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Vol.31 Suppl.I 区铁等:RH精炼钢中全氧量变化与操作改进 73. 1.1降低钢中全氧量 Qakt P1 wy 0+W1(0+akT P1) (3) 对低碳、超低碳钢全氧含量的变化进行测定与 估算,确定主要影响因素,包括调整出钢溶解氧含 其中:为去除全氧的表观速率常数,min1. 量、钢包渣成分、R一KTB操作及真空脱气纯处理 时间,以降低钢中全氧含量. 1.2控制钢中细微夹杂物 预先向低碳钢钢水增氨,然后进入RH装置抽 真空,从上升管喷嘴连续喷吹氨气或氩气驱动钢水 ak P,(T[Ol-T[OL) 环流与脱气,以减少钢中尺寸大于10m的夹杂物 QTIOL QTIOJ 试验按预定时间取样,考察真空处理前后,中间包的 炉渣成分,钢水及连铸坯全氧量,和非金属夹杂物等 TIOJ 相关参数 2试验结果和讨论 2.1RH装置内钢水全氧量变化的研究 图1RH装置中去除全氧的示意图 由于很难对高温钢水中夹杂物分离去除的基本 由于系数K涉及环流、扩散、吸附夹杂物表面 步骤进行分析观察,忽略全氧去除速率中的系数项 积和表观平衡浓度等方面,不适当的操作(过度搅 内涵是文献中的一种典型处理方式], 拌、环境污染)会加大逆过程驱动力,从而影响全氧 为了研究全氧去除的规律,这里假设:真空室和 的分离去除 钢包钢水处于均匀混合状态;去除T[0]的控速环 图2比较了RH纯脱气过程弱脱氧钢全氧量的 节为钢液相传质,考虑钢包和真空室钢水中全氧的 测定值及计算值.由T[O]=R/K可以推得二次 质量平衡,钢包钢水中全氧量随时间的变化可建立 氧化速率(R),同时按式(2)计算可知,K= 一个二阶非齐次微分方程式来描述 0.16mim1,R=2.32×10-6min-1,T[0]e= T[o]o akr dr[ol dt WI dt 24.1×10-6.其中与脱氧产物平衡的溶解氧含量为 9.6×10-6,夹杂物中的氧含量为14.5×10-6.从 QakT PT[O]QakT PT[Ole 钢水的二次氧化速率看,单纯添加铝矾土稀释炉渣 wy W1 wy W1 (1) 抑制传氧作用有限 式中,T[0]为钢水中全氧浓度,10-6;t为脱气处理 时间,mim;Q为循环流量,tmin一l;a为吸附氧化 物夹杂的有效表面积,m2:A为钢水密度,kgm3; kr是全氧的传质系数,m 'min;T[0]。是全氧的 一■一铝钒土1 表观平衡浓度,10-6;wv是真空室钢水量,t;W1是 0 10 一●一无 2 一▲一铝钒土3 环流过程钢包钢水量,t· 一-无 4 图1为RH环流去除全氧的示意图.图中,Wv 一Eq.(2) D 和W1分别为真空室和环流过程中钢包钢水量,t; 10152025 T[O]v和T[0]1分别为真空室和钢包钢水中全氧 t/min 浓度,10-5;QT[0]v和QT[0]1分别为单位时间 图2RH纯脱气期间弱脱氧钢全氧量的变化 从真空室向钢包流出和从钢包流入真空室的全氧质 量,tmin1. 2.2改进操作与钢的洁净度 在初始条件t=0,T[0]=T[0]v=T[0]o,求 全氧量是衡量钢质洁净度的重要指标),为了 解方程(1),得到RH处理过程钢水中全氧浓度随时 使全氧量控制在适当水平,试验比较了相同搅拌条 间变化的微分方程通解. 件下出钢溶解氧含量([0])、钢包渣成分和真空脱 T[0]=T[0]e+(T[0]o-T[0]e)exp(-Kt) 气时间等影响因子对低碳镇静钢全氧量的影响,如 (2) 图3所示,评估影响因子级差发现,影响全氧量去1∙1 降低钢中全氧量 对低碳、超低碳钢全氧含量的变化进行测定与 估算‚确定主要影响因素‚包括调整出钢溶解氧含 量、钢包渣成分、RH-KTB 操作及真空脱气纯处理 时间‚以降低钢中全氧含量. 1∙2 控制钢中细微夹杂物 预先向低碳钢钢水增氮‚然后进入 RH 装置抽 真空‚从上升管喷嘴连续喷吹氮气或氩气驱动钢水 环流与脱气‚以减少钢中尺寸大于10μm 的夹杂物. 试验按预定时间取样‚考察真空处理前后‚中间包的 炉渣成分‚钢水及连铸坯全氧量‚和非金属夹杂物等 相关参数. 2 试验结果和讨论 2∙1 RH 装置内钢水全氧量变化的研究 由于很难对高温钢水中夹杂物分离去除的基本 步骤进行分析观察‚忽略全氧去除速率中的系数项 内涵是文献中的一种典型处理方式[7]. 为了研究全氧去除的规律‚这里假设:真空室和 钢包钢水处于均匀混合状态;去除 T [O]的控速环 节为钢液相传质.考虑钢包和真空室钢水中全氧的 质量平衡‚钢包钢水中全氧量随时间的变化可建立 一个二阶非齐次微分方程式来描述. d 2T [O] d t 2 + Q W1 + Q+ akTρ1 w V dT [O] d t + QakTρ1T [O] w V W1 = QakTρ1T [O]e w V W1 (1) 式中‚T [O]为钢水中全氧浓度‚10-6 ;t 为脱气处理 时间‚min;Q 为循环流量‚t·min -1 ;a 为吸附氧化 物夹杂的有效表面积‚m 2 ;ρ1 为钢水密度‚kg·m -3 ; kT 是全氧的传质系数‚m·min -1 ;T [O]e 是全氧的 表观平衡浓度‚10-6 ;w V 是真空室钢水量‚t;W1 是 环流过程钢包钢水量‚t. 图1为 RH 环流去除全氧的示意图.图中‚WV 和 W1 分别为真空室和环流过程中钢包钢水量‚t; T [O]V和 T [O]1 分别为真空室和钢包钢水中全氧 浓度‚10-6 ;QT [O]V 和 QT [O]1 分别为单位时间 从真空室向钢包流出和从钢包流入真空室的全氧质 量‚t·min -1. 在初始条件 t=0‚T [O]=T [O]V=T [O]0‚求 解方程(1)‚得到 RH 处理过程钢水中全氧浓度随时 间变化的微分方程通解. T [O]=T [O]e+(T [O]0-T [O]e)exp(-κT t) (2) κT= QakTρ1 w V Q+ W1( Q+ akTρ1) (3) 其中 κT 为去除全氧的表观速率常数‚min -1. 图1 RH 装置中去除全氧的示意图 由于系数 κT 涉及环流、扩散、吸附夹杂物表面 积和表观平衡浓度等方面‚不适当的操作(过度搅 拌、环境污染)会加大逆过程驱动力‚从而影响全氧 的分离去除. 图2比较了 RH 纯脱气过程弱脱氧钢全氧量的 测定值及计算值.由 T [O]e= R/κT 可以推得二次 氧化 速 率 ( R )‚同 时 按 式 (2) 计 算 可 知‚κT= 0∙16min -1‚R =2∙32×10-6 min -1‚T [O]e= 24∙1×10-6.其中与脱氧产物平衡的溶解氧含量为 9∙6×10-6‚夹杂物中的氧含量为14∙5×10-6.从 钢水的二次氧化速率看‚单纯添加铝矾土稀释炉渣 抑制传氧作用有限. 图2 RH 纯脱气期间弱脱氧钢全氧量的变化 2∙2 改进操作与钢的洁净度 全氧量是衡量钢质洁净度的重要指标[1]‚为了 使全氧量控制在适当水平‚试验比较了相同搅拌条 件下出钢溶解氧含量([O])、钢包渣成分和真空脱 气时间等影响因子对低碳镇静钢全氧量的影响‚如 图3所示.评估影响因子级差发现‚影响全氧量去 Vol.31Suppl.1 区 铁等: RH 精炼钢中全氧量变化与操作改进 ·73·
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