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第7期 杨业建等:钢还热轧加热炉区生产调度模型与算法 ·845· 不变 的收敛情况可以看出,本文采用的混合算法对于模 本文在进行禁忌搜索时使用了一个向量表示钢 型的求解较为理想 坯在各加热炉之间的分配,在这个向量中包括两类 5应用实例 符号—钢还号和分隔符,钢坯号与待加热钢坯一 一对应,分隔符用于分隔分配到不同加热炉的钢坯 本文根据某厂加热炉区的实际生产数据进行了 假设有八块待加热钢坯和四个加热炉,一种可能的 多批次的加热炉区生产调度计划编制工作,并与现 分配方案可以编码为如下的向量: 场采用的人工调度方法进行了对比分析.计算参 12*34*56*78] 数:种群规模为100,迭代次数为1000次,交叉概率 根据编码可以得知,钢坯号为1和2的钢坯分 为0.8,变异概率为0.5.四组有代表性的生产数据 配到1"加热炉,钢坯号为3和4的钢坯分配到2"加 如下. 热炉,钢坯号为5和6的钢坯分配到3"加热炉,钢坯 批次1:250块板坯,共有13种规格(规格变化 号为7和8的钢坯分配到4加热炉,则可以形成24 较大). 个分配到不同加热炉的钢坯对,依次交换每对钢坯 批次2:156块板坯,共有8种规格(规格变化 对形成24个新的解向量,假设选取的钢坯对为(1, 较大) 3),则新的解向量为B2*14*56*78].重 批次3:250块板坯,共有7种规格(规格变化 复上述过程,会得到24个新解,计算其适应值与原 较小) 有的解进行比较,选取最优的解取代原有的解. 批次4:156块板坯,共有4种规格(规格变化 (7)停止条件.停止条件设置为算法运行到一 较小) 个预先设定的迭代次数时停止,取算法停止时的当 采用本文所提出的加热炉区生产调度模型与算 前种群中的最优解作为结果输出 法,针对某厂板坯热轧生产线的实际生产数据进行 生产调度计算.其中板坯的轧制顺序己经确定,且 4求解过程分析 所有板坯均可以热送热装.热轧机的生产能力为每 选取某时间段内的实际生产合同计划(共156 隔2min轧制一块板坯,共有四座规格一致的加热 块板坯)进行优化计算,求解过程中两个优化目标 炉共用入炉和出炉辊道.加热能力为:冷坯需要加 值的变化趋势如图2所示.计算采用普通计算机. 热120min,热坯加热时间视入炉温度而定.生产数 算法的参数设置为:种群规模为60,迭代次数为700 据采用四种典型生产情况下的数据.对于每组数 次,交叉概率为0.8,变异概率为0.5.所需时间为 据,用本文算法各运行30次取平均值.优化结果与 l5min,计算速度满足现场完成加热炉区生产调度 人工调度结果的对比如表1所示. 计划编制计算的需求 由表1可以看出:应用本文设计的模型和解法 23270 一板坏温降时间 70.33 所得到的加热炉生产调度方案,结果均优于现在正 23260 -同炉板坯离散度 10.32 在使用的人工调度方法得到的结果.指标1反应板 23250 坯在板坯库中等待加热的时间,时间越短,则板坯入 23241 炉温度越高,不仅可以有效降低能耗,成材率也会显 0.30马 23230 著提高,本文采用的方法与现有方法相比,每块板坯 23220 -0.29 减少了约20min的等待时间,入炉温度提高约120 2321 0.28 010020030040050060070 ℃,相应的加热工序节能10%以上,同时对缩短加 计算步数 热炉加工计划板坯的工作时间也大有裨益,减少加 图2优化目标变化趋势图 热炉的工作时间对于加热工序节能具有最直接的效 Fig.2 Trend chart of the optimization goal 果,若采用优化结果进行生产,则本文所模拟的每批 由图2可以看出,板坯温降时间随着求解步数 次生产均可直接节约7500m3以上煤气,节能效果显 的增加而逐渐减少,优化效果较好.同炉板坯离散 著:指标2为入炉温度平均离散值、入炉板坯体积平 度随求解步数的增加而逐渐收敛,其变化同时受板 均离散值和入炉板坯厚度平均离散值的加权平均 坯温降时间变化的影响,对其寻优的目的是在节能 值,该值越小则同座加热炉内板坯加热需求差异越 的基础上,进一步提高产品质量,实现生产能耗最小 小,加热炉工作更为平稳,能耗更低,同时板坯的加 基础上产品质量最优化的目标.根据上述两个目标 热质量更好.第 7 期 杨业建等: 钢坯热轧加热炉区生产调度模型与算法 不变. 本文在进行禁忌搜索时使用了一个向量表示钢 坯在各加热炉之间的分配,在这个向量中包括两类 符号———钢坯号和分隔符,钢坯号与待加热钢坯一 一对应,分隔符用于分隔分配到不同加热炉的钢坯. 假设有八块待加热钢坯和四个加热炉,一种可能的 分配方案可以编码为如下的向量: [1 2 * 3 4 * 5 6 * 7 8]. 根据编码可以得知,钢坯号为 1 和 2 的钢坯分 配到 1# 加热炉,钢坯号为 3 和 4 的钢坯分配到 2# 加 热炉,钢坯号为 5 和 6 的钢坯分配到 3# 加热炉,钢坯 号为 7 和 8 的钢坯分配到 4# 加热炉,则可以形成 24 个分配到不同加热炉的钢坯对,依次交换每对钢坯 对形成 24 个新的解向量,假设选取的钢坯对为( 1, 3) ,则新的解向量为[3 2 * 1 4 * 5 6 * 7 8]. 重 复上述过程,会得到 24 个新解,计算其适应值与原 有的解进行比较,选取最优的解取代原有的解. ( 7) 停止条件. 停止条件设置为算法运行到一 个预先设定的迭代次数时停止,取算法停止时的当 前种群中的最优解作为结果输出. 4 求解过程分析 选取某时间段内的实际生产合同计划( 共 156 块板坯) 进行优化计算,求解过程中两个优化目标 值的变化趋势如图 2 所示. 计算采用普通计算机. 算法的参数设置为: 种群规模为 60,迭代次数为 700 次,交叉概率为 0. 8,变异概率为 0. 5. 所需时间为 15 min,计算速度满足现场完成加热炉区生产调度 计划编制计算的需求. 图 2 优化目标变化趋势图 Fig. 2 Trend chart of the optimization goal 由图 2 可以看出,板坯温降时间随着求解步数 的增加而逐渐减少,优化效果较好. 同炉板坯离散 度随求解步数的增加而逐渐收敛,其变化同时受板 坯温降时间变化的影响,对其寻优的目的是在节能 的基础上,进一步提高产品质量,实现生产能耗最小 基础上产品质量最优化的目标. 根据上述两个目标 的收敛情况可以看出,本文采用的混合算法对于模 型的求解较为理想. 5 应用实例 本文根据某厂加热炉区的实际生产数据进行了 多批次的加热炉区生产调度计划编制工作,并与现 场采用的人工调度方法进行了对比分析. 计算参 数: 种群规模为 100,迭代次数为 1 000 次,交叉概率 为 0. 8,变异概率为 0. 5. 四组有代表性的生产数据 如下. 批次 1∶ 250 块板坯,共有 13 种规格( 规格变化 较大) . 批次 2∶ 156 块板坯,共有 8 种规格( 规格变化 较大) . 批次 3∶ 250 块板坯,共有 7 种规格( 规格变化 较小) . 批次 4∶ 156 块板坯,共有 4 种规格( 规格变化 较小) . 采用本文所提出的加热炉区生产调度模型与算 法,针对某厂板坯热轧生产线的实际生产数据进行 生产调度计算. 其中板坯的轧制顺序已经确定,且 所有板坯均可以热送热装. 热轧机的生产能力为每 隔 2 min 轧制一块板坯,共有四座规格一致的加热 炉共用入炉和出炉辊道. 加热能力为: 冷坯需要加 热 120 min,热坯加热时间视入炉温度而定. 生产数 据采用四种典型生产情况下的数据. 对于每组数 据,用本文算法各运行 30 次取平均值. 优化结果与 人工调度结果的对比如表 1 所示. 由表 1 可以看出: 应用本文设计的模型和解法 所得到的加热炉生产调度方案,结果均优于现在正 在使用的人工调度方法得到的结果. 指标 1 反应板 坯在板坯库中等待加热的时间,时间越短,则板坯入 炉温度越高,不仅可以有效降低能耗,成材率也会显 著提高,本文采用的方法与现有方法相比,每块板坯 减少了约 20 min 的等待时间,入炉温度提高约 120 ℃,相应的加热工序节能 10% 以上,同时对缩短加 热炉加工计划板坯的工作时间也大有裨益,减少加 热炉的工作时间对于加热工序节能具有最直接的效 果,若采用优化结果进行生产,则本文所模拟的每批 次生产均可直接节约 7500 m3 以上煤气,节能效果显 著; 指标 2 为入炉温度平均离散值、入炉板坯体积平 均离散值和入炉板坯厚度平均离散值的加权平均 值,该值越小则同座加热炉内板坯加热需求差异越 小,加热炉工作更为平稳,能耗更低,同时板坯的加 热质量更好. ·845·
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