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.564 北京科技大学学报 第29卷 50m,沉淀物的平均成分定量分析表明N的质量 100 分数为5.54%,Mg的质量分数为9.67%,P的质量 80 3 分数为12.29%,这与MgNH4P046H0中N、Mg、 P的理论值非常接近,表明沉淀物中含MAP的单一 ■一氨氮去除率 一◆一理论沉淀量 性较好 40 ★一实际沉淀量 根据文献[6]的报道,1tMAP的市场价可以达 0.81.01214 .6 到USDS280.按上述条件从1m3含氨氦质量浓度 mMg)或nPO):aNH) 200mgL-1的废水中可回收MAP3.14kg,其市场 图5n(Mg+)或n(PO)n(NH时)对沉淀量和氨氮去除率的 价约为RMB¥T,这可抵消反应所耗的大部分药剂 影响(n(Mg2+)产n(P0)=1:1) 费用,如果废水中氨、磷浓度同时较高而只加镁盐 Fig-5 Effects of n(Mg+)or n(PO)n(NH)on the precipi- 回收MAP,其经济性将更为明显, tate yield and NH-N removal rate (n(Mg+)n(PO)=1:1) 3结论 图3中n(P04):n(NH)=1:1时沉淀量随 (1)磷酸铵镁在质量浓度为200mgL-1的模 Mg2+的配比增加而迅速增加,当n(Mg2+): 拟氨氮废水中发生沉淀反应,pH值为10.0, n(NH)=1.4:1时理论沉淀量达到最大3.20 n(NH+)n(Mg2+):n(P0)=1:1.4:1是回收 gL,而实际沉淀量也为最大3.14gL1,且 MAP的适宜条件,此时晶体纯度高,沉淀量可达 Mg2+配比增加的过程中实际沉淀量和理论沉淀量 3.14gL-1,氨氮去除率为91.5%. 比较接近,表明过量的Mg2+能增加沉淀量,同时生 (2)通过化学沉淀法从氨氮废水中回收的 成晶体的纯度较高.图4表明n(Mg2+):n(NHt) MAP,其市场价值可以抵消大部分所需化学药剂的 =1:1时沉淀量也随P0的配比增加而增加,但 成本,因此先用化学沉淀法预处理,再与生化等其 在n(P0-):n(NHt)达到1.2:1左右实际沉淀量 他方法相结合处理中、高浓度氨氮废水是很有前途 开始迅速增加并超过了理论沉淀量,当n(PO): 的脱氮工艺, n(NH)=1.4:1时实际沉淀量比理论沉淀量高出 参考文献 0.19gL,表明过量的P0引发副反应生成了 其他沉淀物.图5中Mg2、PO对NH4的配比 [1]王淑芳,水体富营养化及其防治.环境科学与管理,2005,30 (6):63 同时变化,沉淀量的变化表现出与图4相似的规律, [2]孙体昌张建云,松全元·废水中氨氨沉淀的影响因素,北京 当n(Mg2+)或n(P0):n(NH时)=1.4:1时理论 科技大学学报,2004,26(1):11 沉淀量为3.23gL1,而实际沉淀量达到3.44 [3]李才辉,冯晓西,乌锡康.MAP法处理氨氨废水最佳条件的研 gL.分析上述现象,认为可能是过量P0与废 究,上海环境科学,2003,22(6):389 水中Mg2+的生成了比MAP溶解度更小的 [4]Stratful I.Scrimshaw M D.Lester J N.Conditions influencing the precipitation of magnesium ammonium phosphate.Water Res Mg3(P04)z沉淀,增加了实际沉淀量;同时认为 Technol,.2001,35(17):4191 Mg2+是影响沉淀量的主要因素,而P0则是影响 [5]曾之平,李玉,李喜红.新型复合肥料一磷酸铵镁生成条件 晶体纯度的主要因素, 的研究.河南化工,1995(12):8 [6]Doyle J D,Parsons S A.Struvite formation,control and recov- 因此确定在pH值为10.0的条件下,保持配比 ery.Water Res Technol.2002.36:3925 n(NHt)'n(Mg2+)'n(P0)=1:1.4:1时得到的 [7]郝晓地,甘一萍.排水研究新热点一从污水处理过程中回收 晶体纯度高,此时的实际沉淀量为3.14gL,氨氮 磷.给水排水,2003,29(1):23 去除率为91.5%,剩余氨氨质量浓度为17mgL-1. [8]李金页,郑平.鸟粪石沉淀法在废水除磷脱氮中的应用,中国 2.4产品分析 沼气,2004,22(1):10 [9]Loe Wentha R E.Kornmuller U R C.Van Heerden E P.Model- 对pH值为10,且n(NH时):n(Mg2+): ing struvite precipitation in anaerobic treatment systems.Water n(P0)=1:1.4:1条件下得到的沉淀物进行X衍 Sci Technol,1994.30,107 射分析,结果表明其主要成分为磷酸铵镁,扫描电镜 [10]国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会.水和废水监测 显示沉淀物形貌为颗粒状或条状,长度约为30~ 分析方法.3版,北京:中国环境科学出版社,1989:252 (下转第568页)图5 n(Mg 2+)或 n(PO 3- 4 )∶n(NH + 4 )对沉淀量和氨氮去除率的 影响( n(Mg 2+)∶n(PO 3- 4 )=1∶1) Fig.5 Effects of n(Mg 2+) or n(PO 3- 4 )∶n(NH + 4 ) on the precipi￾tate yield and NH + 4 -N removal rate ( n(Mg 2+)∶n(PO 3- 4 )=1∶1) 图3中 n(PO 3- 4 )∶n(NH + 4 )=1∶1时沉淀量随 Mg 2+ 的 配 比 增 加 而 迅 速 增 加.当 n(Mg 2+)∶ n(NH + 4 )=1∙4∶1 时理论沉淀量达到最大 3∙20 g·L -1‚而实际沉淀量也为最大 3∙14g·L -1‚且 Mg 2+配比增加的过程中实际沉淀量和理论沉淀量 比较接近‚表明过量的 Mg 2+能增加沉淀量‚同时生 成晶体的纯度较高.图4表明 n(Mg 2+)∶n(NH + 4 ) =1∶1时沉淀量也随 PO 3- 4 的配比增加而增加‚但 在 n(PO 3- 4 )∶n(NH + 4 )达到1∙2∶1左右实际沉淀量 开始迅速增加并超过了理论沉淀量‚当 n(PO 3- 4 )∶ n(NH + 4 )=1∙4∶1时实际沉淀量比理论沉淀量高出 0∙19g·L -1‚表明过量的 PO 3- 4 引发副反应生成了 其他沉淀物.图5中 Mg 2+、PO 3- 4 对 NH + 4 的配比 同时变化‚沉淀量的变化表现出与图4相似的规律‚ 当 n(Mg 2+)或 n(PO 3- 4 )∶n(NH + 4 )=1∙4∶1时理论 沉淀量为 3∙23g·L -1‚而实际沉淀量达到 3∙44 g·L -1.分析上述现象‚认为可能是过量 PO 3- 4 与废 水 中 Mg 2+ 的 生 成 了 比 MAP 溶 解 度 更 小 的 Mg3(PO4)2沉淀‚增加了实际沉淀量;同时认为 Mg 2+是影响沉淀量的主要因素‚而 PO 3- 4 则是影响 晶体纯度的主要因素. 因此确定在 pH 值为10∙0的条件下‚保持配比 n(NH + 4 )∶n(Mg 2+)∶n(PO 3- 4 )=1∶1∙4∶1时得到的 晶体纯度高‚此时的实际沉淀量为3∙14g·L -1‚氨氮 去除率为91∙5%‚剩余氨氮质量浓度为17mg·L -1. 2∙4 产品分析 对 pH 值 为 10‚且 n (NH + 4 )∶ n ( Mg 2+ )∶ n(PO 3- 4 )=1∶1∙4∶1条件下得到的沉淀物进行 X 衍 射分析‚结果表明其主要成分为磷酸铵镁‚扫描电镜 显示沉淀物形貌为颗粒状或条状‚长度约为30~ 50μm.沉淀物的平均成分定量分析表明 N 的质量 分数为5∙54%‚Mg 的质量分数为9∙67%‚P 的质量 分数为12∙29%‚这与 MgNH4PO4·6H2O 中 N、Mg、 P 的理论值非常接近‚表明沉淀物中含 MAP 的单一 性较好. 根据文献[6]的报道‚1t MAP 的市场价可以达 到 USD $280.按上述条件从1m 3 含氨氮质量浓度 200mg·L -1的废水中可回收 MAP 3∙14kg‚其市场 价约为 RMB ¥7‚这可抵消反应所耗的大部分药剂 费用.如果废水中氮、磷浓度同时较高而只加镁盐 回收 MAP‚其经济性将更为明显. 3 结论 (1) 磷酸铵镁在质量浓度为200mg·L -1的模 拟氨 氮 废 水 中 发 生 沉 淀 反 应‚pH 值 为 10∙0‚ n(NH 4+)∶n(Mg 2+)∶n(PO 3- 4 )=1∶1∙4∶1是回收 MAP 的适宜条件‚此时晶体纯度高‚沉淀量可达 3∙14g·L -1‚氨氮去除率为91∙5%. (2) 通过化学沉淀法从氨氮废水中回收的 MAP‚其市场价值可以抵消大部分所需化学药剂的 成本.因此先用化学沉淀法预处理‚再与生化等其 他方法相结合处理中、高浓度氨氮废水是很有前途 的脱氮工艺. 参 考 文 献 [1] 王淑芳.水体富营养化及其防治.环境科学与管理‚2005‚30 (6):63 [2] 孙体昌‚张建云‚松全元.废水中氨氮沉淀的影响因素.北京 科技大学学报‚2004‚26(1):11 [3] 李才辉‚冯晓西‚乌锡康.MAP 法处理氨氮废水最佳条件的研 究.上海环境科学‚2003‚22(6):389 [4] Stratful I‚Scrimshaw M D‚Lester J N.Conditions influencing the precipitation of magnesium ammonium phosphate.Water Res Technol‚2001‚35(17):4191 [5] 曾之平‚李玉‚李喜红.新型复合肥料---磷酸铵镁生成条件 的研究.河南化工‚1995(12):8 [6] Doyle J D‚Parsons S A.Struvite formation‚control and recov￾ery.Water Res Technol‚2002‚36:3925 [7] 郝晓地‚甘一萍.排水研究新热点---从污水处理过程中回收 磷.给水排水‚2003‚29(1):23 [8] 李金页‚郑平.鸟粪石沉淀法在废水除磷脱氮中的应用.中国 沼气‚2004‚22(1):10 [9] Loe Wentha R E‚Kornmuller U R C‚Van Heerden E P.Model￾ing struvite precipitation in anaerobic treatment systems.Water Sci Technol‚1994‚30:107 [10] 国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会.水和废水监测 分析方法.3版.北京:中国环境科学出版社‚1989:252 (下转第568页) ·564· 北 京 科 技 大 学 学 报 第29卷
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