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·178 工程科学学报,第38卷,增刊1 极影响,基于此优化方案,本研究进行了三个炉次的现 前后LF出站时氮含量差别也不大,由此可知,精炼渣 场工业实验,通过采用“多级取样,系统分析”的方法 的调整并未减弱其隔绝空气,防止钢液吸收气体的作 研究了优化前后精炼工序中钢中气体含量、显微夹杂 用.通过图4和图5可知,总体而言,优化后钢水中气 物和大型夹杂物的演变规律.因各炉次成分数据变化 体含量较低,对于优化去除夹杂具有一定的作用. 不大,故各成分数据均为三个炉次的平均数据, ☑优化前 2.1优化前后钢中气体含量 优化后 由图4可知,LF进站和LF钙处理前由于钢液搅 动幅度较大,工艺操作不稳定,导致所取的样品中氧含 量较高,而在钙处理后,钢中氧含量下降许多.在LF 出站时,因精炼渣成分的调整,提高了精炼渣的碱度, 从热力学角度而言,在精炼渣液相区域内,精炼渣碱度 提高,能够降低钢液中平衡溶解含量.优化前后对比 发现,LF出站时的钢液中氧含量下降了3×I06,这表 明F精炼渣的调整对于吸附夹杂物具有一定的改进 1进站 钙处理前 钙处理后 1F出站 效果 图5优化前后LF精炼钢水中氮含量(质量分数)变化 2 汤优化前 Fig.5 Changes of nitrogen content in steel before and after optimiza- 优化后 tion during LF refining 2.2优化前后夹杂物对比分析 2.2.1显微夹杂物 由表3可知,优化前,各个粒级的夹杂物总数由精 炼前的76.63个/mm2降低至精炼后的33.28个/mm2, 去除率为56.57%:优化后,各个粒径的夹杂物总数由 精炼前的69.68个/mm2降低至精炼后的19.83个/ mm,去除率升高至71.54%.相比于优化前,优化后 L进站 钙处理前 钙处理后 LF出站 LF精炼对夹杂物的去除更加有效.一方面是由于调 图4优化前后LF精炼钢水中氧含量(质量分数)变化 整了精炼渣中Ca0的含量,增强了精炼渣的流动性, Fig.4 Changes of oxygen content in steel before and after optimiza- 有利于精炼渣对夹杂物的吸收:另一方面,提高了精 tion during LF refining 炼渣的碱度,改善了钢渣反应的动力学条件,增强精 图5所示为优化后F精炼前后钢中氮含量的变 炼渣对夹杂物的吸附能力,从而减少钢液中夹杂物 化.由图5可知,在SPHC钢的LF精炼过程中,钢中氮 的数量.表4为优化后LF精炼钢中显微夹杂物的形 含量有所上升,而整体上看,其上升幅度不大.而优化 貌和成分 表3优化前后LF精炼下钢中显微夹杂物尺寸分布 Table 3 Size distribution of micro inclusions in steel before and after optimization during LF refining 优化前后 数量/(个·mm2) 总数/(个mm2) 0~2.5μm 2.5-5.0um 5.0~10.0um >10.0m LF前 43.80 9.54 15.45 7.84 76.63 优化前 LF后 18.40 7.25 6.45 1.18 33.28 LF前 38.56 8.45 14.23 8.44 69.68 优化后 LF后 11.42 4.21 3.45 0.75 19.83 由表4可知,LF进站和钙处理前,钢中夹杂物种 且提高了精炼渣中AL,O,的活度,更利于精炼渣对A1, 类以纯A山,03、AL,0,-Mn0和AL,0,Ca0类为主,夹杂 0,的吸附.另外,夹杂物中Ca0含量增加,说明钙处理 物中AL,0,含量较高,而在LF钙处理后,原有钙处理 变性效果较好,且夹杂物形貌均呈规则圆形.LF出站 后L,0,含量大于70%的钢中夹杂物数量降低,绝大 时的钢中夹杂物与钙处理后夹杂物类似,由于镇静和 部分的夹杂物中山,0,含量小于60%,这是由于精炼 软吹的效果,夹杂物上浮效果良好,总体上钢中夹杂物 渣中CaO含量得到了调整,加强了精炼渣的流动性并 尺寸逐渐降低,圆球形夹杂物所占比例明显升高工程科学学报,第 38 卷,增刊 1 极影响,基于此优化方案,本研究进行了三个炉次的现 场工业实验,通过采用“多级取样,系统分析”的方法 研究了优化前后精炼工序中钢中气体含量、显微夹杂 物和大型夹杂物的演变规律. 因各炉次成分数据变化 不大,故各成分数据均为三个炉次的平均数据. 2. 1 优化前后钢中气体含量 由图 4 可知,LF 进站和 LF 钙处理前由于钢液搅 动幅度较大,工艺操作不稳定,导致所取的样品中氧含 量较高,而在钙处理后,钢中氧含量下降许多. 在 LF 出站时,因精炼渣成分的调整,提高了精炼渣的碱度, 从热力学角度而言,在精炼渣液相区域内,精炼渣碱度 提高,能够降低钢液中平衡溶解含量. 优化前后对比 发现,LF 出站时的钢液中氧含量下降了 3 × 10 - 6,这表 明 LF 精炼渣的调整对于吸附夹杂物具有一定的改进 效果. 图 4 优化前后 LF 精炼钢水中氧含量( 质量分数) 变化 Fig. 4 Changes of oxygen content in steel before and after optimiza￾tion during LF refining 图 5 所示为优化后 LF 精炼前后钢中氮含量的变 化. 由图 5 可知,在 SPHC 钢的 LF 精炼过程中,钢中氮 含量有所上升,而整体上看,其上升幅度不大. 而优化 前后 LF 出站时氮含量差别也不大,由此可知,精炼渣 的调整并未减弱其隔绝空气,防止钢液吸收气体的作 用. 通过图 4 和图 5 可知,总体而言,优化后钢水中气 体含量较低,对于优化去除夹杂具有一定的作用. 图 5 优化前后 LF 精炼钢水中氮含量( 质量分数) 变化 Fig. 5 Changes of nitrogen content in steel before and after optimiza￾tion during LF refining 2. 2 优化前后夹杂物对比分析 2. 2. 1 显微夹杂物 由表 3 可知,优化前,各个粒级的夹杂物总数由精 炼前的 76. 63 个/mm2 降低至精炼后的 33. 28 个/mm2 , 去除率为 56. 57% ; 优化后,各个粒径的夹杂物总数由 精炼 前 的 69. 68 个/mm2 降低 至 精 炼 后 的 19. 83 个/ mm2 ,去除率升高至 71. 54% . 相比于优化前,优化后 LF 精炼对夹杂物的去除更加有效. 一方面是由于调 整了精炼渣中 CaO 的含量,增强了精炼渣的流动性, 有利于精炼渣对夹杂物的吸收; 另一方面,提 高 了 精 炼渣的碱度,改善了钢渣反应的动力学条件,增强精 炼渣对夹杂物的吸附能力,从而减少钢液中夹杂物 的数量. 表 4 为优化后 LF 精炼钢中显微夹杂物的形 貌和成分. 表 3 优化前后 LF 精炼下钢中显微夹杂物尺寸分布 Table 3 Size distribution of micro inclusions in steel before and after optimization during LF refining 优化前后 数量/( 个·mm - 2 ) 0 ~ 2. 5 μm 2. 5 ~ 5. 0 μm 5. 0 ~ 10. 0 μm > 10. 0 μm 总数/( 个·mm - 2 ) 优化前 LF 前 43. 80 9. 54 15. 45 7. 84 76. 63 LF 后 18. 40 7. 25 6. 45 1. 18 33. 28 优化后 LF 前 38. 56 8. 45 14. 23 8. 44 69. 68 LF 后 11. 42 4. 21 3. 45 0. 75 19. 83 由表 4 可知,LF 进站和钙处理前,钢中夹杂物种 类以纯 Al2O3、Al2O3 --MnO 和 Al2O3 --CaO 类为主,夹杂 物中 Al2O3含量较高,而在 LF 钙处理后,原有钙处理 后 Al2O3含量大于 70% 的钢中夹杂物数量降低,绝大 部分的夹杂物中 Al2O3含量小于 60% ,这是由于精炼 渣中 CaO 含量得到了调整,加强了精炼渣的流动性并 且提高了精炼渣中 Al2O3的活度,更利于精炼渣对 Al2 O3的吸附. 另外,夹杂物中 CaO 含量增加,说明钙处理 变性效果较好,且夹杂物形貌均呈规则圆形. LF 出站 时的钢中夹杂物与钙处理后夹杂物类似,由于镇静和 软吹的效果,夹杂物上浮效果良好,总体上钢中夹杂物 尺寸逐渐降低,圆球形夹杂物所占比例明显升高. · 871 ·
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