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高铝钢钙处理工艺热力学研究

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为了解决短流程生产高铝钢时水口堵塞的问题,对某厂钙处理工艺前后的钢液成分以及钢液中的夹杂物进行了系统研究,并运用Bj?rkvall模型对其进行了热力学分析.研究结果表明喂钙量过大,钢中[S]过高,则浸入式水口(SEN)堵塞物主要为CaS以及含有CaS较高的复合夹杂物.根据钢液中的Al-Ca-S三元活度平衡图可知,生产[Al]s为0.32%~0.39%高铝钢时,为防止高铝钢浇注过程中生成CaS造成水口堵塞,钢中[Ca]应控制在0.004 0%~0.008 5%,[S]应控制在0.002 0%以下.
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D0:10.13374f.issn1001-053x.2011.s1.027 第33卷增刊1 北京科技大学学报 Vol.33 Suppl.1 2011年12月 Journal of University of Science and Technology Beijing Dec.2011 高铝钢钙处理工艺热力学研究 孙彦辉)王小松)✉许中波)蔡开科)王春锋)刘良田) 1)北京科技大学钢铁治金新技术国家重点实验室,北京1000832)武汉钢铁(集团)公司,武汉430083 ☒通信作者,E-mail:xiaosongwangustb@163.com 摘要为了解决短流程生产高铝钢时水口堵塞的问题,对某厂钙处理工艺前后的钢液成分以及钢液中的夹杂物进行了系 统研究,并运用Bjkv模型对其进行了热力学分析.研究结果表明喂钙量过大,钢中[S]过高,则浸入式水口(SEN)堵塞物 主要为CaS以及含有CaS较高的复合夹杂物.根据钢液中的A-CaS三元活度平衡图可知,生产[Al].为0.32%-0.39%高 铝钢时,为防止高铝钢浇注过程中生成CaS造成水口堵塞,钢中[Ca]应控制在0.0040%~0.0085%,[S]应控制在0.0020% 以下. 关键词钢液:钙处理:水口:堵塞;夹杂物:热力学 分类号TF111.18 Thermodynamics of calcium treatment on high-alumina steel SUN Yan-thui,WANG Xiao-xong》☒,XU Zhong-bo'》,CAl Kai-ke》,WANG Chunfeng2,LIU Liang+-ian2 1)State Key Laboratory of Advanced Metallurgy.University of Science and Technology Beijing.Beijing 100083,China 2)Wuhan Iron and Steel (Group)Corporation.Wuhan 430083.China Corresponding author,E-mail:xiaosongwangustb@163.com ABSTRACT In order to solve the nozzle clogging in the compact strip production (CSP)process of high-eontent aluminum steel,the steel composition and inclusions before and after the calcium treatment were analyzed,and thermomechanical analysis based on Bjorkvall model was also carried out.The results show that the [S]and [Ca]are both too high,as a result,CaS and high-content Cas inclusions are the main causes of the clogging.According to the Al-Ca-S equilibrium diagram,when the high-content aluminum steel, whose [Al]is at 0.32%to 0.39%,is prepared,in order to prevent the formation of Cas in casting process,the [S]in steel should be controlled less than 0.0020%and [Ca]in the molten steel should be controlled in the range of 0.0040%to 0.0085%. KEY WORDS molten steel;calcium treatment:nozzles;clogging:inclusions:thermodynamics 钢中总氧含量已经成为衡量钢液洁净度的重要 采用短流程生产高铝钢([A].=0.25%~ 指标,目前精炼过程中普遍采用铝脱氧,这样便0.45%),在H真空精炼后进行钙处理,其浇注过 会形成大量的脱氧产物A山,0,夹杂,在浇注过程中 程中存在严亚重的水口堵塞现象.为此,针对性进行 容易在水口内富集从而导致水口堵塞2).在薄板 了5炉工业试验,对水口堵塞物和钙处理前后的钢 连铸过程中,由于浸入式水口(submersed entry 液进行取样,通过扫描电镜对钢样夹杂物进行了 分析. nozzle,SEN)出口尺寸小,更容易产生水口堵塞.钙 处理能使高熔点的A山,O,转变为低熔点的钙铝酸 1实验方法和结果 盐,从而提高钢液的可浇性-.本文结合现场生 1.1实验方法 产实际情况,对其水口堵塞原因进行了试验研究,用 在某钢厂进行了高铝钢的钙处理生产实验,在 热力学的方法对其钙处理进行了的分析研究,并提 RH精炼结束后向钢包内喂入硅钙线。为了考查钙 出一些可行性的合理化建议. 处理对高铝钢的改善效果,对钙处理前后试样进行 收稿日期:20110901

第 33 卷 增刊 1 2011 年 12 月 北京科技大学学报 Journal of University of Science and Technology Beijing Vol. 33 Suppl. 1 Dec. 2011 高铝钢钙处理工艺热力学研究 孙彦辉1) 王小松1) 许中波1) 蔡开科1) 王春锋2) 刘良田2) 1) 北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室,北京 100083 2) 武汉钢铁( 集团) 公司,武汉 430083 通信作者,E-mail: xiaosongwangustb@ 163. com 摘 要 为了解决短流程生产高铝钢时水口堵塞的问题,对某厂钙处理工艺前后的钢液成分以及钢液中的夹杂物进行了系 统研究,并运用 Bjrkvall 模型对其进行了热力学分析. 研究结果表明喂钙量过大,钢中[S]过高,则浸入式水口( SEN) 堵塞物 主要为 CaS 以及含有 CaS 较高的复合夹杂物. 根据钢液中的 Al--Ca--S 三元活度平衡图可知,生产[Al]s 为 0. 32% ~ 0. 39% 高 铝钢时,为防止高铝钢浇注过程中生成 CaS 造成水口堵塞,钢中[Ca]应控制在 0. 004 0% ~ 0. 008 5%,[S]应控制在 0. 002 0% 以下. 关键词 钢液; 钙处理; 水口; 堵塞; 夹杂物; 热力学 分类号 TF111. 18 Thermodynamics of calcium treatment on high-alumina steel SUN Yan-hui 1) ,WANG Xiao-song1) ,XU Zhong-bo 1) ,CAI Kai-ke 1) ,WANG Chun-feng2) ,LIU Liang-tian2) 1) State Key Laboratory of Advanced Metallurgy,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China 2) Wuhan Iron and Steel ( Group) Corporation,Wuhan 430083,China Corresponding author,E-mail: xiaosongwangustb@ 163. com ABSTRACT In order to solve the nozzle clogging in the compact strip production ( CSP) process of high-content aluminum steel,the steel composition and inclusions before and after the calcium treatment were analyzed,and thermomechanical analysis based on Bjrkvall model was also carried out. The results show that the[S]and[Ca]are both too high,as a result,CaS and high-content CaS inclusions are the main causes of the clogging. According to the Al-Ca-S equilibrium diagram,when the high-content aluminum steel, whose [Al]s is at 0. 32% to 0. 39% ,is prepared,in order to prevent the formation of CaS in casting process,the[S]in steel should be controlled less than 0. 002 0% and [Ca]in the molten steel should be controlled in the range of 0. 004 0% to 0. 008 5% . KEY WORDS molten steel; calcium treatment; nozzles; clogging; inclusions; thermodynamics 收稿日期: 2011--09--01 钢中总氧含量已经成为衡量钢液洁净度的重要 指标[1],目前精炼过程中普遍采用铝脱氧,这样便 会形成大量的脱氧产物 Al2O3 夹杂,在浇注过程中 容易在水口内富集从而导致水口堵塞[2--4]. 在薄板 连铸 过 程 中,由 于 浸 入 式 水 口 ( submersed entry nozzle,SEN) 出口尺寸小,更容易产生水口堵塞. 钙 处理能使高熔点的 Al2O3 转变为低熔点的钙铝酸 盐,从而提高钢液的可浇性[5--10]. 本文结合现场生 产实际情况,对其水口堵塞原因进行了试验研究,用 热力学的方法对其钙处理进行了的分析研究,并提 出一些可行性的合理化建议. 采用短流程生产高铝钢( [Al]s = 0. 25% ~ 0. 45% ) ,在 RH 真空精炼后进行钙处理,其浇注过 程中存在严重的水口堵塞现象. 为此,针对性进行 了 5 炉工业试验,对水口堵塞物和钙处理前后的钢 液进行取样,通过扫描电镜对钢样夹杂物进行了 分析. 1 实验方法和结果 1. 1 实验方法 在某钢厂进行了高铝钢的钙处理生产实验,在 RH 精炼结束后向钢包内喂入硅钙线. 为了考查钙 处理对高铝钢的改善效果,对钙处理前后试样进行 DOI:10.13374/j.issn1001-053x.2011.s1.027

·122, 北京科技大学学报 第33卷 了夹杂物分析.为了确切掌握高铝钢中各种类型的 将扫描电镜分析出的成分进行计算分析,得到图1. 夹杂物具体情况,对钢样进行线切割、抛光等工序制 表1钙处理前后钢液成分(质量分数) 成扫描电镜试样,用SEM一EDS分析钢中非金属夹 Table 1 The compositions of steels before and after Ca-treatment 杂物的形貌和化学组成 % 1.2钙处理前后钢液成分分析 钙处理前 钙处理后 炉次 生产高铝钢时,在RH真空处理后进行了钙处 Al, Ca Al, Ca 理,钙处理前后钢液某些组元成分如表1所示,由表 1 0.00740.32520.00080.00700.3127 0.0098 可知钙处理后钢液中Ca的平均质量分数由 2 0.00700.36770.00110.00500.3235 0.0138 0.0013%增加到了0.017%,钙处理前钢中[A1].为 0.00700.38790.00150.00550.36660.0132 0.32%~0.39%,平均为0.36%. 40.00680.34440.00140.00550.34340.0212 1.3各工序夹杂物类型的变化 50.00760.35970.00150.00550.34090.0269 各工序统计夹杂物个数分别为:钙处理前102 平均0.00720.35700.00130.00570.33740.0170 个,钙处理后126个,水口凝钢56个,中间包82个. (a) 0.9 0.25 0.25 0.6 0.6 0.50 0.50 m.75 0.3 0.75 ◆ 1.00 03 06 09 0.6 LAL,O, 「Al20/% (c) 9 0.25 0.25 0.6 % 050 n75 13 0.75 0.3 1.00 0.3 0.6 0.9 03 0.6 0.9 LAl,0,/% 「AI01V乐 图1各工序夹杂物类型的变化.(a)钙处理前:(b)钙处理后:(c)中间包:(d)浸人式水口 Fig.1 Variations the type of inclusion with different positions:(a)before Ca-treatment:(b)after Ca-treatment:(c)tundish:d)submersed entry nozzle 由图1可知:钙处理前,很多夹杂物中虽也存在 见钙处理后钢液中生成了大量的CaS,CaS附着在 CaS,但是在Ca0-CaS-AL,O3三元相图中所占比例 水口内壁从而造成了水口堵塞. 不大,夹杂物中基本是A山2O3所占比重较大;从RH 图2为在钙处理后的钢样中发现的纯CaS夹杂 钙处理后到铸坯,CaO-CaS-Al,0,三元相图基本趋 物形貌及能谱图. 势是一致的,都是Cas和以CaS为主的复合夹杂,可

北 京 科 技 大 学 学 报 第 33 卷 了夹杂物分析. 为了确切掌握高铝钢中各种类型的 夹杂物具体情况,对钢样进行线切割、抛光等工序制 成扫描电镜试样,用 SEM--EDS 分析钢中非金属夹 杂物的形貌和化学组成. 1. 2 钙处理前后钢液成分分析 生产高铝钢时,在 RH 真空处理后进行了钙处 理,钙处理前后钢液某些组元成分如表 1 所示,由表 可知钙 处 理 后 钢 液 中 Ca 的 平 均 质 量 分 数 由 0. 001 3% 增加到了 0. 017% ,钙处理前钢中[Al]s 为 0. 32% ~ 0. 39% ,平均为 0. 36% . 1. 3 各工序夹杂物类型的变化 各工序统计夹杂物个数分别为: 钙处理前 102 个,钙处理后 126 个,水口凝钢 56 个,中间包 82 个. 将扫描电镜分析出的成分进行计算分析,得到图 1. 表 1 钙处理前后钢液成分( 质量分数) Table 1 The compositions of steels before and after Ca-treatment % 炉次 钙处理前 钙处理后 S Als Ca S Als Ca 1 0. 007 4 0. 325 2 0. 000 8 0. 007 0 0. 312 7 0. 009 8 2 0. 007 0 0. 367 7 0. 001 1 0. 005 0 0. 323 5 0. 013 8 3 0. 007 0 0. 387 9 0. 001 5 0. 005 5 0. 366 6 0. 013 2 4 0. 006 8 0. 344 4 0. 001 4 0. 005 5 0. 343 4 0. 021 2 5 0. 007 6 0. 359 7 0. 001 5 0. 005 5 0. 340 9 0. 026 9 平均 0. 007 2 0. 357 0 0. 001 3 0. 005 7 0. 337 4 0. 017 0 图 1 各工序夹杂物类型的变化 . ( a) 钙处理前; ( b) 钙处理后; ( c) 中间包; ( d) 浸入式水口 Fig. 1 Variations the type of inclusion with different positions: ( a) before Ca-treatment; ( b) after Ca-treatment; ( c) tundish; ( d) submersed entry nozzle 由图 1 可知: 钙处理前,很多夹杂物中虽也存在 CaS,但是在 CaO--CaS--Al2O3 三元相图中所占比例 不大,夹杂物中基本是 Al2O3 所占比重较大; 从 RH 钙处理后到铸坯,CaO--CaS--Al2O3 三元相图基本趋 势是一致的,都是 CaS 和以 CaS 为主的复合夹杂,可 见钙处理后钢液中生成了大量的 CaS,CaS 附着在 水口内壁从而造成了水口堵塞. 图 2 为在钙处理后的钢样中发现的纯 CaS 夹杂 物形貌及能谱图. ·122·

增刊1 孙彦辉等:高铝钢钙处理工艺热力学研究 ·123· 1200 Ca 1000 800 600 400 200 0 0 4 2.5μm 能量keV 图2钙处理后钢中的CaS夹杂.(a)形貌:(b)能谱图 Fig.2 The Cas inclusion in the molten steel after Ca-treatment:(a)morphology image:(b)energy spectrum image 2热力学分析 (yyc-yyc)[6597.66-2×44390(yM- yc]-yy2[-6597.66+2×44390(y1- 2.1 Bjorkvall模型 yc)]}+111049-47.722T/RT7(1) Bj6rkvall等人在已有实验数据的基础上,利 Ca0活度为 用类似正规溶液模型的方法拟合计算了A山,0,Ca0 aco =ycexp((yAI -yAYc)[-125997+ 体系的活度.计算值和我们本次实验值完全符合, 6597.66(y1-yc)-44390(M-yc)2]+ 他们所用的计算式如下所示: A山,03活度为 (yye-yu)2[-6597.66+2×44390(yN- au0=yaexp{(2(yc.-yyc)[-125997+ yc]-yyc[6597.66-2×44390(yu- 6597.66(ya1-yca)-44390(y1-yc)2]+ yc)]+79496-24.843T/RT(2) 0.6 0.06 过 (b) 05 0.05 0.4 0.04 03 手03 02 0.02 0.1 0.01 180018201840186018801900 180018201840186018801900 温度K 温度K 图312Ca07A,03二元系中组元活度随温度的变化:(a)Ca0活度:(b)Al203活度 Fig.3 Variations of component activity with temperature in the 12Ca07AlO binary system:(a)Ca activity (b)AlO activity 当温度为在1873K时,12Ca07A山203中AL03 点的12Ca0·7A山,03,所以要达到理想的钙处理效 活度为0.037,Ca0活度为0.370. 果,应该综合考虑Ca、Al和S三种元素的影响.以 2.2钢液中Al-Ca-S平衡 下从热力学的角度来进行分析. 在实际生产过程中,钙处理时单纯的用T[Ca]/ 钢液一夹杂物间主要存在以下几个反应 [A].比(钢中总钙与酸溶铝的质量分数比值)或 2[Al]+3[0]=AL,0,(s [Ca]/[S]比来指导生产,这样往往会顾此失彼.如 1△G°=-1225417+393.8T (3) 果只强调T[Ca]/[Al].,很容易使喂钙量过大,尤其 是生产高铝钢时,从而生成大量的CaS:如果只强调 [Ca]+[O]=Ca0(s) △G°=-629998+144.75T (4) [Ca]/[S]比,又容易使喂钙量偏小,生成不了低熔

增刊 1 孙彦辉等: 高铝钢钙处理工艺热力学研究 图 2 钙处理后钢中的 CaS 夹杂 . ( a) 形貌; ( b) 能谱图 Fig. 2 The CaS inclusion in the molten steel after Ca-treatment: ( a) morphology image; ( b) energy spectrum image 2 热力学分析 2. 1 Bjrkvall 模型 Bjrkvall 等人[11]在已有实验数据的基础上,利 用类似正规溶液模型的方法拟合计算了Al2O3 --CaO 体系的活度. 计算值和我们本次实验值完全符合, 他们所用的计算式如下所示: Al2O3 活度为 aAl2O3 = y 2 Alexp{ { 2{ ( yCa - yAlyCa ) [- 125 997 + 6 597. 66( yAl - yCa ) - 44 390( yAl - yCa ) 2 ]+ ( yAlyCa - y 2 AlyCa ) [6 597. 66 - 2 × 44 390( yAl - yCa ) ]- yAly 2 Ca [- 6 597. 66 + 2 × 44 390( yAl - yCa ) ]} + 111 049 - 47. 722T} /RT} ( 1) CaO 活度为 aCaO = yCa exp{ { ( yAl - yAlyCa ) [- 125 997 + 6 597. 66( yAl - yCa ) - 44 390( y Al - yCa ) 2]+ ( yAlyCa - yAly 2 Ca ) [- 6 597. 66 + 2 × 443 90( yAl - yCa ) ]- y 2 AlyCa [6 597. 66 - 2 × 44 390( yAl - yCa ) ]+ 79 496 - 24. 843T} /RT} ( 2) 图 3 12CaO·7Al2O3 二元系中组元活度随温度的变化: ( a) CaO 活度; ( b) Al2O3 活度 Fig. 3 Variations of component activity with temperature in the 12CaO·7Al2O3 binary system: ( a) CaO activity ( b) Al2O3 activity 当温度为在 1 873 K 时,12CaO·7Al2O3 中 Al2O3 活度为 0. 037,CaO 活度为 0. 370. 2. 2 钢液中 Al--Ca--S 平衡 在实际生产过程中,钙处理时单纯的用T[Ca]/ [Al]s 比( 钢中总钙与酸溶铝的质量分数比值) 或 [Ca]/[S]比来指导生产,这样往往会顾此失彼. 如 果只强调 T[Ca]/[Al]s,很容易使喂钙量过大,尤其 是生产高铝钢时,从而生成大量的 CaS; 如果只强调 [Ca]/[S]比,又容易使喂钙量偏小,生成不了低熔 点的 12CaO·7Al2O3,所以要达到理想的钙处理效 果,应该综合考虑 Ca、Al 和 S 三种元素的影响. 以 下从热力学的角度来进行分析. 钢液—夹杂物间主要存在以下几个反应[12] 2[Al]+ 3[O]Al2O3 ( s) ΔG— { = - 1 225 417 + 393. 8T ( 3) [Ca]+[O]CaO( s) ΔG— { = - 629 998 + 144. 75T ( 4) ·123·

◆124· 北京科技大学学报 第33卷 (2 [Al]+3Ca0(inc)=3 [Ca]+AL,O3(s) (5) 将Ca0的质量分数在45%~50%之间的夹杂视为 lgke=-15661/T+2.58 低熔点夹杂物,再根据式(3)~(6)可得到图4.由 [Ca]+[S]=CaS(ine) 于钢中Ca、Al、S含量较低,所以计算过程可以将其 △G°=-542531+124.15T (6) 活度近似看作其质量百分数. 在12Ca0·7Al,03中Ca0质量分数为48.5%, (n 公 0.02 0.01 00丽35 {Ca05=50% IS)+[Ca]=CaS 120·7A105 0.0040 {Ca0=459% 0.002 0.32 0.39 0.0020 0.0043 0.001 (0.1 0.2 040.60.81.0 0.001 0.005 0.010 “时 图41873K下钢液中Al-CaS活度平衡关系.(a)A-Ca活度平衡关系;(b)Cas活度平衡关系 Fig.4 The relations of Al-Ca-$activities in the liquid steel at 1873 K:(a)Al-Ca activities:b)Ca-$activities 由图4可知,理想条件下,钢液中[A]。= (3)高铝钢比低铝钢对钢中钙含量和硫含量有 0.32%~0.39%时,要生成液态铝酸钙,钢液中的 着更高的要求.结合热力学分析,生产[1].为 [Ca]应为0.0040%~00085%,而此时不生成CaS 0.32%~0.39%高铝钢时,要得到良好的钙处理效 的钢液中[S]要小于0.0020%,而试验的五炉钢中 果,钢中的[Ca]应控制在0.0040%~0.0085%, [Ca]=0.0098%~0.0269%,显然大大超过所需要 [S]应控制在0.0020%以下. 的钙含量,[S]=0.0053%~0.0070%,平均值为 参考文献 0.0057%,也超过了最大值,所以钢液中会形成大 量高熔点的CaS夹杂导致水口堵塞. [1]Xu K D.Certain basicsubjects on clean steel.Acta Metall Sin, 2009,45(3):257 要想得到良好的钙处理效果,钢中铝含量越高, (徐匡迪.关于洁净钢的若干基本问题.金属学报,2009,45 需要的钢中钙含量越大,因此为了防止Cas的生成, (3):257) 需要的钢中硫含量应越低越好,也就是说相对于其 [2]Pretorius E B,Oltmann H G.Cash T.The effective modification 它钢中而言,采用短流程生产高铝钢时,对钢中硫含 of spinel inclusions by Ca treatment in LCAK steel.fron Steel 量的要求更为严格.生产[A1].为0.32%~0.39% Technol.2010,7(7):31 [3]Ohta H.Suito H.Activities in Ca0-Mg0-AlO:slags and deoxi- 高铝钢时,钢水中的[Ca]应控制在0.0040%~ dation equilibria of Al,Mg.and Ca.IS/J Int,1996,36(8):983 0.0085%,[S]应控制在0.0020%以下 [4]Xu Z B.Non-metallic inclusion morphology in the steel treated with calcium.J Unir Sci Technol Beijing,1995,17(2):125 3结论 (许中波.钙处理钢液中非金属夹杂物的形态.北京科技大学 (1)水口堵塞的主要原因是喂钙量过大,钢中 学报,1995,17(2):125) [5] Song M.Ragnarsson L.Nzotta M,et al.Mechanism study on for- 硫含量过高,导致生成大量CaS和CaS含量较高的 mation and chemical changes calcium aluminate inclusions contai- 复合夹杂物 ning SiO,in ladle treatment of tool steel.fronmaking Steelmaking. (2)以Bjorkvall模型和Al-Ca-S之间反应平 2011.38(4):263 衡方程为基础建立的钢液中Ca一Al-S平衡与实际 [6]Tanaka T,Ogiso Y.Ueda M,et al.Trial on the application of capillary phenomenon of solid Cato desulfurization of liquid Fe. 基本吻合,可以很好的解释CaS形成以及确定最佳 ISJ1nt,2010,50(8):1071 喂钙量. [7]Gong J.Wang Q Y.Thermodynamic analysis of calcium treatment

北 京 科 技 大 学 学 报 第 33 卷 2[Al]+ 3CaO( inc) 3[Ca]+ Al2O3 ( s) lgk { Al--Ca = - 15 661 /T + 2. 58 ( 5) [Ca]+[S]CaS( inc) ΔG— { = - 542 531 + 124. 15T ( 6) 在 12CaO·7Al2O3 中 CaO 质量分数为 48. 5% , 将 CaO 的质量分数在 45% ~ 50% 之间的夹杂视为 低熔点夹杂物,再根据式( 3) ~ ( 6) 可得到图 4. 由 于钢中 Ca、Al、S 含量较低,所以计算过程可以将其 活度近似看作其质量百分数. 图 4 1 873 K 下钢液中 Al--Ca--S 活度平衡关系 . ( a) Al--Ca 活度平衡关系; ( b) Ca--S 活度平衡关系 Fig. 4 The relations of Al-Ca-S activities in the liquid steel at 1 873 K: ( a) Al-Ca activities; ( b) Ca-S activities 由 图 4 可知,理想条件下,钢液中[Al]s = 0. 32% ~ 0. 39% 时,要生成液态铝酸钙,钢液中的 [Ca]应为 0. 004 0% ~ 000 85% ,而此时不生成 CaS 的钢液中[S]要小于 0. 002 0% ,而试验的五炉钢中 [Ca]= 0. 009 8% ~ 0. 026 9% ,显然大大超过所需要 的钙含量,[S]= 0. 005 3% ~ 0. 007 0% ,平均值为 0. 005 7% ,也超过了最大值,所以钢液中会形成大 量高熔点的 CaS 夹杂导致水口堵塞. 要想得到良好的钙处理效果,钢中铝含量越高, 需要的钢中钙含量越大,因此为了防止 CaS 的生成, 需要的钢中硫含量应越低越好,也就是说相对于其 它钢中而言,采用短流程生产高铝钢时,对钢中硫含 量的要求更为严格. 生产[Al]s为 0. 32% ~ 0. 39% 高铝钢时,钢水中的[Ca]应控制在 0. 004 0% ~ 0. 008 5%,[S]应控制在 0. 002 0% 以下. 3 结论 ( 1) 水口堵塞的主要原因是喂钙量过大,钢中 硫含量过高,导致生成大量 CaS 和 CaS 含量较高的 复合夹杂物. ( 2) 以 Bjrkvall 模型和 Al--Ca--S 之间反应平 衡方程为基础建立的钢液中 Ca--Al--S 平衡与实际 基本吻合,可以很好的解释 CaS 形成以及确定最佳 喂钙量. ( 3) 高铝钢比低铝钢对钢中钙含量和硫含量有 着更高的要求. 结合热力学分析,生产[Al]s 为 0. 32% ~ 0. 39% 高铝钢时,要得到良好的钙处理效 果,钢中的[Ca]应控制在 0. 004 0% ~ 0. 008 5% , [S]应控制在 0. 002 0% 以下. 参 考 文 献 [1] Xu K D. Certain basicsubjects on clean steel. Acta Metall Sin, 2009,45( 3) : 257 ( 徐匡迪. 关于洁净钢的若干基本问题. 金属学报,2009,45 ( 3) : 257) [2] Pretorius E B,Oltmann H G,Cash T. The effective modification of spinel inclusions by Ca treatment in LCAK steel. Iron Steel Technol,2010,7( 7) : 31 [3] Ohta H,Suito H. Activities in CaO-MgO-Al2O3 slags and deoxi￾dation equilibria of Al,Mg,and Ca. ISIJ Int,1996,36( 8) : 983 [4] Xu Z B. Non-metallic inclusion morphology in the steel treated with calcium. J Univ Sci Technol Beijing,1995,17( 2) : 125 ( 许中波. 钙处理钢液中非金属夹杂物的形态. 北京科技大学 学报,1995,17( 2) : 125) [5] Song M,Ragnarsson L,Nzotta M,et al. Mechanism study on for￾mation and chemical changes calcium aluminate inclusions contai￾ning SiO2 in ladle treatment of tool steel. Ironmaking Steelmaking, 2011,38( 4) : 263 [6] Tanaka T,Ogiso Y,Ueda M,et al. Trial on the application of capillary phenomenon of solid CaO to desulfurization of liquid Fe. ISIJ Int,2010,50( 8) : 1071 [7] Gong J,Wang Q Y. Thermodynamic analysis of calcium treatment ·124·

增刊1 孙彦辉等:高铝钢钙处理工艺热力学研究 ·125· on liquid steel.Steelmaking,2003,19(3):56 效果研究.钢铁,2006,41(8):31) (龚坚,王庆样.钢液钙处理的热力学分析.炼钢,2003,19 [10]Wang K Z,Sun W.Study on Ca-treatment process and inclusions (3):56) in high aluminium low carbon steel.Res fron Steel.2005.22 [8]Li L.Bao Y P,Liu J H,et al.An analysis on modification effect (3):38 of non-metallic inclusions in pipeline steel X80 by RH-feeding wire (汪开忠,孙维.低碳高铝钢钙处理工艺及对钢中夹杂物的 calcium treatment.Spec Steel,2010,31(5):51 影响.钢铁研究,2005,22(3):38) (林路,包燕平,刘建华,等.H喂线钙处理的管线钢X80非 [11]Bjorkval J.Sichen D.Seetharaman S.Thermodynamic descrip- 金属夹杂物变性效果分析.特殊钢,2010,31(5):51) tion of Al2O:-Ca0-MnO and Al O:-Fe0-MnO melts-A model ap- [9]Zhang C J.CaiK K,YuanW X,et al.Study on sulfide inclusions proach.Calphad,2000,24 (3):353 and effect of calcium treatment of pipeline steel.Iron Steel.2006. [12]Presern V,Korousic B.Hastie J W.Thermodynamic conditions 41(8):31 for inclusions modification in calcium treated steel.Steel Res. (张彩军,蔡开科,袁伟霞,等.管线钢硫化物夹杂及钙处理 1991,62(7):289

增刊 1 孙彦辉等: 高铝钢钙处理工艺热力学研究 on liquid steel. Steelmaking,2003,19( 3) : 56 ( 龚坚,王庆祥. 钢液钙处理的热力学分析. 炼钢,2003,19 ( 3) : 56) [8] Li L,Bao Y P,Liu J H,et al. An analysis on modification effect of non-metallic inclusions in pipeline steel X80 by RH-feeding wire calcium treatment. Spec Steel,2010,31( 5) : 51 ( 林路,包燕平,刘建华,等. RH-喂线钙处理的管线钢 X80 非 金属夹杂物变性效果分析. 特殊钢,2010,31( 5) : 51) [9] Zhang C J,CaiK K,YuanW X,et al. Study on sulfide inclusions and effect of calcium treatment of pipeline steel. Iron Steel,2006, 41( 8) : 31 ( 张彩军,蔡开科,袁伟霞,等. 管线钢硫化物夹杂及钙处理 效果研究. 钢铁,2006,41( 8) : 31) [10] Wang K Z,Sun W. Study on Ca-treatment process and inclusions in high aluminium low carbon steel. Res Iron Steel,2005,22 ( 3) : 38 ( 汪开忠,孙维. 低碳高铝钢钙处理工艺及对钢中夹杂物的 影响. 钢铁研究,2005,22( 3) : 38) [11] Bjrkval J,Sichen D,Seetharaman S. Thermodynamic descrip￾tion of Al2O3 -CaO-MnO and Al2O3 -FeO-MnO melts-A model ap￾proach. Calphad,2000,24 ( 3) : 353 [12] Presern V,Korousic B,Hastie J W. Thermodynamic conditions for inclusions modification in calcium treated steel. Steel Res, 1991,62( 7) : 289 ·125·

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