·42… 北京科技大学学报 2007年增刊1 用,基本上符合设计的要求.而使用重钢原有脱硫 时产生的固体状渣,从而使脱硫渣易凝结成块状渣, 渣改性剂和5#改性剂时,脱后渣黏度偏高.由此可 表6重钢原改性剂化学成分(质量分数) % 见,添加4#改性剂,脱硫渣的性能将发生显著的变 化,其熔化性温度和黏度将显著降低,流动性将大 SiO2 CaF2 Al2O;Cao TiO2 Fe2O;Na2O+K2O 为改善,显然有利于脱硫渣中铁珠的聚合和沉降, 62.0418.415.0750.25730.62160.6254 1.546 从而减轻和消除结壳现象:同时,有利于吸收脱硫 表7不同改性剂模拟脱后渣配方及物理性能 改性剂 脱前渣+脱疏剂 改性剂黏度/ 脱后渣的黏度/(Pas)脱后渣的 品种用量/g 熔点1C (用量) (Pa.s) 1430℃1410℃ 熔点/C 原重钢 6 1231 130g(脱前渣) 5.3(1430C) 11.17 22.906 1369 4# 6 930 +28g(Ca0)+ 0.627(1250C) 0.82 0.87 1356 5# 6 1048 11.67gMg 4.19(1250C) 1.25 3.5 1372 2脱硫渣改性剂改性分析 渣成分测算,熔点在1700C左右,为保证炉渣的 流动性必须降低铁渣熔化温度,因此,在脱硫前的 脱硫渣改性剂是通过降低炉渣碱度、降低炉渣 铁水罐中加入改性剂,利于改善渣的流动性和降低 熔化温度来提高脱硫后铁渣的流动性,从而有利于 渣的熔化温度, 扒渣.通过提高炉渣表面张力,可降低炉渣黏度从 根本上降低渣中铁损,在铁水脱硫前,脱硫前渣主 3结论 要由铁水带的高炉渣、铁水冲走的铁沟料和剥落、 侵蚀掉的铁罐内衬和保温材料组成:其次为铁水中 (1)4#脱硫渣改性剂熔点为930C,黏度为 部分Fe、Mn、Si、V、Ti等元素在从铁口流入铁罐 0.627Pas(1250C). 的过程中被空气氧化而形成的氧化物.脱硫后渣由 (2)在模拟脱后渣的对比实验中,通过4#改性 脱硫前渣和脱硫过程中形成的渣混合而成,其成分 剂改性的脱后渣其熔点一般在1350~1370℃之间, 和数量取决于脱硫工艺,即取决于脱硫前铁水是否 黏度在1Pas(在1410C条件下),而较原重钢使用 除渣和脱硫剂种类及其用量等因素, 的改性剂和5#改性剂在模拟脱后渣的黏度和熔点 在钢铁治金温度下),硫的稳定形态是气体.但 上优越,能很好地降低炉渣碱度、降低炉渣熔化温 热力学理论分析表明,金属液中的硫不能自行聚集 度,提高脱硫后铁渣的流动性 形成气体逸出,而必须靠反应MeO(S)t[S]= (3)确定了脱硫渣改性剂的使用量为6g(模拟 MeS(S)+[O](式中MeO为碱性氧化物)排除.也就是 时设定的脱前渣为130g)· 说,脱硫必须靠脱硫剂与铁水产生化学反应来完成, (4)通过在重钢现场使用优化后的改性剂进行 随着脱硫形成渣量的增加,温降和铁损也愈大,屈 初步实验,可以看出优化后的改性剂能改善渣的流 正平认为渣量愈大,铁损愈大.显然,脱硫工艺 动性、有利于扒渣、减少扒渣时间和扒渣过程中带 不同,脱硫后渣成分和数量完全不一样.前苏联治 出来的铁.下一步将更系统化地进行现场试验. 金工作者门和文光远⑧对于脱硫前后渣性能和数量 参考文献 做过系统的研究,研究表明各个厂脱硫前的罐渣成 [】张婕,丛玉伟,王淑华.铁水脱硫用聚渣剂的研制.山东治金 分不尽相同:但与高炉渣比较,其化学成分的变化 2005,4(27:31 规律是一致的,即碱度(CaO/Si02)、Mg0和S含量 [2】陈浩.重钢铁水喷粉脱硫粉剂研制及喷吹工艺参数优化[学位 大为降低,Fe和MnO显著提高. 论文].重庆:重庆大学,2001 要改变脱硫前渣聚合形状,使铁珠易于聚合和 [3]】藤银成.重钢铁水喷粉脱疏工艺优化研究[学位论文】.重庆: 沉降,减轻和消除结壳现象,就得通过加入改性剂 重庆大学,2002 来降低罐渣的熔化温度和黏度,改善其流动性 4]王俭.渣图集.北京:治金工业出版社,1989 [5)]魏寿昆.治金过程热力学.上海:上海科技出版社,1980 I9-1o1.由Ca0-SiO2-Al2O3相图可知,在铁水温度 6]屈正平.铁水喷吹镁粒脱硫工艺的试验研究学位论文.西安: 下三种物质组成的熔点均偏高.根据铁水脱硫后铁 西安建筑科技大学,2003• 42 • 北 京 科 技 大 学 学 报 2007 年 增刊 1 用,基本上符合设计的要求.而使用重钢原有脱硫 渣改性剂和 5#改性剂时,脱后渣黏度偏高.由此可 见,添加 4#改性剂,脱硫渣的性能将发生显著的变 化,其熔化性温度和黏度将显著降低,流动性将大 为改善,显然有利于脱硫渣中铁珠的聚合和沉降, 从而减轻和消除结壳现象;同时,有利于吸收脱硫 时产生的固体状渣,从而使脱硫渣易凝结成块状渣. 表 6 重钢原改性剂化学成分(质量分数) % SiO2 CaF2 Al2O3 CaO TiO2 Fe2O3 Na2O+K2O 62.04 18.4 15.075 0.2573 0.6216 0.6254 1.546 表 7 不同改性剂模拟脱后渣配方及物理性能 改性剂 脱后渣的黏度 / (Pa·s) 品种 用量 / g 熔点 / °C 脱前渣+脱硫剂 (用量) 改性剂黏度/ (Pa⋅s) 1430°C 1410°C 脱后渣的 熔点 / °C 原重钢 6 1231 5.3 (1430°C) 11.17 22.906 1369 4# 6 930 0.627 (1250°C) 0.82 0.87 1356 5# 6 1048 130 g(脱前渣) +28 g (CaO)+ 11.67 g Mg 4.19 (1250°C) 1.25 3.5 1372 2 脱硫渣改性剂改性分析 脱硫渣改性剂是通过降低炉渣碱度、降低炉渣 熔化温度来提高脱硫后铁渣的流动性,从而有利于 扒渣.通过提高炉渣表面张力,可降低炉渣黏度从 根本上降低渣中铁损.在铁水脱硫前,脱硫前渣主 要由铁水带的高炉渣、铁水冲走的铁沟料和剥落、 侵蚀掉的铁罐内衬和保温材料组成;其次为铁水中 部分 Fe、Mn、Si、V、Ti 等元素在从铁口流入铁罐 的过程中被空气氧化而形成的氧化物.脱硫后渣由 脱硫前渣和脱硫过程中形成的渣混合而成,其成分 和数量取决于脱硫工艺,即取决于脱硫前铁水是否 除渣和脱硫剂种类及其用量等因素. 在钢铁冶金温度下[5],硫的稳定形态是气体.但 热力学理论分析表明,金属液中的硫不能自行聚集 形成气体逸出,而必须靠反应 MeO(S)+[S]= MeS(S)+[O](式中 MeO 为碱性氧化物)排除.也就是 说,脱硫必须靠脱硫剂与铁水产生化学反应来完成, 随着脱硫形成渣量的增加,温降和铁损也愈大.屈 正平[6]认为渣量愈大,铁损愈大.显然,脱硫工艺 不同,脱硫后渣成分和数量完全不一样.前苏联冶 金工作者[7]和文光远[8]对于脱硫前后渣性能和数量 做过系统的研究,研究表明各个厂脱硫前的罐渣成 分不尽相同;但与高炉渣比较,其化学成分的变化 规律是一致的,即碱度(CaO/Si02)、MgO 和 S 含量 大为降低,Fe 和 MnO 显著提高. 要改变脱硫前渣聚合形状,使铁珠易于聚合和 沉降,减轻和消除结壳现象,就得通过加入改性剂 来降低罐渣的熔化温度和黏度,改善其流动性 [9-10].由 CaO-SiO2-Al2O3 相图[4]可知,在铁水温度 下三种物质组成的熔点均偏高.根据铁水脱硫后铁 渣成分测算,熔点在 1700°C 左右,为保证炉渣的 流动性必须降低铁渣熔化温度.因此,在脱硫前的 铁水罐中加入改性剂,利于改善渣的流动性和降低 渣的熔化温度. 3 结论 (1) 4#脱硫渣改性剂熔点为 930°C,黏度为 0.627 Pa·s (1250°C). (2) 在模拟脱后渣的对比实验中,通过 4#改性 剂改性的脱后渣其熔点一般在 1350∼1370°C 之间, 黏度在 1 Pa·s (在 1410°C 条件下),而较原重钢使用 的改性剂和 5#改性剂在模拟脱后渣的黏度和熔点 上优越,能很好地降低炉渣碱度、降低炉渣熔化温 度,提高脱硫后铁渣的流动性. (3) 确定了脱硫渣改性剂的使用量为 6 g(模拟 时设定的脱前渣为 130 g). (4) 通过在重钢现场使用优化后的改性剂进行 初步实验,可以看出优化后的改性剂能改善渣的流 动性、有利于扒渣、减少扒渣时间和扒渣过程中带 出来的铁.下一步将更系统化地进行现场试验. 参 考 文 献 [1] 张婕,丛玉伟,王淑华.铁水脱硫用聚渣剂的研制.山东冶金, 2005, 4(27): 31 [2] 陈浩.重钢铁水喷粉脱硫粉剂研制及喷吹工艺参数优化[学位 论文].重庆:重庆大学,2001 [3] 熊银成.重钢铁水喷粉脱硫工艺优化研究[学位论文].重庆: 重庆大学,2002 [4] 王俭.渣图集.北京:冶金工业出版社,1989 [5] 魏寿昆.冶金过程热力学.上海:上海科技出版社,1980 [6] 屈正平.铁水喷吹镁粒脱硫工艺的试验研究[学位论文].西安: 西安建筑科技大学,2003