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第8期 李青春等:脉冲电流对球墨铸铁退火组织与性能的影响 ,855 1 度的脉冲电流时,试样的温度并没有明显改变,拉 实验方法 伸实验是在WDW200电子万能拉伸试验机上进行. 试样取自于离心球墨铸铁管,其质量分数为: 分别采用蔡司AXiover2O0MAT型金相显微镜和 C,3.449%;Si,2.79%;S,0.016%;P,0.048%; S3000N型扫描电镜观察试样中间部位的显微组织 Mn,0.14%;Mg,0.028%;Ti,0.03%.将试样加 和拉伸断口的形貌, 工成尺寸为90mm×10mm×8mm的拉伸试样,分 成A、B和C三组,A组的退火工艺为试样在920℃ 2实验结果 保温3min,炉冷到700℃,并保温10min.B组的工 分别测试试样在有无脉冲电流处理下的力学性 艺为试样在920℃保温3min的同时施加脉冲电流, 能,结果如表1.从表1可以看出,经过脉冲电流处 炉冷到700℃,并保温10mim.这两组实验的目的是 理后,球墨铸铁的抗拉强度、硬度有所降低,但延伸 考察高温下加脉冲电流对随后缓慢冷却时铁素体转 率升高.脉冲电流能够引起材料的力学性能发生变 变的影响,C组工艺为在920℃保温3min的同时 化,与材料的组织发生变化有关 施加脉冲电流,然后空冷,其实验目的是考察高温 图1表明:在其他处理条件相同的情况下,经过 下加脉冲电流对渗碳体石墨化的影响,为保证实验 脉冲电流处理后,球墨铸铁中的渗碳体基本消除,基 结果的准确性,每组试样各三个,脉冲电流的基本 体组织基本上为铁素体;而未加脉冲电流的退火组 参数为脉冲电压800V,脉冲频率20Hz, 织中还有一定数量的条状渗碳体和珠光体,通过定 将试样用两根紫铜管顶住,紫铜管通循环水冷 量的金相分析得出未加脉冲电流的退火组织中渗碳 却以确保紫铜管既不因温度过高而变形,又不会因 体和珠光体的体积含量分别为2.99%和3.67%. 为温度升高使铜管的电阻增大,从而影响脉冲信号 可见,在球墨铸铁的高温石墨化中施加脉冲电流加 的传递。考虑到电阻炉的大小,原计划试样长度为 速了渗碳体的分解,并促进了随后缓慢冷却时铁素 50mm,但由于卡试样的紫铜管需要通循环水冷却, 体的转变.球墨铸铁中渗碳体、珠光体数量的降低 试样两端的温度低于试样中心部位的温度;因此,为 以及铁素体的增加是其强度降低、延伸率增加的主 保证整个试样达到实验所要求的温度,必须将试样 要原因 的长度加长,本实验中试样的长度为90mm,将热 表1不同工艺条件下球墨铸铁的力学性能 电偶与试样的中间部位接触,通过自动控温仪观察 Table I Mechanical properties of spherical graphite iron under different treatment processes 高温下脉冲电流对试样温度的影响,由于输入的脉 冲电流能量相对于高温热能来说比较小,而试样两 试样 硬度,HB 抗拉强度/MPa 延伸率/% 107 430 端的温度又低于试样中心部位的温度,脉冲电流的 A 1.5 B 102 420 7.0 能量能够及时散发出去;因此在高温下施加较低密 图1经过不同退火处理后球墨铸铁的金相组织,(a)A组试样;(b)B组试样 Fig.1 Microstructures of spherical graphite iron after different annealing treatments:(a)the sample of A group:(b)the sample of B group 图2(a)表明,经过正常石墨化处理的球墨铸 墨铸铁的断口形貌为典型的韧性断裂,石墨周围出 铁,其断口形貌为典型的解理断裂,拉伸断口出现很 现了许多韧窝,可以看出,断口形貌的变化与力学 多解理裂纹,图2(b)表明,经过脉冲电流处理后,球 性能的变化规律相对应1 实验方法 试样取自于离心球墨铸铁管‚其质量分数为: C‚3∙449%;Si‚2∙79%;S‚0∙016%;P‚0∙048%; Mn‚0∙14%;Mg‚0∙028%;Ti‚0∙03%.将试样加 工成尺寸为90mm×10mm×8mm 的拉伸试样‚分 成 A、B 和 C 三组.A 组的退火工艺为试样在920℃ 保温3min‚炉冷到700℃‚并保温10min.B 组的工 艺为试样在920℃保温3min 的同时施加脉冲电流‚ 炉冷到700℃‚并保温10min.这两组实验的目的是 考察高温下加脉冲电流对随后缓慢冷却时铁素体转 变的影响.C 组工艺为在920℃保温3min 的同时 施加脉冲电流‚然后空冷.其实验目的是考察高温 下加脉冲电流对渗碳体石墨化的影响.为保证实验 结果的准确性‚每组试样各三个.脉冲电流的基本 参数为脉冲电压800V‚脉冲频率20Hz. 将试样用两根紫铜管顶住‚紫铜管通循环水冷 却以确保紫铜管既不因温度过高而变形‚又不会因 为温度升高使铜管的电阻增大‚从而影响脉冲信号 的传递.考虑到电阻炉的大小‚原计划试样长度为 50mm‚但由于卡试样的紫铜管需要通循环水冷却‚ 试样两端的温度低于试样中心部位的温度;因此‚为 保证整个试样达到实验所要求的温度‚必须将试样 的长度加长‚本实验中试样的长度为90mm.将热 电偶与试样的中间部位接触‚通过自动控温仪观察 高温下脉冲电流对试样温度的影响.由于输入的脉 冲电流能量相对于高温热能来说比较小‚而试样两 端的温度又低于试样中心部位的温度‚脉冲电流的 能量能够及时散发出去;因此在高温下施加较低密 度的脉冲电流时‚试样的温度并没有明显改变.拉 伸实验是在 WDW200电子万能拉伸试验机上进行. 分别采用蔡司 AXiover200MAT 型金相显微镜和 S—3000N型扫描电镜观察试样中间部位的显微组织 和拉伸断口的形貌. 2 实验结果 分别测试试样在有无脉冲电流处理下的力学性 能‚结果如表1.从表1可以看出‚经过脉冲电流处 理后‚球墨铸铁的抗拉强度、硬度有所降低‚但延伸 率升高.脉冲电流能够引起材料的力学性能发生变 化‚与材料的组织发生变化有关. 图1表明:在其他处理条件相同的情况下‚经过 脉冲电流处理后‚球墨铸铁中的渗碳体基本消除‚基 体组织基本上为铁素体;而未加脉冲电流的退火组 织中还有一定数量的条状渗碳体和珠光体.通过定 量的金相分析得出未加脉冲电流的退火组织中渗碳 体和珠光体的体积含量分别为2∙99%和3∙67%. 可见‚在球墨铸铁的高温石墨化中施加脉冲电流加 速了渗碳体的分解‚并促进了随后缓慢冷却时铁素 体的转变.球墨铸铁中渗碳体、珠光体数量的降低 以及铁素体的增加是其强度降低、延伸率增加的主 要原因. 表1 不同工艺条件下球墨铸铁的力学性能 Table1 Mechanical properties of spherical graphite iron under different treatment processes 试样 硬度‚HB 抗拉强度/MPa 延伸率/% A 107 430 1∙5 B 102 420 7∙0 图1 经过不同退火处理后球墨铸铁的金相组织.(a) A 组试样;(b) B 组试样 Fig.1 Microstructures of spherical graphite iron after different annealing treatments:(a) the sample of A group;(b) the sample of B group 图2(a)表明‚经过正常石墨化处理的球墨铸 铁‚其断口形貌为典型的解理断裂‚拉伸断口出现很 多解理裂纹.图2(b)表明‚经过脉冲电流处理后‚球 墨铸铁的断口形貌为典型的韧性断裂‚石墨周围出 现了许多韧窝.可以看出‚断口形貌的变化与力学 性能的变化规律相对应. 第8期 李青春等: 脉冲电流对球墨铸铁退火组织与性能的影响 ·855·
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