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周茜等:浓密增效剂对尾砂料浆浓密性能的影响及机理 ·1407 水:实验室自来水,温度为20吐2℃ 尾砂沉降过程中量筒出现3个区域,自上而下 1.2试验方法 分别为澄清区、沉降区和沉淀区,澄清区越来越 沉降试验:将尾砂制作成低浓度料浆,倒入 大,沉淀区越来越小,稳定后沉降区消失.尾砂料 1000mL的量筒中,加入外加剂并匀速搅拌,记录 浆从1000mL刻度,即对应量筒高度为300mm 不同时刻固液分离面高度与沉降速度变化.其中 处,降到最终刻度过程中固液分离面高度随时间 外加剂的添加方式根据外加剂的种类与添加顺序 变化的曲线如图2所示.单独添加絮凝剂后,前两 不同分为3种:第一种为单掺絮凝剂,将絮凝剂加 组尾砂从300降到90mm所用时间均为2min,沉 入量筒中,与尾砂料浆共同匀速搅拌;第二种为加 降较快,90mm高度之后沉降较慢,第2组的浓密 入絮凝剂沉降完毕后加人浓密增效剂.量筒中的 增效剂在72mm高度时加入.由图2可以看出,加 尾砂料浆在絮凝剂的作用下沉降完毕后,使用吸 入浓密增效剂后,固液分离面高度继续下降,下降 管将上清液去除,再加入浓密增效剂,并与量筒中 幅度为6mm.第3组的絮凝剂与浓密增效剂同时 的尾砂料浆共同匀速搅拌;第三种为絮凝剂与浓 加入,则尾砂沉降较慢,沉降时间是第二组的 密增效剂同时加入,即先将絮凝剂加入量筒中,紧 1.5倍 接着加入浓密增效剂,两种外加剂与尾砂料浆共 同匀速搅拌 300 流变性能:采用Brookfield的RST型流变仪, E250 将四叶桨式转子浸入料浆中,以变化剪切速率旋 转,转子规格为V40-20型桨式转子. 抗压强度:采用WDW-50型微机控制电子万 能试验机测试试块不同龄期的抗压强度值,试块 三100 尺寸为70.7mm的立方体 碳吸附试验:采用美国IONICS公司生产的 50 TOC分析仪.按比例配制浆体并加入添加剂,搅 10002000300040005000 沉降时间/s 拌3min.再静置5min,浆体达到吸附平衡后,用离 图2固液分离面高度随时间变化曲线 心机(转速为4000rmin)分离10min,取上层清 Fig.2 Change of solid-liquid separation interface height with time 液再次离心分离,加入去离子水稀释,并测定滤液 中有机碳的含量:配制相同比例的添加剂溶液做 通过计算得到3组试验尾砂料浆沉降的最终 对比组,搅拌3min,再静置5min,加入去离子水稀 固相质量分数分别为72.29%、76.92%、74.07%,如 释,并测定溶液中有机碳的含量 图3所示.添加浓密增效剂后浓度分别增加了 Zeta电位试验:采用上海中晨数字技术设备有 4.63%与1.78%,且水柱澄清,说明浓密增效剂发 限公司生产的JS94H型微电泳仪.按比例配制浆 挥了作用,且加入絮凝剂沉降完毕后再加入浓密 体并加入添加剂,搅拌均匀,取少许净浆用去离子 增效剂的浓度增加较多且沉降时间增加较少,效 水稀释500倍,在磁力搅拌器中搅拌5min,然后测 试Zeta电位 90 90 80 最终固相质量分数 屈服应力 80 2结果分析 70 60 60 2.1单组分浓密增效剂对全尾砂料浆浓密性能的 50 50 影响 % % 将尾砂制作成低浓度(固相质量分数为25%) 30 料浆,倒入1000mL的量筒中,试验分为3组.(1)单 20 掺絮凝剂,絮凝剂单耗为20gt,记为1:(2)加入 10 絮凝剂沉降完毕后加入浓密增效剂,浓密增效剂 2# 单耗为1400gt,记为2;(3)絮凝剂与浓密增效 组别 剂同时加入,絮凝剂与浓密增效剂的掺量不变,记 困3尾砂沉降最终固相质量分数与屈服应力 为3.处理1t尾砂,浓密增效剂的成本为28元. Fig.3 Final solid mass fraction and yield stress of tailings sediments水:实验室自来水,温度为 20±2 ℃. 1.2    试验方法 沉降试验:将尾砂制作成低浓度料浆,倒入 1000 mL 的量筒中,加入外加剂并匀速搅拌,记录 不同时刻固液分离面高度与沉降速度变化. 其中 外加剂的添加方式根据外加剂的种类与添加顺序 不同分为 3 种:第一种为单掺絮凝剂,将絮凝剂加 入量筒中,与尾砂料浆共同匀速搅拌;第二种为加 入絮凝剂沉降完毕后加入浓密增效剂,量筒中的 尾砂料浆在絮凝剂的作用下沉降完毕后,使用吸 管将上清液去除,再加入浓密增效剂,并与量筒中 的尾砂料浆共同匀速搅拌;第三种为絮凝剂与浓 密增效剂同时加入,即先将絮凝剂加入量筒中,紧 接着加入浓密增效剂,两种外加剂与尾砂料浆共 同匀速搅拌. 流变性能:采用 Brookfield 的 RST 型流变仪, 将四叶桨式转子浸入料浆中,以变化剪切速率旋 转,转子规格为 V40-20 型桨式转子. 抗压强度:采用 WDW-50 型微机控制电子万 能试验机测试试块不同龄期的抗压强度值,试块 尺寸为 70.7 mm 的立方体. 碳吸附试验 :采用美国 IONICS 公司生产的 TOC 分析仪. 按比例配制浆体并加入添加剂,搅 拌 3 min,再静置 5 min,浆体达到吸附平衡后,用离 心机(转速为 4000 r·min−1)分离 10 min,取上层清 液再次离心分离,加入去离子水稀释,并测定滤液 中有机碳的含量;配制相同比例的添加剂溶液做 对比组,搅拌 3 min,再静置 5 min,加入去离子水稀 释,并测定溶液中有机碳的含量. Zeta 电位试验:采用上海中晨数字技术设备有 限公司生产的 JS94H 型微电泳仪. 按比例配制浆 体并加入添加剂,搅拌均匀,取少许净浆用去离子 水稀释 500 倍,在磁力搅拌器中搅拌 5 min,然后测 试 Zeta 电位. 2    结果分析 2.1    单组分浓密增效剂对全尾砂料浆浓密性能的 影响 将尾砂制作成低浓度(固相质量分数为 25%) 料浆,倒入 1000 mL 的量筒中,试验分为 3 组. (1)单 掺絮凝剂,絮凝剂单耗为 20 g·t−1,记为 1 # ;(2)加入 絮凝剂沉降完毕后加入浓密增效剂,浓密增效剂 单耗为 1400 g·t−1,记为 2 # ;(3) 絮凝剂与浓密增效 剂同时加入,絮凝剂与浓密增效剂的掺量不变,记 为 3 # . 处理 1 t 尾砂,浓密增效剂的成本为 28 元. 尾砂沉降过程中量筒出现 3 个区域,自上而下 分别为澄清区、沉降区和沉淀区,澄清区越来越 大,沉淀区越来越小,稳定后沉降区消失. 尾砂料 浆从 1000 mL 刻度 ,即对应量筒高度为 300 mm 处,降到最终刻度过程中固液分离面高度随时间 变化的曲线如图 2 所示. 单独添加絮凝剂后,前两 组尾砂从 300 降到 90 mm 所用时间均为 2 min,沉 降较快,90 mm 高度之后沉降较慢,第 2 组的浓密 增效剂在 72 mm 高度时加入. 由图 2 可以看出,加 入浓密增效剂后,固液分离面高度继续下降,下降 幅度为 6 mm. 第 3 组的絮凝剂与浓密增效剂同时 加入 ,则尾砂沉降较慢 ,沉降时间是第二组 的 1.5 倍. 通过计算得到 3 组试验尾砂料浆沉降的最终 固相质量分数分别为 72.29%、76.92%、74.07%,如 图 3 所示. 添加浓密增效剂后浓度分别增加了 4.63% 与 1.78%,且水柱澄清,说明浓密增效剂发 挥了作用,且加入絮凝剂沉降完毕后再加入浓密 增效剂的浓度增加较多且沉降时间增加较少,效 0 1000 2000 3000 4000 5000 50 100 150 200 250 300 2 # 1 # 3 # 固液分离面高度/mm 沉降时间/s 图 2    固液分离面高度随时间变化曲线 Fig.2    Change of solid-liquid separation interface height with time 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 3 # 2 # 屈服应力/Pa 最终固相质量分数/% 组别 最终固相质量分数 屈服应力 1 # 图 3    尾砂沉降最终固相质量分数与屈服应力 Fig.3    Final solid mass fraction and yield stress of tailings sediments 周    茜等: 浓密增效剂对尾砂料浆浓密性能的影响及机理 · 1407 ·
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