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·108* 北京科技大学学报 2007年增刊1 用扫描电镜和能谱仪对疲劳实验结果进行了检测分 6 结论 析.疲劳实验采用4点弯曲疲劳实验机.表5为所 (1)治金质量.按照成分设计要求采用初炼加 得数据结果,从数据可以看出,绝大多数结果满足 精炼的方法,严格控制治炼温度和时间,扒渣条件, 设计和使用要求(2150万次),针对5号样品疲劳强 并增加电磁搅拌和氩气保护等条件,对提高钢坯的 度明显低的情况,对断口进行了详细分析. 纯净程度,减少夹杂物的数量和偏析程度,起到了 表518Mn2SiVB钢前轴疲劳实验结果 积极的作用.从治炼后经连铸连轧所得钢坯的化学 编号 载荷kN 断裂周期万次 成分分析和拉拔后力学性能指标检测结果看,治炼 205 152.3 和连铸连轧条件基本满足18Mn2SiVB钢的生产要 205 200.0 求,能够得到满足设计要求,制造卡车前轴的空冷 3 205 179.7 贝氏体钢钢坯, 4 205 174.2 (2)18Mn2SiVB钢制造卡车前轴工艺.根据前 5 205 35.5 轴使用力学性能要求,其金相组织应为贝氏体+铁素 图3为夹杂物成分分析.从图中可以看出当钢 体(少量)+残余奥氏体(少量).从实验结果看,奥氏体 中存在不规则块状夹杂物时,对其疲劳强度的影响 化温度和冷却速度对所得金相组织有重要影响,进 是非常大的,原因是在疲劳载荷作用下,夹杂物的 而影响了前轴的力学性能.奥氏体化温度低,溶入 不规则边缘最易产生应力集中,进而发展为微裂 合金元素量少,其稳定性下降,冷却过程中铁素体 纹.随疲劳载荷次数的增加,微裂纹扩展,最终导 量析出过多,导致前轴力学性能特别是强韧性均有 致材料发生断裂.由此表明,在治炼过程中控制夹 降低:奥氏体化温度过高,晶粒粗大,同样降低了 杂物的数量、大小、形状对提高材料的疲劳极限是 前轴的力学性能. 至关重要的一环.图4是高疲劳极限(心150万次)前 (3)18Mn2SiVB钢综合性能.采用设计用钢 轴的断口形貌,夹杂物呈短杆、球状且分布均匀, 18Mn2SiVB代替45号或40CrMo和40 CrNiMo制 产生应力集中导致微裂纹扩展的倾向大大降低,材 造卡车前轴,从其力学性能测试结果分析,能够满 料具有高的疲劳强度 足使用要求:在制造工艺上采用锻后空冷代替原有 锻后调质的方法是可行的.从而解决了原45号钢制 造前轴力学性能得不到有效保障,40CMo和 40 CrNiMo钢制造前轴成本高,工艺复杂,浪费能 源(需调质处理),为卡车前轴的生产提供了一新的 钢种和制造工艺.对于保障汽车整车的可靠性,降 低生产成本有着十分重要的意义. 参考文献 山赵九根,缪勇,唐新民,等.非调质钢汽车前轴的开发研究.机 图3夹杂物SEM照片 截工艺师,2001,8:48 [2]刘澄.新型石油钻井钢丝绳用钢20Mn2 WNbVB的研究[学位 论文】.哈尔滨:哈尔滨工业大学,1998:61 [3]Zarei Hanzaki A,Hodgson P D,Yues S.Retained austenite chatacteristics in thermomechanically Processed Si-Mn transfor- mation-induced plasticity steel.Metallurgical and Materials Transactions,1997,28A:2405 [4]Banerjee B R,Capenos J M,Hauser JJ.Application of Fracture Toughness Parameters to Seructural Metals.New york:Gordon 图4高疲劳极限(?150万次)前轴断口夹杂物形貌 and Breoch Science Publisher,1966:373• 108 • 北 京 科 技 大 学 学 报 2007 年 增刊 1 用扫描电镜和能谱仪对疲劳实验结果进行了检测分 析.疲劳实验采用 4 点弯曲疲劳实验机.表 5 为所 得数据结果.从数据可以看出,绝大多数结果满足 设计和使用要求(≥ 150 万次),针对 5 号样品疲劳强 度明显低的情况,对断口进行了详细分析. 表 5 18Mn2SiVB 钢前轴疲劳实验结果 编号 载荷/kN 断裂周期/万次 1 205 152.3 2 205 200.0 3 205 179.7 4 205 174.2 5 205 35.5 图 3 为夹杂物成分分析.从图中可以看出当钢 中存在不规则块状夹杂物时,对其疲劳强度的影响 是非常大的,原因是在疲劳载荷作用下,夹杂物的 不规则边缘最易产生应力集中,进而发展为微裂 纹.随疲劳载荷次数的增加,微裂纹扩展,最终导 致材料发生断裂.由此表明,在冶炼过程中控制夹 杂物的数量、大小、形状对提高材料的疲劳极限是 至关重要的一环.图 4 是高疲劳极限(>150 万次)前 轴的断口形貌,夹杂物呈短杆、球状且分布均匀, 产生应力集中导致微裂纹扩展的倾向大大降低,材 料具有高的疲劳强度. 图 3 夹杂物 SEM 照片 图 4 高疲劳极限(>150 万次)前轴断口夹杂物形貌 6 结论 (1) 冶金质量.按照成分设计要求采用初炼加 精炼的方法,严格控制冶炼温度和时间,扒渣条件, 并增加电磁搅拌和氩气保护等条件,对提高钢坯的 纯净程度,减少夹杂物的数量和偏析程度,起到了 积极的作用.从冶炼后经连铸连轧所得钢坯的化学 成分分析和拉拔后力学性能指标检测结果看,冶炼 和连铸连轧条件基本满足 18Mn2SiVB 钢的生产要 求,能够得到满足设计要求,制造卡车前轴的空冷 贝氏体钢钢坯. (2) 18Mn2SiVB 钢制造卡车前轴工艺.根据前 轴使用力学性能要求,其金相组织应为贝氏体+铁素 体(少量)+残余奥氏体(少量).从实验结果看,奥氏体 化温度和冷却速度对所得金相组织有重要影响,进 而影响了前轴的力学性能.奥氏体化温度低,溶入 合金元素量少,其稳定性下降,冷却过程中铁素体 量析出过多,导致前轴力学性能特别是强韧性均有 降低;奥氏体化温度过高,晶粒粗大,同样降低了 前轴的力学性能. (3) 18Mn2SiVB 钢综合性能.采用设计用钢 18Mn2SiVB 代替 45 号或 40CrMo 和 40CrNiMo 制 造卡车前轴,从其力学性能测试结果分析,能够满 足使用要求;在制造工艺上采用锻后空冷代替原有 锻后调质的方法是可行的.从而解决了原 45 号钢制 造前轴力学性能得不到有效保障, 40CrMo 和 40CrNiMo 钢制造前轴成本高,工艺复杂,浪费能 源(需调质处理),为卡车前轴的生产提供了一新的 钢种和制造工艺.对于保障汽车整车的可靠性,降 低生产成本有着十分重要的意义. 参 考 文 献 [1] 赵九根,缪勇,唐新民,等. 非调质钢汽车前轴的开发研究. 机 械工艺师, 2001, 8: 48 [2] 刘澄. 新型石油钻井钢丝绳用钢 20Mn2WNbVB 的研究[学位 论文]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学,1998:61 [3] Zarei Hanzaki A,Hodgson P D,Yues S. Retained austenite chatacteristics in thermomechanically Processed Si-Mn transfor￾mation-induced plasticity steel. Metallurgical and Materials Transactions,1997,28A:2405 [4] Banerjee B R,Capenos J M,Hauser J J. Application of Fracture Toughness Parameters to Seructural Metals. New york:Gordon and Breoch Science Publisher,1966:373
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