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D0I:10.13374/i.issn1001-053x.2002.03.051 第24卷第3期 北京科技大学学报 Vol.24 No.3 2002年6月 Journal of University of Science and Technology Beijing Jun.2002 转炉污泥生产炼钢用氧化球团的试验 王习东” 董元篪)彭绍峰2》王福明) 李文超) 1)北京科技大学冶金学院理化系,北京1000832)华东治金学院冶金系,马鞍山243002 摘要以转炉污泥为原料,配入有机和无机复合结合剂,采用压制成型和低温焙烧的方法研 制了高性能转炉污泥球团,并探索了影响球团强度的各种因素,试验发现球团强度随着焙烧温 度的升高,球团强度增加,当温度达到大约873K时强度达到极值;当温度超过873K时,随着 有机结合剂及结晶水的挥发,球团强度又明显下降:当温度超过1300K时,固相扩散增加,并出 现液相烧结,因而球团强度显著增加.对影响球团强度的因素进行了模式识别分析,找到了目 标优化区,确定了适宜的球团生产工艺条件. 关键词转炉;污泥:球团:复合结合;综合利用 分类号TF702 转炉炼钢污泥的主要成分为氧化铁及氧化 析.(2)配料.以转炉污泥为基本原料,配加不同 钙,这些都是有益的金属原料及造渣用熔剂.但 含量的有机结合剂和无机结合剂等.(3)混料.使 是由于转炉炼钢污泥粒度细小、含水量高及不 各种物料充分混合.(4)压球.以5MPa的的压 易与其他物料混合,使其作为高炉冶炼的烧结 力把混合料压制成型.(⑤)干燥.生球在空气中自 矿原料非常困难.目前,各大钢厂的转炉污泥大 然干燥24h.(6)烧结.考虑到转炉炼钢用氧化球 量堆积,不仅浪费了资源,而且造成环境污染 团对球团强度要求较低,为降低生产及设备成 转炉炼钢污泥球团代替炼钢用氧化铁皮或 本,试验采用低温烧结的方法.(7)性能检测.检 澳矿将是转炉污泥最合理的,可以大量利用.本 测球团的强度及成分变化等 文以马鞍山钢铁公司第三钢铁厂的转炉污泥为 由于生球在烧结前需具有一定的强度以保 原料,利用有机和无机复合结合机理,采用压制 证厂内运输的需要,适当加人有机结合剂可提 成型和低温焙烧的方法研制了高性能转炉污泥 高生球的室温强度.膨润土是球团的常用的无 球团,探索了影响污泥球团强度的各种因素. 机结合剂,但是,膨润土中SO2含量很高,在炼 钢生产中将明显增加炉渣及造渣剂用量.用生 1试验原料及步骤 石灰部分代替膨润土不仅减少SO,等脉石成分 试验用转炉污泥组成的质量分数TFe为 的加入,而且生石灰本身是炼钢生产中必不可 58.42%,Fe0为52.04%,Ca0为13.06%,Si02为 少的造渣剂 3.06%,Mg0为1.99%,C为2.65%,其他为% 2试验结果 1.97%. 试验用无机结合剂分别为生石灰(B1)和膨 用各原料组成的试样压球后在不同温度下 润土(B2):有机结合剂为作者研制的A1与A2 进行焙烧,并检测其耐压强度,试验结果如图 复合结合剂,A1与A2分别为聚丙烯酰胺和羧 14所示.对部分试样进行了2m落下试验,结 甲基纤维素配加适量的增粘剂、增强剂、快干剂 果如表1所示.从表1可以看出,转炉污泥球团 和分散剂复合而成.转炉污泥制备铁矿球团的 的落下强度与其耐压强度基本吻合. 的试验步骤如下:(1)分析.对试验用转炉污泥及 由图14和表1可以看出,温度对球团强 无机结合剂等进行化学成分(包括含水量)分 度的影响规律非常清楚,随着焙烧温度的升高, 收稿日期2001-1204王习东男,40岁,副教授 球团强度升高,当温度大约为873K时达到最 *国家自然科学基金资助课题N0.50174026)第 卷 第 期 年 月 北 京 科 技 大 学 学 报 转炉污 王 习 东 ” 生产炼钢用 氧化球 团的试验 董元旎 ” 彭绍峰 , 王福 明 ” 李文超 ‘ ’ 北京科技大学冶金学院理化系 , 北京 华东冶金学院冶金系 , 马鞍山 摘 要 以转炉 污泥为原料 , 配人有机和无机复合结合剂 , 采用 压制成型 和低温焙烧 的方法研 制 了高性能转炉 污 泥球团 ,并探索了影 响球团强度 的各种 因素 试验发现球 团强度 随着焙烧温 度的升高 , 球团强度增加 , 当温度达到大约 时强度达到极值 当温度超 过 时 , 随着 有机结合剂及结晶水的挥发 , 球团强度又 明显下 降 当温度超过 时 , 固相扩散增加 , 并 出 现液相烧结 , 因而球团强度显著增加 对影 响球 团强度 的因素进行 了模式识别分析 , 找到了 目 标优化 区 , 确定 了适 宜 的球 团生 产工艺条件 关键词 转炉 污 泥 球 团 复合结合 综合利用 分 类号 转炉 炼钢污 泥 的主要成分为氧化铁及氧化 钙 ,这些都是有益 的金 属 原料及造渣用 熔剂 但 是 由于 转炉炼钢污 泥粒度 细小 、 含水量 高及 不 易与其他物料混合 , 使其作为高炉冶炼 的烧结 矿原料非常困难 目前 , 各大钢厂 的转炉 污泥大 量堆积 , 不 仅浪费 了 资源 , 而且造成环境污 染 转炉炼钢污 泥球 团代替炼钢用 氧化铁皮或 澳矿将是转炉污泥最合理 的 , 可 以大量利用 本 文 以 马鞍 山钢铁公司第三钢铁厂 的转炉 污泥为 原料 , 利用有 机和无机复合结合机理 , 采用压制 成型 和低温焙烧 的方法研制 了高性能转炉 污泥 球 团 ,探索 了影 响污 泥球 团 强度 的各种 因素 试验原料及步骤 试验用 转 炉 污 泥组 成 的质 量 分数 为 , 为 , 为 , 为 , 为 , 为 , 其他 为 试验用 无机结合剂 分别 为生石灰 和膨 润 土 有机结合剂 为作者研制 的 与 复合结合剂 , 与 分别为聚丙烯酞胺 和 梭 甲基纤维素配加适量 的增粘剂 、 增强剂 、 快干剂 和 分散剂复合而 成 转炉 污 泥制备铁矿球 团 的 的试验步骤如下 分析 对试验用 转炉污 泥及 无机结合剂等进行化学成分 包括含水量 分 收稿 日期 一 刁 王 习 东 男 , 岁 , 副教授 国家 自然 科学基金资助课题困 析 配料 以 转炉 污 泥 为基本原料 , 配 加不 同 含量 的有机结合剂和无机结合剂等 混料 使 各种物料充分混合 压球 以 的的压 力把混合料压制成型 干燥 生球在空气 中 自 然干燥 烧结 考虑 到转炉炼钢用 氧化球 团对球 团强 度要求较低 , 为降低 生产及设备成 本 , 试验采用低 温烧结 的方法 性 能检测 检 测球 团 的强 度及成分变化等 由于生球在烧结前需具有一定 的强度 以保 证厂 内运 输 的需要 , 适 当加人有机结合剂可 提 高生 球 的室 温强度 膨润 土是球 团 的常用 的无 机结合剂 , 但是 , 膨润 土 中 含量很高 , 在 炼 钢生 产 中将 明显增加炉 渣及造渣 剂用 量 用 生 石灰部分代替膨润 土不仅减少 等脉石成分 的加人 , 而且生 石灰本身是炼钢生 产 中必不 可 少 的造渣 剂 试验结果 用 各原料组 成 的试样 压球后 在不 同温度下 进行焙烧 , 并检测 其耐压强 度 , 试验结果 如 图 礴 所示 对部分试样进行 了 落下 试验 , 结 果如表 所示 从表 可 以 看 出 , 转炉 污泥球 团 的落下 强 度与其耐压强 度基本 吻合 由图 碎 和 表 可 以 看 出 , 温度对球 团 强 度 的影 响规律非常清楚 , 随着焙烧温度 的升高 , 球 团 强度 升高 , 当温度 大约 为 时达 到最 DOI :10.13374/j .issn1001-053x.2002.03.051
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