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第4期 王凤琴等:终轧和终冷温度对X65从70中厚板管线钢屈强比的影响 ,453. 900 铁素体转变线 780 IK.s 660 贝氏体 转变线 540 马氏体转变线 420 30Ks 3090101o 10 101010 0.1m 图9X70钢的CCT曲线 Fig 9 CCT curves ofX70 steel 图12水冷中析出的Nb析出物 Fig 12 Precipitaled Nb cabies in the process of cooling 10 3 3 3 10 1一A1N4-Ti化物 2终冷温度影响 2一铁素体5-b化物 3一奥氏体6一MnS 通常认为,采用强水冷工艺可以提高材料的强 10 4 4 韧性,降低终冷温度可以减小屈强比值[⑧-).但是 0 6 0 过低的终冷温度也同样会引起屈强比问题,对生产 中X65X70钢30多个批次钢板性能检验分析发 10 现,屈强比超标通常只发生在钢板头部一定长度范 10 围内,通过现场信号分析,生产性能检验位置恰好是 10 71 9】 1100 1300 T/℃ 在头部温度过冷区内,头部平均温度通常要比钢板 图10X70钢的相性质图 中部低40℃甚至更多.因此,为了保证屈强比合 Fig 10 Pmperty diagnm ofX70 steel 格,生产中加大了管线钢切头量,去掉了头部过冷区 范围,虽然钢板屈强比值得到了保证,但却降低了 管线钢钢板成材率. 以某X70管线钢板水冷温度曲线为例(图13), 可以看出该钢板头部温度相对钢板中部温度平均温 度低约50℃左右.钢板中部平均冷却温度490℃左 右,头部420~455℃.对头部不同位置进行性能检 验,检验结果见表2从表2可以看出,随着靠近头 部位置终冷温度降低,屈服强度显著提高,头部 0.5m处和1m处相比,屈服强度从545MPa提高到 0.1m 645MPa提高了100MPa但抗拉强度变化不明显, 图11低温轧制中基体上析出的Nb析出物 只有35MPa的提高,因此导致了屈强比值的升高, Fig 11 Precpitaled Nb cadbiles in the pmcess of bw temperature 600 rolling 500 E 400 且Nb析出相也可能在轧制中大量析出,水冷中得 到细小弥散的析出相几率就大大降低.从力学检验 200 结果来看,这种组织的力学性能特点是屈服强度提 100 高得非常大,抗拉强度提高得不明显,导致屈强比值 0 100 110120130140 增加.由此生产中制定了X65人70最低终轧温度 钢板跟踪位置仰 在AB温度~AB温度十40℃之间,管线钢屈强比 图13工艺优化前的X70钢板终冷温度 得到了明显改善 Fig 13 Final cooling temperature of X70 plates before optin ization of cooling parameters第 4期 王凤琴等: 终轧和终冷温度对 X65/X70中厚板管线钢屈强比的影响 图 9 X70钢的 CCT曲线 Fig.9 CCTcurvesofX70steel 图 10 X70钢的相性质图 Fig.10 PropertydiagramofX70steel 图 11 低温轧制中基体上析出的 Nb析出物 Fig.11 PrecipitatedNbcarbidesintheprocessoflowtemperature rolling 且 Nb析出相也可能在轧制中大量析出‚水冷中得 到细小弥散的析出相几率就大大降低.从力学检验 结果来看‚这种组织的力学性能特点是屈服强度提 高得非常大‚抗拉强度提高得不明显‚导致屈强比值 增加.由此生产中制定了 X65/X70最低终轧温度 在 Ar3温度 ~Ar3 温度 +40℃之间‚管线钢屈强比 得到了明显改善. 图 12 水冷中析出的 Nb析出物 Fig.12 PrecipitatedNbcarbidesintheprocessofcooling 2 终冷温度影响 通常认为‚采用强水冷工艺可以提高材料的强 韧性‚降低终冷温度可以减小屈强比值 [8--10].但是 过低的终冷温度也同样会引起屈强比问题.对生产 中 X65/X70钢 30多个批次钢板性能检验分析发 现‚屈强比超标通常只发生在钢板头部一定长度范 围内‚通过现场信号分析‚生产性能检验位置恰好是 在头部温度过冷区内‚头部平均温度通常要比钢板 中部低 40℃甚至更多.因此‚为了保证屈强比合 格‚生产中加大了管线钢切头量‚去掉了头部过冷区 范围.虽然钢板屈强比值得到了保证‚但却降低了 管线钢钢板成材率. 以某 X70管线钢板水冷温度曲线为例 (图13)‚ 可以看出该钢板头部温度相对钢板中部温度平均温 度低约 50℃左右.钢板中部平均冷却温度 490℃左 右‚头部 420~455℃.对头部不同位置进行性能检 验‚检验结果见表 2.从表 2可以看出‚随着靠近头 部位置终冷温度降低‚屈服强度显著提高‚头部 0∙5m处和 1m处相比‚屈服强度从 545MPa提高到 645MPa‚提高了 100MPa‚但抗拉强度变化不明显‚ 只有 35MPa的提高‚因此导致了屈强比值的升高. 图 13 工艺优化前的 X70钢板终冷温度 Fig.13 FinalcoolingtemperatureofX70platesbeforeoptimization ofcoolingparameters ·453·
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