工艺概述 某酒精企业污水处理场处理经由酒精蒸发工艺排岀的二次 蒸汽冷凝水及事故排放的部分离心清液两股废水。平均水量为405 m3/d,平均温度为50℃左右,ph值为3.6,原液cod约为8000mg/1,ss 为1600mg/1 废水经由酸化调节池进行水解酸化并加碱调整ph值>6.0, 再由耐酸液下泵送至uasb反应器 uasb反应器为钢制矩形罐体,外形尺寸骊×13.6m×6m,有 效容积750m3。设计容积负荷(vlr)为4.3 kgcod/(m3·d 进液布水采用一管多孔配水方式。原液经反应器底部经4根 布水管分配到各自的支管,并由支管下方等距布水孔射流到反应器底 部的反射锥,此时与污泥床上的污泥充分接触并发生扰动。 由于采用多孔配水,考虑到布水管道末端容易出现死角及堵 塞现象,故在反应器底部设有兼作放空用的排泥管两根。经两台排泥 管道泵(q=25m3/h、h=30m、w=4kw、一开一备)送入污泥压滤机。 uasb反应器内安装有玻璃钢材质预制的可供水、泥、气分
工艺概述 某酒精企业污水处理场处理经由酒精蒸发工艺排出的二次 蒸汽冷凝水及事故排放的部分离心清液两股废水。平均水量为 405 m3/d,平均温度为 50℃左右,ph 值为 3.6,原液 cod 约为8000mg/l ,ss 为 1600mg/l 。 废水经由酸化调节池进行水解酸化并加碱调整 ph 值>6.0, 再由耐酸液下泵送至 uasb 反应器。 uasb 反应器为钢制矩形罐体,外形尺寸 9m×13.6m×6m,有 效容积 750 m3。设计容积负荷(vlr)为 4.3kgcod/(m3·d)。 进液布水采用一管多孔配水方式。原液经反应器底部经 4 根 布水管分配到各自的支管,并由支管下方等距布水孔射流到反应器底 部的反射锥,此时与污泥床上的污泥充分接触并发生扰动。 由于采用多孔配水,考虑到布水管道末端容易出现死角及堵 塞现象,故在反应器底部设有兼作放空用的排泥管两根。经两台排泥 管道泵(q=25 m3/h、h=30m、w=4kw、一开一备)送入污泥压滤机。 uasb 反应器内安装有玻璃钢材质预制的可供水、泥、气分
离用的三相分离器,共分16组、三层,由碳钢为加固连接为一整体 结构。属多级厌氧分离装置。 厌氧水由三相分离器出水堰溢流到集水槽后汇集到出水总 管后重力流入好氧处理系统 考虑到北方气候因素,在反应器罐体内距底部1.2m处设有 一根蒸汽加热管线,在启动初期及冬季对反应器内部进行直接加热。 由集气室所产生的沼气首先由位于反应器顶部的4根支管收集 后通过主管进入气液分离器,在进行气液分离后通过水封罐进入沼气 柜 沼气柜为浮罩式,设有限位器、排空阀、泄压阀、水封、溢 流、蒸汽伴热及柜顶配重。沼气通过输送风机直接运送到锅炉回收利 用 初次启动 进料流量调整: 2001年3月初各装置安装完成后开始初次启动的准备工作
离用的三相分离器,共分 16 组、三层,由碳钢为加固连接为一整体 结构。属多级厌氧分离装置。 厌氧水由三相分离器出水堰溢流到集水槽后汇集到出水总 管后重力流入好氧处理系统。 考虑到北方气候因素,在反应器罐体内距底部 1.2m 处设有 一根蒸汽加热管线,在启动初期及冬季对反应器内部进行直接加热。 由集气室所产生的沼气首先由位于反应器顶部的4根支管收集 后通过主管进入气液分离器,在进行气液分离后通过水封罐进入沼气 柜。 沼气柜为浮罩式,设有限位器、排空阀、泄压阀、水封、溢 流、蒸汽伴热及柜顶配重。沼气通过输送风机直接运送到锅炉回收利 用。 初次启动 进料流量调整: 2001 年3 月初各装置安装完成后开始初次启动的准备工作
首先将酸化调节池注入清水,打开uasb底部人孔,进入反应器内后 启动酸化调节池液下泵向uasb进水,逐一査看穿孔支管射流量是否 均匀有无阻塞、死角,并通过阀门调整各支管流出水量基本一致 进水流量调整非常关键,在很多同样布水条件的实例中,布 水不均现象多有发生,这样会造成污泥床的形成不均衡,减小反应器 的处理能力。 种泥的选择 由于没有现成的颗粒污泥,就近选择采购了某生活污水厂的 消化污泥(含水率80~85%);另一部分采购自某酒精厂的厌氧絮状污 泥(含水率85~90%)(二次启动 污泥接种: 将污泥投入搅拌罐注入工艺冷却水(30℃)稀释、搅拌,并经 过充分筛滤处理后,经临时管线将污泥输送至反应器沉淀区流入罐 底。当反应器填充量达到25%时,通入蒸汽升温,开始对污泥进行 72h活化,使反应器罐体内温度恒定在37℃~41℃之间,活化过程中 每24h进料一次,进料量为25m3/d(cod≤500mg/1),为防止污泥在 活化过程中因沉淀分层,增设一回流管线利用两台排泥管道泵对污泥
首先将酸化调节池注入清水,打开 uasb 底部人孔,进入反应器内后 启动酸化调节池液下泵向 uasb 进水,逐一查看穿孔支管射流量是否 均匀有无阻塞、死角,并通过阀门调整各支管流出水量基本一致。 进水流量调整非常关键,在很多同样布水条件的实例中,布 水不均现象多有发生,这样会造成污泥床的形成不均衡,减小反应器 的处理能力。 种泥的选择: 由于没有现成的颗粒污泥,就近选择采购了某生活污水厂的 消化污泥(含水率 80~85%);另一部分采购自某酒精厂的厌氧絮状污 泥(含水率 85~90%)(二次启动)。 污泥接种: 将污泥投入搅拌罐注入工艺冷却水(30℃)稀释、搅拌,并经 过充分筛滤处理后,经临时管线将污泥输送至反应器沉淀区流入罐 底。当反应器填充量达到 25%时,通入蒸汽升温,开始对污泥进行 72h 活化,使反应器罐体内温度恒定在 37℃~41℃之间,活化过程中 每 24h 进料一次,进料量为 25m3/d(cod≤500 mg/l),为防止污泥在 活化过程中因沉淀分层,增设一回流管线利用两台排泥管道泵对污泥
进行强制回流扰拌。 污泥驯化 污泥驯化分为二个阶段进行:第一阶段为初始阶段,分反应 器负荷<1 good/m3·d。此阶段周期为70天。第二阶段为提高阶段, Ikgcod/mn3·d<反应器负荷<3 kgcod/m3·d。此阶段周期为90天 初始阶段:反应器内温度控制在37~39℃之间。每日进料 量保持在100m3/d(cod≤1000mg/1)左右控制进水ph值在6.0-6.5 之间,当uasb反应器充满后,三相分离器溢流出水部分回流至调节 池,这样既可以减少污泥洗出量,也可以节省碱投加量。 每天定时取厌氧进出水样,通过观测cod、vfa、ph值三项 指标分析反应器内环境状态。保证反应器内cod<600~800、vfa< 300、出水ph值控制在6.5~7.0之间为正常。根据化验结果调整进 水水质水量,测出口水样cod、vfa、ph值,观察进料后反应器工作 状态。回流4h以保证反应器内保持升流状态并且将部分较轻的污泥 洗出。(由于被洗出的较轻污泥经过调节池又返回到uasb反应器从而 在三相分离器溢流堰逐渐生成大量浮渣积累,影响了出水效果,由于 本工程未设浮渣冲洗装置,采用人工冲洗,从而增加了操作难度。)
进行强制回流扰拌。 污泥驯化: 污泥驯化分为二个阶段进行:第一阶段为初始阶段,分反应 器负荷<1 kgcod/m3·d。此阶段周期为 70 天。第二阶段为提高阶段, 1kgcod/m3·d<反应器负荷<3kgcod/m3·d。此阶段周期为 90 天 初始阶段:反应器内温度控制在 37~39℃之间。每日进料 量保持在 100 m3/d(cod≤1000 mg/l)左右控制进水 ph 值在 6.0-6.5 之间,当 uasb 反应器充满后,三相分离器溢流出水部分回流至调节 池,这样既可以减少污泥洗出量,也可以节省碱投加量。 每天定时取厌氧进出水样,通过观测 cod、vfa、ph 值三项 指标分析反应器内环境状态。保证反应器内 cod<600~800、vfa< 300、出水 ph 值控制在 6.5~7.0 之间为正常。根据化验结果调整进 水水质水量,测出口水样 cod、vfa、ph 值,观察进料后反应器工作 状态。回流 4h 以保证反应器内保持升流状态并且将部分较轻的污泥 洗出。(由于被洗出的较轻污泥经过调节池又返回到 uasb 反应器从而 在三相分离器溢流堰逐渐生成大量浮渣积累,影响了出水效果,由于 本工程未设浮渣冲洗装置,采用人工冲洗,从而增加了操作难度。)
系统运行达到10天时,打开气液分离器底阀,发现已有少 量沼气产生 当系统运行20天后,出水cod降至100mg/1左右,考虑进 行增加进水能力试验,增大了负荷(当时反应器负荷实际为0.13 good/m3·d),连续四天提高进料量达到150~200m3/d,提高负荷 (进水cod达到1500mg/1~2500mg/1),观察出水vfa>600,之后 又连续进料两天,vfa最高达到800以上,反应器出水ph值<5发生 明显“酸化”;沼气产大量减少。七天生产指标如下(表1)。 日期 指标第21天第22天第23天第24天第25天第26天 第27天 进水水量m3/d100150200150120100100 进水 cod mg/111311538154523559671025818 出水 cod mg/1122233437488628788825 出水 vfa mg/1157222357456878875935 进水ph值66.266.36.86.76.5 出水ph值7.16.96.25.95.45.34.9
系统运行达到 10 天时,打开气液分离器底阀,发现已有少 量沼气产生。 当系统运行 20 天后,出水 cod 降至 100 mg/l 左右,考虑进 行增加进水能力试验,增大了负荷(当时反应器负荷实际为 0.13 kgcod/m3·d),连续四天提高进料量达到 150~200 m3/d,提高负荷 (进水 cod 达到 1500 mg/l~2500 mg/l),观察出水 vfa>600,之后 又连续进料两天,vfa 最高达到 800 以上,反应器出水 ph 值<5 发生 明显“酸化”;沼气产大量减少。七天生产指标如下(表 1)。 日期 指标 第 21 天 第22 天 第23 天 第 24 天 第25 天 第26 天 第 27 天 进水水量 m3/d 100 150 200 150 120 100 100 进水 cod mg/l 1131 1538 1545 2355 967 1025 818 出水 cod mg/l 122 233 437 488 628 788 825 出水 vfa mg/l 157 222 357 456 878 875 935 进水 ph 值 6 6.2 6 6.3 6.8 6.7 6.5 出水 ph 值 7.1 6.9 6.2 5.9 5.4 5.3 4.9
(表1) (图1) (图2) 从(图1)、(图2)的趋势分析中不难看出,虽然在进料过程中进 行了相应的调整,但由于进料指标远远超出反应器内负荷,出现“酸 化”是不可逆转的。 停止进料,增加循环,当停止进料4天后系统参数趋与正常。 之后的近20天内,每5天增加50m3/d进料量,而进水cod控制在 1000mg/1左右。当系统运行50天后,出水cod保持在200mg/1左 右,已达到80%的去除率。再次增加负荷,每5天进料cod增加500 mg/1,进料量保持250m3/d,第70天左右进料cod为3000mg/1, 出水cod为500mg/1,去除率达80~85%。反应器负荷达到1 kgcod/(m3·d),至此启动第一阶段基本完成。 提高阶段:负荷逐日增加,每2天进料cod增加200mg/1
(表 1) ( 图 1) (图 2) 从(图1)、(图2)的趋势分析中不难看出,虽然在进料过程中进 行了相应的调整,但由于进料指标远远超出反应器内负荷,出现“酸 化”是不可逆转的。 停止进料,增加循环,当停止进料 4 天后系统参数趋与正常。 之后的近 20 天内,每 5 天增加 50 m3/d 进料量,而进水 cod 控制在 1000 mg/l 左右。当系统运行 50 天后,出水 cod 保持在 200mg/l 左 右,已达到 80%的去除率。再次增加负荷,每 5 天进料 cod 增加 500 mg/l,进料量保持 250 m3/d,第 70 天左右进料 cod 为 3000 mg/l, 出水 cod 为 500mg/l,去除率达 80~85%。反应器负荷达到 1 kgcod/(m3·d),至此启动第一阶段基本完成。 提高阶段:负荷逐日增加,每 2 天进料 cod 增加 200 mg/l
进料量为保持250m3/d。系统运行至30天左右时进料cod为6000 mg/1,反应器出水为500mg/1,反应器负荷达到2 good/(m3·d), 去除率达80~85%。沼气产量达到400~600m3/d,在此其间发现 相分离器集气室(玻璃钢材质)漏气。厂家来人维修(10d,将uasb反 应器内排出大部分污泥排入调节池保存 二次启动时将保存至调节池的污泥引回至uasb反应器中, 同时再投放部分某酒精厂的絮状厌氧污泥进行培养(进料量250 m3/d、cod为2000mg/1),当培养至10天左右,出水cod为200mg/1 此时重新启动开始进行。 重新启动后每1天进料cod增加100mg/1,进料量也逐日增加, 至80天时进料量达到350m3/d,cod为7000ng/1左右。出水cod 为1500mg/1。 之后又经过10天左右的调整,到90天后进料量达到400 m3/d,cod8000mg/1,出水cod为1200~1500mg/1。反应器负荷为 3 good/(m3·d)左右。去除率达到80~85%左右,已达到后续好氧 工艺进水要求,反应器初次启动成功。 小结
进料量为保持 250 m3/d。系统运行至 30 天左右时进料 cod 为 6000 mg/l,反应器出水为 500 mg/l ,反应器负荷达到 2 kgcod/(m3·d), 去除率达 80~85%。沼气产量达到 400~600m3/d,在此其间发现三 相分离器集气室(玻璃钢材质)漏气。厂家来人维修(10d),将 uasb 反 应器内排出大部分污泥排入调节池保存。 二次启动时将保存至调节池的污泥引回至 uasb 反应器中, 同时再投放部分某酒精厂的絮状厌氧污泥进行培养(进料量 250 m3/d、cod 为 2000 mg/l),当培养至 10 天左右,出水 cod 为 200 mg/l, 此时重新启动开始进行。 重新启动后每1天进料cod增加100mg/l,进料量也逐日增加, 至 80 天时进料量达到 350 m3/d,cod 为 7000 mg/l 左右。出水 cod 为 1500 mg/l。 之后又经过 10 天左右的调整,到 90 天后进料量达到 400 m3/d,cod8000 mg/l,出水 cod 为 1200~1500 mg/l。反应器负荷为 3kgcod/(m3·d)左右。去除率达到 80~85%左右,已达到后续好氧 工艺进水要求,反应器初次启动成功。 小结
此装置3月培菌,8月中旬启动成功,历时5个多月。总结 以下几点在试车过程中的教训: 1接种菌种最好使用发酵工业厌氧污泥,便于驯化培养。 2反应器内ph值、温度、vfa作为指导初次启动的主要控 制及观察参数 3厌氧菌的培养是个缓慢的过程,进水的cod及水量渐近的 均匀稳定的提高是保证初次启动成功的关键。 4一定量的回流可以降低运行成本且有助于uasb反应器 内溢出的种泥重新利用,改善废水与污泥的混合条件,但容易造成大 量浮渣的积累 5注意冬季寒冷气候对整个系统的外部影响。(室外设备及 阀门的保温) 6三相分离器所有溢流堰应保证同一标高(满水试验时检查)以 确保反应器内污泥床高度的均匀。 7开车前布水孔布水能力应仔细检查以保证反应器内布水
此装置 3 月培菌,8 月中旬启动成功,历时 5 个多月。总结 以下几点在试车过程中的教训: 1 接种菌种最好使用发酵工业厌氧污泥,便于驯化培养。 2 反应器内 ph 值、温度、vfa 作为指导初次启动的主要控 制及观察参数。 3 厌氧菌的培养是个缓慢的过程,进水的 cod 及水量渐近的 均匀稳定的提高是保证初次启动成功的关键。 4 一定量的回流可以降低运行成本且有助于 uasb 反应器 内溢出的种泥重新利用,改善废水与污泥的混合条件,但容易造成大 量浮渣的积累。 5 注意冬季寒冷气候对整个系统的外部影响。(室外设备及 阀门的保温) 6 三相分离器所有溢流堰应保证同一标高(满水试验时检查)以 确保反应器内污泥床高度的均匀。 7 开车前布水孔布水能力应仔细检查以保证反应器内布水
均匀没有死角 8反应器顶部有氧条件下h2s氧化为硫酸对金属、水泥都能 造成一定的腐蚀。 参考文献 王凯军.秦人伟.发酵工业废水处理.化学工业出版 社.2000 贺延龄.废水的厌氧生物处理.中国轻工业出版社.1998
均匀没有死角。 8 反应器顶部有氧条件下 h2s 氧化为硫酸对金属、水泥都能 造成一定的腐蚀。 参考文献 王凯军.秦人伟 .发酵工业废水处理. 化学工业出版 社.2000 贺延龄. 废水的厌氧生物处理. 中国轻工业出版社. 1998