第3期 王跃飞等:高褐铁矿配比下提高烧结矿产质量指标 ,297. 3.3.3烧结料层高度的影响 提高到了700mm和850mm),以考察烧结料层高度 在二元碱度为1.9的条件下,进行了提高烧结 对高褐铁矿配比烧结矿产质量指标的影响,试验结 料层高度的试验研究(料层高度从原始的550mm 果如表10所示 表10提高烧结料层高度的烧结杯试验结果 Table 10 Results of sintering pot test w ith the depth of the sinterng bed ncreasng 垂直烧结速度/ 利用系数/ 成品 转鼓 成品矿粒度组成% 固体燃耗/ 方案 (mm'min1) (m-2.h1) 率% 指数% >25mm 25~10mm 10-5mm (kg1) 料高550mm 23.12 1.665 77.41 64.00 46.52 32.48 21.00 52.65 料高700mm 20.96 1.521 78.98 64.67 51.21 29.78 19.01 50.12 料高850mm 17.49 1.364 81.16 66.00 58.46 25.84 15.70 47.68 从表10可以看出:随着烧结料层的提高,烧结 391 成品率、烧结矿转鼓指数逐渐提高,成品烧结矿粒度 [2]Hu X M.Research on sinterng pmperties of Y angdi ore and its 组成逐渐变好,烧结固体燃耗显著降低,有利于质量 application/Symposim of the AnnualM ceting ofChinese Ion and Steel Beijing 2003:330 指标和固体燃耗消耗:但垂直烧结速度显著下降,烧 (胡小鸣扬迪矿烧结性能研究及应用∥中国钢铁年会论文 结利用系数显著降低,不利于烧结产量指标,尤其是 集.北京,2003.330) 料高为850mm时,烧结利用系数下降得更高.因 [3]Lu ZL Yang J F.FengG S et al Stuidy on sintering test with 此,可适当提高烧结料层高度以提高烧结质量指标, high matio of lin onite Imon Steel 2004.39(2):9 (刘振林,杨金福,冯根生,等。高配比褐铁矿的烧结试验研 降低固体燃耗 究.钢铁,2004,39(2):9) 综上所述,在高褐铁矿配比烧结条件下,为了改 [4]Liu Z B Ma JM.Gao R F.et al Study and production of lino 善烧结矿产质量指标,可采取适当提高烧结抽风负 nite sin ter Imon Steel 2005.40(2):19 压和烧结料层高度的方法,但不宜增加烧结配碳量, 刘正平,马金明,高瑞芳,等.褐铁矿烧结研究与生产.钢 铁,2005,40(2):19) 4结论 [5]LiY R.Zhou M S ZhaiLW,etal Experiental stidy on lino- nitic sintering Sinter Pelletiz 2005,30(1):4 (I)高褐铁矿配比下的混匀矿具有T℉e含量较 (李艳茹,周明顺,翟立委,等.褐铁矿用于烧结的试验研究 低、结晶水含量较高、堆密度较低、液相流动性指数 烧结球团,200530(1):4) 较小以及黏结相强度较低的特点,不利于烧结生产, [6]Loo C E mprovenent of sintering production with pisolitic irn (2)随着二元碱度的升高,使用生石灰或石灰 ore Yiw S translated Snter Pallet 1995,20(4):38 石试样的黏结相的最低生成温度均降低,黏结相的 (L0CE配加豆状铁矿石烧结生产的改进.易文殊,译.烧 数量均明显增多,黏结相的强度和黏结相中铁酸钙 结球团,1995,20(4):38) [7]Takaho O.Nobon T.Eiki K.Suppression of the fomation of 矿物的数量都先升高后降低,且都在碱度为2.0时 lage pores in the assmilated parts of sinter produced using 达到最高值 pisolitic ores SI Int 1996 36(11):1338 (3)在二元碱度一定的情况下,与使用生石灰 [8]Nobom S HidetoshiN.KoichiI etal A commercial pmoduction 的试样相比,使用石灰石试样的黏结相的数量、强度 test of imon ore sinter using high amounts of pisolite ores and ouality 和类型都要差, evahation of the sinter products ISIJ Int 1997.37(11):1066 (4)在高褐铁矿配比烧结条件下,为了改善烧 [9]Wu SL Du JX Ma H B et al Flidity of liuid phase in imon 结矿产质量指标,提高烧结矿二元碱度至2.0水平, ores during sntering J Univ Sci Technol Beijing 2005.27(3): 291 并采取适当增加生石灰使用比例以及提高烧结抽风 (俁胜利,杜建新,马洪斌,等.铁矿粉烧结液相流动特性 负压和烧结料层高度的配合措施是行之有效的技术 北京科技大学学报,2005,27(3):291) 对策 [10]WuSL Du JX.Ma H B etal Selfintensity of binding phase in imon ores durng sntering J Univ Sci Technol Beijng 2005. 参考文献 27(2):169 [1]Cher S Increasing the pmoportion of Yandi pisolite in BHP steel (吴胜利,杜建新,马洪斌,等。铁矿粉烧结黏结相自身强度 ore blends/Imommaking Confernce Pmceedings Chicago 1997. 特性.北京科技大学学报,200527(2):169)第 3期 王跃飞等: 高褐铁矿配比下提高烧结矿产质量指标 3∙3∙3 烧结料层高度的影响 在二元碱度为 1∙9的条件下进行了提高烧结 料层高度的试验研究 (料层高度从原始的 550mm 提高到了 700mm和 850mm)以考察烧结料层高度 对高褐铁矿配比烧结矿产质量指标的影响试验结 果如表 10所示. 表 10 提高烧结料层高度的烧结杯试验结果 Table10 Resultsofsinteringpottestwiththedepthofthesinteringbedincreasing 方案 垂直烧结速度/ (mm·min—1) 利用系数/ (t·m—2·h—1) 成品 率/% 转鼓 指数/% 成品矿粒度组成/% >25mm 25~10mm 10~5mm 固体燃耗/ (kg·t—1) 料高 550mm 23∙12 1∙665 77∙41 64∙00 46∙52 32∙48 21∙00 52∙65 料高 700mm 20∙96 1∙521 78∙98 64∙67 51∙21 29∙78 19∙01 50∙12 料高 850mm 17∙49 1∙364 81∙16 66∙00 58∙46 25∙84 15∙70 47∙68 从表 10可以看出:随着烧结料层的提高烧结 成品率、烧结矿转鼓指数逐渐提高成品烧结矿粒度 组成逐渐变好烧结固体燃耗显著降低有利于质量 指标和固体燃耗消耗;但垂直烧结速度显著下降烧 结利用系数显著降低不利于烧结产量指标尤其是 料高为 850mm时烧结利用系数下降得更高.因 此可适当提高烧结料层高度以提高烧结质量指标 降低固体燃耗. 综上所述在高褐铁矿配比烧结条件下为了改 善烧结矿产质量指标可采取适当提高烧结抽风负 压和烧结料层高度的方法但不宜增加烧结配碳量. 4 结论 (1) 高褐铁矿配比下的混匀矿具有 TFe含量较 低、结晶水含量较高、堆密度较低、液相流动性指数 较小以及黏结相强度较低的特点不利于烧结生产. (2) 随着二元碱度的升高使用生石灰或石灰 石试样的黏结相的最低生成温度均降低黏结相的 数量均明显增多黏结相的强度和黏结相中铁酸钙 矿物的数量都先升高后降低且都在碱度为 2∙0时 达到最高值. (3) 在二元碱度一定的情况下与使用生石灰 的试样相比使用石灰石试样的黏结相的数量、强度 和类型都要差. (4) 在高褐铁矿配比烧结条件下为了改善烧 结矿产质量指标提高烧结矿二元碱度至 2∙0水平 并采取适当增加生石灰使用比例以及提高烧结抽风 负压和烧结料层高度的配合措施是行之有效的技术 对策. 参 考 文 献 [1] CherS.IncreasingtheproportionofYandipisoliteinBHPsteel oreblends∥IronmakingConferenceProceedings.Chicago1997: 391 [2] HuXM.ResearchonsinteringpropertiesofYangdioreandits application∥SymposiumoftheAnnualMeetingofChineseIronand Steel.Beijing2003:330 (胡小鸣.扬迪矿烧结性能研究及应用∥中国钢铁年会论文 集.北京2003:330) [3] LiuZLYangJFFengGSetal.Studyonsinteringtestwith highratiooflimonite.IronSteel200439(2):9 (刘振林杨金福冯根生等.高配比褐铁矿的烧结试验研 究.钢铁200439(2):9) [4] LiuZPMaJMGaoRFetal.Studyandproductionoflimo- nitesinter.IronSteel200540(2):19 (刘正平马金明高瑞芳等.褐铁矿烧结研究与生产.钢 铁200540(2):19) [5] LiYRZhouMSZhaiLWetal.Experimentalstudyonlimo- niticsintering.SinterPelletiz200530(1):4 (李艳茹周明顺翟立委等.褐铁矿用于烧结的试验研究. 烧结球团200530(1):4) [6] LooCE.Improvementofsinteringproductionwithpisoliticiron ore.YiW Stranslated.SinterPallet199520(4):38 (LooCE.配加豆状铁矿石烧结生产的改进.易文殊译.烧 结球团199520(4):38) [7] TakahoONoboruTEikiK.Suppressionoftheformationof largeporesin theassimilated partsofsinterproduced using pisoliticores.ISIJInt199636(11):1338 [8] NoboruSHidetoshiNKoichiIetal.Acommercialproduction testofironoresinterusinghighamountsofpisoliteoresandouality evaluationofthesinterproducts.ISIJInt199737(11):1066 [9] WuSLDuJXMaHBetal.Fluidityofliquidphaseiniron oresduringsintering.JUnivSciTechnolBeijing200527(3): 291 (吴胜利杜建新马洪斌等.铁矿粉烧结液相流动特性. 北京科技大学学报200527(3):291) [10] WuSLDuJXMaHBetal.Self-intensityofbindingphase inironoresduringsintering.JUnivSciTechnolBeijing2005 27(2):169 (吴胜利杜建新马洪斌等.铁矿粉烧结黏结相自身强度 特性.北京科技大学学报200527(2):169) ·297·