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Vol.31 Suppl.I 李桂海等:新型精炼合成渣的高效脱硫研究 ,77 见表1. CaO 2600 表1精炼合成渣成份 % Mg0的质量分数=5% 0.9m01 2500 Ca0 Al203 SiO2 Mgo CaF2 0.8 0.2 2250 42-52 35-45 ≤6.0 5.0 6 0.7 0.3 2000 0.6 14 1750 2 合成渣主要理化指标 质量分数 0.55 0.5 1500 (1)光学碱度 04 06 1250 31 炉渣的光学碱度表示炉渣中活性Ca0提供氧 03 07 1000 04N,m 离子(0)的能力,代表了其参与脱硫能力的强弱. 03 087℃ 因为随着光学碱度的提高,炉渣的硫容量和硫分配 09 比增大,其脱硫能力增强, A1,0,0.908070.60.50.403020.1Si0 研究表明,炉渣光学碱度在0.780.823]时具 质量分数 有最强的脱硫能力,光学碱度在0.76左右时,合 图15%Mg0条件下Ca0Al20gSi02三元系相图(质量分数) 成渣的起泡指数最大.经过计算,本配方合成渣的 光学碱度为0.74~0.80,说明该精炼合成渣具有较 强的脱硫能力和良好的发泡性能,可以满足较强的 3实验室研究 脱硫和吸附夹杂物的能力, 3.1实验方法 (2)黏度 主要研究新配方精炼合成渣的脱硫效果,实验 粘度与液相金属间的传质及传热速率有着十分 在有氩气保护的MoSi2电阻炉中进行,实验钢样为 密切的关系,影响着冶金反应的速率和熔渣的传热 1kg,渣料量为钢水量的20%.钢样熔清后恒温在 能力,根据炉渣结构的共存理论,黏度预测模型 1600℃,然后加入预熔精炼渣,每炉实验时间为2h 为: 3.2实验结果 n=Aoexp 空4+片空ay 本次实验共进行了16炉次,对终渣样进行分 析,终渣的组分(质量百分数)为:50%~58%Ca0, 式中,刀为炉渣黏度值(Pa·s),Ao= 28%~36%A203,6%~8%Si02,7%9%Mg0,≤ exp(一111.703),N:为炉渣各结构单元的作用浓度 6%CaF2,脱硫实验结果如表2所示, (摩尔分数),n为炉渣结构中分子化合物的个数(对 表2脱硫效果 于本配方的五元渣系,n=21),A:和B:为回归参 光学碱度 钢中终点[S]/% 数,T为熔渣温度(K)· 脱硫率/% 0.76-0.80 0.009-0.012 78.683.9 根据文献[5]中各结构单元的回归参数,当温度 为1523~1875K时,计算得到本配方合成渣的黏 从表2可以看出,终渣的光学碱度维持在一个 度为0.230.41Pas,与其他研究得到的脱硫适宜 较高的水平,钢水的平均脱硫率达到了84.5%.这 黏度范围0.25~0.45Pas6相符合,说明该合成渣 说明设计的精炼合成渣具有很强的脱硫能力,可以 具有良好的脱硫动力学条件和发泡性能 满足深脱硫的要求、渣中MgO含量的增加是由于 (3)熔点 炉渣侵蚀坩埚内衬造成的 良好的精炼渣熔点一般控制在1300~1450℃ 左右叮.在3%Mg0,5%Mg0条件下,通过大型热 4工业实验 力学数据库软件FactSage计算,得到Ca0一Al203一 4.1实验条件与方案 Si02三元系相图,如图1, 根据表1设计的精炼合成渣系,在某电弧炉炼 通过图1可以看出,设计的精炼合成渣位于低 钢厂与其所用精炼渣进行了工业对比实验·在工业 熔点区,熔点温度不超过1400℃,低于钢水精炼温 生产中,发现不同钢种出钢渣料的化开速度和脱硫 度150℃以上,这说明在精炼温度下,该精炼合成渣 率不一致,因此,在本次工业实验中,针对不同钢种 能够迅速成为液相,可提高脱硫速率,缩短精炼 的出钢要求,制定了分钢种渣料加入方案(见表3), 时间, 在实验过程中跟踪精炼终渣情况及脱硫、脱氧、吸收见表1. 表1 精炼合成渣成份 % CaO Al2O3 SiO2 MgO CaF2 42~52 35~45 ≤6∙0 ≤5∙0 ≤6 2 合成渣主要理化指标 (1) 光学碱度 炉渣的光学碱度表示炉渣中活性 CaO 提供氧 离子(O 2-)的能力‚代表了其参与脱硫能力的强弱. 因为随着光学碱度的提高‚炉渣的硫容量和硫分配 比增大‚其脱硫能力增强. 研究表明‚炉渣光学碱度在0∙78~0∙82[3]时具 有最强的脱硫能力‚光学碱度在0∙76左右时[4]‚合 成渣的起泡指数最大.经过计算‚本配方合成渣的 光学碱度为0∙74~0∙80‚说明该精炼合成渣具有较 强的脱硫能力和良好的发泡性能‚可以满足较强的 脱硫和吸附夹杂物的能力. (2) 黏度 粘度与液相金属间的传质及传热速率有着十分 密切的关系‚影响着冶金反应的速率和熔渣的传热 能力.根据炉渣结构的共存理论‚黏度预测模型 为[5]: η= A0exp ∑ n i=1 A iNi+ 1 T ∑ n i=1 BiNi 式 中‚η 为 炉 渣 黏 度 值 ( Pa · s )‚ A0= exp(-111∙703)‚Ni 为炉渣各结构单元的作用浓度 (摩尔分数)‚n 为炉渣结构中分子化合物的个数(对 于本配方的五元渣系‚n=21)‚A i 和 Bi 为回归参 数‚T 为熔渣温度(K). 根据文献[5]中各结构单元的回归参数‚当温度 为1523~1875K 时‚计算得到本配方合成渣的黏 度为0∙23~0∙41Pa·s‚与其他研究得到的脱硫适宜 黏度范围0∙25~0∙45Pa·s [6]相符合‚说明该合成渣 具有良好的脱硫动力学条件和发泡性能. (3) 熔点 良好的精炼渣熔点一般控制在1300~1450℃ 左右[7].在3%MgO、5%MgO 条件下‚通过大型热 力学数据库软件 FactSage 计算‚得到 CaO-Al2O3- SiO2 三元系相图‚如图1. 通过图1可以看出‚设计的精炼合成渣位于低 熔点区‚熔点温度不超过1400℃‚低于钢水精炼温 度150℃以上‚这说明在精炼温度下‚该精炼合成渣 能够迅速成为液相‚可提高脱硫速率‚缩短精炼 时间. 图1 5%MgO 条件下 CaO-Al2O3-SiO2 三元系相图(质量分数) 3 实验室研究 3∙1 实验方法 主要研究新配方精炼合成渣的脱硫效果.实验 在有氩气保护的 MoSi2 电阻炉中进行‚实验钢样为 1kg‚渣料量为钢水量的20%.钢样熔清后恒温在 1600℃‚然后加入预熔精炼渣‚每炉实验时间为2h. 3∙2 实验结果 本次实验共进行了16炉次.对终渣样进行分 析‚终渣的组分(质量百分数)为:50%~58%CaO‚ 28%~36%Al2O3‚6%~8%SiO2‚7%~9%MgO‚≤ 6%CaF2‚脱硫实验结果如表2所示. 表2 脱硫效果 光学碱度 钢中终点[S ]/% 脱硫率/% 0∙76~0∙80 0∙009~0∙012 78∙6~83∙9 从表2可以看出‚终渣的光学碱度维持在一个 较高的水平‚钢水的平均脱硫率达到了84∙5%.这 说明设计的精炼合成渣具有很强的脱硫能力‚可以 满足深脱硫的要求.渣中 MgO 含量的增加是由于 炉渣侵蚀坩埚内衬造成的. 4 工业实验 4∙1 实验条件与方案 根据表1设计的精炼合成渣系‚在某电弧炉炼 钢厂与其所用精炼渣进行了工业对比实验.在工业 生产中‚发现不同钢种出钢渣料的化开速度和脱硫 率不一致.因此‚在本次工业实验中‚针对不同钢种 的出钢要求‚制定了分钢种渣料加入方案(见表3)‚ 在实验过程中跟踪精炼终渣情况及脱硫、脱氧、吸收 Vol.31Suppl.1 李桂海等: 新型精炼合成渣的高效脱硫研究 ·77·
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