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2 北京科技大学学报 2007年增刊1 表1试验炉次的中间包钢水主要的化学成分(质量分数) % 序号 Si Mn P s Als 199 0.12 0.24 0.87 0.012 0.0024 0.039 200 0.11 0.22 0.86 0.011 0.0017 0.038 364 0.10 0.38 1.47 0.013 0.0012 0.023 2试验结果讨论 纯净度 2.2钢水硫含量的变化 2.1钢中总氧量的变化 从图2可以看出,钢水经过LF精炼、VD真空 从图1可以看出,LF精炼前钢中的T[O]量(质 处理后硫含量减少,脱硫效果明显.LF精炼过程脱 量分数)控制在16×10-6-22×10-6范围内,LF后和 硫率为58%,VD真空处理过程的脱硫率为40%.LF VD后平均降低了11%,12%,中间包钢水中全氧量 精炼前钢水中的硫含量(质量分数)为0.007% 控制在11×10-619×10-6范围内,铸坯中的全氧量均 0.013%,LF后钢中的硫含量为0.003%-0.006%, 控制在10×10-6.其中199炉由于大包保护浇注的效 VD真空处理后硫的含量低于0.004%,中间包钢水 果较差,造成中间包钢水中的全氧量有所增加,但 中硫的含量小于0.0024%. 是由于采用大容量中间包,有利于夹杂物的上浮, 铸坯中的全氧量仍在10×106,完全满足了高级船板 0.014 -0-199 -0-200 钢的质量要求 0.012 -a-364 0.010 23 --199 0.008 21 -0-200 -a-364 0.006 19 0.004 17 0.002 15 0.000 入炉铁水转炉后LF后VD后中包 13 工序 11 图2各工序钢中硫含量的变化 LF前LF后VD后中间包铸坯 为了深度脱硫,首先减少转炉出钢下渣量,为 工序 LF快速成渣创造良好条件,在出钢过程中通过钢包 图1各工序钢水总氧量的变化 渣改质和强化钢水脱氧,使精炼提前进行.LF精炼 为降低铝镇静钢中的全氧含量,在试验中采用 选择合理的渣系,从表2可以看出,渣中MnO+FeO 系统控制的观点[56首先,确定合理的终点碳含 含量都低于2%,满足炉渣脱氧、脱硫的必要条件, 量,采取强化搅拌,提高终点控制水平,降低终点 同时炉渣碱度控制在4.0左右,M1指数在0.31~0.34 氧含量;其次,重点解决在脱氧过程中夹杂氧的问 之间,为脱硫创造良好的热力学、动力学条件.造 题,采取控制转炉下渣量和钢包顶渣改质,在炉后 渣过程中遵循“快、白、稳”的原则,配合合理的吹 喂入铝线,迅速降低了钢中和钢包渣中的氧含量, 氩搅拌工艺,LF精炼过程脱硫率达到58%.在VD 再通过软吹和长时间的镇静,促进夹杂物的上浮: 真空下采用较大的吹氩量,进一步改善钢水的脱硫 LF和VD精炼过程中进一步降低炉渣氧化性,提高 动力学条件,大容量中间包的采用,促使夹杂物的 炉渣碱度,并通过喂钙线对氧化物变性,形成液态 上浮,中间包的钢水中硫的含量小于0.003%,满足 的夹杂物,配合氩气搅拌进一步促使夹杂物的上浮 高级船板钢的质量要求,提高了船板钢的低温冲击 和吸收,提高钢水纯净度,降低钢包中的全氧量,连 韧性, 铸工艺主要是防止污染和进一步的净化,为此采用 2.3钢水中夹杂物的变化 大容量中间包(25)、全程吹氩保护浇注、高碱度 (1)喂钙前后钢中夹杂物的成分和形貌 中包覆盖剂,促进夹杂物的进一步降低,提高钢水 钙处理前所取钢样中观察到的非金属夹杂物主• 2 • 北 京 科 技 大 学 学 报 2007 年 增刊 1 表 1 试验炉次的中间包钢水主要的化学成分(质量分数) % 序号 C Si Mn P S Als 199 0.12 0.24 0.87 0.012 0.0024 0.039 200 0.11 0.22 0.86 0.011 0.0017 0.038 364 0.10 0.38 1.47 0.013 0.0012 0.023 2 试验结果讨论 2.1 钢中总氧量的变化 从图 1 可以看出, LF 精炼前钢中的 T[O]量(质 量分数)控制在 16×10−6 ~22×10−6 范围内,LF 后和 VD 后平均降低了 11%, 12%,中间包钢水中全氧量 控制在 11×10−6 ~19×10−6 范围内,铸坯中的全氧量均 控制在 10×10−6 .其中 199 炉由于大包保护浇注的效 果较差,造成中间包钢水中的全氧量有所增加,但 是由于采用大容量中间包,有利于夹杂物的上浮, 铸坯中的全氧量仍在 10×10−6 ,完全满足了高级船板 钢的质量要求. 图 1 各工序钢水总氧量的变化 为降低铝镇静钢中的全氧含量,在试验中采用 系统控制的观点[5-6]. 首先, 确定合理的终点碳含 量,采取强化搅拌,提高终点控制水平,降低终点 氧含量; 其次, 重点解决在脱氧过程中夹杂氧的问 题,采取控制转炉下渣量和钢包顶渣改质,在炉后 喂入铝线,迅速降低了钢中和钢包渣中的氧含量, 再通过软吹和长时间的镇静,促进夹杂物的上浮; LF 和 VD 精炼过程中进一步降低炉渣氧化性,提高 炉渣碱度,并通过喂钙线对氧化物变性,形成液态 的夹杂物,配合氩气搅拌进一步促使夹杂物的上浮 和吸收,提高钢水纯净度,降低钢包中的全氧量.连 铸工艺主要是防止污染和进一步的净化,为此采用 大容量中间包 (25 t)、全程吹氩保护浇注、高碱度 中包覆盖剂,促进夹杂物的进一步降低,提高钢水 纯净度. 2.2 钢水硫含量的变化 从图 2 可以看出, 钢水经过 LF 精炼、VD 真空 处理后硫含量减少,脱硫效果明显.LF 精炼过程脱 硫率为 58%,VD 真空处理过程的脱硫率为 40%.LF 精炼前钢水中的硫含量 (质量分数 )为 0.007%~ 0.013%,LF 后钢中的硫含量为 0.003%~0.006%, VD 真空处理后硫的含量低于 0.004%,中间包钢水 中硫的含量小于 0.0024%. 图 2 各工序钢中硫含量的变化 为了深度脱硫,首先减少转炉出钢下渣量,为 LF 快速成渣创造良好条件.在出钢过程中通过钢包 渣改质和强化钢水脱氧,使精炼提前进行.LF 精炼 选择合理的渣系,从表 2 可以看出, 渣中 MnO+FeO 含量都低于 2%,满足炉渣脱氧、脱硫的必要条件, 同时炉渣碱度控制在 4.0 左右,MI 指数在 0.31~0.34 之间,为脱硫创造良好的热力学、动力学条件.造 渣过程中遵循“快、白、稳”的原则,配合合理的吹 氩搅拌工艺,LF 精炼过程脱硫率达到 58%.在 VD 真空下采用较大的吹氩量,进一步改善钢水的脱硫 动力学条件.大容量中间包的采用,促使夹杂物的 上浮,中间包的钢水中硫的含量小于 0.003%,满足 高级船板钢的质量要求,提高了船板钢的低温冲击 韧性. 2.3 钢水中夹杂物的变化 (1) 喂钙前后钢中夹杂物的成分和形貌. 钙处理前所取钢样中观察到的非金属夹杂物主
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