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第10期 孙文权等:UCM冷连轧机硅钢边降控制技术 ,1343 m降到一6Pm采用U-EDC2辊形,对应距带钢边 带钢凸度变化较小,相对于常规凸度辊具有极强的 部100mm的中间凸度为14m,边降ED.为一7m 边降控制能力,随着U一EDC辊形锥度的增大,边降 控制能力逐渐增强,因此,U~EDC单锥度工作辊辊 主要用于带钢边降控制.同时,S1机架出口带钢边 降出现负值,这极大地补偿了带钢在后机架产生的 边降 。一常规凸度 ★-U-EDCI ◆一-DC2 3UCM连轧机组边降控制技术调试应用 3.1中间辊窜辊位置优化 60 -750-500-2500 250500 750 带钢宽度mm 分析以上有限元的计算结果,减小中间辊窜 辊位置可达到减小带钢边降,提高带钢边降合格 图4采用常规凸度辊和U-EDC辊形的辊缝形状对比 率的目的.在马钢1720mm大型酸轧机组进行了 Fig4 Canparison of moll gap pmfiles with conventional contour 中间辊窜辊实验,采用将四个机架中间辊窜辊位 work molls and UEDC work molls 置同时窜到5020.0和一20mm的方法,共进行四 通过图4比较可见,相对中间辊窜辊位置而言, 组实验,轧制实验卷97卷2143.5t实验数据如表 采用U~EDC辊形可显著的降低带钢的边降,同时 1所示 表1不同中间辊窜辊位置的带钢新面形状 Tabl I Strip pmofiles of different mn temediate moll shift positions 窜辊位置mm 数量倦 轧制质量/: 中间凸度均值:m 边降均值:m 边降合格率% 50 31 689.6 4.7 9.3 35.5 20 27 594.3 4.2 8.5 45.0 0 21 462.9 3.6 7.8 45.0 -20 18 396.7 2.5 7.2 55.5 从实验数据可以看出,随着中间辊窜辊位置的 2020和10mm,在减小带钢边降的同时不影响生产 减小,带钢边降逐渐减小.当四个机架中间辊窜辊 的正常进行和产品的表面质量及平坦度控制质量, 位置由50mm降为一20mm时,带钢边降均值由9.3 3,2UEDC单锥度工作辊的调试应用 m降为7.2m边降小于5m合格率有所提高, 在前述1720mm酸轧机组生产线第1机架进行 同时带钢凸度也有所减小;在平坦度闭环的作用下, U一EDC单锥度工作辊边降控制效果对比实验,在中 机组末机架弯辊力明显减小:其中,中间辊弯辊力由 间辊窜辊位置优化后,控制效果见图5.图5(a)是 36kN降为28kN,工作辊弯辊力由30kN降为13kN. 钢卷12和3采用常规凸度辊的带钢断面情况;图 从实验结果可得到以下结论:(1)UCM轧机中 5(b)是钢卷45和6为同钢种、同规格采用U-EDC 间辊窜辊位置的减小可同时减小带钢边降和凸度, 边降控制辊生产的带钢断面情况,对比可见,采用 (2)在末机架平坦度闭环的作用下,由于带钢凸度 U-EDC边降控制工作辊后带钢的边降情况得到了 的减小引起带钢向中间浪形式发展,末机架中间辊 弯辊力和工作辊弯辊力同时减小,其中工作辊弯辊 非常明显改善, 力减小量较大,末机架弯辊力的减小削弱了中间辊 对采用U一EDC辊形前后所生产的带钢分别取 窜辊的边降控制效果.(3)UCM轧机中间辊窜辊位 样测量带钢横断面形状,共采样测量带钢562卷,其 置的调整能够一定程度减小带钢边降,但不足以使 中常规凸度辊生产196卷,U-EDC辊形生产366 边降合格率达到用户需求, 卷,测量数据如表2可以看出使用U-EDC辊形 中间辊窜辊位置为一20mm时,中间辊辊面端 前,冷轧硅钢的中间凸度均值为3.2m,边降均值 部进入带钢宽度范围内,会影响带钢边部的表面质 为9.1m在使用边降控制U-EDC辊形后,中间 量,另外,随着中间辊窜辊位置的减小机组轧制稳 凸度均值为2.4m,边降均值降为2.9m采用 定性降低,综合多种因素,将机组四个机架中间辊 U~EDC工作辊结合中间辊窜辊可以有效控制带钢 窜辊位置由原来的四个机架都是50mm改为20 边降,同时对带钢平坦度和凸度影响很小第 10期 孙文权等: UCM 冷连轧机硅钢边降控制技术 μm降到 —6μm.采用 U--EDC2辊形‚对应距带钢边 部100mm的中间凸度为14μm‚边降 EDe为 —7μm. 图 4 采用常规凸度辊和 U--EDC辊形的辊缝形状对比 Fig.4 Comparisonofrollgapprofileswithconventionalcontour workrollsandU-EDCworkrolls 通过图 4比较可见‚相对中间辊窜辊位置而言‚ 采用 U--EDC辊形可显著的降低带钢的边降‚同时 带钢凸度变化较小‚相对于常规凸度辊具有极强的 边降控制能力.随着 U--EDC辊形锥度的增大‚边降 控制能力逐渐增强.因此‚U--EDC单锥度工作辊辊 主要用于带钢边降控制.同时‚S1机架出口带钢边 降出现负值‚这极大地补偿了带钢在后机架产生的 边降. 3 UCM 连轧机组边降控制技术调试应用 3∙1 中间辊窜辊位置优化 分析以上有限元的计算结果‚减小中间辊窜 辊位置可达到减小带钢边降‚提高带钢边降合格 率的目的.在马钢 1720mm大型酸轧机组进行了 中间辊窜辊实验‚采用将四个机架中间辊窜辊位 置同时窜到 50、20、0和 —20mm的方法‚共进行四 组实验‚轧制实验卷 97卷 2143∙5t‚实验数据如表 1所示. 表 1 不同中间辊窜辊位置的带钢断面形状 Table1 Stripprofilesofdifferentimtermediaterollshiftpositions 窜辊位置/mm 数量/卷 轧制质量/t 中间凸度均值/μm 边降均值/μm 边降合格率/% 50 31 689∙6 4∙7 9∙3 35∙5 20 27 594∙3 4∙2 8∙5 45∙0 0 21 462∙9 3∙6 7∙8 45∙0 —20 18 396∙7 2∙5 7∙2 55∙5 从实验数据可以看出‚随着中间辊窜辊位置的 减小‚带钢边降逐渐减小.当四个机架中间辊窜辊 位置由50mm降为 —20mm时‚带钢边降均值由9∙3 μm降为 7∙2μm‚边降小于 5μm合格率有所提高‚ 同时带钢凸度也有所减小;在平坦度闭环的作用下‚ 机组末机架弯辊力明显减小;其中‚中间辊弯辊力由 36kN降为28kN‚工作辊弯辊力由30kN降为13kN. 从实验结果可得到以下结论:(1)UCM轧机中 间辊窜辊位置的减小可同时减小带钢边降和凸度. (2)在末机架平坦度闭环的作用下‚由于带钢凸度 的减小引起带钢向中间浪形式发展‚末机架中间辊 弯辊力和工作辊弯辊力同时减小‚其中工作辊弯辊 力减小量较大.末机架弯辊力的减小削弱了中间辊 窜辊的边降控制效果.(3)UCM轧机中间辊窜辊位 置的调整能够一定程度减小带钢边降‚但不足以使 边降合格率达到用户需求. 中间辊窜辊位置为 —20mm时‚中间辊辊面端 部进入带钢宽度范围内‚会影响带钢边部的表面质 量.另外‚随着中间辊窜辊位置的减小机组轧制稳 定性降低.综合多种因素‚将机组四个机架中间辊 窜辊位置由原来的四个机架都是 50mm改为 20、 20、20和 10mm‚在减小带钢边降的同时不影响生产 的正常进行和产品的表面质量及平坦度控制质量. 3∙2 U--EDC单锥度工作辊的调试应用 在前述1720mm酸轧机组生产线第1机架进行 U--EDC单锥度工作辊边降控制效果对比实验‚在中 间辊窜辊位置优化后‚控制效果见图 5.图 5(a)是 钢卷 1、2和 3采用常规凸度辊的带钢断面情况;图 5(b)是钢卷4、5和6为同钢种、同规格采用 U--EDC 边降控制辊生产的带钢断面情况.对比可见‚采用 U--EDC边降控制工作辊后带钢的边降情况得到了 非常明显改善. 对采用 U--EDC辊形前后所生产的带钢分别取 样测量带钢横断面形状‚共采样测量带钢 562卷‚其 中常规凸度辊生产 196卷‚U--EDC辊形生产 366 卷‚测量数据如表 2.可以看出使用 U--EDC辊形 前‚冷轧硅钢的中间凸度均值为 3∙2μm‚边降均值 为 9∙1μm.在使用边降控制 U--EDC辊形后‚中间 凸度均值为 2∙4μm‚边降均值降为 2∙9μm.采用 U--EDC工作辊结合中间辊窜辊可以有效控制带钢 边降‚同时对带钢平坦度和凸度影响很小. ·1343·
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