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第5期 刘锦周等:氧气高炉循环煤气加热过程中的析碳行为 ·593· 炉一煤气循环炼铁(TGR-BF)是其重点开发的技术 30min,排出反应管中的残留气体,待系统稳定后称 之一,目前已完成8m3高炉实验,达到了预期效 重记为m2;两次称重之差△m=m1-m2即为析碳反 果B-刀.其工艺的主要特征是网:采用氧气代替传 应中碳增加的质量(电子天平精度为0.0001g),继 统的热风;大量喷吹煤粉;炉顶煤气经脱除CO2处 续通入N2保护直至炉内温度降至室温。根据氧气 理后喷吹进高炉循环利用.然而,炉顶循环煤气在 高炉炉顶煤气循环利用的工艺要求,循环煤气需要 加热或输送过程中,由于C0和H2的浓度较高可能 加热到900℃后从炉身风口喷吹.但是,根据析碳 会发生析碳反应,从而损坏加热设备,阻塞输送管 反应热力学计算当温度高于700℃时,标准吉布斯 道,对氧气高炉炼铁工艺造成不利影响. 自由能都大于零,说明析碳反应不发生.同时根据 目前国内外研究主要集中在金属铁或铁矿 文献2]当温度低于300℃时,由于动力学原因,反 石2-存在情况下的析碳行为,而针对还原性气体 应速度几乎为零.所以本文中实验温度分别设置为 加热过程中的析碳反应研究较少.本文主要利用自 300、400、500、600和700℃. 行设计制造的析碳反应实验装置对不同温度及煤气 1.2实验气体成分 成分下的析碳反应进行了实验研究,从而为氧气高 韩毅华等以FOBF(全氧高炉炼铁新工艺流 炉工艺的开发提供理论依据. 程)为基础,采用综合模型进行全炉计算,得到了高 炉内不同区域的煤气成分.根据氧气高炉循环煤气 1实验 的工艺要求,实验用煤气成分和流量如表1所示 1.1实验装置和方法 表1析碳实验煤气成分 析碳反应实验装置如图1,主要包括反应主体 Table 1 Gas composition of the carbon deposition experiment 系统、配气系统以及防止C0泄漏系统三部分,其中 总流量/ 煤气成分(体积分数)/呢 大石英管使还原气体全部在内部反应并防止气体泄 (L.min-1) CO H, 漏顺利外排,水槽和密封罩防止C0泄漏.由于硅酸 2 61 16 23 0 0 盐纤维棉在温度达到1300℃以上才会出现明显的 减重现象,所以在此实验中使用硅酸盐纤维棉吸附 2 结果与分析 析出的碳颗粒.首先将填充石英棉的小石英管放入 2.1加热温度对析碳反应的影响 电阻加热炉中并垂直悬吊在电子天平下,在温度升 采用表1的煤气成分,实验结果如图2和图3 至设定温度并达到稳定时,称量小石英管质量为 m1:然后安装硅胶管并向水槽中灌水,水位线至少 所示.图2为不同温度条件下的析碳量,图3为 500、600和700℃的效果图.从图2和图3中可知, 超过大石英管底部,且不能超过小石英管反应器底 在500℃和600℃析碳现象最明显,析碳量分别为 部.待稳定后通入2L·min1的高纯N220~30min, 0.0664和0.0608g,700℃时析碳量减少到 再通入还原性气体进行析碳反应实验,5h之后关掉 0.0382g.总体来看,在温度低于500℃时,温度的 反应气体,再次通入2L·min1的高纯N220~ 升高可以加快析碳反应速度:而当高于此温度时,温 12- 度的升高反而会降低析碳反应速度.300℃和400℃ 时析碳现象不明显可能是由于温度低不满足动力学 条件造成的☒,当温度为700℃时析碳量减少的原 0.08 0.06 0.04 0.02 1一气源:2一流量计:3一混气室:4一电子天平:5一出气口:6一大 0 石英管:7一电阻加热炉:8一硅酸盐纤维棉:9一小石英管:10一硅 0 胶管:11一水槽:12一密封罩 200300400500600700800 温度/℃ 图1析碳反应实验装置简图 Fig.I Schematic diagram of the experimental facility with carbon 图2不同温度条件下的析碳量 deposition Fig.2 Amount of carbon deposited at different temperatures第 5 期 刘锦周等: 氧气高炉循环煤气加热过程中的析碳行为 炉--煤气循环炼铁( TGR-BF) 是其重点开发的技术 之一,目 前 已 完 成 8 m3 高炉 实 验,达 到 了 预 期 效 果[5--7]. 其工艺的主要特征是[8]: 采用氧气代替传 统的热风; 大量喷吹煤粉; 炉顶煤气经脱除 CO2 处 理后喷吹进高炉循环利用. 然而,炉顶循环煤气在 加热或输送过程中,由于 CO 和 H2 的浓度较高可能 会发生析碳反应,从而损坏加热设备,阻塞输送管 道,对氧气高炉炼铁工艺造成不利影响. 目前国内外研究主要集中在金属铁[9--11]或铁矿 石[12--14]存在情况下的析碳行为,而针对还原性气体 加热过程中的析碳反应研究较少. 本文主要利用自 行设计制造的析碳反应实验装置对不同温度及煤气 成分下的析碳反应进行了实验研究,从而为氧气高 炉工艺的开发提供理论依据. 1 实验 1—气源; 2—流量计; 3—混气室; 4—电子天平; 5—出气口; 6—大 石英管; 7—电阻加热炉; 8—硅酸盐纤维棉; 9—小石英管; 10—硅 胶管; 11—水槽; 12—密封罩 图 1 析碳反应实验装置简图 Fig. 1 Schematic diagram of the experimental facility with carbon deposition 1. 1 实验装置和方法 析碳反应实验装置如图 1,主要包括反应主体 系统、配气系统以及防止 CO 泄漏系统三部分,其中 大石英管使还原气体全部在内部反应并防止气体泄 漏顺利外排,水槽和密封罩防止 CO 泄漏. 由于硅酸 盐纤维棉在温度达到 1300 ℃ 以上才会出现明显的 减重现象,所以在此实验中使用硅酸盐纤维棉吸附 析出的碳颗粒. 首先将填充石英棉的小石英管放入 电阻加热炉中并垂直悬吊在电子天平下,在温度升 至设定温度并达到稳定时,称量小石英管质量为 m1 ; 然后安装硅胶管并向水槽中灌水,水位线至少 超过大石英管底部,且不能超过小石英管反应器底 部. 待稳定后通入 2 L·min - 1的高纯 N2 20 ~ 30 min, 再通入还原性气体进行析碳反应实验,5 h 之后关掉 反应 气 体,再 次 通 入 2 L·min - 1 的高 纯 N2 20 ~ 30 min,排出反应管中的残留气体,待系统稳定后称 重记为 m2 ; 两次称重之差 Δm = m1 - m2 即为析碳反 应中碳增加的质量( 电子天平精度为 0. 0001 g) ,继 续通入 N2 保护直至炉内温度降至室温. 根据氧气 高炉炉顶煤气循环利用的工艺要求,循环煤气需要 加热到 900 ℃ 后从炉身风口喷吹. 但是,根据析碳 反应热力学计算当温度高于 700 ℃ 时,标准吉布斯 自由能都大于零,说明析碳反应不发生. 同时根据 文献[12]当温度低于 300 ℃时,由于动力学原因,反 应速度几乎为零. 所以本文中实验温度分别设置为 300、400、500、600 和 700 ℃ . 1. 2 实验气体成分 韩毅华等[15]以 FOBF ( 全氧高炉炼铁新工艺流 程) 为基础,采用综合模型进行全炉计算,得到了高 炉内不同区域的煤气成分. 根据氧气高炉循环煤气 的工艺要求,实验用煤气成分和流量如表 1 所示. 表 1 析碳实验煤气成分 Table 1 Gas composition of the carbon deposition experiment 总流量/ ( L·min - 1 ) 煤气成分( 体积分数) /% CO H2 N2 CO2 H2O 2 61 16 23 0 0 2 结果与分析 图 2 不同温度条件下的析碳量 Fig. 2 Amount of carbon deposited at different temperatures 2. 1 加热温度对析碳反应的影响 采用表 1 的煤气成分,实验结果如图 2 和图 3 所示. 图 2 为不同温度条件下的析碳量,图 3 为 500、600 和 700 ℃的效果图. 从图 2 和图 3 中可知, 在 500 ℃ 和 600 ℃ 析碳现象最明显,析碳量分别为 0. 0664 和 0. 0608 g,700 ℃ 时析碳量减少到 0. 0382 g. 总体来看,在温度低于 500 ℃ 时,温度的 升高可以加快析碳反应速度; 而当高于此温度时,温 度的升高反而会降低析碳反应速度. 300 ℃和400 ℃ 时析碳现象不明显可能是由于温度低不满足动力学 条件造成的[12],当温度为 700 ℃ 时析碳量减少的原 · 395 ·
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