
国外几起电网事故 一、葡面牙南部电网大停电事放 】事故前运行方式 葡萄牙电料以2国400kW和3同220kW线路同西班牙联网运行,电料总负荷约300 万k。南北之间以2回400kW、2回220kW和3回150kY线路相连。南部电网总负背190 万k。北部电网向南都负荷中心送电100万k雪。 2事故过程 2000年5月9日22:17,鸟害引起南北两条400kW联络线其中一条发生单相枝障,线 路受端线路开关保护拒动,同时失灵保护整动使事故进一步扩大,导致受端变电站其余2 条400kW线路和2条220W线路满开,使400W都纽变电站全停,南北4005和220kW 联络线、与西班牙1条400kW联网线路全部断开,南北间其余3国10W联格线也相胜断 开,至此南部电网与主网解列。由于南部电网低顿减负荷装置切负简量不足,使频率下降, 3台300烟机组全部珠树,导政南部电网全停,首都里斯本全部停电,使500万人受到影 响。3n后开始处理事故,2公:25,除1座变电站外其余变电站恢复供电,最后1座变电 站于10日00:38恢复供电,捐失电量200万kh,等效停电时间为25i: 3事故原因分析 《1)该00kW受端变电站主接线为双母线带旁路。当线路出展鸟害事故时,线路保的 正确发出跳属指令,但由于刀闸辅助接点月恩使跳闸指令闭领,造成保护拒动。刀闸辅助接 点问愿是由早上更换电烫造成的。 (2)失灵保护检测故障线路电流,若150s仍不为零,则断开母联开关。当时失灵 保护正确发出跳闸折令,但由于两条电烫相互情位,无法跳开母联。如失灵保护正确动作, 南北电网间仍然能保持40kW联系,则事故不会扩大。接线错误是由变电站调试时造成。 (3)北部水电大发,使联格线湘流加重,恶化了运行条件, 4措施 (1)将150kY线路升压至220kW,如强与西班牙的联网: (2)更换老目电题: (3》修改变电站检修悦程: (4)制定开关失灵和母线保护预防性检修试验规程: (5)取消开关失灵保护电流判别:
国外几起电网事故 一、葡萄牙南部电网大停电事故 1 事故前运行方式 葡萄牙电网以 2 回 400 kV 和 3 回 220 kV 线路同西班牙联网运行。电网总负荷约 300 万 kW。南北之间以 2 回 400 kV、2 回 220kV 和 3 回 150 kV 线路相连。南部电网总负荷 190 万 kW。北部电网向南部负荷中心送电 100 万 kW。 2 事故过程 2000 年 5 月 9 日 22∶17,鸟害引起南北两条 400 kV 联络线其中一条发生单相故障,线 路受端线路开关保护拒动,同时失灵保护拒动使事故进一步扩大,导致受端变电站其余 2 条 400 kV 线路和 2 条 220 kV 线路跳开,使 400 kV 枢纽变电站全停,南北 400 kV 和 220 kV 联络线、与西班牙 1 条 400 kV 联网线路全部断开,南北间其余 3 回 150 kV 联络线也相继断 开,至此南部电网与主网解列。由于南部电网低频减负荷装置切负荷量不足,使频率下降, 3 台 300 MW 机组全部跳闸,导致南部电网全停,首都里斯本全部停电,使 500 万人受到影 响。3 min 后开始处理事故,23∶25,除 1 座变电站外其余变电站恢复供电,最后 1 座变电 站于 10 日 00:38 恢复供电,损失电量 200 万 kWh,等效停电时间为 25 min。 3 事故原因分析 (1) 该 400 kV 受端变电站主接线为双母线带旁路,当线路出现鸟害事故时,线路保护 正确发出跳闸指令,但由于刀闸辅助接点问题使跳闸指令闭锁,造成保护拒动。刀闸辅助接 点问题是由早上更换电缆造成的。 (2) 失灵保护检测故障线路电流,若 150 ms 仍不为零,则断开母联开关。当时失灵 保护正确发出跳闸指令,但由于两条电缆相互错位,无法跳开母联。如失灵保护正确动作, 南北电网间仍然能保持 400 kV 联系,则事故不会扩大。接线错误是由变电站调试时造成。 (3)北部水电大发,使联络线潮流加重,恶化了运行条件。 4 措施 (1)将 150 kV 线路升压至 220 kV,加强与西班牙的联网; (2)更换老旧电缆; (3)修改变电站检修规程; (4)制定开关失灵和母线保护预防性检修试验规程; (5)取消开关失灵保护电流判别;

()俟复方案的过电压计算分析: (7)增加现有TS的功能: (8)通过SCD4判定隔离刀闲位置和电流的不一致性, (9)重新制定低頓减负荷方案, 二、日本东京重要供电区停电事故 【事故概况 I9的的年11月某日,一架ASF小型飞机失事及落到从东京500kW环网东京重要城区供 电的275Y同杆双回线上,撞断其中一条线路和架空地线,同杆双回战新开。当时同杆双 回线湘流151,5万k,造成东京重要城区停电,外环网为5O0kW同杆双线。环网向城区供 电为275kW同杆双线。阴影地区为停电区城,其中下半部为重要供电区。事放停电3引 后恢复供电,损失负荷161万kW 2反事故对策 (1)检测核心地区边界条件检测边界条件即所有供电线路开关状态和海流,每2s一 次 (2)检测核心地区有功和无功的动老平衡检测受电有功和自动切除负荷量的平衡。和 受入无功和自动可投切电抗容量的平衡。每28一次。 (3》)检测核心地区与主网电压差和相角以与主网解列如果电压和相角判据超过预定 值,则快速在预定点与主网解列,以确保核心陆区供电。解列点暂态电压闭镜。若无电压下 降,则取消跳闸信号。 ()解列后有功和无功的快速平衡根据检测到的有功和无功缺概,切除负荷和投切电 抗,058完成。 三、瑞典因周风和盐污闪引起的电网事故 1999年12月3日。璃具南部、西南部和丹麦造受周风袭击,风速达45/s,由于是西 风引起了含盐暴用,导政盐污闪发生,4条400kT线路满,使约10万用户受到影响。 】事故经过 19:02,arseb订k核电站400kW开关场闪格特续4h,设备闪路。19:21,arseb 灯k2号机组跳幅。失去50万k量电力。22:00,大约15条130kW线路跳闸。23:05,由 于盐污闪1条00kW线路(5 oderaser-arsebk)便停止通过Baltic电领向外输电.24:00, Baltic电境可能被船错枫坏,发生短路。00:04,I条4O0kY线路esj*arseb灯k) 跳闸.00:18.3条400kV线路跳佩。01:02-04:29,该核电站开关场设备连续闪路。04:
(6)恢复方案的过电压计算分析; (7)增加现有 DTS 的功能; (8)通过 SCADA 判定隔离刀闸位置和电流的不一致性; (9)重新制定低频减负荷方案。 二、日本东京重要供电区停电事故 1 事故概况 1999 年 11 月某日,一架 ASDF 小型飞机失事坠落到从东京 500 kV 环网东京重要城区供 电的 275 kV 同杆双回线上,撞断其中一条线路和架空地线,同杆双回线断开。当时同杆双 回线潮流 151.5 万 kW,造成东京重要城区停电,外环网为 500 kV 同杆双线,环网向城区供 电为 275 kV 同杆双线。阴影地区为停电区域,其中下半部为重要供电区。事故停电 31 min 后恢复供电,损失负荷 161 万 kW。 2 反事故对策 (1) 检测核心地区边界条件 检测边界条件即所有供电线路开关状态和潮流,每 2s 一 次。 (2) 检测核心地区有功和无功的动态平衡检测受电有功和自动切除负荷量的平衡,和 受入无功和自动可投切电抗容量的平衡。每 2 s 一次。 (3) 检测核心地区与主网电压差和相角以与主网解列如果电压和相角判据超过预定 值,则快速在预定点与主网解列,以确保核心地区供电。解列点暂态电压闭锁,若无电压下 降,则取消跳闸信号。 (4)解列后有功和无功的快速平衡根据检测到的有功和无功缺额,切除负荷和投切电 抗,0.5 s 完成。 三、瑞典因飓风和盐污闪引起的电网事故 1999 年 12 月 3 日,瑞典南部、西南部和丹麦遭受飓风袭击,风速达 45 m/s,由于是西 风引起了含盐暴雨,导致盐污闪发生,4 条 400 kV 线路跳闸,使约 10 万用户受到影响。 1 事故经过 19∶02,Barseb 奵 k 核电站 400 kV 开关场闪络持续 4h,设备闪络。19∶21,Barseb 奵 k2 号机组跳闸,失去 50 万 kW 电力。22∶00,大约 15 条 130 kV 线路跳闸。23∶05,由 于盐污闪 1 条 400 kV 线路(Soderasen-Barsebk)便停止通过 Baltic 电缆向外输电。24∶00, Baltic 电缆可能被船锚损坏,发生短路。00∶04,1 条 400 kV 线路(Hemsj*-Barseb 奵 k) 跳闸。00∶18,3 条 400 kV 线路跳闸。01∶02~04∶29,该核电站开关场设备连续闪络。04∶

56,合上2条00kV线路.05:08,4条00k线路跳间. 调度员合400kW线路,在Barseb灯k核电站开美合上前的0.3s,因5e家的400/130 kW变压器130kY侧PT发生单相接地故障(相当于母线故障),导政4条400kW线路洗闸. 2事故原因 经分析认为:发生上述一系列事件的主要原因是:在Brsb灯k侧开关合上后0,1 s Sege 侧开关锅闸,由于400k线路快速洗闸和130kW线路跳周,400/130kW2号主变接地保 护失去作用,由于CT过饱和。130kW线保护拒动,也由于CT变比问题,2号主变零序电 流保护拒动,最终导致4条00V线路跳闸: 但由于00kV线路故障后自核复系统和130kY线路白动重合同正确动作,防止了事故 扩大,使瑞典电网免于崩渍
56,合上 2 条 400 kV 线路。05∶08,4 条 400 kV 线路跳闸。 调度员合 400 kV 线路,在 Barseb 奵 k 核电站开关合上前约 0.3 s,因 Sege 的 400/130 kV 变压器 130 kV 侧 PT 发生单相接地故障(相当于母线故障),导致 4 条 400 kV 线路跳闸。 2 事故原因 经分析认为:发生上述一系列事件的主要原因是:在Barseb奵k侧开关合上后0.1s Sege 侧开关跳闸,由于 400 kV 线路快速跳闸和 130 kV 线路跳闸,400/130 kV 2 号主变接地保 护失去作用,由于 CT 过饱和,130 kV 母线保护拒动,也由于 CT 变比问题,2 号主变零序电 流保护拒动,最终导致 4 条 400 kV 线路跳闸。 但由于 400 kV 线路故障后自恢复系统和 130 kV 线路自动重合闸正确动作,防止了事故 扩大,使瑞典电网免于崩溃