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,1104 北京科技大学学报 第30卷 中起到了支撑作用,并且收缩量大小在一定程度上 所占比例偏大,高温持续时间变短;同时由于透气性 反映了料层透气性好坏,但值得注意的是,由于支 的改善,气流速率增加,气体带走的热量增加,造成 架在烧结过程中对上部料层的支撑作用,料层的收 冷却速度加快,烧结矿玻璃相增加,这些因素都对 缩基本反映的是支架以上部分料层的收缩情况 烧结矿的转鼓强度产生不利影响:尽管如此,仍能满 400mm高支架收缩量最小,对支撑烧结中期透气性 足现场对烧结杯实验烧结矿转鼓强度大于65%的 改善效果最好,但对烧结末期未必是最好的·从图3 要求.在工业应用中,由于烧结饼具有一定的固结 可以看出,到烧结末期,300mm高支架的透气性最 强度,只要合理布置,烧结台车上安装的支架所占体 好 积比例将大大降低,因此烧结台车上支架带走的热 160 量损失比例比烧结杯中要小得多;此外,实验室烧结 一。一无支架 -▲-200mm高支架 140 -·-300mm高支架--400mm高支架 杯散热和边缘效应造成的热损失在烧结机生产中也 120 将得到一定程度的克服,因此,由热量损失对转鼓 强度造成的影响有望在工业应用时降到最低,使烧 80 结矿转鼓强度维持在同一水平,满足生产要求 2.3 40 2.2 0 1520 25 2.1 烧结时间min 图4料层收缩随烧结时间变化 Fig.4 Change of bed shrinkage with sintering time after ignition 18 3.2烧结指标的影响 无支架200mm250mm300mm400mm 不同高度类型支架 (1)利用系数.图5给出了不同支架利用系数 的比较.从图5可以看出,安装支架后,利用系数都 图5不同高度支架生产率变化 有提高,无支架烧结的生产率为1.862t(m2h)-1, Fig.5 Productivity under different height stands 在支架高度为200mm、250mm、300mm和400mm 时,生产率分别为1.945t(m2h)-1,2.019t(m2. g h)-1、2.293t(m2h)-1和2.242t(m2h)-1,分别 68 提高了4.46%、8.43%、23.15%和20.41%.从总 体趋势来看,生产率随着支架高度的增加有明显的 67 升高趋势,支架高度为300mm时生产率提高幅度 最大,而400mm高支架比300mm高支架生产率略 6 有降低,因此可以看出,对于600mm高度料层,支 架高度在200mm时作用效果不明显,支架高度为 64 无支架200mm250mm300mm400mm 300mm即1/2料层高度时效果最好,而随着支架高 不同高度类型支架 度提高到400mm,生产率有下降趋势 图6不同高度支架转鼓强度变化 (2)转鼓强度,不同高度支架对应的烧结矿转 Fig.6 Drum index under different height stands 鼓强度如图6所示,无支架烧结的烧结矿转鼓强度 为68.67%,随着支架高度的增加,烧结矿转鼓强度 (3)成品率及烧成率.图7为不同高度支架烧 略有下降趋势.支架高度为200mm和250mm时, 结矿成品率和烧成率变化,从图中看出:安装支架 转鼓强度分别为68.67%和68.00%,与无支架烧结 后,烧成率变化不大.成品率在支架高度为300mm 相比,变化不大.300mm和400mm高支架的转鼓 时略有升高,在正常的波动范围内;400mm高支架 强度分别为66.00%和65.33%,分别下降了 成品率降低幅度较大,由前面的透气性分析可知, 3.89%和4.86%.主要原因是:在烧结杯实验的有 400mm高支架起作用时间较早,此时烧结刚开始不 限空间中,热容量较小,由于支架的存在,热量损失 久,在蓄热量本来就不足的情况下,又被支架带走部中起到了支撑作用‚并且收缩量大小在一定程度上 反映了料层透气性好坏.但值得注意的是‚由于支 架在烧结过程中对上部料层的支撑作用‚料层的收 缩基本反映的是支架以上部分料层的收缩情况. 400mm 高支架收缩量最小‚对支撑烧结中期透气性 改善效果最好‚但对烧结末期未必是最好的.从图3 可以看出‚到烧结末期‚300mm 高支架的透气性最 好. 图4 料层收缩随烧结时间变化 Fig.4 Change of bed shrinkage with sintering time after ignition 3∙2 烧结指标的影响 (1)利用系数.图5给出了不同支架利用系数 的比较.从图5可以看出‚安装支架后‚利用系数都 有提高‚无支架烧结的生产率为1∙862t·(m 2·h) —1‚ 在支架高度为200mm、250mm、300mm 和400mm 时‚生产率分别为1∙945t·(m 2·h) —1、2∙019t·(m 2· h) —1、2∙293t·(m 2·h) —1和2∙242t·(m 2·h) —1‚分别 提高了4∙46%、8∙43%、23∙15%和20∙41%.从总 体趋势来看‚生产率随着支架高度的增加有明显的 升高趋势‚支架高度为300mm 时生产率提高幅度 最大‚而400mm 高支架比300mm 高支架生产率略 有降低.因此可以看出‚对于600mm 高度料层‚支 架高度在200mm 时作用效果不明显‚支架高度为 300mm 即1/2料层高度时效果最好‚而随着支架高 度提高到400mm‚生产率有下降趋势. (2)转鼓强度.不同高度支架对应的烧结矿转 鼓强度如图6所示.无支架烧结的烧结矿转鼓强度 为68∙67%‚随着支架高度的增加‚烧结矿转鼓强度 略有下降趋势.支架高度为200mm 和250mm 时‚ 转鼓强度分别为68∙67%和68∙00%‚与无支架烧结 相比‚变化不大.300mm 和400mm 高支架的转鼓 强 度 分 别 为 66∙00% 和 65∙33%‚分 别 下 降 了 3∙89%和4∙86%.主要原因是:在烧结杯实验的有 限空间中‚热容量较小‚由于支架的存在‚热量损失 所占比例偏大‚高温持续时间变短;同时由于透气性 的改善‚气流速率增加‚气体带走的热量增加‚造成 冷却速度加快‚烧结矿玻璃相增加.这些因素都对 烧结矿的转鼓强度产生不利影响;尽管如此‚仍能满 足现场对烧结杯实验烧结矿转鼓强度大于65%的 要求.在工业应用中‚由于烧结饼具有一定的固结 强度‚只要合理布置‚烧结台车上安装的支架所占体 积比例将大大降低‚因此烧结台车上支架带走的热 量损失比例比烧结杯中要小得多;此外‚实验室烧结 杯散热和边缘效应造成的热损失在烧结机生产中也 将得到一定程度的克服.因此‚由热量损失对转鼓 强度造成的影响有望在工业应用时降到最低‚使烧 结矿转鼓强度维持在同一水平‚满足生产要求. 图5 不同高度支架生产率变化 Fig.5 Productivity under different height stands 图6 不同高度支架转鼓强度变化 Fig.6 Drum index under different height stands (3)成品率及烧成率.图7为不同高度支架烧 结矿成品率和烧成率变化.从图中看出:安装支架 后‚烧成率变化不大.成品率在支架高度为300mm 时略有升高‚在正常的波动范围内;400mm 高支架 成品率降低幅度较大‚由前面的透气性分析可知‚ 400mm 高支架起作用时间较早‚此时烧结刚开始不 久‚在蓄热量本来就不足的情况下‚又被支架带走部 ·1104· 北 京 科 技 大 学 学 报 第30卷
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