并对氧气高炉钢铁 升气流对SIG的影响 Fig.8 Interaction between rising gas from the hearth and gas injected 流程的能耗和碳排放情况进行综合评估.通过碳 from the furnace shaf (a)vertical view of shaft tuyere configuration 素流分析,绘制出不同类型企业的能流图(图9,图 mode in different conditions (1,2-hearth tuyere;3,4,5-shaft tuyere); 中COG为焦炉煤气、BFG为高炉煤气、LDG为转 (b)impact of rising flow on SIG 炉煤气),在此基础上计算了两种类型企业的能耗 赵艺伟等[8%基于全生命周期方法提出了一套符合 及碳排放.与传统钢铁联合企业相比,配备TGR-OBF 中国钢铁企业现状的CO2排放计算方法,并计算 的钢铁联合企业综合能耗减少了17.7%,焦炭消耗 了钢铁企业的CO2排放量.薛庆国等7基于 量减少了39.6%,直接排放的C02减少了26.2%和 FOBF工艺分别计算氧气高炉和传统高炉的炼铁 56.5%(实施CO2捕集和封存).这进一步说明TGR- 工序能耗及CO2排放量,发现氧气高炉较传统高 OBF具有节能并降低碳排放的优势,综合来看氧 炉炼铁工序能耗降低10.4%,焦比下降16%,煤比 气高炉炼铁结合CO,捕集封存技术是一种可实现赵艺伟等[86] 基于全生命周期方法提出了一套符合 中国钢铁企业现状的 CO2 排放计算方法,并计算 了钢铁企业 的 CO2 排放量 . 薛庆国等 [87] 基 于 FOBF 工艺分别计算氧气高炉和传统高炉的炼铁 工序能耗及 CO2 排放量,发现氧气高炉较传统高 炉炼铁工序能耗降低 10.4%,焦比下降 16%,煤比 可上升 17.7%. 如果采用 CO2 捕集封存技术,则可 实现 CO2 减排 55% 的良好效果. She 等[88] 做了传 统高炉和氧气高炉采用富氢气体喷吹的节碳潜力 对比研究. 结果表明,传统高炉的减碳潜力仅为每 吨铁 38~56 kg,而氧气高炉的减碳潜力为每吨铁 138 kg. 富氢碳循环氧气高炉理论最低碳消耗量为 每吨铁 257 kg. 此外,李长乐等[89] 采用㶲分析方法 对氧气高炉喷吹气化炉重整煤气和传统高炉炼铁 主要㶲指数进行对比分析,发现传统高炉㶲效率 为 83%,而氧气高炉的㶲效率可达 91%. Song 等[90]、Jin 等[91]、张欣欣等[92] 和金鹏[85] 基 于氧气高炉系统动力学模型和实际钢厂整体流程 的生产运行数据,建立了钢铁制造流程的物质流 和能量流模型,重点研究氧气高炉的应用对钢铁 流程物质流和能量流的影响,并对氧气高炉钢铁 流程的能耗和碳排放情况进行综合评估. 通过碳 素流分析,绘制出不同类型企业的能流图(图 9,图 中 COG 为焦炉煤气、BFG 为高炉煤气、LDG 为转 炉煤气),在此基础上计算了两种类型企业的能耗 及碳排放. 与传统钢铁联合企业相比,配备 TGR−OBF 的钢铁联合企业综合能耗减少了 17.7%,焦炭消耗 量减少了 39.6%,直接排放的 CO2 减少了 26.2% 和 56.5%(实施 CO2 捕集和封存). 这进一步说明 TGR− OBF 具有节能并降低碳排放的优势,综合来看氧 气高炉炼铁结合 CO2 捕集封存技术是一种可实现 18 16 14 12 10 Height/m 8 6 4 2 0 18 16 14 12 10 Height/m 8 6 4 2 0 Solid temperature/K Reduction rate/m−1 (a) (b) (c) 400 600 800 1000 1200 1400 0 0.2 0.4 Reduction degree of iron ore Burde surface Solid temperature Reduction degree of iron ore All is Fe3O4 All is FewO 0.6 0.8 1.0 1600 1800 0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 0.7 0.6 0.9 图 7    氧气高炉的热储备区与还原度分布[41] . (a)还原度等值线图;(b)沿炉膛中心高度方向的还原度和炉料温度;(c)沿炉膛中心高度方向的还原 速率 Fig.7    Distributions of the thermal reserve zone and reduction degree of the oxygen blast furnace[41] : (a) contour map of the reduction degree; (b) solid temperature and reduction degree of iron ore; (c) reduction rate along the furnace center Case 1 Case 2 Case 3 Case 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 4 Case 2 Case 3 Gas velocity/(m·s−1) 0 1 2 3 4 5 6 7 (a) (b) 图 8    炉缸上升煤气与炉身喷吹煤气的交互作用[82] . (a)不同工况下 风口配置方式的垂直视图(1,2—炉缸风口;3,4,5—炉身风口);(b)上 升气流对 SIG 的影响 Fig.8    Interaction between rising gas from the hearth and gas injected from the furnace shaft[82] : (a) vertical view of shaft tuyere configuration mode  in  different  conditions  (1,2—hearth  tuyere;  3,4,5—shaft  tuyere); (b) impact of rising flow on SIG · 1586 · 工程科学学报,第 43 卷,第 12 期
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