正在加载图片...
,1302 北京科技大学学报 第30卷 改进,以提高KKⅡ500旋回破碎机的破碎性能,延 能为100th-1左右.在衬板使用的前期,破碎粒度 长衬板的使用寿命,最终实现多碎少磨,节能降耗 为一75mm的合格率为72%左右;而在衬板使用的 1KK严500原破碎腔型的结构分析 后期,破碎粒度为一75mm的合格率为65%左右. 2.2衬板的磨损情况分析 KKⅡ500旋回破碎机的破碎腔型主要由动锥 KKⅡ500旋回破碎机在破碎高铝矿时(衬板 衬板和定锥衬板构成,如图1所示,其结构具有以下 的使用寿命平均为6个月),上部衬板磨损均匀,且 特点:(1)动锥衬板母线是由一条直线段构成,而定 沿高度方向变化平缓,衬板下部的磨损较为严重. 锥衬板母线是由两条直线段形成的折线构成,(2) 因此,仅需对衬板下部的磨损情况进行分析,衬板 破碎腔上部两条直线构成的破碎腔啮角为11°十 母线的磨损曲线如图2所示.可以看出:(1)动锥衬 16°=27°.此区域最长,排料口部分是一段短平行 板的主要磨损区为2区~6区,全长约240mm,从 区,用于控制排料粒度.(3)破碎腔型简单,整个破 1区~2区以及从6区一8区之间磨损量急剧变化 碎腔的啮角没有发生变化, 8区以上磨损较小,且磨损量较为均匀,(2)定锥衬 破碎圆锥 板下部的主要磨损区为2区~5区,全长约200mm, 16% 从1区~2区及5区~7区之间磨损变化很大.7区 以上磨损均匀且磨损较小,(3)动锥衬板与定锥衬 板下部的磨损区基本对称 破碎圆锥 周定 下村板 图1原破碎腔结构 Fig.I Stucture of an original chamber profile 固定下衬板 以上破碎腔型的衬板结构存在的缺陷:(1)动 锥下端底部的备用高度过长,动锥衬板底部半锥角 过大,物料在腔型内停留时间短.(2)衬板厚度分 图2衬板磨损曲线 Fig.2 Curve of lining abrasion 布不合理,动锥衬板的原始厚度较薄,容易磨透:而 定锥衬板的原始厚度较厚,在定锥衬板报废时,其上 根据以上分析,可以发现如下问题:(1)衬板磨 部仍有较多的剩余,此外,不论是动锥衬板还是定 损较为集中,磨损区域较短,因而衬板不能充分利 锥衬板,都是下部磨损较快,而上部磨损较慢,这使 用,衬板下部寿命短,(2)衬板经过一定时期使用 得一套衬板各部分的磨损寿命不一致.(3)由于目 后,破碎腔下部形状变化很大,难以达到设计的碎矿矿 前衬板采用等厚度设计,随着衬板的磨损,破碎腔型 要求,在距底边100mm以上的约300mm长度范围 的啮角也发生变化,造成排料粒度发生变化, 内形成较大腔容,其下出口收缩很快,造成矿石通过 (4)根据破碎高铝矿的实际情况来看,衬板的主要 能力下降,这是衬板使用后期,旋回圆锥破碎机的生 磨损区在破碎腔下部,而该区域较短且腔体容积较 产能力明显下降的主要原因.(3)正是由于下部破 小,造成该区域衬板快速磨损,形成下部破碎腔形状 碎腔形状的破坏,造成该处衬板磨损进一步加快,单 出现变异,且衬板的磨损进一步加剧.因此,旋回破 位矿石破碎能耗增加,并且改变了衬板负载条件,加 碎机的破碎效率显著下降, 剧了主机件的磨损,降低衬板的使用寿命 2KK严一500的破碎效率及衬板磨损情况 3破碎腔各截面生产率的计算 分析 3.1生产率的理论分析 2.1破碎效率分析 由于破碎腔型是一个倒锥腔形,沿破碎腔自上 KKI500旋回破碎机在破碎高铝矿(其普氏 而下的各个横截面上的物料通过率逐渐降低,为 硬度系数为10~14,进料粒度为-500mm)时的产 此,需找出沿破碎腔高度各截面生产率的变化规律,改进‚以提高 KKД—500旋回破碎机的破碎性能‚延 长衬板的使用寿命‚最终实现多碎少磨‚节能降耗. 1 KKД-500原破碎腔型的结构分析 KKД—500旋回破碎机的破碎腔型主要由动锥 衬板和定锥衬板构成‚如图1所示‚其结构具有以下 特点:(1) 动锥衬板母线是由一条直线段构成‚而定 锥衬板母线是由两条直线段形成的折线构成.(2) 破碎腔上部两条直线构成的破碎腔啮角为11°+ 16°=27°.此区域最长‚排料口部分是一段短平行 区‚用于控制排料粒度.(3) 破碎腔型简单‚整个破 碎腔的啮角没有发生变化. 图1 原破碎腔结构 Fig.1 Stucture of an original chamber profile 以上破碎腔型的衬板结构存在的缺陷:(1) 动 锥下端底部的备用高度过长‚动锥衬板底部半锥角 过大‚物料在腔型内停留时间短.(2) 衬板厚度分 布不合理.动锥衬板的原始厚度较薄‚容易磨透;而 定锥衬板的原始厚度较厚‚在定锥衬板报废时‚其上 部仍有较多的剩余.此外‚不论是动锥衬板还是定 锥衬板‚都是下部磨损较快‚而上部磨损较慢‚这使 得一套衬板各部分的磨损寿命不一致.(3) 由于目 前衬板采用等厚度设计‚随着衬板的磨损‚破碎腔型 的啮 角 也 发 生 变 化‚造 成 排 料 粒 度 发 生 变 化. (4) 根据破碎高铝矿的实际情况来看‚衬板的主要 磨损区在破碎腔下部‚而该区域较短且腔体容积较 小‚造成该区域衬板快速磨损‚形成下部破碎腔形状 出现变异‚且衬板的磨损进一步加剧.因此‚旋回破 碎机的破碎效率显著下降. 2 KKД-500的破碎效率及衬板磨损情况 分析 2∙1 破碎效率分析 KKД—500旋回破碎机在破碎高铝矿(其普氏 硬度系数为10~14‚进料粒度为—500mm)时的产 能为100t·h —1左右.在衬板使用的前期‚破碎粒度 为—75mm 的合格率为72%左右;而在衬板使用的 后期‚破碎粒度为—75mm 的合格率为65%左右. 2∙2 衬板的磨损情况分析 KKД—500旋回破碎机在破碎高铝矿时(衬板 的使用寿命平均为6个月)‚上部衬板磨损均匀‚且 沿高度方向变化平缓‚衬板下部的磨损较为严重. 因此‚仅需对衬板下部的磨损情况进行分析.衬板 母线的磨损曲线如图2所示.可以看出:(1) 动锥衬 板的主要磨损区为2区~6区‚全长约240mm.从 1区~2区以及从6区~8区之间磨损量急剧变化. 8区以上磨损较小‚且磨损量较为均匀.(2) 定锥衬 板下部的主要磨损区为2区~5区‚全长约200mm‚ 从1区~2区及5区~7区之间磨损变化很大.7区 以上磨损均匀且磨损较小.(3) 动锥衬板与定锥衬 板下部的磨损区基本对称. 图2 衬板磨损曲线 Fig.2 Curve of lining abrasion 根据以上分析‚可以发现如下问题:(1) 衬板磨 损较为集中‚磨损区域较短‚因而衬板不能充分利 用‚衬板下部寿命短.(2) 衬板经过一定时期使用 后‚破碎腔下部形状变化很大‚难以达到设计的碎矿 要求‚在距底边100mm 以上的约300mm 长度范围 内形成较大腔容‚其下出口收缩很快‚造成矿石通过 能力下降‚这是衬板使用后期‚旋回圆锥破碎机的生 产能力明显下降的主要原因.(3) 正是由于下部破 碎腔形状的破坏‚造成该处衬板磨损进一步加快‚单 位矿石破碎能耗增加‚并且改变了衬板负载条件‚加 剧了主机件的磨损‚降低衬板的使用寿命. 3 破碎腔各截面生产率的计算 3∙1 生产率的理论分析 由于破碎腔型是一个倒锥腔形‚沿破碎腔自上 而下的各个横截面上的物料通过率逐渐降低.为 此‚需找出沿破碎腔高度各截面生产率的变化规律‚ ·1302· 北 京 科 技 大 学 学 报 第30卷
<<向上翻页向下翻页>>
©2008-现在 cucdc.com 高等教育资讯网 版权所有