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Vol.31 Suppl.1 宋延琦等:气瓶钢精炼过程中的Mg0A2O3夹杂物 ,131 气瓶钢的工艺流程为:原料(废钢、海绵铁、铁水等) 过程中钢液中铝含量基本保持不变;LF精炼前期钢 →100t超高功率电弧炉(EBT一EAF)→喂CaSi线 液中钙含量升高,质量分数由0.0014%升高到 (WF)→炉外精炼(LF)→真空处理(VD)→圆坯连 0.0025%,LF精炼后期钢液中钙含量略有下降,到 铸机(CC)·电炉出钢时加入硅钙钡(230kg)、铝块 VD就位时钢液中钙的质量分数为0.0021%,VD (300kg)、硅猛(800kg)和高锰(400kg)进行脱氧合 精炼过程中钢液中钙含量明显下降,其质量分数只 金化.LF处理30min后加入约60kg铝丝、56kg高 有0.0005%;在整个二次精炼过程中钢液中的镁含 锰合金、113kg钼铁和180kg铬铁进行精调成分, 量变化不大,其质量分数在0.0005%~0.0009% 钢包到中间包采用全程吹氩保护浇铸,中间包到结 之间 晶器采用浸入式水口保护浇铸,连铸机为6流弧形 圆坯连铸机 0.020 Ca Mg 1.2取样及分析方法 0.015 对一个浇次的连续3炉钢进行工业实验(炉号 0.010 为59,60,61),本次实验在LF炉就位(301)、LF处 理30min后(302)、VD就位(401)及VD真空处理 0.005 结束后(402)4个工位进行取样,在每个工位取圆 LF前 LF过程中VD前 VD后 饼样. 对所取圆饼样进行钢液成分分析和夹杂物的分 图1精炼过程中钢液中铝、钙和镁质量分数的变化 析观察,其中钢液成分采用化学分析法,夹杂物采用 在精炼过程中钢液中的氧含量较高,铝会继续 扫描电镜观察,用电子探针确定其成分,为了观察到 脱氧生成夹杂物,大部分夹杂物上浮被除去,所以 夹杂物的三维形貌,观察前将准备好的金相样在 LF精炼前期钢液中铝含量降低;在LF精炼后为了 36.5%的盐酸内侵蚀90s· 对钢液进行终脱氧和调节钢液中铝的成分向钢液中 2实验结果及讨论 加入了60kg铝丝,所以LF精炼后期钢液中铝的含 量会升高;由于在VD精炼过程中钢液中氧含量己 2.1钢液成分变化 经较低,钢液中的铝很难继续脱氧,所以VD精炼过 精炼过程中各取样炉次钢液成分如表1所示, 程中铝的含量基本保持不变,本实验过程中钙处理 图1给出了精炼过程中各工序Al,Ca和Mg的平均 是在LF就位后立即完成的,301样是在钙处理结束 含量.由图1可知:LF精炼前期钢液中A1含量减 后所取,所以301样中的钙含量应该是最高的,随着 小,质量分数由0.019%下降到0.016%,VD就位 喂入的钙与钢液和夹杂物反应,钢液中的钙含量逐 时钢液中的A1质量分数上升到0.0217%,VD精炼 渐降低,但实验结果表明在LF精炼前期钢液中钙 表1精炼过程中钢液成分(质量分数) % 的含量是升高的,原因可能是取301样时喂入钢液 炉次 C Si Mn Ca Mg 中的钙尚没有扩散均匀造成的,在LF精炼后期钢 593010.2320.270.910.0190.0350.00090.0005 液中钙的含量仍没有明显下降,这可能是喂入的铝 593020.2520.270.0110.0110.0270.00160.0006 丝与渣中的Ca0发生反应,产生的钙进入钢液弥补 594010.2490.250.0040.0040.0230.0010.0006 了钢液中钙的消耗;VD过程中钢液中的钙含量明 59402 -0.0220.00050.0005 显下降是因为VD精炼过程中钢液中的钙与钢液和 603010.2050.210.900.0250.0250.00120.0006 夹杂物充分反应,生成的夹杂物上浮被去除, 603020.2330.200.950.0020.0180.0030.0010 2.2精炼过程中钢中夹杂物存在类型 604010.2660.230.950.0030.0210.0010.0006 在精炼过程中夹杂物主要包括两类:钙铝酸盐 60402 0.0210.00050.0005 夹杂物和含Mg0·Al2O3的夹杂物,本研究主要研 613010.2380.270.890.0130.0170.0020.0006 究含Mg0Al203的夹杂物,含Mg0·AlO3的夹杂 613020.2370.270.940.0030.0130.0030.0010 物主要包括3类:纯Mg0·Al203夹杂物、Mg0一 Al203Ca0三元复合夹杂物和Mg0一Al203Ca0 2614010.2470.260.950.0020.0210.00440.0008 261402 0.020.00050.0005 Si02四元复合夹杂物,图2~图4分别为这3类夹 杂物的形貌和能谱分析,由于对试样进行了酸浸,气瓶钢的工艺流程为:原料(废钢、海绵铁、铁水等) →100t 超高功率电弧炉(EBT-EAF)→喂 CaSi 线 (WF)→炉外精炼(LF)→真空处理(VD)→圆坯连 铸机(CC).电炉出钢时加入硅钙钡(230kg)、铝块 (300kg)、硅锰(800kg)和高锰(400kg)进行脱氧合 金化.LF 处理30min 后加入约60kg 铝丝、56kg 高 锰合金、113kg 钼铁和180kg 铬铁进行精调成分. 钢包到中间包采用全程吹氩保护浇铸‚中间包到结 晶器采用浸入式水口保护浇铸‚连铸机为6流弧形 圆坯连铸机. 1∙2 取样及分析方法 对一个浇次的连续3炉钢进行工业实验(炉号 为59‚60‚61)‚本次实验在 LF 炉就位(301)、LF 处 理30min 后(302)、VD 就位(401)及 VD 真空处理 结束后(402)4个工位进行取样‚在每个工位取圆 饼样. 对所取圆饼样进行钢液成分分析和夹杂物的分 析观察‚其中钢液成分采用化学分析法‚夹杂物采用 扫描电镜观察‚用电子探针确定其成分‚为了观察到 夹杂物的三维形貌‚观察前将准备好的金相样在 36∙5%的盐酸内侵蚀90s. 2 实验结果及讨论 2∙1 钢液成分变化 精炼过程中各取样炉次钢液成分如表1所示‚ 图1给出了精炼过程中各工序 Al、Ca 和 Mg 的平均 含量.由图1可知:LF 精炼前期钢液中 Al 含量减 小‚质量分数由0∙019%下降到0∙016%‚VD 就位 时钢液中的 Al 质量分数上升到0∙0217%‚VD 精炼 表1 精炼过程中钢液成分(质量分数) % 炉次 C Si Mn S Al Ca Mg 59301 0∙232 0∙27 0∙91 0∙019 0∙035 0∙00090∙0005 59302 0∙252 0∙27 0∙011 0∙011 0∙027 0∙00160∙0006 59401 0∙249 0∙25 0∙004 0∙004 0∙023 0∙001 0∙0006 59402 - - - - 0∙022 0∙00050∙0005 60301 0∙205 0∙21 0∙90 0∙025 0∙025 0∙00120∙0006 60302 0∙233 0∙20 0∙95 0∙002 0∙018 0∙003 0∙0010 60401 0∙266 0∙23 0∙95 0∙003 0∙021 0∙001 0∙0006 60402 - - - - 0∙021 0∙00050∙0005 61301 0∙238 0∙27 0∙89 0∙013 0∙017 0∙002 0∙0006 61302 0∙237 0∙27 0∙94 0∙003 0∙013 0∙003 0∙0010 261401 0∙247 0∙26 0∙95 0∙002 0∙021 0∙00440∙0008 261402 - - - - 0∙02 0∙00050∙0005 过程中钢液中铝含量基本保持不变;LF 精炼前期钢 液中钙含量升高‚质量分数由 0∙0014% 升高到 0∙0025%‚LF 精炼后期钢液中钙含量略有下降‚到 VD 就位时钢液中钙的质量分数为0∙0021%‚VD 精炼过程中钢液中钙含量明显下降‚其质量分数只 有0∙0005%;在整个二次精炼过程中钢液中的镁含 量变化不大‚其质量分数在0∙0005%~0∙0009% 之间. 图1 精炼过程中钢液中铝、钙和镁质量分数的变化 在精炼过程中钢液中的氧含量较高‚铝会继续 脱氧生成夹杂物‚大部分夹杂物上浮被除去‚所以 LF 精炼前期钢液中铝含量降低;在 LF 精炼后为了 对钢液进行终脱氧和调节钢液中铝的成分向钢液中 加入了60kg 铝丝‚所以 LF 精炼后期钢液中铝的含 量会升高;由于在 VD 精炼过程中钢液中氧含量已 经较低‚钢液中的铝很难继续脱氧‚所以 VD 精炼过 程中铝的含量基本保持不变.本实验过程中钙处理 是在 LF 就位后立即完成的‚301样是在钙处理结束 后所取‚所以301样中的钙含量应该是最高的‚随着 喂入的钙与钢液和夹杂物反应‚钢液中的钙含量逐 渐降低.但实验结果表明在 LF 精炼前期钢液中钙 的含量是升高的‚原因可能是取301样时喂入钢液 中的钙尚没有扩散均匀造成的.在 LF 精炼后期钢 液中钙的含量仍没有明显下降‚这可能是喂入的铝 丝与渣中的 CaO 发生反应‚产生的钙进入钢液弥补 了钢液中钙的消耗;VD 过程中钢液中的钙含量明 显下降是因为 VD 精炼过程中钢液中的钙与钢液和 夹杂物充分反应‚生成的夹杂物上浮被去除. 2∙2 精炼过程中钢中夹杂物存在类型 在精炼过程中夹杂物主要包括两类:钙铝酸盐 夹杂物和含 MgO·Al2O3 的夹杂物.本研究主要研 究含 MgO·Al2O3 的夹杂物.含 MgO·Al2O3 的夹杂 物主要包括3类:纯 MgO·Al2O3 夹杂物、MgO- Al2O3-CaO 三元复合夹杂物和 MgO-Al2O3-CaO- SiO2 四元复合夹杂物.图2~图4分别为这3类夹 杂物的形貌和能谱分析.由于对试样进行了酸浸‚ Vol.31Suppl.1 宋延琦等: 气瓶钢精炼过程中的 MgO·Al2O3 夹杂物 ·131·
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