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,316 北京科技大学学报 第32卷 表7钙处理后X70钢中[%Ca]r,/%A】. 产生的Ab03进行部分改性处理,但当它们被A0: Table 7 [Ca]Tat/[%AI].in liquid steel ofX70 after calcim trat 消耗之后,则不能对后续结晶器钢水中产生的二次 ment 氧化产物Ab03进行改性处理. 钙处理后钢水中 结晶器钢水中 铸坯中 炉次 本实验中第1炉采用200m·min喂入420m [Ca]Tor/[AI].[CalTar/[%AI].[Ca]Ta /[%AI]. 硅钙线,但铸坯中也出现少量细小的M0一AO3夹 1 0.11 0.013 0.016 杂(图1和表8),表明该炉钢水在凝固过程中,由于 2 0.07 0.016 钢中钙含量很低,析出的部分二次夹杂Mg0-AO 3 0.14 0.037 0.033 没能被改性处理,这与结晶器试样中总钙的质量分 4 0.03 一 0.011 数为4×10的分析结果一致.该炉次是实验浇次 5 0.10 0.056 中的第1炉,二次氧化相对较为严重,生成了较多的 6 0.09 0.066 AbO3夹杂和Mg0-AbO3复合夹杂,钢水中剩余溶 3.3二次氧化对钙处理的影响 解钙和高Ca0含量的Ca0-AbO3夹杂不足,不能将 钙处理一般在精炼结束前进行,钢中Ab03夹 这些夹杂物全部改性·因此,管线钢生产中每个浇 杂被改性处理.在其后的连铸生产中,钢水可能会 次的第1炉钢钙处理时应喂入较多的钙线, 与空气、炉渣、覆盖剂、保护渣和耐火材料等发生反 应,产生二次氧化,二次氧化生成的夹杂是否也能得 到改性处理是冶金工作者关心的问题 Gelenhu is和Pistorius认为钢水钙处理后,钢 中溶解钙含量非常低,因此二次氧化生成的AkO3 将得不到改性处理;钙处理时过多地向钢水中加入 钙没有意义,对二次氧化产生的Ab03夹杂没有改 2.5μm 25μm 性作用, 本次X70管线钢工业试验时,钙处理在LF精 图1管线钢铸坯中未变性夹杂物形貌 炼结束前进行,其后进行RH精炼和连铸,各工序 Fig I Momphology of unmodified inchsions n pipeline slbs 试样的氧、氨分析表明,在H精炼和连铸中,各炉 表8管线钢铸坯中未变性夹杂物成分(质量分数) 次均发生了明显的二次氧化,结晶器试样中氧、氮含 Tabl8 Camposition of urmodified inclusions n pipeline shbs 量明显高于F精炼结束时所取钢样(表2),但是, 编号 AkO3 MgO 对各工序试样的夹杂物形貌和成分分析表明,大部 图1(a) 73.02 26.98 分炉次在中间包、结晶器和铸坯试样中均未发现二 图1(b) 73.80 26.20 次氧化产物Ab02,表明钙处理对后续工序中二次 氧化生成的AbO3夹杂具有一定的改性作用,由此 上面的分析表明:钙处理能否对钢水二次氧化 可推测,钙处理后,钢中部分钙以C0AkO3的形式 产生的Ab03发生改性作用,取决于二次氧化发生 存在,钢中钙含量较高时,夹杂中的coAo将大于 时钢中是否存在溶解钙或较高Ca0含量的Ca0- 12Ca07Ab03的oO,这些夹杂可以和二次氧 AO3复合夹杂,如果在钙处理后钢水富余较多的 化生成的AbO3夹杂反应,对其进行改性处理;同时 溶解钙或高koAo的Ca0-AbO3复合夹杂,则可 还有部分钙可能会以溶解钙的形式存在,也可对后 对后续生产中二次氧化产生的A03夹杂进行改性 续工序中产生的AbO3夹杂进行改性 处理;富余量越大,对二次氧化产生的AO?改性越 铸坯中夹杂物的形貌和组成分析表明,钙处理 完全,这和钢中喂入较多硅钙线后精炼和连铸过程 效果较差的炉次(采用100m·mm喂入500m和 中耐火材料浸蚀严重的机理相同, SCaBaFe处理),铸坯中出现AkO3夹杂,原因可能 3.4钢中硫化物变性效果分析 是,由于喂钙速度较低和没有采用硅钙线处理,钙处 管线钢要求具有较强的抗HC性能,因此除了 理后钢水中的溶解钙含量相对较低,生成的C0- 必须对钢中AbO3夹杂进行变性外,还需要控制铸 AbO3复合夹杂的eoAo也比较低,这些溶解钙和 坯中MnS夹杂,一些文献采用原子浓度比ACR和 C0-AbO3夹杂能对RH和中间包中钢水二次氧化 Ca尽来衡量硫化物变性效果[4s9-o).北 京 科 技 大 学 学 报 第 32卷 表 7 钙处理后 X70钢中 [%Ca]Tot/[%Al]s Table7 [%Ca]Tot/[%Al]sinliquidsteelofX70aftercalciumtreat- ment 炉次 钙处理后钢水中 [%Ca]Tot/[Al]s 结晶器钢水中 [%Ca]Tot/[%Al]s 铸坯中 [%Ca]Tot/[%Al]s 1 0∙11 0∙013 0∙016 2 0∙07 — 0∙016 3 0∙14 0∙037 0∙033 4 0∙03 — 0∙011 5 0∙10 0∙056 — 6 0∙09 0∙066 — 3∙3 二次氧化对钙处理的影响 钙处理一般在精炼结束前进行‚钢中 Al2O3 夹 杂被改性处理.在其后的连铸生产中‚钢水可能会 与空气、炉渣、覆盖剂、保护渣和耐火材料等发生反 应‚产生二次氧化‚二次氧化生成的夹杂是否也能得 到改性处理是冶金工作者关心的问题. Geldenhuis和 Pistorius [4]认为钢水钙处理后‚钢 中溶解钙含量非常低‚因此二次氧化生成的 Al2O3 将得不到改性处理;钙处理时过多地向钢水中加入 钙没有意义‚对二次氧化产生的 Al2O3 夹杂没有改 性作用. 本次 X70管线钢工业试验时‚钙处理在 LF精 炼结束前进行‚其后进行 RH精炼和连铸.各工序 试样的氧、氮分析表明‚在 RH精炼和连铸中‚各炉 次均发生了明显的二次氧化‚结晶器试样中氧、氮含 量明显高于 LF精炼结束时所取钢样 (表 2).但是‚ 对各工序试样的夹杂物形貌和成分分析表明‚大部 分炉次在中间包、结晶器和铸坯试样中均未发现二 次氧化产物 Al2O3‚表明钙处理对后续工序中二次 氧化生成的 Al2O3夹杂具有一定的改性作用.由此 可推测‚钙处理后‚钢中部分钙以CaO--Al2O3的形式 存在‚钢中钙含量较高时‚夹杂中的 nCaO/Al2O3将大于 12CaO·7Al2O3的 nCaO/Al2O3‚这些夹杂可以和二次氧 化生成的 Al2O3夹杂反应‚对其进行改性处理;同时 还有部分钙可能会以溶解钙的形式存在‚也可对后 续工序中产生的 Al2O3夹杂进行改性. 铸坯中夹杂物的形貌和组成分析表明‚钙处理 效果较差的炉次 (采用 100m·min —1喂入 500m和 SiCaBaFe处理 )‚铸坯中出现 Al2O3夹杂.原因可能 是‚由于喂钙速度较低和没有采用硅钙线处理‚钙处 理后钢水中的溶解钙含量相对较低‚生成的CaO-- Al2O3复合夹杂的 nCaO/Al2O3也比较低.这些溶解钙和 CaO--Al2O3夹杂能对 RH和中间包中钢水二次氧化 产生的 Al2O3进行部分改性处理‚但当它们被 Al2O3 消耗之后‚则不能对后续结晶器钢水中产生的二次 氧化产物 Al2O3进行改性处理. 本实验中第 1炉采用 200m·min —1喂入 420m 硅钙线‚但铸坯中也出现少量细小的 MgO--Al2O3夹 杂 (图 1和表 8)‚表明该炉钢水在凝固过程中‚由于 钢中钙含量很低‚析出的部分二次夹杂MgO--Al2O3 没能被改性处理.这与结晶器试样中总钙的质量分 数为 4×10 —6的分析结果一致.该炉次是实验浇次 中的第 1炉‚二次氧化相对较为严重‚生成了较多的 Al2O3夹杂和 MgO--Al2O3 复合夹杂‚钢水中剩余溶 解钙和高 CaO含量的CaO--Al2O3 夹杂不足‚不能将 这些夹杂物全部改性.因此‚管线钢生产中每个浇 次的第 1炉钢钙处理时应喂入较多的钙线. 图 1 管线钢铸坯中未变性夹杂物形貌 Fig.1 Morphologyofunmodifiedinclusionsinpipelineslabs 表 8 管线钢铸坯中未变性夹杂物成分 (质量分数 ) Table8 Compositionofunmodifiedinclusionsinpipelineslabs % 编号 Al2O3 MgO 图 1(a) 73∙02 26∙98 图 1(b) 73∙80 26∙20 上面的分析表明:钙处理能否对钢水二次氧化 产生的 Al2O3发生改性作用‚取决于二次氧化发生 时钢中是否存在溶解钙或较高 CaO含量的CaO-- Al2O3复合夹杂‚如果在钙处理后钢水富余较多的 溶解钙或高 nCaO/Al2O3的 CaO--Al2O3 复合夹杂‚则可 对后续生产中二次氧化产生的 Al2O3夹杂进行改性 处理;富余量越大‚对二次氧化产生的 Al2O3改性越 完全.这和钢中喂入较多硅钙线后精炼和连铸过程 中耐火材料浸蚀严重的机理相同. 3∙4 钢中硫化物变性效果分析 管线钢要求具有较强的抗 HIC性能‚因此除了 必须对钢中 Al2O3 夹杂进行变性外‚还需要控制铸 坯中 MnS夹杂.一些文献采用原子浓度比 ACR和 Ca/S来衡量硫化物变性效果 [4--5‚9--10]. ·316·
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