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·1704· 工程科学学报,第38卷,第12期 Fe Kal O Kal Na Kal_2 50m 分 Ca Kal Si Kal FKal_2 图3表面缺陷的能谱面扫描图 Fig.3 Elemental mapping of surface defects 缺陷.图4是文献报道的由簇群状氧化铝夹杂物造成 0.20 的冷轧板表面缺陷 0.15 0.10 0.05 930 ☑ 3-6 6-9 RH结束渣中T.Fe质量分数/% 缺陷的宏观形貌 图5不同RH结束渣T.Fe对应的F钢热轧板卷的缺陷率 Fig.5 Relationship between the T.Fe content in slag after RH treat- ment and the number of defects in IF steel hot rolled sheets 进行换水口,将取下水口的剩余面积进行准确测量,结 果如图7所示.可见图6(b)水口出口的堵塞程度更 为严重,剩余面积仅为原来的37%.一般来说,钢液中 夹杂物越多,大尺寸簇群状氧化铝夹杂的数量也就越 多,由此导致浸入式水口的堵塞程度也越严重,浸入式 图4冷轧板中由A山,03夹杂造成的表面缺陷网 水口堵塞会直接影响到结晶器中稳定对称的流场,同 Fig.4 Sliver defects caused by AlO inclusions in cold rolled steel sheets 时造成液面波动过大,这使得保护渣卷入的概率大大 增加.因此,钢液洁净度控制水平直接影响到铸坯中 一般来说,渣中T.Fe含量可完全表征渣的氧化 大尺寸簇群状氧化铝夹杂和保护渣夹杂的数量,而顶 性0-.图5是渣中T.Fe为3%~6%和6%~9%时 渣氧化性则是影响钢液洁净度的重要原因 对应的F钢热轧板卷的缺陷率.可见随着顶渣氧化 2.2顶渣氧化性对钢中活度氧的影响 性降低,对应的热轧板卷缺陷率明显降低 转炉出钢后向钢包顶渣加入一定量的具有脱氧作 对于超低碳钢而言,钢中夹杂物绝大多数为簇群 用的改质剂以降低钢包顶渣氧化性.图8是转炉出钢 状的氧化铝,此类夹杂物熔点较高,很容易造成水口堵 对顶渣进行改质后渣中T.Fe含量的变化情况.通过 塞.图6分别是RH结束渣T.e为4.68%和7.50% 对顶渣改质,T.Fe由转炉终点的19.18%降低至RH (某两个浇次的平均值)时所对应的水口出口的形貌. 进站时的4.68%,RH结束时渣中T.Fe略上升至 当浸入式水口的过钢量为670t时,对这两个浇次同时 6.42%,上升的原因是由于RH深脱碳阶段钢液向渣工程科学学报,第 38 卷,第 12 期 图 3 表面缺陷的能谱面扫描图 Fig. 3 Elemental mapping of surface defects 缺陷. 图 4 是文献报道的由簇群状氧化铝夹杂物造成 的冷轧板表面缺陷[19]. 图 4 冷轧板中由 Al2O3 夹杂造成的表面缺陷[19] Fig. 4 Sliver defects caused by Al2O3 inclusions in cold rolled steel sheets [19] 一般来说,渣中 T. Fe 含量可完全表征渣的氧化 性[20--21]. 图 5 是渣中 T. Fe 为 3% ~ 6% 和 6% ~ 9% 时 对应的 IF 钢热轧板卷的缺陷率. 可见随着顶渣氧化 性降低,对应的热轧板卷缺陷率明显降低. 对于超低碳钢而言,钢中夹杂物绝大多数为簇群 状的氧化铝,此类夹杂物熔点较高,很容易造成水口堵 塞. 图 6 分别是 RH 结束渣 T. Fe 为 4. 68% 和 7. 50% ( 某两个浇次的平均值) 时所对应的水口出口的形貌. 当浸入式水口的过钢量为 670 t 时,对这两个浇次同时 图 5 不同 RH 结束渣 T. Fe 对应的 IF 钢热轧板卷的缺陷率 Fig. 5 Relationship between the T. Fe content in slag after RH treat￾ment and the number of defects in IF steel hot rolled sheets 进行换水口,将取下水口的剩余面积进行准确测量,结 果如图 7 所示. 可见图 6( b) 水口出口的堵塞程度更 为严重,剩余面积仅为原来的 37% . 一般来说,钢液中 夹杂物越多,大尺寸簇群状氧化铝夹杂的数量也就越 多,由此导致浸入式水口的堵塞程度也越严重,浸入式 水口堵塞会直接影响到结晶器中稳定对称的流场,同 时造成液面波动过大,这使得保护渣卷入的概率大大 增加. 因此,钢液洁净度控制水平直接影响到铸坯中 大尺寸簇群状氧化铝夹杂和保护渣夹杂的数量,而顶 渣氧化性则是影响钢液洁净度的重要原因. 2. 2 顶渣氧化性对钢中活度氧的影响 转炉出钢后向钢包顶渣加入一定量的具有脱氧作 用的改质剂以降低钢包顶渣氧化性. 图 8 是转炉出钢 对顶渣进行改质后渣中 T. Fe 含量的变化情况. 通过 对顶渣改质,T. Fe 由转炉终点的 19. 18% 降低至 RH 进站 时 的 4. 68% ,RH 结 束 时 渣 中 T. Fe 略 上 升 至 6. 42% ,上升的原因是由于 RH 深脱碳阶段钢液向渣 ·1704·
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