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很高,弥散于铜液中将使钥液的粘度急增以致影响正常浇,,迫使实行高温浇铸。镍的最高 允许含量可用下式计算,从所列数据可得: Nim+0u=Ni0(e):△G°=-180626+113.9T (9) AG=△G°-RTInaxias (10) 浇铸时为使铜中无NiOs)析出,须AG>0,按前述条件t=1065℃,ao<0.1,则aw1<0.69。 终点条件下硫和镍的活度系数均接近于1,即可将钥液视为理想溶液。因此氧化终点控制的 杂质最高含量应为:S<0.00496%,Ni<0,69%。这个结果与苏联北方镍公司控制的终点 (Ni≈(0.6一0.7)%,S≈(0.003~0.006)%,0≈(0.15~0.25)%)【3和苏联诺里尔斯克 控制的终点(Ni≤0.51%,S<0.01%,0=(0.05~0.1)%)c4基本相近。 1.3氧化吹炼试验 首先在实验室条件下进行了粗铜氧化试验。采用金川卡尔多转炉正常生产的粗铜为原 料,其成分为Ni=4.5%,S=0,76%,0=0,198,将粗铜放人中50mm×80mm的坩埚中熔融并 插管吹氧。试验中用快速定氧技术测氧并控制试验进程,所得结果示于图2、3。 工厂试验在容量为25t用重油加热的反射炉中进行,粗铜液由8t卡尔多转炉提供,其平 均成分为Cu=98.45%,Ni=0.71%,S=0.079%。试验过程始终用固体电解质定氧技术进 行监测。第8包铜水加入反射炉后即开始测钥中氧和硫,然后吹压缩空气氧化,随即定时测 量O、S、N的含量,目的在于弄请O、S间的变化关系以及到达终点S含量时的a。值,同时 也为了检验用快速定氧技术来控制生产过程的有效性。试验共进行了14炉,前7炉属于探索 性试验,后7炉为正式试验。 0.8 T:1200℃ 1 heat T-i200℃ 6.0 0.6 o 2 heat 1 heat o3 heat o 2 heat heat 沿 0.4 4.0 2.0 0.2 0 0.0 7 0.0 0.2 0,4 0.6 0.B 0.2 0,4 0.60.8 an Ca 图2S%-40关系 图3Ni%+2(S%)-4o关系 Fig.2 Relationship between S%and aa Fig.3 Relationship between Ni%+2(S%) and ao 580很高 , 弥散于铜液中将使铜液的粘度急增以致影响 正常浇铸 , 迫使实行高温浇铸 。 镍的最高 允许含量可用 下式计算 , 从所 列数据 可得 。 。 。 。 。 “ 一 。 八 △口 。 一 。 浇铸时为使铜 中无 ‘ 。 析 出 , 须 。 按前述条件 ℃ , “ 。 , 则 , 。 。 终点 条件下硫和 镍的 活度系数均接 近于 , 即可 将铜液视为理想溶液 。 因此氧化终点控制的 杂 质最高 含量应 为 , 。 这个结果与 苏联北 方 镍公 司控制的 终点 些“ 一 写 , 旦、 一 · , 郊 · 一 · 〔 ’ 和 苏联诺 里尔斯克 控制的 终点 簇 , 肠 , 。 。 写 ’ 基本相 近 。 。 氛化吹炼试验 首 先在实验室条件下进行 了粗铜氧化试验 。 采用金川卡尔多转炉 正 常 生 产 的 粗铜为原 料 , 其成分为 , , 二 。 , 将粗铜放 入中 的堵祸中熔融并 插 管吹氧 。 试验中用快速定氧技术侧氧井控制试验进程 , 所得结果示于 图 、 。 工厂试验在容量为 用 重油加热的 反射护 中进行 , 粗铜液 由 卡尔多转炉提供 , 其 平 均成分为 。 写 , , 。 试验过程始终用 固体电解质定氧技术进 行监测 。 第 包铜水加入反射炉后即开始测铜 中氧和硫 , 然后吹压缩空 气氧化 , 随即定时测 量 、 、 的含量 , 目的在于弄清 、 间的变 化关 系以及到达终点 含量时的 。 。 值 , 同 时 也为 了检验用快 速定氧技术来控制生 产过程的有效性 。 试验共进 行 了 炉 , 前 炉属于探索 性试验 , 后 炉为正式试验 。 ︵︶习次玲甲 己月日 夺 二 目 毛 口 · 口 多 口 七 。 口 入 丁 二 口口℃ 气 飞 、 卜 占 多 卜 人 , … 创, 图 一 ‘ 养系 众 纬 二 图 一 扣二荞系 沁
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