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按(5)式容易画出图2中的理想正态密度曲线(虚线),其峰值为 ,'max{f(c)}÷10.44 将按冶标控制的理论分布曲线(5)与北京钢厂的实际频率分布曲线在图2中进行对比,结 果发现:实际生产中的C平均值实=0.41%已经低于治=0,425%,但还经常因C高而导致 业不合,如果真的要严格按冶标控制,那么ψ不合的情况还要严重得多,废品串会更高。 这种情况从另一方面还可以得到证明。 由50炉原始数据可求得各成分的平均值:0实=0.41%,Si失=2.45%,Mn失= 0.37%,P实=0.020%,Cr实=8.68%。如果将它们代入回归方程(3)中,则可求得中的 覆测值(也就是实际控制所得的中平均值)ψ实≈55%,它刚刚够冶标的最低限,处于危险 款态。 如果将冶标中限各成分:C冶=0.425%,Si冶=2.5%,Mn治=0.3728%,P冶= 0.025%,Cr帝=9%,代入回归方程(3)中,则所求得的中预测值为中≈54.6%,说明按 冶标中限控制基本上达不到中的规格要求, 再看我们在本文第二部分所提出的建议成分,其中限为C控=0.38%,Si控=2.35%, Mn整=0.525%,F整=0.025%,Cr控=8.7%,如果将它们代入回归方程(3)中则中的 预极值为中=57%,说明若按建议成分进行挖制,从平均意义上说,可期望中值比冶标低限 提高约2%。 以上讨论不仅说明采用建议成分能够提高产品合格率,而且充分说明了:原冶标(YB11一 69)中对各化学成分所规定的控制范围的确是不合理的,特别是对于C所规定的范围更不合 理,这是造成废品的根本原因,因此原冶标必须修改。实际上,我国关于4Cr9Si2的冶标是 延用苏联51年的标准,而苏联早在61年就修改了标准,将C成分已改为0.35~0.45%,即降 低了C的控制标准,而我们一直到T5年为止还在继续用苏联的过时货,这就不能不大吃苦 头。 此外,我们还参考了日本、西德、苏联等国家关于4C9Si2钢种的现行标准,不仅发现 我国冶标所规定的C规格偏高,而且所规定的中值也是比较高的。我国YB11一59规定:中> 55%,而日本JISQ4902却规定:b>35%,西德DIN1760031系统规定:中为40~45%。本 来根据上面回归分析的结果可知:C偏高则所得产品的ψ值必然会低,但标准要求反倒比别 人要高得多,可以设想:这种不合理的标准将给现场生产带来多大的困难!据此,我们对原 冶标YB11一59关于4Cr9Si2的规定提出以下修改意见: 1.若一定要满足用户对中值的要求时,可考虑将原冶标中C成分降低为0.33~0.43%, 根据我们用回归方程预测的结果,降低C量将十分有利于提高业值,同时不必担心其他机能 指标不合, 2.或者为了保证4C9Si2的C含量不变,可在广泛征求用户意见的基础上参照日本、 西德等国的标准将ψ值的规定适当降低。 四、几点结论 1.对4C9Si2来说,生产中中值不合的主要原因由统计分析可知:C是影响中的第一 位的、最显著的因素,要改善ψ,C应尽量往下限控制 2,按回归方程预测和“金属学”理论分析,建议采用下列控制成分: 125按 式 容易画 出图 中的理想正态 密度 曲线 虚线 , 其峰值为 ‘ 执 币 将按冶标控制 的理论分布曲线 与北京钢 厂 的实际频 率分布曲线在图 中进行对比 , 结 果 发现 实际生产中的 平 均值 石实 已经低 于 刀冶 二 。 , · 但还经常因 高而导致 吟不合 , 如果 真的要严 格按冶标控 制 , 那 么吟不 合的情 况还要严 重得多 , 废 品率会更 高 。 这种情 况 从 另一方面 还可 以得 到证 明 。 由 炉原始数 据可求 得 各成 分 的平 均值 刀实 。 , 一 获实 , 五实 。 , 户实 。 , 飞万实 , 。 如果 将它们代入 回归 方程 中 , 则可求得 今的 汉洲位 《也就 是实际控 制所得 的 中平 均值 冲实 、 , 它 刚刚 够 冶标 的最低 限 , 处于危险 睡矛’ 如果将 冶标 中限 各成分 口冶 。 , 丐 冶 , 丽石冶 。 , 声冶 , 。 。 。 , ℃、 冶 。 , 代入 回归 方程 中 , 则所求得 的令预 测值为矿、 , 说 明按 冶标 中限控制 基木 上达不 到 冲的规 格要求, 再看 我们 在本文 第二部分所提 出的建议成分 , 控 , 预极值为 中 , 提高约 。 户控 。 , 厄奋硅 了 , 说 明若 按建议 成分进行控 制 , 其 中限为 口控 , 丐 控 , 如果将它们代入 回归方程 中则 币的 从平 均意义 上说 , 可期 望今值 比冶标低 限 以 上讨论不仅 说 明采用建议成分 能够提高产品合 格率 , 而月 充分说 明了 原冶标 一 中对 各化李成 分所规定的控 制范围的确是不 合理 的 , 特 别是 对于 所规定的范围更不 合 理 , 这是造成废品 的根 本原 因 , 因此原冶标必须 修改 。 实际 上 , 我 国关于 的冶标是 延用 苏联 年的标准 , 而 苏联早 在 年就 修 改 了标准 , 将 成 分 巳改为。 。 , 即降 低 了 的控制标准 , 而我们一直 到 年为止还在 继续用 苏 联 的过 时货 , 这就不 能不大吃苦 头 。 此外 , 我们还 参考 了 日木 、 西德 、 苏联等国家关于 钢种 的现行标准 , 不 仅发现 我 国冶标所规定的 规 格偏 高 , 而且所规定 的冲值也是 比较高的 。 我国 一 规定 幸 , 而 日本 却规 定 冲 , 西德 系统规定 冲为 。 本 来根据 上面 回归 分 析 的结果可 知 偏 高则所得产 品 的 劝值 必然会低 , 但标准要求反倒 比 别 人要高得多 , 可 以 设 想 这种不 合理 的标准将给现场生 产带来 多大 的 困难 据此 , 我们对原 冶标 一 关于 的规 定提 出以下修改意见 若一定要 满 足用 户 对 今值 的要求时 ,可考虑将原 冶标 中 成分 降低为。 。 , 根据我们用 回归方 程 预 测的结果 , 降低 量 将十分有利于提高 伞值 , 同时不 必担心 其他机能 指标不 合, 或者为了保证 的 含量 不 变 , 可在广泛 征求用 户意见 的基础 上参照 日本 、 西德 等国 的标准将吟值 的规定适 当降低 。 四 、 几 点结论 对 来 说 , 生 产 中 冲值 不 合 的主 要原 因 由统计分 析可 知 是 影 响今的 第一 位的 、 最 显著 的 因素 , 要 改善 冲 , 应 尽量 往下 限控制 , 按回归方程 预 测和 “ 金属学 ” 理论分析 , 建议采用下列控制成分 、 之 , 一沁
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