正在加载图片...
·190· 北京科技大学学报 第33卷 表5图2中各点能谱分析(质量分数) Table 5 EDS analysis of the point composition in Fig.2 位置 0 Mg Si Ca Zn Fe (-A 10.81 20.88 一 0.47 0.71 66.22 (a)-B 33.70 20.82 0.56 0.73 0.66 4.57 37.58 (a)-C 21.58 26.56 2.74 5.73 5.46 27.93 3.57 (b)-A 17.08 26.67 2.23 54.01 ()-B 42.51 28.92 0.67 1.18 3.04 20.96 一 1.15 (b)-C 23.60 44.63 15.98 0.98 8.65 2.77 3.20 (c)-A 19.72 20.95 0.75 0.79 2.70 53.65 (c)-B 37.30 29.08 10.67 22.95 (c)-C 48.65 19.85 0.61 2.66 28.23 (d)-A 34.97 36.88 0.98 1.64 25.05 (d山-B 37.52 34.84 3.94 1.34 18.26 一 (d)-C 14.35 28.94 0.87 8.81 1.35 23.12 19.28 (e)-A 20.89 一 一 0.55 一 78.56 (e)-B 27.73 17.79 2.60 一 49.75 (e)-C 51.91 24.28 0.82 3.36 6.50 13.13 注:由于是样品是树脂基体,受此影响能谱分析时C和0含量较高 表6八家典型钢铁厂炼钢过程尘泥处理情况 Table6 Utilization status of dusts and sludges in eight domestic steel plants 类型 收集方式 吨钢粉尘发生量/kg 处理方法 电炉灰 布袋除尘器 12.4-13 外销、提锌处理 转炉灰 静电除尘器 11.9-17 烧结配料、外销 转炉污泥 湿法除尘回收系统 14-34 烧结配料、炼钢造渣剂 精炼除尘灰 布袋除尘器 1.42-3.37 烧结配料、外销 连铸铁鳞 旋流池 0.5-6.15 烧结配料、炼钢氧化剂、外销 达到8.27~29.5m2·g1,表面能高,有利于加工成 尘泥用于烧结配料时难以混匀而且影响烧结透气 球,并且对反应动力学条件有利回.同时含有较高 性),而将其加工为冷固结球团用于钢厂炼钢化渣 的Fe、Zn元素,其中Zn0为8.92%~15.54%,T℉e 球是较好的方法,目前Harsco金属在宁波钢厂采用 达到41.99%~53.78%,以铁酸锌和磁铁矿的形式 该技术,取得良好的效果. 存在.本研究调研的钢厂中均将电炉灰外销处理. 精炼除尘灰平均粒度是7.48~25.991μm,比 目前采用转底炉处理电炉粉尘正在发展中,能较好 表面积为1.41~4.25m2·g1,具有颗粒细、粘性强 地分离富集锌、铅、钾、钠,得到金属化球团.Harsco 的特点[.含铁品位较低,但其Ca0含量较高,可作 金属通过向电炉中喷吹含锌粉尘,使锌在炉气中富 为钢铁生产碱性原料.因精炼除尘灰吨钢发生量较 集,得到提锌钢厂可采用的锌含量高于30%的原 少,只有1.42~3.37kg,国内对于精炼除尘灰的利 料,该方法也是目前电炉及精炼炉含锌粉尘处理利 用方面的研究很少,调研的大部分钢厂都把精炼除 用的一个新技术. 尘灰和其他工序的尘泥在一起存放和利用. 转炉污泥和尘泥的粒径较细,为5~15μm;含 连铸铁鳞含铁品位是21.74%~68.14%,由于 铁品位48.98%~55.92%,金属铁1.8%~3.45%, 是氧化铁皮和保护残渣的混合体,含保护残渣较多 杂质含量少,其中S为0.08%~0.12%,(Na20+ 的连铸铁鳞杂质含量多,成分复杂,不利于生产高附 K20)<1.8%,可利用价值较高.目前国内钢厂主 加值产品.部分钢铁厂将连铸铁鳞作为生产球团矿 要将其返回烧结工序,个别钢厂将少量尘泥压球用 或者转炉铁皮球的原料.本研究认为连铸铁鳞加工 于炼钢化渣剂,还有部分钢厂将其外销处理.转炉 处理成炼钢化渣球比返回烧结处理效益更高北 京 科 技 大 学 学 报 第 33 卷 表 5 图 2 中各点能谱分析( 质量分数) Table 5 EDS analysis of the point composition in Fig. 2 % 位置 C O Mg Al Si Ca Zn Fe ( a) --A 10. 81 20. 88 — — 0. 47 0. 71 — 66. 22 ( a) --B 33. 70 20. 82 0. 56 — 0. 73 0. 66 4. 57 37. 58 ( a) --C 21. 58 26. 56 2. 74 5. 73 5. 46 27. 93 — 3. 57 ( b) --A 17. 08 26. 67 — — — 2. 23 — 54. 01 ( b) --B 42. 51 28. 92 0. 67 1. 18 3. 04 20. 96 — 1. 15 ( b) --C 23. 60 44. 63 15. 98 — 0. 98 8. 65 2. 77 3. 20 ( c) --A 19. 72 20. 95 0. 75 0. 79 2. 70 — — 53. 65 ( c) --B 37. 30 29. 08 10. 67 — — 22. 95 — — ( c) --C 48. 65 19. 85 — — 0. 61 2. 66 — 28. 23 ( d) --A 34. 97 36. 88 0. 98 — 1. 64 25. 05 — — ( d) --B 37. 52 34. 84 3. 94 — 1. 34 18. 26 — — ( d) --C 14. 35 28. 94 0. 87 8. 81 1. 35 23. 12 — 19. 28 ( e) --A 20. 89 — — — 0. 55 — — 78. 56 ( e) --B 27. 73 17. 79 — — 2. 60 — — 49. 75 ( e) --C 51. 91 24. 28 0. 82 3. 36 6. 50 13. 13 — — 注: 由于是样品是树脂基体,受此影响能谱分析时 C 和 O 含量较高. 表 6 八家典型钢铁厂炼钢过程尘泥处理情况 Table 6 Utilization status of dusts and sludges in eight domestic steel plants 类型 收集方式 吨钢粉尘发生量/kg 处理方法 电炉灰 布袋除尘器 12. 4 ~ 13 外销、提锌处理 转炉灰 静电除尘器 11. 9 ~ 17 烧结配料、外销 转炉污泥 湿法除尘回收系统 14 ~ 34 烧结配料、炼钢造渣剂 精炼除尘灰 布袋除尘器 1. 42 ~ 3. 37 烧结配料、外销 连铸铁鳞 旋流池 0. 5 ~ 6. 15 烧结配料、炼钢氧化剂、外销 达到 8. 27 ~ 29. 5 m2 ·g - 1 ,表面能高,有利于加工成 球,并且对反应动力学条件有利[2]. 同时含有较高 的 Fe、Zn 元素,其中 ZnO 为 8. 92% ~ 15. 54% ,TFe 达到 41. 99% ~ 53. 78% ,以铁酸锌和磁铁矿的形式 存在. 本研究调研的钢厂中均将电炉灰外销处理. 目前采用转底炉处理电炉粉尘正在发展中,能较好 地分离富集锌、铅、钾、钠,得到金属化球团. Harsco 金属通过向电炉中喷吹含锌粉尘,使锌在炉气中富 集,得到提锌钢厂可采用的锌含量高于 30% 的原 料,该方法也是目前电炉及精炼炉含锌粉尘处理利 用的一个新技术. 转炉污泥和尘泥的粒径较细,为 5 ~ 15 μm; 含 铁品位 48. 98% ~ 55. 92% ,金属铁 1. 8% ~ 3. 45% , 杂质含量少,其中 S 为 0. 08% ~ 0. 12% ,( Na2O + K2O) < 1. 8% ,可利用价值较高. 目前国内钢厂主 要将其返回烧结工序,个别钢厂将少量尘泥压球用 于炼钢化渣剂,还有部分钢厂将其外销处理. 转炉 尘泥用于烧结配料时难以混匀而且影响烧结透气 性[3],而将其加工为冷固结球团用于钢厂炼钢化渣 球是较好的方法,目前 Harsco 金属在宁波钢厂采用 该技术,取得良好的效果. 精炼除尘灰平均粒度是 7. 48 ~ 25. 991 μm,比 表面积为 1. 41 ~ 4. 25 m2 ·g - 1 ,具有颗粒细、粘性强 的特点[4]. 含铁品位较低,但其 CaO 含量较高,可作 为钢铁生产碱性原料. 因精炼除尘灰吨钢发生量较 少,只有 1. 42 ~ 3. 37 kg,国内对于精炼除尘灰的利 用方面的研究很少,调研的大部分钢厂都把精炼除 尘灰和其他工序的尘泥在一起存放和利用. 连铸铁鳞含铁品位是 21. 74% ~ 68. 14% ,由于 是氧化铁皮和保护残渣的混合体,含保护残渣较多 的连铸铁鳞杂质含量多,成分复杂,不利于生产高附 加值产品. 部分钢铁厂将连铸铁鳞作为生产球团矿 或者转炉铁皮球的原料. 本研究认为连铸铁鳞加工 处理成炼钢化渣球比返回烧结处理效益更高. ·190·
<<向上翻页向下翻页>>
©2008-现在 cucdc.com 高等教育资讯网 版权所有