正在加载图片...
增刊1 区铁等:转炉脱磷及熔池氧化特性 69 底吹氩流量为0~0.4m3mim-lt1 式中,apo,代表最终以4Ca0·P203形式存在的五氧 1.2转炉试验 化二磷活度.a(,o越小,钢中磷含量越低,因此前 试验在工业顶底吹转炉进行,铁水成分(质量 期排渣去磷. 分数)为Si0.20~0.9%,P0.06~0.1%;温度T为 图2是转炉吹炼前期磷含量与碳含量的关系. 1210~1360℃.顶吹氧供强度3.0~3.5m3mim-1t-; 在钢液中碳质量分数为2.8%,温度1380℃的场 底吹氮气和氩气,底吹强度≤0.l2m3min1t1. 合,倒炉后磷的平均质量分数为0.0148% 处理钢种从高碳钢到低碳钢,深脱磷采用双渣,普通 0.11 脱磷为单渣操作,吹炼过程按预定时间倒炉,并取样 0.10 =0.0026225 测温和测定终点钢水溶解氧含量 0.9 0.08 2结果与讨论 0.07 这0.06 色0.05 2.1搅拌对脱磷和熔池氧化影响的热态实验 0.04 图1是60kg实验装置底吹氩搅拌对冶炼后期 0.03 熔池脱磷及钢中溶解氧水平的影响 0.02 0.01 2.4 C:024%-0.05% 2.5 3.0 35 4.0 45 T1620-1640℃ % 22 R253 800 20 图2吹炼前期碳含量与磷含量的关系 0- 、0 1.8 Fig.2 Relation between carbon and phosphorus contents during the .Q160衡 earlier stage of blowing 1.6 1.4 500 由式(1)估算的反应转化温度T与碳含量之 12 间的关系见图3,转化温度T随碳含量降低而升 1.0 0 高.当钢液温度大于转化温度T时,反应式(1) V/m.min-.1-) △G°>0,导致炉渣回磷.为了抑制碳氧化优先脱 图1底搅拌对脱磷和溶解氧水平的影响(R=(CaO)/(Si02)) 磷,须注意控制脱碳过程的钢水温度,防止温度偏高 Fig.I Effect of bottom-stirring on dephosphorization and dissolved 回磷. oxygen levels (R=(Cao)/(Si02)) 1800 质量分数% 当底吹强度V大于0.15m3·min-1t后,熔池 1700 ----0.005 —0.015 氧化度下降使脱磷恶化,底吹强度在0.075 1600 m3·min-1tl附近对改善磷分配比的效果最佳.对 & 1500 低碳范围钢中溶解氧含量而言,底吹强度达到 1400 0.075m3·min1t后降低钢中氧的作用比较明显. P氧化人C何化 从实验结果看,一个综合降低钢中溶解氧,同时 1300 能改善脱磷的底搅拌强度在0.075m3·min-1t-1附 1200 0051.01.52.02.53.03.54.04.5 近.以这些特征为基础,可以选择适合脱磷并降低 LC]/% 钢中溶解氧的底搅拌参数 图3碳含量与碳一磷反应转化温度的关系 2.2转炉前期抑制碳氧化脱磷 Fig.3 Relation between carbon content and transformation tempera- 氧化脱磷是碳一磷竞争氧化反应: ture of carbon-phosphorus reactions 2[P]+5C0=(P,0s)+5[C] 2.3转炉冶炼过程渣成分的变化 (1) △G°=-141850+180.4To 图4是1600℃Fe-Fe0n-Ca0-Si02系相图1 由式(1)得出氧化过程的碳一磷含量关系为 与测定的顶底吹转炉渣成分比较.随着硅锰的氧 [P]=B[C]2s 化、石灰的熔解,第1个点(480s)炉渣位于C,S饱 和线附近.前期是高碳区抑制碳氧化迅速脱磷的 e-学(p)'K] (2 关键,应发挥低温条件,尽量降低钢液磷含量.吹增刊 1 区 铁等: 转炉脱磷及熔池氧化特性 底吹氩流量为 0 ~ 0. 4 m3 ·min - 1 ·t - 1 . 1. 2 转炉试验 试验在工业顶底吹转炉进行,铁水成分( 质量 分数) 为 Si 0. 20 ~ 0. 9% ,P 0. 06 ~ 0. 1% ; 温度 T 为 1210 ~1360℃. 顶吹氧供强度3. 0 ~3. 5m3 ·min -1 ·t -1 ; 底吹氮气和氩气,底吹强度≤0. 12 m3 ·min - 1 ·t - 1 . 处理钢种从高碳钢到低碳钢,深脱磷采用双渣,普通 脱磷为单渣操作,吹炼过程按预定时间倒炉,并取样 测温和测定终点钢水溶解氧含量. 2 结果与讨论 2. 1 搅拌对脱磷和熔池氧化影响的热态实验 图 1 是 60 kg 实验装置底吹氩搅拌对冶炼后期 熔池脱磷及钢中溶解氧水平的影响. 图 1 底搅拌对脱磷和溶解氧水平的影响( R = ( CaO) /( SiO2 ) ) Fig. 1 Effect of bottom-stirring on dephosphorization and dissolved oxygen levels ( R = ( CaO) /( SiO2 ) ) 当底吹强度 Vb大于 0. 15 m3 ·min - 1 ·t - 1 后,熔池 氧化 度 下 降 使 脱 磷 恶 化,底 吹 强 度 在 0. 075 m3 ·min - 1 ·t - 1 附近对改善磷分配比的效果最佳. 对 低碳范围钢中溶解氧含量而言,底吹强度达到 0. 075 m3 ·min - 1 ·t - 1 后降低钢中氧的作用比较明显. 从实验结果看,一个综合降低钢中溶解氧,同时 能改善脱磷的底搅拌强度在 0. 075 m3 ·min - 1 ·t - 1 附 近. 以这些特征为基础,可以选择适合脱磷并降低 钢中溶解氧的底搅拌参数. 2. 2 转炉前期抑制碳氧化脱磷 氧化脱磷是碳--磷竞争氧化反应: 2[P]+ 5CO ( P2O5 ) + 5[C] ΔG— = - 141 850 + 180. 4T { [10] ( 1) 由式( 1) 得出氧化过程的碳--磷含量关系为 [P]= β[C]2. 5 β = [ a( P2O5) f 2 ( P fC PCO /P ) ° 5 K - 1 { ( 1) ] 1 /2 ( 2) 式中,aP2O5代表最终以 4CaO·P2O5 形式存在的五氧 化二磷活度. a( P2O5) 越小,钢中磷含量越低,因此前 期排渣去磷. 图 2 是转炉吹炼前期磷含量与碳含量的关系. 在钢液中碳质量分数为 2. 8% ,温度 1 380 ℃ 的场 合,倒炉后磷的平均质量分数为 0. 014 8% . 图 2 吹炼前期碳含量与磷含量的关系 Fig. 2 Relation between carbon and phosphorus contents during the earlier stage of blowing 由式( 1) 估算的反应转化温度 T* 与碳含量之 间的关系见图 3,转化温度 T* 随碳含量降低而升 高. 当钢液温度大于转化温度 T* 时,反应式( 1) ΔG— > 0,导致炉渣回磷. 为了抑制碳氧化优先脱 磷,须注意控制脱碳过程的钢水温度,防止温度偏高 回磷. 图 3 碳含量与碳--磷反应转化温度的关系 Fig. 3 Relation between carbon content and transformation tempera￾ture of carbon-phosphorus reactions 2. 3 转炉冶炼过程渣成分的变化 图 4 是 1 600℃ Fe--FeOn--CaO--SiO2 系相图[11] 与测定的顶底吹转炉渣成分比较. 随着硅锰的氧 化、石灰的熔解,第 1 个点( 480 s) 炉渣位于 C2 S 饱 和线附近. 前期是高碳区抑制碳氧化迅速脱磷的 关键,应发挥低温条件,尽量降低钢液磷含量. 吹 ·69·
<<向上翻页向下翻页>>
©2008-现在 cucdc.com 高等教育资讯网 版权所有