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增刊1 马富平等:超低碳铝镇静钢方坯连铸工艺 43 转炉一LF一RH一连铸机为本厂超低碳、低硅铝镇静 1 超低碳铝镇静钢的成分及生产工艺特点 钢最佳生产工艺路线 超低碳铝镇静钢主要成分见表1. 3 生产工艺优化措施 表1超低碳铝镇静钢主要成分(质量分数) Table 1 Main composition of ultra low carbon aluminium killed steel (1)转炉初炼钢水的质量控制.针对超低碳钢 成品碳含量极低的特点,为降低RH脱碳负荷,应尽 Mn P Al, 可能降低转炉终点碳含量.根据转炉终点碳氧浓度 ≤0.007 ≤0.03≤0.10≤0.020≤0.020≥0.02 积可知,随着终点碳含量的降低,钢水自由氧含量急 剧升高.因此,为适当控制钢水终点氧含量,从源头 由表1看出该钢种有以下特点:()[C]含量 上控制钢中夹杂物,应加强转炉复吹效果8),通过 低,要求质量分数在0.007%以下,需进行真空脱碳 工艺摸索,将终点碳含量控制在0.035%~0.05%, 处理.(2)钢中[Si]含量低,[A1]含量较高,属于超 氧含量控制在0.04%~0.08%,转炉终点碳含量与 低碳低硅铝镇静钢. 氧含量的关系见图1. 据调研,在所有超低碳钢的最终产品中,0.5~ 113 0.8mm厚的薄板约占70%).一般生产板坯采用 大容量的钢包,中间包浸入式水口内径较大,水口堵 1000 中 8 塞的倾向小.使用小钢包浇注铝镇静钢时,由于受 900 A 水口内径小的限制,可浇性明显降低[4-.对于邢钢 80t的钢包来说,由于中间包浸入式水口内径偏小, 日80 水口堵塞的问题非常突出 700 2工艺路线的选择 ) 的能 /养婴头祸 为开发适合邢钢的超低碳钢生产工艺,共试验 5s00 了如下三种工艺路线:①转炉一RH一连铸机;②转 0.02 0.03 0.4 0.05 0.6 0.07 炉一RH一LF一连铸机:③转炉一LF一RH一连铸机. 终点碳含量% 通过工艺摸索,确定最佳工艺路线 图1转炉终点碳与氧含量的关系 生产超低碳钢的传统工艺路线为转炉一RH一 Fig.1 Relationship between finial carbon content and oxygen content in BOF 连铸机.采用该工艺路线共试验两次,均出现了严 重的连铸絮流问题,生产无法顺行,最多连浇2~3 (2)钢包顶渣改制.钢包顶渣氧化性(F0+ 炉.造成絮流的主要原因是邢钢的转炉与RH炉相 MO)是影响方坯连铸生产顺行的关键因素之 距较远,钢水运输过程钢包温降大,到RH后需加大 一1o.如转炉不脱氧出钢,钢水自由氧含量高,即 量的铝进行OB升温,产生大量的A山,03夹杂物不 使在出钢时对钢包顶渣进行了改制(脱除部分渣中 能充分上浮排除,在浇注过程中逐步黏结到水口内 的氧),在精炼及运输过程中,钢中氧不断向渣中传 壁,造成絮流直至水口堵死.为解决絮流问题,必须 递,很难将(FeO+MnO)降到较低水平.因此采用 进行钙处理,而钙处理的前提是必须对钢包顶渣改 部分脱氧出钢的办法,出钢时将钢水氧含量控制在 制,以降低炉渣的氧化性,提高钙的吸收率.因此, 0.01%0.02%. 后序试验了转炉一RH一LF一连铸机工艺路线,该工 在钢水弱脱氧条件下,通过在LF处理过程中 艺先通过RH脱碳,然后到LF对钢包顶渣处理,然 对炉渣改制,将渣中(Fe0+Mn0)控制在2.5%~ 后钙处理,从而基本解决了絮流问题,使连浇炉数达 3.0%,通过控制炉渣的氧化性,为后续H真空处 到8炉以上.但是,该工艺路线存在明显的增碳和理后的钙处理创造了条件.但是,实践表明,炉渣 增硅问题,不能生产出高质量的超低碳钢产品.为 (Fe0+MnO)如果控制过低,如达到1%以下会出现 此,又尝试了转炉一LF一RH一连铸机工艺路线,经 钢水增硅,因此通过控制炉渣改质的力度,使渣中 对生产工艺不断优化,基本解决了连铸絮流问题,同 (Fe0+Mn0)控制在2.5%~3.0%较为合理 时能保证钢种超低碳、硅的要求,可以满足用户需 (3)钢包顶渣成分的控制.钢包顶渣的性能对 求,为企业创造了良好的经济效益.因此,最终确定 于后续钙处理及提高钢水洁净度有非常重要的影增刊 1 马富平等: 超低碳铝镇静钢方坯连铸工艺 1 超低碳铝镇静钢的成分及生产工艺特点 超低碳铝镇静钢主要成分见表 1. 表 1 超低碳铝镇静钢主要成分( 质量分数) Table 1 Main composition of ultra low carbon aluminium killed steel % C Si Mn P S Als ≤0. 007 ≤0. 03 ≤0. 10 ≤0. 020 ≤0. 020 ≥0. 02 由表 1 看出该钢种有以下特点: ( 1) [C]含量 低,要求质量分数在 0. 007% 以下,需进行真空脱碳 处理. ( 2) 钢中[Si]含量低,[Al]含量较高,属于超 低碳低硅铝镇静钢. 据调研,在所有超低碳钢的最终产品中,0. 5 ~ 0. 8 mm 厚的薄板约占 70%[3]. 一般生产板坯采用 大容量的钢包,中间包浸入式水口内径较大,水口堵 塞的倾向小. 使用小钢包浇注铝镇静钢时,由于受 水口内径小的限制,可浇性明显降低[4--7]. 对于邢钢 80 t 的钢包来说,由于中间包浸入式水口内径偏小, 水口堵塞的问题非常突出. 2 工艺路线的选择 为开发适合邢钢的超低碳钢生产工艺,共试验 了如下三种工艺路线: ①转炉—RH—连铸机; ②转 炉—RH—LF—连铸机; ③转炉—LF—RH—连铸机. 通过工艺摸索,确定最佳工艺路线. 生产超低碳钢的传统工艺路线为转炉—RH— 连铸机. 采用该工艺路线共试验两次,均出现了严 重的连铸絮流问题,生产无法顺行,最多连浇 2 ~ 3 炉. 造成絮流的主要原因是邢钢的转炉与 RH 炉相 距较远,钢水运输过程钢包温降大,到 RH 后需加大 量的铝进行 OB 升温,产生大量的 Al2O3 夹杂物不 能充分上浮排除,在浇注过程中逐步黏结到水口内 壁,造成絮流直至水口堵死. 为解决絮流问题,必须 进行钙处理,而钙处理的前提是必须对钢包顶渣改 制,以降低炉渣的氧化性,提高钙的吸收率. 因此, 后序试验了转炉—RH—LF—连铸机工艺路线,该工 艺先通过 RH 脱碳,然后到 LF 对钢包顶渣处理,然 后钙处理,从而基本解决了絮流问题,使连浇炉数达 到 8 炉以上. 但是,该工艺路线存在明显的增碳和 增硅问题,不能生产出高质量的超低碳钢产品. 为 此,又尝试了转炉—LF—RH—连铸机工艺路线,经 对生产工艺不断优化,基本解决了连铸絮流问题,同 时能保证钢种超低碳、硅的要求,可以满足用户需 求,为企业创造了良好的经济效益. 因此,最终确定 转炉—LF—RH—连铸机为本厂超低碳、低硅铝镇静 钢最佳生产工艺路线. 3 生产工艺优化措施 ( 1) 转炉初炼钢水的质量控制. 针对超低碳钢 成品碳含量极低的特点,为降低 RH 脱碳负荷,应尽 可能降低转炉终点碳含量. 根据转炉终点碳氧浓度 积可知,随着终点碳含量的降低,钢水自由氧含量急 剧升高. 因此,为适当控制钢水终点氧含量,从源头 上控制钢中夹杂物,应加强转炉复吹效果[8--9],通过 工艺摸索,将终点碳含量控制在 0. 035% ~ 0. 05% , 氧含量控制在 0. 04% ~ 0. 08% ,转炉终点碳含量与 氧含量的关系见图 1. 图 1 转炉终点碳与氧含量的关系 Fig. 1 Relationship between finial carbon content and oxygen content in BOF ( 2) 钢包顶渣改制. 钢包顶渣氧化性( FeO + MnO) 是 影 响 方 坯 连 铸 生 产 顺 行 的 关 键 因 素 之 一[10]. 如转炉不脱氧出钢,钢水自由氧含量高,即 使在出钢时对钢包顶渣进行了改制( 脱除部分渣中 的氧) ,在精炼及运输过程中,钢中氧不断向渣中传 递,很难将( FeO + MnO) 降到较低水平. 因此采用 部分脱氧出钢的办法,出钢时将钢水氧含量控制在 0. 01% ~ 0. 02% . 在钢水弱脱氧条件下,通过在 LF 处理过程中 对炉渣改制,将渣中( FeO + MnO) 控制在 2. 5% ~ 3. 0% ,通过控制炉渣的氧化性,为后续 RH 真空处 理后的钙处理创造了条件. 但是,实践表明,炉渣 ( FeO + MnO) 如果控制过低,如达到 1% 以下会出现 钢水增硅,因此通过控制炉渣改质的力度,使渣中 ( FeO + MnO) 控制在 2. 5% ~ 3. 0% 较为合理. ( 3) 钢包顶渣成分的控制. 钢包顶渣的性能对 于后续钙处理及提高钢水洁净度有非常重要的影 ·43·
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