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·64 北京科技大学学报 第33卷 钢京唐公司采用铁水脱磷一少渣脱碳的转炉冶炼工 1.2底吹参数 艺作为洁净钢生产平台,通过投产一年多的努力,已 脱磷炉冶炼全程底吹氩气,供氧阶段的底吹强 逐渐摸索出比较合适的生产操作工艺.本文对首钢 度为0.2~0.3Nm3t-1·min-1,加废钢、兑铁水、出 京唐公司转炉铁水预处理前58炉冶炼实验进行研 钢等阶段的底吹强度为0.05~0.10Nm3·t-1· 究,分析影响脱磷炉脱磷效果的原因并提出解决方 min-1 案.通过该阶段实验初步形成了比较稳定的冶炼工 1.3辅原料 艺,但仍有许多参数没有达到预期目标,还需要进行 脱磷炉冶炼主要辅原料及用量为:石灰7~11t, 更深入的探索和研究 萤石0.6~1.5t,铁矿石5~8t. 1脱磷炉冶炼方案 2脱磷炉冶炼效果 1.1氧枪吹炼参数 从58炉次冶炼情况来看,工艺稳定后脱磷炉冶 脱磷炉枪位为2.2~2.7m,采用“低一高一低” 炼终点情况和渣成分如表1所示.终点平均磷的质 的枪位控制模式,供氧强度为1.1~1.5Nm3t1。 量分数为0.017%,碳的质量分数为3.690%,半钢 min-1. 包内平均温度(T)为1324℃. 表1脱磷炉冶炼终点情况和渣成分 Table 1 Ending condition in the dephosphorization converter 终点温度, 治炼终点元素及终渣成分的质量分数/% 终渣碱度, T/℃ [c] [P] (Si02) CaO) Mgo) (FeO) R 1324 3.690 0.017 20.07 40.97 6.42 17.96 2.05 3影响脱磷效果的原因分析 3.1铁水硅含量对脱磷效果的影响 F0) 铁水硅含量对脱磷效果的影响主要表现在两个 方面:一方面因脱磷炉治炼温度较低,吹炼时间偏 短,供氧强度较弱,使得化渣困难,硅含量高会导致 (P0 造渣量大,吹炼终点有很多未熔化的石灰,使得硅含 量高的炉次碱度平均在1.75左右,不能达到脱磷的 反应过和 最佳碱度,影响了脱磷效果:另一方面,渣中(P205) 作为吹炼过程中脱磷的主要产物,其含量的提高可 图1反应过程中渣中(FO)和(P,0)的变化4 Fig.1 Change of FeO and P2Os contents in slag in the reaction 以降低炉渣熔点,改善化渣效果,从而改善炉渣的脱 process4] 磷效果.图1为反应过程中渣中(FO)和(P,0,)的 变化情况.如图所示,在反应后期随渣中(P,05)含 0.7 量提高,炉渣熔点降低[6-,改善化渣效果 0.6 0.563 口铁水S 口半钢Px10 本阶段实验恰逢京唐公司高炉生产初期,铁水 0.5 硅含量波动较大,图2为9~11月份铁水硅含量及 0.4 0.33 0.313 半钢磷含量的变化情况.由图2中知,铁水硅含量 0.3 0.28 0.258 0.2 .17 的降低与脱磷炉的脱磷效果之间有一定的对应关 系,随着铁水硅含量的降低,半钢磷含量降低.在10 月份之后,随着京唐公司高炉生产的逐渐稳定,钢水 9月平均值 10月平均值11月平均值 中硅含量也趋于稳定,基本可以稳定在0.45%以 图2脱磷炉铁水硅含量及半钢磷含量的变化情况 下.硅含量较低减少了脱磷炉渣料的加入量,促进 Fig.2 Change of Si and P contents in hot metal in the dephosphori- 了化渣效果,保证了比较好的脱磷效果 zation converter 3.2终点温度的影响 温度对脱磷率的影响主要是由脱磷热力学条件 决定的,脱磷反应为放热反应,随温度的升高正向反北 京 科 技 大 学 学 报 第 33 卷 钢京唐公司采用铁水脱磷—少渣脱碳的转炉冶炼工 艺作为洁净钢生产平台,通过投产一年多的努力,已 逐渐摸索出比较合适的生产操作工艺. 本文对首钢 京唐公司转炉铁水预处理前 58 炉冶炼实验进行研 究,分析影响脱磷炉脱磷效果的原因并提出解决方 案. 通过该阶段实验初步形成了比较稳定的冶炼工 艺,但仍有许多参数没有达到预期目标,还需要进行 更深入的探索和研究. 1 脱磷炉冶炼方案 1. 1 氧枪吹炼参数 脱磷炉枪位为 2. 2 ~ 2. 7 m,采用“低―高―低” 的枪位控制模式,供氧强度为 1. 1 ~ 1. 5 Nm3 ·t - 1 · min - 1 . 1. 2 底吹参数 脱磷炉冶炼全程底吹氩气,供氧阶段的底吹强 度为 0. 2 ~ 0. 3 Nm3 ·t - 1 ·min - 1 ,加废钢、兑铁水、出 钢等阶 段 的 底 吹 强 度 为 0. 05 ~ 0. 10 Nm3 ·t - 1 · min - 1 . 1. 3 辅原料 脱磷炉冶炼主要辅原料及用量为: 石灰7 ~ 11 t, 萤石 0. 6 ~ 1. 5 t,铁矿石 5 ~ 8 t. 2 脱磷炉冶炼效果 从 58 炉次冶炼情况来看,工艺稳定后脱磷炉冶 炼终点情况和渣成分如表 1 所示. 终点平均磷的质 量分数为 0. 017% ,碳的质量分数为 3. 690% ,半钢 包内平均温度( T) 为 1 324 ℃ . 表 1 脱磷炉冶炼终点情况和渣成分 Table 1 Ending condition in the dephosphorization converter 终点温度, T /℃ 冶炼终点元素及终渣成分的质量分数/% [C] [P] ( SiO2 ) ( CaO) ( MgO) ( FeO) 终渣碱度, R 1 324 3. 690 0. 017 20. 07 40. 97 6. 42 17. 96 2. 05 3 影响脱磷效果的原因分析 3. 1 铁水硅含量对脱磷效果的影响 铁水硅含量对脱磷效果的影响主要表现在两个 方面: 一方面因脱磷炉冶炼温度较低,吹炼时间偏 短,供氧强度较弱,使得化渣困难,硅含量高会导致 造渣量大,吹炼终点有很多未熔化的石灰,使得硅含 量高的炉次碱度平均在 1. 75 左右,不能达到脱磷的 最佳碱度,影响了脱磷效果; 另一方面,渣中( P2O5 ) 作为吹炼过程中脱磷的主要产物,其含量的提高可 以降低炉渣熔点,改善化渣效果,从而改善炉渣的脱 磷效果. 图 1 为反应过程中渣中( FeO) 和( P2O5 ) 的 变化情况. 如图所示,在反应后期随渣中( P2O5 ) 含 量提高,炉渣熔点降低[6--7],改善化渣效果. 本阶段实验恰逢京唐公司高炉生产初期,铁水 硅含量波动较大,图 2 为 9 ~ 11 月份铁水硅含量及 半钢磷含量的变化情况. 由图 2 中知,铁水硅含量 的降低与脱磷炉的脱磷效果之间有一定的对应关 系,随着铁水硅含量的降低,半钢磷含量降低. 在 10 月份之后,随着京唐公司高炉生产的逐渐稳定,钢水 中硅含量也趋于稳定,基本可以稳定在 0. 45% 以 下. 硅含量较低减少了脱磷炉渣料的加入量,促进 了化渣效果,保证了比较好的脱磷效果. 3. 2 终点温度的影响 温度对脱磷率的影响主要是由脱磷热力学条件 图 1 反应过程中渣中( FeO) 和( P2O5 ) 的变化[4] Fig. 1 Change of FeO and P2O5 contents in slag in the reaction process [4] 图 2 脱磷炉铁水硅含量及半钢磷含量的变化情况 Fig. 2 Change of Si and P contents in hot metal in the dephosphori￾zation converter 决定的,脱磷反应为放热反应,随温度的升高正向反 ·64·
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