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·172* 北京科技大学学报 2007年增刊1 还原的机理和实验研究,获得了大量的理论依据和 作用,一定程度上隔绝了球团内部与环境气氛,因 实验数据,充分证明由含碳球团自还原作用生产金 而使球团可在氧化性气氛下进行还原反应, 属铁是完全可以实现的.在此基础上,开始了大量 含碳球团制造所采用的研磨、配料、混合设备 的半工业、工业试验, 必须保证球团的化学成分精确及矿煤的均匀混合, 1992年,北京科技大学和当时的舞阳钢铁公司 煤粉的粒度应在0.25mm以下,矿粉粒度小于0.1 合作,自行设计和建设了一座直径3m,年生产能 mm.还原剂用煤一般为无烟煤,要求固定碳>75%, 力3000t的试验用转底炉,于1992年5月开始第 挥发分<20%,低灰分,低硫.挥发分高,球团还 一次半工业试验,同年12月至1993年2月进行了 原后强度差,不能满足熔分炉的要求, 第二次半工业试验.这是在我国建设的第一座用于 冷固结含碳球团应满足恰当的物理和力学性 铁矿石直接还原的转底炉.由于设备原因和缺乏操 能,在输送、加热、还原的过程中粉化率最低,为 作经验,产品的平均金属化率只达到76%~78%. 达到这一要求,首先必须选用合适的特殊粘结剂配 1996年,北京科技大学和鞍山市科委合作,在 方,其次采用合理的造球技术.传统造球技术多采 鞍山汤岗子铁矿建成了一座转底炉试验装置,转底 用圆盘滚球机,对原料粒度要求比较高,因此需要 炉平均直径5.5m,炉底有效宽度2.0m,炉底面积 配备相应规格的磨料设备.目前所采用的对辊压球 30m2,设计油烧嘴12个.1997年6月8日,开始 技术对原料粒度要求相对较低,生产率高,球团强 热态试验,6月19日完成了第一次热试,这次试验 度好,美国动力钢公司原来采用滚球技术,后来也 是北京科技大学在舞阳钢铁公司的转底炉生产试验 改为压球技术.目前所生产的含碳球团的强度指标 的继续.试验初步取得了良好的结果:产品的金属 一般为:湿球0.5m落下次数4~7次,湿球抗压6~ 化率稳定,达80%一85%:操作容易,证明转底炉生 7kg/个:干球1m落下次数10~15次,干球抗压 产直接还原铁是可行的, 75一95kg/个.完全可以满足转底炉生产的要求. 北京科技大学治金喷枪研究中心自1998年以 2.2转底炉喂料和出料设备 来,一直致力于转底炉生产金属化球团一一熔分炉 转底炉内含碳球团升温、反应所需热量主要来 熔分双联工艺的研究开发,并从2000年着手设计工 源于炉壁、炉气的辐射传热,因此要求炉内球团薄 业规模的转底炉,现在已经在山西和河南的两家钢 层均匀布料.根据这一特点,研制出振动布料机, 铁公司建成了中径13.5m,炉底面积100m2的转底 实现在转底炉炉底横向、径向都均匀布料,避免机 炉2台,设计年生产能力为金属化球团矿7万 械强度有限的球团破碎,避免原料堆积和料层不 t.2001年12月山西翼城的转底炉建成,举行了开 均.振动给料科机兼有筛除球团粉末的作用.该装置 炉仪式,并生产出一批合格的金属化球团矿.由于 易于维护,且允许在各种生产率下操作 山西翼城明亮钢铁公司的高炉煤气不能持续稳定供 螺旋出料机的功能是将还原后的金属化球团卸 应,转底炉炉温难以保持必要的水平,因此被迫停 出炉外,因处理的金属化球团温度为1000℃左右, 炉,解决煤气供应问题.河南巩义永通钢铁公司的 所以必须耐热耐磨,螺旋采用水冷,叶片上堆焊硬 转底炉于2003年11月试运转成功,但由于诸多因 质合金,由北京科技大学治金喷枪研究中心专门设 素的制约,一直处于停炉状态.2005年9月山西明 计,该装置可使成品金属化球团从炉膛顺利排出且 亮钢铁公司、北京科技大学与山东瑞拓公司合作, 不产生大量粉末,螺旋本身也易于拆卸和维修 对转底炉进行完善和改造,于2006年4月进行试生 2.3金属化球团冷却设备 产,取得成功,生产出金属化球团,金属化率达到 不同于氧化球团,高温金属化球团在大气中易 80%以上,各项经济指标达到预期的结果 于氧化,因此,设计金属化球团冷却机时应考虑到 防止再氧化.熔分炉采用热装时同样需要采取防氧 2转底炉含碳球团炼铁关键技术 化的措施. 2.4炉子热工 2.1含碳球团成球技术 转底炉高温快速还原,关键炉温必须保持在 冷固结含碳球团是实现转底炉直接还原工艺的 1350℃左右,国外使用天然气为燃料,容易实现大 关键因素,具有与一般氧化球团和块矿不同的还原 于1350℃的炉温.我们采用发生炉煤气或者高炉煤 方式,是靠内部碳进行自身直接还原,无需外部提 气,实现办法主要采取高风温和煤气预热.另一方 供还原剂.还原产生的CO在球团周围形成自封闭• 172 • 北 京 科 技 大 学 学 报 2007 年 增刊 1 还原的机理和实验研究,获得了大量的理论依据和 实验数据,充分证明由含碳球团自还原作用生产金 属铁是完全可以实现的.在此基础上,开始了大量 的半工业、工业试验. 1992 年,北京科技大学和当时的舞阳钢铁公司 合作,自行设计和建设了一座直径 3 m,年生产能 力 3000 t 的试验用转底炉,于 1992 年 5 月开始第 一次半工业试验,同年 12 月至 1993 年 2 月进行了 第二次半工业试验.这是在我国建设的第一座用于 铁矿石直接还原的转底炉.由于设备原因和缺乏操 作经验,产品的平均金属化率只达到 76%~78%. 1996 年,北京科技大学和鞍山市科委合作,在 鞍山汤岗子铁矿建成了一座转底炉试验装置,转底 炉平均直径 5.5 m,炉底有效宽度 2.0 m,炉底面积 30 m2 ,设计油烧嘴 12 个.1997 年 6 月 8 日,开始 热态试验,6 月 19 日完成了第一次热试,这次试验 是北京科技大学在舞阳钢铁公司的转底炉生产试验 的继续.试验初步取得了良好的结果:产品的金属 化率稳定,达 80%~85%;操作容易,证明转底炉生 产直接还原铁是可行的. 北京科技大学冶金喷枪研究中心自 1998 年以 来,一直致力于转底炉生产金属化球团——熔分炉 熔分双联工艺的研究开发,并从 2000 年着手设计工 业规模的转底炉.现在已经在山西和河南的两家钢 铁公司建成了中径 13.5 m, 炉底面积 100 m2 的转底 炉 2 台,设计年生产能力为金属化球团矿 7 万 t.2001 年 12 月山西翼城的转底炉建成,举行了开 炉仪式,并生产出一批合格的金属化球团矿.由于 山西翼城明亮钢铁公司的高炉煤气不能持续稳定供 应,转底炉炉温难以保持必要的水平,因此被迫停 炉,解决煤气供应问题.河南巩义永通钢铁公司的 转底炉于 2003 年 11 月试运转成功,但由于诸多因 素的制约,一直处于停炉状态.2005 年 9 月山西明 亮钢铁公司、北京科技大学与山东瑞拓公司合作, 对转底炉进行完善和改造,于 2006 年 4 月进行试生 产,取得成功,生产出金属化球团,金属化率达到 80%以上,各项经济指标达到预期的结果. 2 转底炉含碳球团炼铁关键技术 2.1 含碳球团成球技术 冷固结含碳球团是实现转底炉直接还原工艺的 关键因素,具有与一般氧化球团和块矿不同的还原 方式,是靠内部碳进行自身直接还原,无需外部提 供还原剂.还原产生的 CO 在球团周围形成自封闭 作用,一定程度上隔绝了球团内部与环境气氛,因 而使球团可在氧化性气氛下进行还原反应. 含碳球团制造所采用的研磨、配料、混合设备 必须保证球团的化学成分精确及矿煤的均匀混合, 煤粉的粒度应在 0.25 mm 以下,矿粉粒度小于 0.1 mm.还原剂用煤一般为无烟煤,要求固定碳>75%, 挥发分<20%,低灰分,低硫.挥发分高,球团还 原后强度差,不能满足熔分炉的要求. 冷固结含碳球团应满足恰当的物理和力学性 能,在输送、加热、还原的过程中粉化率最低.为 达到这一要求,首先必须选用合适的特殊粘结剂配 方,其次采用合理的造球技术.传统造球技术多采 用圆盘滚球机,对原料粒度要求比较高,因此需要 配备相应规格的磨料设备.目前所采用的对辊压球 技术对原料粒度要求相对较低,生产率高,球团强 度好.美国动力钢公司原来采用滚球技术,后来也 改为压球技术.目前所生产的含碳球团的强度指标 一般为:湿球 0.5 m 落下次数 4~7 次,湿球抗压 6~ 7 kg/个;干球 1 m 落下次数 10~15 次,干球抗压 75~95 kg /个.完全可以满足转底炉生产的要求. 2.2 转底炉喂料和出料设备 转底炉内含碳球团升温、反应所需热量主要来 源于炉壁、炉气的辐射传热,因此要求炉内球团薄 层均匀布料.根据这一特点,研制出振动布料机, 实现在转底炉炉底横向、径向都均匀布料,避免机 械强度有限的球团破碎,避免原料堆积和料层不 均.振动给料机兼有筛除球团粉末的作用.该装置 易于维护,且允许在各种生产率下操作. 螺旋出料机的功能是将还原后的金属化球团卸 出炉外,因处理的金属化球团温度为 1000℃左右, 所以必须耐热耐磨,螺旋采用水冷,叶片上堆焊硬 质合金,由北京科技大学冶金喷枪研究中心专门设 计.该装置可使成品金属化球团从炉膛顺利排出且 不产生大量粉末,螺旋本身也易于拆卸和维修. 2.3 金属化球团冷却设备 不同于氧化球团,高温金属化球团在大气中易 于氧化,因此,设计金属化球团冷却机时应考虑到 防止再氧化.熔分炉采用热装时同样需要采取防氧 化的措施. 2.4 炉子热工 转底炉高温快速还原,关键炉温必须保持在 1350℃左右,国外使用天然气为燃料,容易实现大 于 1350℃的炉温.我们采用发生炉煤气或者高炉煤 气,实现办法主要采取高风温和煤气预热.另一方
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