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第4期 罗金良等:高炉堵渣机的结构分析与优化设计 .427 响将更加突出,因此,分析堵渣机的过约束数量、分 度,采用位移矩阵法,按堵头运动轨迹的精确点建立 布和配置,进行自调结构设计,显得尤其重要 了轨迹综合方程[8],对平移阶段的四杆机构 现采用详细公式与回路自由度法[5-],对升降 CDEG进行了连杆轨迹的综合与优化,得到了堵渣 阶段进行过约束分析,其结果如表1所示 状态下C、D、E、G点位置的一组优化值,Cx、C,分 表1堵渣机升降阶段过约束分析 别表示C点的x、y坐标值,其他等同,单位为m, Table 1 Analysis of overconstraint for a stopper in lift phase 即:Cx=0,C,=0:Gx=0.507,G,=-0.081;E.= 运动副平面自由度 运动副空间自由度 0.447,E,=-1.889;D.=-0.070,D,=-1.984. 序号 分析 条件 ” f” 而原来的参数为:Cx=0,C,=0:Gx=0.494,G,= 1 Py=8 0 0 -8 000 -0.087;Ex=0.432,E,=-1.840;D2=-0.068, 2 PN-I -1 0 0 -1 0 0 3 Pu=1 -1 0 -1 0-1 -1 D,=-1.960. 4 3 3 3 3 333 2.2堵渣机传力及动力学参数的优化设计 6kf 1 3 -6 2 2 2 ·全局自由度 利用ADAMS强大的动力学分析功能,通过逐 ATBC -1-4 ABC T 0 0 渐改变相关参数进行搜索来求得较优的解1,). 局部自由度· ()滚子尺寸的优化设计.滚子半径的改进主 7 CLKF KF L L 要考虑:增加滚子半径可能改变提升过程中机构的 8 DEGL 9-19-1f005 0 0 0 运动学特性和提升高度:增加滚子半径可以使滚子 与立臂接触的综合曲率半径增大,改变接触状况,减 9-F -1 0-1 2 2 少碰撞及提高接触强度;便于自调结构设计.经虚 注:“负”数表示运动副所具有的自由度:“正”数表示所需的自由 拟样机反复分析,滚子的半径由原来的60mm优化 度(或过约束);P:表示级别为i的运动副数量;k表示机构运动 为80mm. 链的回路数:f表示运动副自由度:ATBC、CLKF、DEGL分别表 (2)驱动参数的控制,液压缸的驱动参数(包 示机构的回路:带“,”的表示该运动副分析时只在一个回路出现: 括行程及位移规律等),对堵渣机的工作性能,特别 q表示机构的过约束:F为机构的自由度 是对提升高度及系统工作的稳定性,有着显著的 由分析可见,在ATBC主动回路中,除具有一 影响 个移动的全局自由度外,缺损f,及f:两个空间自 通过虚拟样机的优化,液压缸驱动参数如下, 由度,即过约束;而在摆杆滚子回路CLKF中,滚子 下降过程:先以100mms-2的加速度,加速运 具有一个局部自由度:,这是必须且有益无害的, 行1s,移动距离为50mm,然后以100mms1的速 只缺损一个∫x自由度,当滚子铰链K或摆杆铰链 度匀速行驶;油缸总行程为600mm,总耗时为6.5s. F轴线存在方位误差时,该过约束x将造成滚子与 上升过程:先加速,再匀速,最后减速;加速和减 摆杆在接触线长度方向的局部接触和轴线接触应力 速的加速度数值均为100mms2,时间为1s,移动 的不均匀分布,而在DEGL回路中存在三个空间 距离均为50mm;匀速段的速度为100ms;油缸 过约束,即缺损三个空间自由度,是对误差最敏感的 总行程为600mm,总耗时为7s, 回路 而原机的驱动参数上升、下降均以200ms的 按照同样的方法分析可知,在平移和调整阶段 速度匀速驱动3s,总行程为600mm, 各存在五个空间过约束;而在闭锁阶段则存在九个 (3)滚子与立臂及机架封闭力的优化设计,滚 空间过约束;除闭锁阶段的CDW回路中的三个fx、 子与立臂跟随性的好坏很大程度上决定了机构的稳 、向转动过约束有助于堵头形成内力加压方 定性、运动的顺畅性及机构的动力学性能,其主要取 式,并长时间实现可靠堵塞之外,其余过约束的存 决于滚子、立臂、重锤系统的惯性质量参数,根据实 在,在运动副元素存在误差以及受堵渣机工作环境 际需要,通过虚拟样机进行优化设计:①短连架杆 的影响时,必将严重影响机构运动的顺畅性与自适 与重锤臂的夹角,由原来的90°优化为104.5°:②重 应性能 锤的重量也是提高跟随性的一个比较关键的因素, 经优化重锤臂长由原来350mm优化为450mm,同 2堵渣机的优化及自调结构设计 时重锤质量由原来的48kg优化为95.4kg· 2.1堵渣机运动学尺寸参数的优化 还进行了堵头封闭稳定性的优化设计等项目的 为保证堵头轨迹有足够的直线度以及提升高 优化,并将挡块与水平线的夹角B由56°改为50°.响将更加突出.因此‚分析堵渣机的过约束数量、分 布和配置‚进行自调结构设计‚显得尤其重要. 现采用详细公式与回路自由度法[5—7]‚对升降 阶段进行过约束分析‚其结果如表1所示. 表1 堵渣机升降阶段过约束分析 Table1 Analysis of overconstraint for a stopper in lift phase 注:“负”数表示运动副所具有的自由度;“正”数表示所需的自由 度(或过约束);Pi 表示级别为 i 的运动副数量;k 表示机构运动 链的回路数;f 表示运动副自由度;ATBC、CL KF、DEGL 分别表 示机构的回路;带“·”的表示该运动副分析时只在一个回路出现; q 表示机构的过约束;F 为机构的自由度. 由分析可见‚在 A TBC 主动回路中‚除具有一 个移动的全局自由度外‚缺损 f″y 及 f′z 两个空间自 由度‚即过约束;而在摆杆滚子回路 CL KF 中‚滚子 具有一个局部自由度 f″z‚这是必须且有益无害的‚ 只缺损一个 f″x 自由度‚当滚子铰链 K 或摆杆铰链 F 轴线存在方位误差时‚该过约束 f″x 将造成滚子与 摆杆在接触线长度方向的局部接触和轴线接触应力 的不均匀分布.而在 DEGL 回路中存在三个空间 过约束‚即缺损三个空间自由度‚是对误差最敏感的 回路. 按照同样的方法分析可知‚在平移和调整阶段 各存在五个空间过约束;而在闭锁阶段则存在九个 空间过约束;除闭锁阶段的 CDW 回路中的三个 f″x、 f″y、f″z 向转动过约束有助于堵头形成内力加压方 式‚并长时间实现可靠堵塞之外‚其余过约束的存 在‚在运动副元素存在误差以及受堵渣机工作环境 的影响时‚必将严重影响机构运动的顺畅性与自适 应性能. 2 堵渣机的优化及自调结构设计 2∙1 堵渣机运动学尺寸参数的优化 为保证堵头轨迹有足够的直线度以及提升高 度‚采用位移矩阵法‚按堵头运动轨迹的精确点建立 了轨 迹 综 合 方 程[8—9]‚对 平 移 阶 段 的 四 杆 机 构 CDEG 进行了连杆轨迹的综合与优化‚得到了堵渣 状态下 C、D、E、G 点位置的一组优化值‚Cx、Cy 分 别表示 C 点的 x、y 坐标值‚其他等同‚单位为 m‚ 即:Cx=0‚Cy=0;Gx=0∙507‚Gy=—0∙081;Ex= 0∙447‚Ey=—1∙889;Dx=—0∙070‚Dy=—1∙984. 而原来的参数为:Cx=0‚Cy=0;Gx=0∙494‚Gy= —0∙087;Ex=0∙432‚Ey=—1∙840;Dx=—0∙068‚ Dy=—1∙960. 2∙2 堵渣机传力及动力学参数的优化设计 利用 ADAMS 强大的动力学分析功能‚通过逐 渐改变相关参数进行搜索来求得较优的解[1‚3]. (1) 滚子尺寸的优化设计.滚子半径的改进主 要考虑:增加滚子半径可能改变提升过程中机构的 运动学特性和提升高度;增加滚子半径可以使滚子 与立臂接触的综合曲率半径增大‚改变接触状况‚减 少碰撞及提高接触强度;便于自调结构设计.经虚 拟样机反复分析‚滚子的半径由原来的60mm 优化 为80mm. (2) 驱动参数的控制.液压缸的驱动参数(包 括行程及位移规律等)‚对堵渣机的工作性能‚特别 是对提升高度及系统工作的稳定性‚有着显著的 影响. 通过虚拟样机的优化‚液压缸驱动参数如下. 下降过程:先以100mm·s —2的加速度‚加速运 行1s‚移动距离为50mm‚然后以100mm·s —1的速 度匀速行驶;油缸总行程为600mm‚总耗时为6∙5s. 上升过程:先加速‚再匀速‚最后减速;加速和减 速的加速度数值均为100mm·s —2‚时间为1s‚移动 距离均为50mm;匀速段的速度为100m·s —1 ;油缸 总行程为600mm‚总耗时为7s. 而原机的驱动参数上升、下降均以200m·s —1的 速度匀速驱动3s‚总行程为600mm. (3) 滚子与立臂及机架封闭力的优化设计.滚 子与立臂跟随性的好坏很大程度上决定了机构的稳 定性、运动的顺畅性及机构的动力学性能‚其主要取 决于滚子、立臂、重锤系统的惯性质量参数.根据实 际需要‚通过虚拟样机进行优化设计:① 短连架杆 与重锤臂的夹角‚由原来的90°优化为104∙5°;② 重 锤的重量也是提高跟随性的一个比较关键的因素‚ 经优化重锤臂长由原来350mm 优化为450mm‚同 时重锤质量由原来的48kg 优化为95∙4kg. 还进行了堵头封闭稳定性的优化设计等项目的 优化‚并将挡块与水平线的夹角 β由56°改为50°. 第4期 罗金良等: 高炉堵渣机的结构分析与优化设计 ·427·
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