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138 北京科技大学学报 第33卷 题和钢水可浇性,同时也为了实现武钢CSP厂薄规 106.实际生产中,为提高钢水洁净度,同时考虑到 格集装箱钢板的批量生产,通过对集装箱钢进行相 生产节奏,软吹氩时间一般控制在8~10min. 关试验研究,对LF精炼过程炉渣成分、软吹氩以及 0.0035 钙处理工艺等对钢中氧含量和夹杂物形态控制进行 0.0030 了分析讨论 0.0025 1实验方法 20.0020 0.0015 国内外许多钢厂在生产超低氧含量钢种时采用 0.C010 Ca0一AL,0,系精炼渣3-,受转炉下渣和脱氧产物 4 6 8 10 影响,该渣系中也存在一定量的SiO2和MgO.借鉴 各厂经验,武钢CSP厂钢包精炼渣选取CaO- 图1软吹氩时间与钢中T[0]之间的关系 A山,03-SiO2渣系.由于各厂生产条件和控制水平不 Fig.1 Relation between argon blowing time and T[O] 同,Ca0-A山20,SiO,系精炼渣中各氧化物成分范围 2.3钢中非金属夹杂物成分变化 变化较大,因此为开发出适合武钢CSP工艺的钢包 图2给出了LF精炼过程钢中夹杂物成分变化, 精炼渣,实验考察了不同炉渣成分对氧含量的影响. 图3给出了典型非金属夹杂物形貌.由图可看出: 考虑到吹氩时间对钢水洁净度有影响,实验中也考 LF精炼开始时,钢中夹杂物主要为块条状的A山,O, 察了不同吹氩时间对T[O]影响. 和镁铝尖晶石;随着LF精炼过程造高碱度精炼渣 集装箱钢(SPA-H)采用以下生产工艺流程:铁 以及渣一钢间反应的进行,钢中A山,03和A山,03Mg0 水脱硫预处理→150t转炉冶炼→氩站吹氩(喂铝线 夹杂开始向A山,O3-Mg0-Ca0系夹杂转变.钙处理 脱氧、提前造渣)→LF炉精炼→薄板坯连铸(1100 前钢中夹杂主要为高熔点A山O,-Mg0-Ca0夹杂; mm×70mm)). 钙处理后钢中夹杂物形态有了明显变化,由于钙与 实验过程记录相关数据,并取钢样和渣样.试 钢中A山2O3夹杂反应,因此钢中高熔点A山O3-Mg0- 样加工后做金相显微镜、电子探针、扫描电镜检验及 Ca0夹杂开始向低熔点区域(图2阴影部分)转变. 化学分析. 钙处理后钢中夹杂物已被球化或正在发生球化转变 2实验结果 (如图3(e)),此时夹杂物主要为复合夹杂,组成为 2.1钢中T[0]变化 铝酸钙盐或以镁尖晶石、铝酸钙为核心,外面包裹一 表1给出了不同实验中初始氧含量和终点氧含 层CaS,这类复合夹杂尺寸一般较大,在吹氩过程容 量,由于钢水到LF炉时已进行脱氧、造渣,因此初 易上浮去除.软吹氩结束后,钢中<5m的显微夹 杂比例明显上升,超过80%. 始氧含量较低. 表1实验中初始和终点T[0] Table 1 T[O]at beginning and ending in the trial 10 90 ★I.F精炼开始 T[0]/106 20 0钙处跳前 ,80 ●钙处理后 实验 脱氧率/% 30 初始 结束 26 .70 40. 26 18 30.77 60 50 50 2 25 23 8.00 3 26 12 53.85 230 16 12 25.00 包5 2.2吹氩时间对T[0]变化影响 100 图1给出了精炼结束时软吹氩时间与钢中 A山,0 10 0 30 40 50607080 90100 T[0]关系.由图可看出,随着软吹氩时间的延长, (ALO T[0]逐渐降低,软吹氩时间超过8min后,钢中 图2LF精炼过程钢中夹杂物成分变化 T[0]基本可控制在15×10-6以内,最低可达10× Fig.2 Change of inclusion composition in LF refining北 京 科 技 大 学 学 报 第 33 卷 题和钢水可浇性,同时也为了实现武钢 CSP 厂薄规 格集装箱钢板的批量生产,通过对集装箱钢进行相 关试验研究,对 LF 精炼过程炉渣成分、软吹氩以及 钙处理工艺等对钢中氧含量和夹杂物形态控制进行 了分析讨论. 1 实验方法 国内外许多钢厂在生产超低氧含量钢种时采用 CaO--Al2O3 系精炼渣[3--4],受转炉下渣和脱氧产物 影响,该渣系中也存在一定量的 SiO2 和 MgO. 借鉴 各厂 经 验,武 钢 CSP 厂 钢 包 精 炼 渣 选 取 CaO-- Al2O3--SiO2 渣系. 由于各厂生产条件和控制水平不 同,CaO--Al2O3--SiO2 系精炼渣中各氧化物成分范围 变化较大,因此为开发出适合武钢 CSP 工艺的钢包 精炼渣,实验考察了不同炉渣成分对氧含量的影响. 考虑到吹氩时间对钢水洁净度有影响,实验中也考 察了不同吹氩时间对 T[O]影响. 集装箱钢( SPA--H) 采用以下生产工艺流程: 铁 水脱硫预处理→150 t 转炉冶炼→氩站吹氩( 喂铝线 脱氧、提前造渣) →LF 炉精炼→薄板坯连铸( 1 100 mm × 70 mm) . 实验过程记录相关数据,并取钢样和渣样. 试 样加工后做金相显微镜、电子探针、扫描电镜检验及 化学分析. 2 实验结果 2. 1 钢中 T[O]变化 表 1 给出了不同实验中初始氧含量和终点氧含 量,由于钢水到 LF 炉时已进行脱氧、造渣,因此初 始氧含量较低. 表 1 实验中初始和终点 T[O] Table 1 T[O]at beginning and ending in the trial 实验 T[O]/10!6 初始 结束 脱氧率/% 1 26 18 30. 77 2 25 23 8. 00 3 26 12 53. 85 4 16 12 25. 00 2. 2 吹氩时间对 T[O]变化影响 图 1 给出了精炼结束时软吹氩时间与钢中 T[O]关系. 由图可看出,随着软吹氩时间的延长, T[O]逐渐降低,软吹氩时间超过 8 min 后,钢中 T[O]基本可控制在 15 × 10 - 6 以内,最低可达10 × 10 - 6 . 实际生产中,为提高钢水洁净度,同时考虑到 生产节奏,软吹氩时间一般控制在 8 ~ 10 min. 图 1 软吹氩时间与钢中 T[O]之间的关系 Fig. 1 Relation between argon blowing time and T[O] 2. 3 钢中非金属夹杂物成分变化 图 2 给出了 LF 精炼过程钢中夹杂物成分变化, 图 3 给出了典型非金属夹杂物形貌. 由图可看出: LF 精炼开始时,钢中夹杂物主要为块条状的 Al2O3 和镁铝尖晶石; 随着 LF 精炼过程造高碱度精炼渣 以及渣--钢间反应的进行,钢中 Al2O3 和 Al2O3--MgO 夹杂开始向 Al2O3--MgO--CaO 系夹杂转变. 钙处理 前钢中夹杂主要为高熔点 Al2O3--MgO--CaO 夹杂; 钙处理后钢中夹杂物形态有了明显变化,由于钙与 钢中 Al2O3 夹杂反应,因此钢中高熔点 Al2O3--MgO-- CaO 夹杂开始向低熔点区域( 图 2 阴影部分) 转变. 钙处理后钢中夹杂物已被球化或正在发生球化转变 ( 如图 3( e) ) ,此时夹杂物主要为复合夹杂,组成为 铝酸钙盐或以镁尖晶石、铝酸钙为核心,外面包裹一 层 CaS,这类复合夹杂尺寸一般较大,在吹氩过程容 易上浮去除. 软吹氩结束后,钢中 < 5 μm 的显微夹 杂比例明显上升,超过 80% . 图 2 LF 精炼过程钢中夹杂物成分变化 Fig. 2 Change of inclusion composition in LF refining ·138·
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