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334 工程科学学报,第42卷,第3期 管中,少量的钢液容易产生喷溅,当真空室内钢液 过改进真空压降模式可以有效的抑制钢液的喷溅 量增多,相同气体流量下阻力增加,钢液喷溅现象 和挥发进而减少对合金元素锰的损失, 将会减弱,RH抽真空前期工作环境恶劣,钢液 2.2锰挥发对结瘤物特征的影响 内部喷溅严重,钢液喷溅严重从动力学角度改变 图7(a)为连续处理70炉次后下线的RH真空 了钢液液滴与真空环境的接触面积,更容易发生 槽,其内壁存在不同程度的结瘤和侵蚀,也说明了 M的气化,使得真空前期的合金损失相对而言跟 真空处理过程钢液的喷溅及对耐火材料的侵蚀行 为剧烈 为.不同位置内壁砖结瘤物的分析结果也表明了, 图4为RH真空处理过程中RH烟气量变化, 真空过程M元素存在较大的挥发,且会参与对耐 在现场实际生产过程中预抽真空阶段真空内烟气 火材料的侵蚀 量巨大,(a)、(b)、(c)均为预抽真空过程烟气量的 结瘤物X射线衍射结果见图8,利用标准 变化,(d)为真空处理阶段烟气的情况.在预抽真 PDF卡片比对,主要成分是FeO(JCPDS卡片:74- 空阶段存在着大量的挥发,在真空处理阶段挥发 1886)与MnO4(JCPDS卡片:13-162);扫描电镜结 行为相对较弱,从结果中也可以反映抽真空阶段 果如图7(b)~(Gj)所示,(b)~(d)是将试样打磨平 是合金元素锰的损失最剧烈的阶段,在烟气粉末 整的区域,这一部分锰和铁以复合氧化物形式以 分析中也证明了大量的MnO4的存在 结瘤物的形式存在,并且周围复合了一些Ca/Si/ 为了研究RH过程锰的损失与RH入站锰含 A1氧化物;(e)~(j)为试样打磨过程中,通过控制 量的关系,对某A厂实际生产过程中球拍样结果 打磨手段,将铁锰氧化物露出,可明显观察出 进行统计分析,锰的质量分数在0.68%~0.84%这 Fe/Mn的结合状态,这个结果和X射线衍射结果 个范围内,以间隔0.03%进行划分,每个区间选择 一致;对结瘤物不同位置的结瘤物的X射线荧光 10炉次数据进行相互对比,数据结果见图5.通过 光谱分析,结果见表4所示,取样位置见图9,结瘤 数据结果也可以得出,随着进站Mn]的含量增 物中Mn0质量分数所占比例从14%~70%波动, 加,RH进站到RH破空阶段的损失量在2×10范 整体上从真空室的底部到顶部呈现出了一种增长 围波动,并且通过虚线框的趋势可以得出随着进 的趋势,在热弯管入口的区域MnO质量分数高达 站[Mn]含量的增加,过程中Mn的损失量也随之 70%,这个结果和X射线衍射与扫描电镜结果一 增加. 致,由此可推断出RH真空处理过程中的存在着 在此基础上,通过改进RH工艺条件,把真空 Mn气化和喷溅行为 压降模式由原先的“一步法”150s到达极限真空 2.3 钢液中锰元素挥发的热力学 度70Pa(方案A),改为采用步进式抽真空,到达极 在不同温度时,各种金属挥发的平衡蒸气压 限真空度的时间延长到350s,见图1;过程中分别 为6-17刀 在RH入站、破空、出站取桶样,实验结果见图6 lgp层=-19710/T-1.271gT+13.27 (1) 采用方案B后,RH入站至破空阶段,元素锰的损 (2) 失由原先的2×10降低至1×10‘,损失区间降低 1gp8m=-14520/T-3.02lgT+19.24 了1×10:并且采用新的真空压降模式后,真空室 lgP3=-20900/T-0.565lgT+10.78 (3) 烟气量明显减少,高清摄像头可以看见内部情况 式中,p层e,pRm,p3分别为金属Fe、Mn、Si在温度 的时间也提前;结果对现场生产具有指导意义,通 T时的平衡蒸汽压 (d 图4RH真空处理过程中烟气量变化.(ab,c)预抽真空过程烟气量的变化:()真空处理阶段烟气的情况 Fig.4 Flue change during the RH vacuum process:(a,b,c)the changes of flue gas volume during pre-evacuation;(d)the condition of the flue gas in the vacuum processing stage管中,少量的钢液容易产生喷溅,当真空室内钢液 量增多,相同气体流量下阻力增加,钢液喷溅现象 将会减弱[1, 15] . RH 抽真空前期工作环境恶劣,钢液 内部喷溅严重,钢液喷溅严重从动力学角度改变 了钢液液滴与真空环境的接触面积,更容易发生 Mn 的气化,使得真空前期的合金损失相对而言跟 为剧烈. 图 4 为 RH 真空处理过程中 RH 烟气量变化, 在现场实际生产过程中预抽真空阶段真空内烟气 量巨大,(a)、(b)、(c)均为预抽真空过程烟气量的 变化,(d)为真空处理阶段烟气的情况. 在预抽真 空阶段存在着大量的挥发,在真空处理阶段挥发 行为相对较弱,从结果中也可以反映抽真空阶段 是合金元素锰的损失最剧烈的阶段,在烟气粉末 分析中也证明了大量的 Mn3O4 的存在. 为了研究 RH 过程锰的损失与 RH 入站锰含 量的关系,对某 A 厂实际生产过程中球拍样结果 进行统计分析,锰的质量分数在 0.68%~0.84% 这 个范围内,以间隔 0.03% 进行划分,每个区间选择 10 炉次数据进行相互对比,数据结果见图 5. 通过 数据结果也可以得出,随着进站 [Mn] 的含量增 加,RH 进站到 RH 破空阶段的损失量在 2×10−4 范 围波动,并且通过虚线框的趋势可以得出随着进 站 [Mn] 含量的增加,过程中 [Mn] 的损失量也随之 增加. 在此基础上,通过改进 RH 工艺条件,把真空 压降模式由原先的“一步法”150 s 到达极限真空 度 70 Pa(方案 A),改为采用步进式抽真空,到达极 限真空度的时间延长到 350 s,见图 1;过程中分别 在 RH 入站、破空、出站取桶样,实验结果见图 6. 采用方案 B 后,RH 入站至破空阶段,元素锰的损 失由原先的 2×10−4 降低至 1×10−4,损失区间降低 了 1×10−4;并且采用新的真空压降模式后,真空室 烟气量明显减少,高清摄像头可以看见内部情况 的时间也提前;结果对现场生产具有指导意义,通 过改进真空压降模式可以有效的抑制钢液的喷溅 和挥发进而减少对合金元素锰的损失. 2.2    锰挥发对结瘤物特征的影响 图 7(a)为连续处理 70 炉次后下线的 RH 真空 槽,其内壁存在不同程度的结瘤和侵蚀,也说明了 真空处理过程钢液的喷溅及对耐火材料的侵蚀行 为. 不同位置内壁砖结瘤物的分析结果也表明了, 真空过程 Mn 元素存在较大的挥发,且会参与对耐 火材料的侵蚀. 结 瘤 物 X 射线衍射结果见 图 8,利用标 准 PDF 卡片比对,主要成分是 FeO(JCPDS 卡片:74- 1886)与 Mn3O4(JCPDS 卡片:13-162);扫描电镜结 果如图 7(b)~(j)所示,(b)~(d)是将试样打磨平 整的区域,这一部分锰和铁以复合氧化物形式以 结瘤物的形式存在,并且周围复合了一些 Ca/Si/ Al 氧化物;(e)~(j)为试样打磨过程中,通过控制 打磨手段 ,将铁锰氧化物露出 ,可明显观察 出 Fe/Mn 的结合状态,这个结果和 X 射线衍射结果 一致;对结瘤物不同位置的结瘤物的 X 射线荧光 光谱分析,结果见表 4 所示,取样位置见图 9,结瘤 物中 MnO 质量分数所占比例从 14%~70% 波动, 整体上从真空室的底部到顶部呈现出了一种增长 的趋势,在热弯管入口的区域 MnO 质量分数高达 70%,这个结果和 X 射线衍射与扫描电镜结果一 致,由此可推断出 RH 真空处理过程中的存在着 Mn 气化和喷溅行为. 2.3    钢液中锰元素挥发的热力学 在不同温度时,各种金属挥发的平衡蒸气压 为[16−17] : lgp ⊖ Fe = −19710/T −1.27lgT +13.27 (1) lgp ⊖ Mn = −14520/T −3.02lgT +19.24 (2) lgp ⊖ Si = −20900/T −0.565lgT +10.78 (3) p ⊖ Fe p ⊖ Mn p ⊖ 式中, Si , , 分别为金属 Fe、Mn、Si 在温度 T 时的平衡蒸汽压. (a) (b) (c) (d) 图 4    RH 真空处理过程中烟气量变化. (a, b, c)预抽真空过程烟气量的变化;(d)真空处理阶段烟气的情况 Fig.4    Flue change during the RH vacuum process: (a, b, c) the changes of flue gas volume during pre-evacuation; (d) the condition of the flue gas in the vacuum processing stage · 334 · 工程科学学报,第 42 卷,第 3 期
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