
项目二:电气设备的绝缘预防性试验与监试案例 案例一:华北电网公司北京超高压公司500kv 姜家营变电站3号主变压器故障分析 1事故经过 2007年11月2日,华北电网公司北京超高压公司500ky姜家营变电站3号主变压器因 绝缘处理不当,制造质量不良损坏,运厂处理。 北京超高压公司500kw姜家营变电站2号、3号主变正常运行,2007年11月2日15 时27分,姜家营500ky变电站3号主变重瓦斯、差动保护1、差动保护2、分差保护动作, 3号主变5012、5013、2203、03断路器珠闸.由于5013断路器异常动作,多次自行合, 15时46分,500kvⅡ母线停电:16时33分,试送5052断路器成功,500vⅡ母线恢复供电。 17时3分,合上5033、5543、5062断落器。17时16分,合上5023断路墨。19时35分. 3号主变转检修 2,事故原因及暴露问题 制适峡路和选材质量较差是这次变压器故障的主要原因。根据3号主变C相故障和返 厂解体检查分析,由于在刺造方面存在如下明显缺陷:组合导线焊口厚接强度未达到要求 个别换位处素见垫纸情,导致导线磨损,发生绝峰故障,引起高压绕组匝间艇路,并远速发 展为高压绕组末编对公共烧组末端形暖击穿放电通道(接地》。 暴露问题如下: (1)制造方面存在明显缺陷:组合导线焊口焊接强度未达到要求:个别换位处未见装 低槽,导改导线磨极和成电。 (2)高压导线有明显的碳化铜沉积现象:在高压烧组下半部低压侧方间内表山烧损处 发现部分绝缘纸内表面和铜导线有明显的硫化铜沉积现象,存在安全隐患。 3防止对策 (1)对公可内重庆ABB公可生产的50v变压器进行普查,加出对各00k灯变电站 设备避视。 (2)加强姜家曾2号、3号主变运行情况监测,每2h记录各相的负荷、原层油湿,绕 组温度:如强油色谱分析工作,绝缘油的色语分析每两天离线检测一次,在线检测色谱分斯 每4物采集一次!加强在线局部放电测试工作!加强红外测温工作,重点是套管接头、风冷 控制箱内接触器等,每周进行一次普测,发现异常及时组织分析处理。 (3)2008年夏季大负背前,结合检修预试,。全面开展一次500ky变压器检查、分析
项目二:电气设备的绝缘预防性试验与监试案例 案例一:华北电网公司北京超高压公司 500kv 姜家营变电站 3 号主变压器故障分析 1.事故经过 2007 年 11 月 2 日,华北电网公司北京超高压公司 500kv 姜家营变电站 3 号主变压器因 绝缘处理不当,制造质量不良损坏,返厂处理。 北京超高压公司 500kv 姜家营变电站 2 号、3 号主变正常运行。2007 年 11 月 2 日 15 时 27 分,姜家营 500kv 变电站 3 号主变重瓦斯、差动保护 1、差动保护 2、分差保护动作, 3 号主变 5012、5013、2203、303 断路器跳闸。由于 5013 断路器异常动作,多次自行合闸, 15 时 46 分,500kvⅡ母线停电;16 时 33 分,试送 5052 断路器成功,500kvⅡ母线恢复供电。 17 时 3 分,合上 5033、5543、5062 断路器。17 时 16 分,合上 5023 断路器。19 时 35 分, 3 号主变转检修。 2.事故原因及暴露问题 制造缺陷和选材质量较差是这次变压器故障的主要原因。根据 3 号主变 C 相故障和返 厂解体检查分析,由于在制造方面存在如下明显缺陷:组合导线焊口焊接强度未达到要求; 个别换位处未见垫纸槽,导致导线磨损,发生绝缘故障,引起高压绕组匝间短路,并迅速发 展为高压绕组末端对公共绕组末端形成击穿放电通道(接地)。 暴露问题如下: (1)制造方面存在明显缺陷:组合导线焊口焊接强度未达到要求;个别换位处未见垫 纸槽,导致导线磨损和放电。 (2)高压导线有明显的硫化铜沉积现象:在高压绕组下半部低压侧方向内表面烧损处, 发现部分绝缘纸内表面和铜导线有明显的硫化铜沉积现象,存在安全隐患。 3.防止对策 (1)对公司内重庆 ABB 公司生产的 500kv 变压器进行普查,加强对各 500kv 变电站 设备巡视。 (2)加强姜家营 2 号、3 号主变运行情况监测,每 2h 记录各相的负荷、顶层油温、绕 组温度;加强油色谱分析工作,绝缘油的色谱分析每两天离线检测一次,在线检测色谱分析 每 4h 采集一次;加强在线局部放电测试工作;加强红外测温工作,重点是套管接头、风冷 控制箱内接触器等,每周进行一次普测,发现异常及时组织分析处理。 (3)2008 年夏季大负荷前,结合检修预试,全面开展一次 500kv 变压器检查、分析

治理活动,并做好与历次其验数据的对比分析,数据复核工作。对于试验数据异常的设备, 要缩短油色谱分析和红外侧温周情。加强运行监锐。 (4)针对重载变压器,开展绝缘油中含硫量、含铜量、窝蚀性硫的检测与比对分析工 作,对数据明是异常成偏高的设备,由中围电科院幸头逐台制订相关控制监测措:,全面加 强变压馨运行控制。 (5)对使用高含硫量绝缘油的变压墨,尤其是2000一2003年间授产快用尼纳斯油产品 设备应如强设备监视,制订相应的负荷、温度控制策略,有条件时开展局部放电监测。对肖 未添加纯化剂的设备。应联系厂家尽快漆加纯化剂。阳止CS沉积的魅续生成。 (6)由中国电科隆牵头,组织公可系统相关单位,开展C2S沉积对变压器绕组地蜂 影响机理的研究,尽快制订绝锋油中C正S沉积量的检测方法和相关技术指标。 (7)重庆ABB公司要结合菱家营变压器事故基露出的制适缺陷和选材质量等差问题, 严查与事故变压器存在类似问恩的在运变压器,提出保证安全运行的有效措施以及厂家改善 制选质量和选材质量的控制精葡。 案例二;洛阳牡丹变电站弧光放电故障分析 1.故障过程: 2007年5月12日17:37分牡丹变电站值班人员发现50332隔离开关C相动, 静触头之间有放电现象并作随“劈啪”声青,然后出现火光,随后间景出现光放电现象并 出现火球,汇报调度,19:35分50332刀网C出现严重弧光放电现象并出现巨大火球,19: 3站紧急将5032开关斯开。 2.处理过程: 电建总公司协调联系平高厂家透!组GW29550DW隔离开关到现场并组凯送变电 公可及洛阳供电公司连夜检修,省公可生产处领导和中试所专家也很快到现场进行指挥,经 检查50332隔离开关A、B、C三相动静触头及厚线受帽情况,确定更换50332隔离开美C 相导电部分动、静触头,并由厂家对A、B相进行检查调整。经多方努力,5月3日上午 1030分50332恢复正常,牡丹变集中检修工作按计划继续进行。 3.故障分析: 牡50332隔离开关型号为Gw29.550,单臂折叠式,垂直断▣,额定电流4000A,平 高生产,2006年8月投运.该站同型号产品有50311,50332、5041山、50432共4组。牡丹 变为一台半(32》接线方式,正常情况下,牡郑线通过503引与5052断路器送电,流经
治理活动,并做好与历次试验数据的对比分析、数据复核工作。对于试验数据异常的设备, 要缩短油色谱分析和红外侧温周期,加强运行监视。 (4)针对重载变压器,开展绝缘油中含硫量、含铜量、腐蚀性硫的检测与比对分析工 作,对数据明显异常或偏高的设备,由中国电科院牵头逐台制订相关控制监测措施,全面加 强变压器运行控制。 (5)对使用高含硫量绝缘油的变压器,尤其是 2000~2003 年间投产使用尼纳斯油产品 设备应加强设备监视,制订相应的负荷、温度控制策略,有条件时开展局部放电监测。对尚 未添加钝化剂的设备,应联系厂家尽快添加钝化剂,阻止 Cu2S 沉积的继续生成。 (6)由中国电科院牵头,组织公司系统相关单位,开展 Cu2S 沉积对变压器绕组绝缘 影响机理的研究,尽快制订绝缘油中 Cu2S 沉积量的检测方法和相关技术指标。 (7)重庆 ABB 公司要结合姜家营变压器事故暴露出的制造缺陷和选材质量等差问题, 严查与事故变压器存在类似问题的在运变压器,提出保证安全运行的有效措施以及厂家改善 制造质量和选材质量的控制措施。 案例二:洛阳牡丹变电站弧光放电故障分析 1.故障过程: 2007 年 5 月 12 日 17:37 分牡丹变电站值班人员发现 50332 隔离开关 C 相动、 静触头之间有放电现象并伴随“劈啪”声音,然后出现火光,随后间歇出现弧光放电现象并 出现火球,汇报调度,19:35 分 50332 刀闸 C 出现严重弧光放电现象并出现巨大火球,19: 36 紧急将 5032 开关断开。 2.处理过程: 电建总公司协调联系平高厂家送 1 组 GW29-550DW 隔离开关到现场并组织送变电 公司及洛阳供电公司连夜抢修,省公司生产处领导和中试所专家也很快到现场进行指挥,经 检查 50332 隔离开关 A、B、C 三相动静触头及母线受损情况,确定更换 50332 隔离开关 C 相导电部分动、静触头,并由厂家对 A、B 相进行检查调整。经多方努力,5 月 13 日上午 10:30 分 50332 恢复正常,牡丹变集中检修工作按计划继续进行。 3.故障分析: 牡 50332 隔离开关型号为 GW29-550, 单臂折叠式, 垂直断口, 额定电流 4000A, 平 高生产,2006 年 8 月投运。该站同型号产品有 50311,50332、50411、50432 共 4 组。牡丹 变为一台半(3/2)接线方式,正常情况下,牡郑线通过 5031 与 5032 断路器送电,流经

0332的电流为350A左右,该站集中检修前5月8日曾进行红外测试。当时表发现 50332异常。从5月9日开始,牡丹变500KV1母停运,牡郑线仅在1母运行,流经50332 的电流为70A左右。 现象:经现场察看,静触头烧损都位在从根部起3引0mm处。而正常静触头长340mm: 动触头烧损部位,从A相位置看,左侧烧提严重,也就是说,电弧从触头左侧开始,起氧 郎位在静触头310mm处。 分析:静触头括入深度为0-110mm,静触棒高度340mm。如果接触到位,理论烧损 位置应在340110-20mm处,现场实际测量,烧损位置在310mm处,由此可见,触头的插 入深度不够,造成上管内双排触指仅有单排接触,同时又由于母线偏心,造成仅有的单排触 指左侧处于虚接现象。故在电蓝变大时,虚接处引弧。最终造成触头烧损。括入深度不够的 原因是因为该台产品插入深度标示(动触头上部红线)不清,厂内质量控制和现场安装质量 控制不严格,标准不够明确。 4,改选措蔬: 1、将4组Gw29550型隔离开关静触头更换为改进后产品,可以在水平方白上位移, 适应动触头插入,保证接触良好, 2,对该站所有平高刀闸检查调整,以保证产品安全运行。 四、参考文献及资料: 1.于长顺、第网编著发电厂电气设备.北京:中国电力出版社,2008 2,林莘编著现代高压电器技术.北京:机械工业出版社。2002 3.徐国政等编著.高压断路器原理和应用.北京:清华大学出版社,2000 4,郭班骤编著.高压开关设备生产运行实用技术.北京:中国电力出版社,2006 5.邱志贤编.高压绝缘子的设计与应用.北京:中国电力出版社,2006 6.李建基编著高压开关设备实用技术,北京:中国电力出版社,2005 7.《电气工程手册》第二版编细委员会偏著.电气工程师手册第二版北京:机械工业出 版社,2000 8.电力工业部西北电力设计院编。电力工程电气设备手册(电气一次留分),北京:中 国电力出版社。198 9.秋富清编著.变电设备合理选择与运行检修.北京:机械工业出版社,2006 10.高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(DT593) 11,国家电网公可关于高压隔离开关订货的有关规定(试行)(生产输电0044号)
50332 的电流为 350A 左右。该站集中检修前 5 月 8 日曾进行红外测试,当时未发现 50332 异常。 从 5 月 9 日开始,牡丹变 500KVⅠ母停运,牡郑线仅在Ⅱ母运行,流经 50332 的电流为 700A 左右。 现象:经现场察看,静触头烧损部位在从根部起 310mm 处,而正常静触头长 340mm, 动触头烧损部位,从 A 相位置看,左侧烧损严重,也就是说,电弧从触头左侧开始,起弧 部位在静触头 310mm 处。 分析:静触头插入深度为 80~110mm,静触棒高度 340mm,如果接触到位,理论烧损 位置应在 340-110=230mm 处,现场实际测量,烧损位置在 310mm 处,由此可见,触头的插 入深度不够,造成上管内双排触指仅有单排接触,同时又由于母线偏心,造成仅有的单排触 指左侧处于虚接现象,故在电流变大时,虚接处引弧,最终造成触头烧损。插入深度不够的 原因是因为该台产品插入深度标示(动触头上部红线)不清,厂内质量控制和现场安装质量 控制不严格,标准不够明确。 4.改进措施: 1、将 4 组 GW29-550 型隔离开关静触头更换为改进后产品,可以在水平方向上位移, 适应动触头插入,保证接触良好。 2、对该站所有平高刀闸检查调整,以保证产品安全运行。 四、参考文献及资料: 1.于长顺、郭琳编著.发电厂电气设备.北京:中国电力出版社,2008 2.林莘编著.现代高压电器技术.北京:机械工业出版社,2002 3.徐国政等编著.高压断路器原理和应用.北京:清华大学出版社,2000 4.郭贤珊编著.高压开关设备生产运行实用技术.北京:中国电力出版社,2006 5.邱志贤编.高压绝缘子的设计与应用.北京:中国电力出版社,2006 6.李建基编著.高压开关设备实用技术. 北京:中国电力出版社,2005 7.《电气工程手册》第二版编辑委员会编著.电气工程师手册第二版.北京:机械工业出 版社,2000 8.电力工业部西北电力设计院编。电力工程电气设备手册(电气一次部分).北京:中 国电力出版社,1998 9.狄富清编著.变电设备合理选择与运行检修. 北京:机械工业出版社,2006 10.高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(DL/T593) 11.国家电网公司关于高压隔离开关订货的有关规定(试行)(生产输电[2004]4 号)

12.高压电力设备外绝缘污秽等级《GBT5582一1993) 13.在污移条件下选用绝锋子的导则(IEC60815:1986) 14.国家电网公司电力生产设备评估管理办法(生产输电[200引95号) 15.试0及桧修人员安全防护细刚DUT6391997 16.高压隔离开关检修规范国家电网公司 17.电气设备用图形符号(GBT5465.2.1996)
12.高压电力设备外绝缘污秽等级(GB/T5582-1993) 13.在污秽条件下选用绝缘子的导则(IEC60815:1986) 14.国家电网公司电力生产设备评估管理办法(生产输电[2003]95 号) 15.试验及检修人员安全防护细则(DL/T639-1997) 16.高压隔离开关检修规范 国家电网公司 17.电气设备用图形符号(GB/T5465.2-1996)