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第9期 韩建军等:钢包底吹氩搅拌特性 .1089. 120 平均到单位质量的钢水的搅拌功减小,使得混匀时 100 间变长 4结论 560 40 (1)影响钢包底吹氩过程的熔池搅拌特性的因 30 素很多,本研究考虑了修正弗劳德准数、液气密度 比、熔池深径比和吹气位置.研究结果表明,各因素 300 60090012001500 0/Lh) 对评价指标的影响均显著, 图7Q。一的关系图 (2)在本研究中各因素的变化幅度下,各因素 Fig 7 Relationship beween Qm and t 按显著性大小排序为:液气密度比、修正弗劳德准 数、熔池深径比和吹气位置,实验若采用单种气体 平均值)从图中可以看出随着密度比的增加,谐时 进行模拟,实验结果与原型之间必然存在误差. 性准数也增大,即吹入气体量一定时,气体密度越 (3)评价指标与各影响因素之间的函数关系为 小,混匀时间越长 H=3.133π852(Fr'X10)025w0.17元73 原型的液气密度比(钢液密度与氩气密度之 (4)本研究的钢包吹气位置设在单孔0.5R处 比)为3993则对应的H约为2674结合图7可 搅拌效果最好;随着气体流量的增加,特别是气体流 知,实验过程中若采用单种气体进行模拟,实验结果 量较小时,混匀时间显著减小 与原型之间势必会存在误差 (5)本研究选用的评价指标和影响因素均为量 6000 纲为1的特征数,所得结论同样适用于与本研究中 5000 钢包内部几何结构相似的其他LF炉钢包, 4000 3000 参考文献 2000外 [1]Feng JH.LiB B WeiG Z etal Effect of different bottom blo- 1000外P wing argon methods on LF mefinng J Univ Sci Technol Beijng 2009,31(Suppl1):7 4000 8000 12000 元。 (冯聚和,李博斌,魏国增,等.钢包底吹氩方式对LF精炼的 影响.北京科技大学学报,2009.31(增刊1):7) 图8Ho的关系图 [2]Zhu M Y.Xiao Z Q Ma thenatical and Physical Siultion of Fig8 Relationship beween Ho and e Molten Steel for Refning Process Beijing Metallurgical Industry Press 1998 3.3.4深径比 (朱苗勇,萧泽强。钢的精炼过程数学物理模拟,北京:冶金 图9为深径比与谐时性准数之间的关系图,气 工业出版社,1998) 体流量一定时,熔池越深,气体具有的浮力势能越 [3]NakanishiK.Fujii T.Szekely J Quality and yiel mprovenent 大,且气体上浮到钢渣界面因压力减小恒温膨胀做 using method of blw ing argon stirring Irommaking Stemaking 199522(2):193 功增大,有利于提高气体的搅拌能力:而熔池深度增 [4]K rishnakumarK.BallalN B Effect of vacuum on m ixing behavior 加,钢液总质量增加,降低了气体的比搅拌功率,即 n a ladk a watemodel shidy SI Int 1999.39(11):1120 2000 [5]Helle L W.The Calculation of the tie required to m ix liqud met al in a ldle by gas rinsing J S Afr Inst M in Metall 1981.81 1600 (12):329 1200 [6]LiB X.Gao W E.Yan ZG.et al Experinental study on argon 800 bbw ing from botion of ladle by water model Stcemaking 2001. 17(4):44 400 (李碧霞,高文芳,颜正国,等,大包底吹氩水模试验研究.炼 钢,2001,17(4):44) 0.51.01.52.02.53.0 元 [7]Xing W,NiH W.Shen QZ etal Experinent on optinum bca- 图9π,与H的关系图 tion of botio nozzle n a 130 targon stired adle by watermodel Spee Steel 2007.28(4):13 Fg9 Relationship beteen Ho and T (倖伟,倪红卫,沈巧珍,等.10钢包底吹氩喷嘴布置模式优第 9期 韩建军等: 钢包底吹氩搅拌特性 图 7 Qm--t的关系图 Fig.7 RelationshipbetweenQm andt 平均值 ).从图中可以看出随着密度比的增加‚谐时 性准数也增大.即吹入气体量一定时‚气体密度越 小‚混匀时间越长. 原型的液气密度比 (钢液密度与氩气密度之 比 )为 3993‚则对应的 H0约为 2674.结合图 7可 知‚实验过程中若采用单种气体进行模拟‚实验结果 与原型之间势必会存在误差. 图 8 H0--πρ的关系图 Fig.8 RelationshipbetweenH0andπρ 3∙3∙4 深径比 图 9 πH与 H0的关系图 Fig.9 RelationshipbetweenH0andπH 图 9为深径比与谐时性准数之间的关系图.气 体流量一定时‚熔池越深‚气体具有的浮力势能越 大‚且气体上浮到钢渣界面因压力减小恒温膨胀做 功增大‚有利于提高气体的搅拌能力;而熔池深度增 加‚钢液总质量增加‚降低了气体的比搅拌功率‚即 平均到单位质量的钢水的搅拌功减小‚使得混匀时 间变长. 4 结论 (1)影响钢包底吹氩过程的熔池搅拌特性的因 素很多‚本研究考虑了修正弗劳德准数、液气密度 比、熔池深径比和吹气位置.研究结果表明‚各因素 对评价指标的影响均显著. (2)在本研究中各因素的变化幅度下‚各因素 按显著性大小排序为:液气密度比、修正弗劳德准 数、熔池深径比和吹气位置.实验若采用单种气体 进行模拟‚实验结果与原型之间必然存在误差. (3)评价指标与各影响因素之间的函数关系为 H0=3∙133π 0∙524 ρ (Fr′×10 4 ) 0∙295W 0∙177π 1∙073 H (4)本研究的钢包吹气位置设在单孔 0∙5R处 搅拌效果最好;随着气体流量的增加‚特别是气体流 量较小时‚混匀时间显著减小. (5)本研究选用的评价指标和影响因素均为量 纲为 1的特征数‚所得结论同样适用于与本研究中 钢包内部几何结构相似的其他 LF炉钢包. 参 考 文 献 [1] FengJH‚LiBB‚WeiGZ‚etal.Effectofdifferentbottomblo- wingargonmethodsonLFrefining.JUnivSciTechnolBeijing‚ 2009‚31(Suppl1):7 (冯聚和‚李博斌‚魏国增‚等.钢包底吹氩方式对 LF精炼的 影响.北京科技大学学报‚2009‚31(增刊 1):7) [2] ZhuM Y‚XiaoZQ.MathematicalandPhysicalSimulationof MoltenSteelforRefiningProcess.Beijing:MetallurgicalIndustry Press‚1998 (朱苗勇‚萧泽强.钢的精炼过程数学物理模拟.北京:冶金 工业出版社‚1998) [3] NakanishiK‚FujiiT‚SzekelyJ.Qualityandyieldimprovement usingmethodofblowingargonstirring.IronmakingSteelmaking‚ 1995‚22(2):193 [4] KrishnakumarK‚BallalNB.Effectofvacuumonmixingbehavior inaladle:awatermodelstudy.ISIJInt‚1999‚39(11):1120 [5] HelleLW.TheCalculationofthetimerequiredtomixliquidmet- alinaladlebygasrinsing.JSAfrInstMinMetall‚1981‚81 (12):329 [6] LiBX‚GaoW F‚YanZG‚etal.Experimentalstudyonargon blowingfrombottomofladlebywatermodel.Steelmaking‚2001‚ 17(4):44 (李碧霞‚高文芳‚颜正国‚等.大包底吹氩水模试验研究.炼 钢‚2001‚17(4):44) [7] XingW‚NiHW‚ShenQZ‚etal.Experimentonoptimumloca- tionofbottomnozzleina130targonstirredladlebywatermodel. SpecSteel‚2007‚28(4):13 (幸伟‚倪红卫‚沈巧珍‚等.130t钢包底吹氩喷嘴布置模式优 ·1089·
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