正在加载图片...
发电厂锅炉的现代化改装 一、待改造锅炉简介 某发电厂所用锅炉系35T/H配6000W汽轮发电机组的风力抛煤机链条炉排层燃炉,该 锅炉为中压单汽包、自然循环辐射式水管锅炉,置有机械风力抛煤设备和倒转的不漏煤链条 炉样的联合燃烧装置,炉膛内四周布置水冷壁管,炉膛出口处布置有凝渣管,水平烟道内置 有对流式过热器。该锅炉分高温段和低温段二级,在高低温过热器之间,配有用给水冷却的 表面式减温器,调节过热蒸汽出口的温度。锅炉尾部采用单级布置的钢管式省煤器和空气预 热器。 通风装置分为一次风和二次风两部分。一次风由空气预热器出来,经两侧热风道,从炉 排进风管进入炉排两侧下部,穿过炉篦与煤层进入燃烧室,一次风量约占总风量的8%左右: 在半悬浮燃烧型式的炉腔中,为了加强炉内的气流扰动和混合,延长烟气在炉内停留时间, 设有二次风,风量约占总风量的20%,风温约为140℃,分别由炉陛前后墙的下方风管进入 炉膛,前方二次风占10%风量,风管向下倾斜35,后方二次风也占10%风量,风向上仰15 煤由煤斗均匀地抛进炉膛燃烧,灰渣被倒转炉排送至炉前,经挡渣器到炉下出渣机送至 渣场。 空气从炉顶经进风管道进入炉下送风机,由空气预热器预热后分别送往锅炉左右两侧, 经左右各自四道风室进入炉脖。二次风是把部分预热风增压后分别从炉前、炉后及抛煤风嘴 送入护腔,帮助抛煤和燃烧。 燃烧后的烟气,借大气的压差和引风机,流经蒸汽过热器、省煤器、空气预热器热交换 后,再通过水膜式除尘器和引风机、烟囱排入大气。 二、该锅炉存在的主要问题 该厂锅炉自投产以来一直出现煤耗偏高,运行工况不够好等问题。为了取得运行技术特 性,找出锅炉运行中的各项热力损失,为技术改造提供必要的依据,对该锅炉用反平衡法, 在两种工况下进行了热效率试验。 1.根据实测得知,锅炉排烟温度在117℃一123℃之间,此温度低于设计值150℃,在 排烟处的空气过剩系数在3.03.8之间,高出设计值2倍多,虽然排烟温度降低会减少捧烟 损失,但由于大量的过剩空气的影响,使得排烟总损失增加。 2.锅炉炉膛出口处的过剩系数测试值为1.56-2.5之间,该值高于设计值,说明炉膛内 空气量偏大。过多的低温空气进人炉膛降低了炉膛温度、劣化了燃烧工况,导致化学不完全 燃烧损失增大。发电厂锅炉的现代化改装 一、待改造锅炉简介 某发电厂所用锅炉系 35T/H 配 6000KW 汽轮发电机组的风力抛煤机链条炉排层燃炉,该 锅炉为中压单汽包、自然循环辐射式水管锅炉,置有机械风力抛煤设备和倒转的不漏煤链条 炉排的联合燃烧装置,炉膛内四周布置水冷壁管,炉膛出口处布置有凝渣管,水平烟道内置 有对流式过热器。该锅炉分高温段和低温段二级,在高低温过热器之间,配有用给水冷却的 表面式减温器,调节过热蒸汽出口的温度。锅炉尾部采用单级布置的钢管式省煤器和空气预 热器。 通风装置分为一次风和二次风两部分。一次风由空气预热器出来,经两侧热风道,从炉 排进风管进入炉排两侧下部,穿过炉篦与煤层进入燃烧室,一次风量约占总风量的 80%左右; 在半悬浮燃烧型式的炉膛中,为了加强炉内的气流扰动和混合,延长烟气在炉内停留时间, 设有二次风,风量约占总风量的 20%,风温约为 140℃,分别由炉膛前后墙的下方风管进入 炉膛,前方二次风占 10%风量,风管向下倾斜 35*,后方二次风也占 10%风量,风向上仰 15*。 煤由煤斗均匀地抛进炉膛燃烧,灰渣被倒转炉排送至炉前,经挡渣器到炉下出渣机送至 渣场。 空气从炉顶经进风管道进入炉下送风机,由空气预热器预热后分别送往锅炉左右两侧, 经左右各自四道风室进入炉膛。二次风是把部分预热风增压后分别从炉前、炉后及抛煤风嘴 送入炉膛,帮助抛煤和燃烧。 燃烧后的烟气,借大气的压差和引风机,流经蒸汽过热器、省煤器、空气预热器热交换 后,再通过水膜式除尘器和引风机、烟囱排入大气。 二、该锅炉存在的主要问题 该厂锅炉自投产以来一直出现煤耗偏高,运行工况不够好等问题。为了取得运行技术特 性,找出锅炉运行中的各项热力损失,为技术改造提供必要的依据,对该锅炉用反平衡法, 在两种工况下进行了热效率试验。 1.根据实测得知,锅炉排烟温度在 117℃一 123℃之间,此温度低于设计值 150℃,在 排烟处的空气过剩系数在 3.0-3.8 之间,高出设计值 2 倍多,虽然排烟温度降低会减少排烟 损失,但由于大量的过剩空气的影响,使得排烟总损失增加。 2.锅炉炉膛出口处的过剩系数测试值为 1.56-2.5 之间,该值高于设计值,说明炉膛内 空气量偏大。过多的低温空气进人炉膛降低了炉膛温度、劣化了燃烧工况,导致化学不完全 燃烧损失增大
向下翻页>>
©2008-现在 cucdc.com 高等教育资讯网 版权所有