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第4期 罗金良等:高炉堵渣机的结构分析与优化设计 .429 接触性能 1979.3mm,以2101为基准士1mm为误差范围,直 3 线段长度为245mm,很好地满足了工程实际的要 高炉堵渣机的优化效果及分析 求:从图6(凸)中可知,堵头的速度变化平稳,在进入 3.1高炉堵渣机的性能参数的仿真分析 渣口时其速度最大,达到0.68ms1,这样以较大的 (1)堵头的位移及速度,从图6(a)中可以看 速度冲入渣口,有较大的冲击力,能够保证堵头顺利 出,堵渣机的提升高度大大增加了,达到了 地进入渣口, 0.5 1.5 a (b) 10 0.5 4 时间/s 时间/s 图6堵头的位移(a)和速度曲线(b) Fig.6 Displacement (a)and speed (b)curves of the jam-head (2)滚子与立臂及机架挡块的接触力.图7(a) 到,运行1.5s时滚子与立臂脱离,在1.67s时机架 为滚子与立臂接触力的变化曲线,可见滚子与立臂 挡块与滚子接触,滚子几乎是在与立臂脱离后马上 能够保持较稳定的接触,平均接触力为350N左右, 与机架挡块接触,而且在最下端的时候滚子与机架 图T(b)为滚子与机架的接触状况,可以看到滚子与 的接触力最大,这说明能够保证机构结构的稳定性, 机架的接触力是逐渐增加的,从输出的数据可以看 同时在机构堵渣的时候能够很好的封闭. 2.0 (a) 1.5 30 1.0 15 75 3.50 5.25 7.00 00 3 4 5 时间s 时间s 图7滚子与立臂(a)及机架(b)的接触力曲线 Fig-7 Stress curves of the roller contacted with the erect arm (a)and the baffle (b) 3.2高炉堵渣机的自调及自适应性能分析 其稳定封闭,通过仿真分析计算可知,只要液压缸 (1)堵渣机堵头的y向自适应功能分析.从功 的驱动力达到6415N,机构就能实现自动适应外界 能结构中分析可知,堵渣机具有一个有条件出现的 环境或其他原因引起的y向误差, 摆杆GF绕F点转动的自适应自由度,堵头具有自 (2)堵头的z向自调功能分析.机构自调结构 动适应y向误差的自适应功能,如图8所示,当堵 设计的目的就是要提高机构对因制造等因素造成误 头先接触渣口锥面时,如图8(a)所示,作用在堵头 差的自动调整功能,消除对运动副误差的敏感性 上的F,明显远大于Fx;此时,如图8(b)所示,在堵 现设定立臂与堵杆之间的圆柱副轴线出现了绕y 头与渣口产生力作用的时间内,滚子中心位移发生 轴旋转2的方位误差,通过ADMAS软件进行仿真, 了变化,滚子与机架脱离,但很快在堵头完全进入渣 可以得到堵头沿z向的位移曲线如图9所示,从图 口后,堵头上F,消失,滚心又恢复到原位,重新与 中可以看出堵头的z向位移可以达到76mm,有很 机架接触,因此不影响在堵渣过程中的稳定封闭;图 好的调整堵头位置的功能,实现可靠的堵渣要求. 8(c)也很好地说明了这一点,在堵头与渣口锥面接 实际上,这位移还可以作为堵头适应外部环境引起 触发生力作用的时候,滚子与机架的接触力为零,当 的z向误差的自适应位移,转化为自适应自由度, 堵头完全进入渣口后,滚子与机架重新接触,不影响 从而大大提高机构对z向误差的自适应性能,接触性能. 3 高炉堵渣机的优化效果及分析 3∙1 高炉堵渣机的性能参数的仿真分析 (1) 堵头的位移及速度.从图6(a)中可以看 出‚堵 渣 机 的 提 升 高 度 大 大 增 加 了‚达 到 了 1979∙3mm‚以2101为基准±1mm为误差范围‚直 线段长度为245mm‚很好地满足了工程实际的要 求;从图6(b)中可知‚堵头的速度变化平稳‚在进入 渣口时其速度最大‚达到0∙68m·s —1‚这样以较大的 速度冲入渣口‚有较大的冲击力‚能够保证堵头顺利 地进入渣口. 图6 堵头的位移(a)和速度曲线(b) Fig.6 Displacement (a) and speed (b) curves of the jam-head (2) 滚子与立臂及机架挡块的接触力.图7(a) 为滚子与立臂接触力的变化曲线‚可见滚子与立臂 能够保持较稳定的接触‚平均接触力为350N 左右. 图7(b)为滚子与机架的接触状况‚可以看到滚子与 机架的接触力是逐渐增加的.从输出的数据可以看 到‚运行1∙5s 时滚子与立臂脱离‚在1∙67s 时机架 挡块与滚子接触‚滚子几乎是在与立臂脱离后马上 与机架挡块接触‚而且在最下端的时候滚子与机架 的接触力最大‚这说明能够保证机构结构的稳定性‚ 同时在机构堵渣的时候能够很好的封闭. 图7 滚子与立臂(a)及机架(b)的接触力曲线 Fig.7 Stress curves of the roller contacted with the erect arm (a) and the baffle (b) 3∙2 高炉堵渣机的自调及自适应性能分析 (1) 堵渣机堵头的 y 向自适应功能分析.从功 能结构中分析可知‚堵渣机具有一个有条件出现的 摆杆 GF 绕 F 点转动的自适应自由度‚堵头具有自 动适应 y 向误差的自适应功能.如图8所示‚当堵 头先接触渣口锥面时‚如图8(a)所示‚作用在堵头 上的 Fy 明显远大于 Fx;此时‚如图8(b)所示‚在堵 头与渣口产生力作用的时间内‚滚子中心位移发生 了变化‚滚子与机架脱离‚但很快在堵头完全进入渣 口后‚堵头上 Fy 消失‚滚心又恢复到原位‚重新与 机架接触‚因此不影响在堵渣过程中的稳定封闭;图 8(c)也很好地说明了这一点‚在堵头与渣口锥面接 触发生力作用的时候‚滚子与机架的接触力为零‚当 堵头完全进入渣口后‚滚子与机架重新接触‚不影响 其稳定封闭.通过仿真分析计算可知‚只要液压缸 的驱动力达到6415N‚机构就能实现自动适应外界 环境或其他原因引起的 y 向误差. (2) 堵头的 z 向自调功能分析.机构自调结构 设计的目的就是要提高机构对因制造等因素造成误 差的自动调整功能‚消除对运动副误差的敏感性. 现设定立臂与堵杆之间的圆柱副轴线出现了绕 y 轴旋转2°的方位误差‚通过 ADMAS 软件进行仿真‚ 可以得到堵头沿 z 向的位移曲线如图9所示.从图 中可以看出堵头的 z 向位移可以达到76mm‚有很 好的调整堵头位置的功能‚实现可靠的堵渣要求. 实际上‚这位移还可以作为堵头适应外部环境引起 的 z 向误差的自适应位移‚转化为自适应自由度‚ 从而大大提高机构对 z 向误差的自适应性能. 第4期 罗金良等: 高炉堵渣机的结构分析与优化设计 ·429·
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