D0:10.13374f.issn1001-053x.2011.s1.027 第33卷增刊1 北京科技大学学报 Vol.33 Suppl.1 2011年12月 Journal of University of Science and Technology Beijing Dec.2011 高铝钢钙处理工艺热力学研究 孙彦辉)王小松)✉许中波)蔡开科)王春锋)刘良田) 1)北京科技大学钢铁治金新技术国家重点实验室,北京1000832)武汉钢铁(集团)公司,武汉430083 ☒通信作者,E-mail:xiaosongwangustb@163.com 摘要为了解决短流程生产高铝钢时水口堵塞的问题,对某厂钙处理工艺前后的钢液成分以及钢液中的夹杂物进行了系 统研究,并运用Bjkv模型对其进行了热力学分析.研究结果表明喂钙量过大,钢中[S]过高,则浸入式水口(SEN)堵塞物 主要为CaS以及含有CaS较高的复合夹杂物.根据钢液中的A-CaS三元活度平衡图可知,生产[Al].为0.32%-0.39%高 铝钢时,为防止高铝钢浇注过程中生成CaS造成水口堵塞,钢中[Ca]应控制在0.0040%~0.0085%,[S]应控制在0.0020% 以下. 关键词钢液:钙处理:水口:堵塞;夹杂物:热力学 分类号TF111.18 Thermodynamics of calcium treatment on high-alumina steel SUN Yan-thui,WANG Xiao-xong》☒,XU Zhong-bo'》,CAl Kai-ke》,WANG Chunfeng2,LIU Liang+-ian2 1)State Key Laboratory of Advanced Metallurgy.University of Science and Technology Beijing.Beijing 100083,China 2)Wuhan Iron and Steel (Group)Corporation.Wuhan 430083.China Corresponding author,E-mail:xiaosongwangustb@163.com ABSTRACT In order to solve the nozzle clogging in the compact strip production (CSP)process of high-eontent aluminum steel,the steel composition and inclusions before and after the calcium treatment were analyzed,and thermomechanical analysis based on Bjorkvall model was also carried out.The results show that the [S]and [Ca]are both too high,as a result,CaS and high-content Cas inclusions are the main causes of the clogging.According to the Al-Ca-S equilibrium diagram,when the high-content aluminum steel, whose [Al]is at 0.32%to 0.39%,is prepared,in order to prevent the formation of Cas in casting process,the [S]in steel should be controlled less than 0.0020%and [Ca]in the molten steel should be controlled in the range of 0.0040%to 0.0085%. KEY WORDS molten steel;calcium treatment:nozzles;clogging:inclusions:thermodynamics 钢中总氧含量已经成为衡量钢液洁净度的重要 采用短流程生产高铝钢([A].=0.25%~ 指标,目前精炼过程中普遍采用铝脱氧,这样便0.45%),在H真空精炼后进行钙处理,其浇注过 会形成大量的脱氧产物A山,0,夹杂,在浇注过程中 程中存在严亚重的水口堵塞现象.为此,针对性进行 容易在水口内富集从而导致水口堵塞2).在薄板 了5炉工业试验,对水口堵塞物和钙处理前后的钢 连铸过程中,由于浸入式水口(submersed entry 液进行取样,通过扫描电镜对钢样夹杂物进行了 分析. nozzle,SEN)出口尺寸小,更容易产生水口堵塞.钙 处理能使高熔点的A山,O,转变为低熔点的钙铝酸 1实验方法和结果 盐,从而提高钢液的可浇性-.本文结合现场生 1.1实验方法 产实际情况,对其水口堵塞原因进行了试验研究,用 在某钢厂进行了高铝钢的钙处理生产实验,在 热力学的方法对其钙处理进行了的分析研究,并提 RH精炼结束后向钢包内喂入硅钙线。为了考查钙 出一些可行性的合理化建议. 处理对高铝钢的改善效果,对钙处理前后试样进行 收稿日期:20110901
第 33 卷 增刊 1 2011 年 12 月 北京科技大学学报 Journal of University of Science and Technology Beijing Vol. 33 Suppl. 1 Dec. 2011 高铝钢钙处理工艺热力学研究 孙彦辉1) 王小松1) 许中波1) 蔡开科1) 王春锋2) 刘良田2) 1) 北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室,北京 100083 2) 武汉钢铁( 集团) 公司,武汉 430083 通信作者,E-mail: xiaosongwangustb@ 163. com 摘 要 为了解决短流程生产高铝钢时水口堵塞的问题,对某厂钙处理工艺前后的钢液成分以及钢液中的夹杂物进行了系 统研究,并运用 Bjrkvall 模型对其进行了热力学分析. 研究结果表明喂钙量过大,钢中[S]过高,则浸入式水口( SEN) 堵塞物 主要为 CaS 以及含有 CaS 较高的复合夹杂物. 根据钢液中的 Al--Ca--S 三元活度平衡图可知,生产[Al]s 为 0. 32% ~ 0. 39% 高 铝钢时,为防止高铝钢浇注过程中生成 CaS 造成水口堵塞,钢中[Ca]应控制在 0. 004 0% ~ 0. 008 5%,[S]应控制在 0. 002 0% 以下. 关键词 钢液; 钙处理; 水口; 堵塞; 夹杂物; 热力学 分类号 TF111. 18 Thermodynamics of calcium treatment on high-alumina steel SUN Yan-hui 1) ,WANG Xiao-song1) ,XU Zhong-bo 1) ,CAI Kai-ke 1) ,WANG Chun-feng2) ,LIU Liang-tian2) 1) State Key Laboratory of Advanced Metallurgy,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China 2) Wuhan Iron and Steel ( Group) Corporation,Wuhan 430083,China Corresponding author,E-mail: xiaosongwangustb@ 163. com ABSTRACT In order to solve the nozzle clogging in the compact strip production ( CSP) process of high-content aluminum steel,the steel composition and inclusions before and after the calcium treatment were analyzed,and thermomechanical analysis based on Bjrkvall model was also carried out. The results show that the[S]and[Ca]are both too high,as a result,CaS and high-content CaS inclusions are the main causes of the clogging. According to the Al-Ca-S equilibrium diagram,when the high-content aluminum steel, whose [Al]s is at 0. 32% to 0. 39% ,is prepared,in order to prevent the formation of CaS in casting process,the[S]in steel should be controlled less than 0. 002 0% and [Ca]in the molten steel should be controlled in the range of 0. 004 0% to 0. 008 5% . KEY WORDS molten steel; calcium treatment; nozzles; clogging; inclusions; thermodynamics 收稿日期: 2011--09--01 钢中总氧含量已经成为衡量钢液洁净度的重要 指标[1],目前精炼过程中普遍采用铝脱氧,这样便 会形成大量的脱氧产物 Al2O3 夹杂,在浇注过程中 容易在水口内富集从而导致水口堵塞[2--4]. 在薄板 连铸 过 程 中,由 于 浸 入 式 水 口 ( submersed entry nozzle,SEN) 出口尺寸小,更容易产生水口堵塞. 钙 处理能使高熔点的 Al2O3 转变为低熔点的钙铝酸 盐,从而提高钢液的可浇性[5--10]. 本文结合现场生 产实际情况,对其水口堵塞原因进行了试验研究,用 热力学的方法对其钙处理进行了的分析研究,并提 出一些可行性的合理化建议. 采用短流程生产高铝钢( [Al]s = 0. 25% ~ 0. 45% ) ,在 RH 真空精炼后进行钙处理,其浇注过 程中存在严重的水口堵塞现象. 为此,针对性进行 了 5 炉工业试验,对水口堵塞物和钙处理前后的钢 液进行取样,通过扫描电镜对钢样夹杂物进行了 分析. 1 实验方法和结果 1. 1 实验方法 在某钢厂进行了高铝钢的钙处理生产实验,在 RH 精炼结束后向钢包内喂入硅钙线. 为了考查钙 处理对高铝钢的改善效果,对钙处理前后试样进行 DOI:10.13374/j.issn1001-053x.2011.s1.027
·122, 北京科技大学学报 第33卷 了夹杂物分析.为了确切掌握高铝钢中各种类型的 将扫描电镜分析出的成分进行计算分析,得到图1. 夹杂物具体情况,对钢样进行线切割、抛光等工序制 表1钙处理前后钢液成分(质量分数) 成扫描电镜试样,用SEM一EDS分析钢中非金属夹 Table 1 The compositions of steels before and after Ca-treatment 杂物的形貌和化学组成 % 1.2钙处理前后钢液成分分析 钙处理前 钙处理后 炉次 生产高铝钢时,在RH真空处理后进行了钙处 Al, Ca Al, Ca 理,钙处理前后钢液某些组元成分如表1所示,由表 1 0.00740.32520.00080.00700.3127 0.0098 可知钙处理后钢液中Ca的平均质量分数由 2 0.00700.36770.00110.00500.3235 0.0138 0.0013%增加到了0.017%,钙处理前钢中[A1].为 0.00700.38790.00150.00550.36660.0132 0.32%~0.39%,平均为0.36%. 40.00680.34440.00140.00550.34340.0212 1.3各工序夹杂物类型的变化 50.00760.35970.00150.00550.34090.0269 各工序统计夹杂物个数分别为:钙处理前102 平均0.00720.35700.00130.00570.33740.0170 个,钙处理后126个,水口凝钢56个,中间包82个. (a) 0.9 0.25 0.25 0.6 0.6 0.50 0.50 m.75 0.3 0.75 ◆ 1.00 03 06 09 0.6 LAL,O, 「Al20/% (c) 9 0.25 0.25 0.6 % 050 n75 13 0.75 0.3 1.00 0.3 0.6 0.9 03 0.6 0.9 LAl,0,/% 「AI01V乐 图1各工序夹杂物类型的变化.(a)钙处理前:(b)钙处理后:(c)中间包:(d)浸人式水口 Fig.1 Variations the type of inclusion with different positions:(a)before Ca-treatment:(b)after Ca-treatment:(c)tundish:d)submersed entry nozzle 由图1可知:钙处理前,很多夹杂物中虽也存在 见钙处理后钢液中生成了大量的CaS,CaS附着在 CaS,但是在Ca0-CaS-AL,O3三元相图中所占比例 水口内壁从而造成了水口堵塞. 不大,夹杂物中基本是A山2O3所占比重较大;从RH 图2为在钙处理后的钢样中发现的纯CaS夹杂 钙处理后到铸坯,CaO-CaS-Al,0,三元相图基本趋 物形貌及能谱图. 势是一致的,都是Cas和以CaS为主的复合夹杂,可
北 京 科 技 大 学 学 报 第 33 卷 了夹杂物分析. 为了确切掌握高铝钢中各种类型的 夹杂物具体情况,对钢样进行线切割、抛光等工序制 成扫描电镜试样,用 SEM--EDS 分析钢中非金属夹 杂物的形貌和化学组成. 1. 2 钙处理前后钢液成分分析 生产高铝钢时,在 RH 真空处理后进行了钙处 理,钙处理前后钢液某些组元成分如表 1 所示,由表 可知钙 处 理 后 钢 液 中 Ca 的 平 均 质 量 分 数 由 0. 001 3% 增加到了 0. 017% ,钙处理前钢中[Al]s 为 0. 32% ~ 0. 39% ,平均为 0. 36% . 1. 3 各工序夹杂物类型的变化 各工序统计夹杂物个数分别为: 钙处理前 102 个,钙处理后 126 个,水口凝钢 56 个,中间包 82 个. 将扫描电镜分析出的成分进行计算分析,得到图 1. 表 1 钙处理前后钢液成分( 质量分数) Table 1 The compositions of steels before and after Ca-treatment % 炉次 钙处理前 钙处理后 S Als Ca S Als Ca 1 0. 007 4 0. 325 2 0. 000 8 0. 007 0 0. 312 7 0. 009 8 2 0. 007 0 0. 367 7 0. 001 1 0. 005 0 0. 323 5 0. 013 8 3 0. 007 0 0. 387 9 0. 001 5 0. 005 5 0. 366 6 0. 013 2 4 0. 006 8 0. 344 4 0. 001 4 0. 005 5 0. 343 4 0. 021 2 5 0. 007 6 0. 359 7 0. 001 5 0. 005 5 0. 340 9 0. 026 9 平均 0. 007 2 0. 357 0 0. 001 3 0. 005 7 0. 337 4 0. 017 0 图 1 各工序夹杂物类型的变化 . ( a) 钙处理前; ( b) 钙处理后; ( c) 中间包; ( d) 浸入式水口 Fig. 1 Variations the type of inclusion with different positions: ( a) before Ca-treatment; ( b) after Ca-treatment; ( c) tundish; ( d) submersed entry nozzle 由图 1 可知: 钙处理前,很多夹杂物中虽也存在 CaS,但是在 CaO--CaS--Al2O3 三元相图中所占比例 不大,夹杂物中基本是 Al2O3 所占比重较大; 从 RH 钙处理后到铸坯,CaO--CaS--Al2O3 三元相图基本趋 势是一致的,都是 CaS 和以 CaS 为主的复合夹杂,可 见钙处理后钢液中生成了大量的 CaS,CaS 附着在 水口内壁从而造成了水口堵塞. 图 2 为在钙处理后的钢样中发现的纯 CaS 夹杂 物形貌及能谱图. ·122·
增刊1 孙彦辉等:高铝钢钙处理工艺热力学研究 ·123· 1200 Ca 1000 800 600 400 200 0 0 4 2.5μm 能量keV 图2钙处理后钢中的CaS夹杂.(a)形貌:(b)能谱图 Fig.2 The Cas inclusion in the molten steel after Ca-treatment:(a)morphology image:(b)energy spectrum image 2热力学分析 (yyc-yyc)[6597.66-2×44390(yM- yc]-yy2[-6597.66+2×44390(y1- 2.1 Bjorkvall模型 yc)]}+111049-47.722T/RT7(1) Bj6rkvall等人在已有实验数据的基础上,利 Ca0活度为 用类似正规溶液模型的方法拟合计算了A山,0,Ca0 aco =ycexp((yAI -yAYc)[-125997+ 体系的活度.计算值和我们本次实验值完全符合, 6597.66(y1-yc)-44390(M-yc)2]+ 他们所用的计算式如下所示: A山,03活度为 (yye-yu)2[-6597.66+2×44390(yN- au0=yaexp{(2(yc.-yyc)[-125997+ yc]-yyc[6597.66-2×44390(yu- 6597.66(ya1-yca)-44390(y1-yc)2]+ yc)]+79496-24.843T/RT(2) 0.6 0.06 过 (b) 05 0.05 0.4 0.04 03 手03 02 0.02 0.1 0.01 180018201840186018801900 180018201840186018801900 温度K 温度K 图312Ca07A,03二元系中组元活度随温度的变化:(a)Ca0活度:(b)Al203活度 Fig.3 Variations of component activity with temperature in the 12Ca07AlO binary system:(a)Ca activity (b)AlO activity 当温度为在1873K时,12Ca07A山203中AL03 点的12Ca0·7A山,03,所以要达到理想的钙处理效 活度为0.037,Ca0活度为0.370. 果,应该综合考虑Ca、Al和S三种元素的影响.以 2.2钢液中Al-Ca-S平衡 下从热力学的角度来进行分析. 在实际生产过程中,钙处理时单纯的用T[Ca]/ 钢液一夹杂物间主要存在以下几个反应 [A].比(钢中总钙与酸溶铝的质量分数比值)或 2[Al]+3[0]=AL,0,(s [Ca]/[S]比来指导生产,这样往往会顾此失彼.如 1△G°=-1225417+393.8T (3) 果只强调T[Ca]/[Al].,很容易使喂钙量过大,尤其 是生产高铝钢时,从而生成大量的CaS:如果只强调 [Ca]+[O]=Ca0(s) △G°=-629998+144.75T (4) [Ca]/[S]比,又容易使喂钙量偏小,生成不了低熔
增刊 1 孙彦辉等: 高铝钢钙处理工艺热力学研究 图 2 钙处理后钢中的 CaS 夹杂 . ( a) 形貌; ( b) 能谱图 Fig. 2 The CaS inclusion in the molten steel after Ca-treatment: ( a) morphology image; ( b) energy spectrum image 2 热力学分析 2. 1 Bjrkvall 模型 Bjrkvall 等人[11]在已有实验数据的基础上,利 用类似正规溶液模型的方法拟合计算了Al2O3 --CaO 体系的活度. 计算值和我们本次实验值完全符合, 他们所用的计算式如下所示: Al2O3 活度为 aAl2O3 = y 2 Alexp{ { 2{ ( yCa - yAlyCa ) [- 125 997 + 6 597. 66( yAl - yCa ) - 44 390( yAl - yCa ) 2 ]+ ( yAlyCa - y 2 AlyCa ) [6 597. 66 - 2 × 44 390( yAl - yCa ) ]- yAly 2 Ca [- 6 597. 66 + 2 × 44 390( yAl - yCa ) ]} + 111 049 - 47. 722T} /RT} ( 1) CaO 活度为 aCaO = yCa exp{ { ( yAl - yAlyCa ) [- 125 997 + 6 597. 66( yAl - yCa ) - 44 390( y Al - yCa ) 2]+ ( yAlyCa - yAly 2 Ca ) [- 6 597. 66 + 2 × 443 90( yAl - yCa ) ]- y 2 AlyCa [6 597. 66 - 2 × 44 390( yAl - yCa ) ]+ 79 496 - 24. 843T} /RT} ( 2) 图 3 12CaO·7Al2O3 二元系中组元活度随温度的变化: ( a) CaO 活度; ( b) Al2O3 活度 Fig. 3 Variations of component activity with temperature in the 12CaO·7Al2O3 binary system: ( a) CaO activity ( b) Al2O3 activity 当温度为在 1 873 K 时,12CaO·7Al2O3 中 Al2O3 活度为 0. 037,CaO 活度为 0. 370. 2. 2 钢液中 Al--Ca--S 平衡 在实际生产过程中,钙处理时单纯的用T[Ca]/ [Al]s 比( 钢中总钙与酸溶铝的质量分数比值) 或 [Ca]/[S]比来指导生产,这样往往会顾此失彼. 如 果只强调 T[Ca]/[Al]s,很容易使喂钙量过大,尤其 是生产高铝钢时,从而生成大量的 CaS; 如果只强调 [Ca]/[S]比,又容易使喂钙量偏小,生成不了低熔 点的 12CaO·7Al2O3,所以要达到理想的钙处理效 果,应该综合考虑 Ca、Al 和 S 三种元素的影响. 以 下从热力学的角度来进行分析. 钢液—夹杂物间主要存在以下几个反应[12] 2[Al]+ 3[O]Al2O3 ( s) ΔG— { = - 1 225 417 + 393. 8T ( 3) [Ca]+[O]CaO( s) ΔG— { = - 629 998 + 144. 75T ( 4) ·123·
◆124· 北京科技大学学报 第33卷 (2 [Al]+3Ca0(inc)=3 [Ca]+AL,O3(s) (5) 将Ca0的质量分数在45%~50%之间的夹杂视为 lgke=-15661/T+2.58 低熔点夹杂物,再根据式(3)~(6)可得到图4.由 [Ca]+[S]=CaS(ine) 于钢中Ca、Al、S含量较低,所以计算过程可以将其 △G°=-542531+124.15T (6) 活度近似看作其质量百分数. 在12Ca0·7Al,03中Ca0质量分数为48.5%, (n 公 0.02 0.01 00丽35 {Ca05=50% IS)+[Ca]=CaS 120·7A105 0.0040 {Ca0=459% 0.002 0.32 0.39 0.0020 0.0043 0.001 (0.1 0.2 040.60.81.0 0.001 0.005 0.010 “时 图41873K下钢液中Al-CaS活度平衡关系.(a)A-Ca活度平衡关系;(b)Cas活度平衡关系 Fig.4 The relations of Al-Ca-$activities in the liquid steel at 1873 K:(a)Al-Ca activities:b)Ca-$activities 由图4可知,理想条件下,钢液中[A]。= (3)高铝钢比低铝钢对钢中钙含量和硫含量有 0.32%~0.39%时,要生成液态铝酸钙,钢液中的 着更高的要求.结合热力学分析,生产[1].为 [Ca]应为0.0040%~00085%,而此时不生成CaS 0.32%~0.39%高铝钢时,要得到良好的钙处理效 的钢液中[S]要小于0.0020%,而试验的五炉钢中 果,钢中的[Ca]应控制在0.0040%~0.0085%, [Ca]=0.0098%~0.0269%,显然大大超过所需要 [S]应控制在0.0020%以下. 的钙含量,[S]=0.0053%~0.0070%,平均值为 参考文献 0.0057%,也超过了最大值,所以钢液中会形成大 量高熔点的CaS夹杂导致水口堵塞. [1]Xu K D.Certain basicsubjects on clean steel.Acta Metall Sin, 2009,45(3):257 要想得到良好的钙处理效果,钢中铝含量越高, (徐匡迪.关于洁净钢的若干基本问题.金属学报,2009,45 需要的钢中钙含量越大,因此为了防止Cas的生成, (3):257) 需要的钢中硫含量应越低越好,也就是说相对于其 [2]Pretorius E B,Oltmann H G.Cash T.The effective modification 它钢中而言,采用短流程生产高铝钢时,对钢中硫含 of spinel inclusions by Ca treatment in LCAK steel.fron Steel 量的要求更为严格.生产[A1].为0.32%~0.39% Technol.2010,7(7):31 [3]Ohta H.Suito H.Activities in Ca0-Mg0-AlO:slags and deoxi- 高铝钢时,钢水中的[Ca]应控制在0.0040%~ dation equilibria of Al,Mg.and Ca.IS/J Int,1996,36(8):983 0.0085%,[S]应控制在0.0020%以下 [4]Xu Z B.Non-metallic inclusion morphology in the steel treated with calcium.J Unir Sci Technol Beijing,1995,17(2):125 3结论 (许中波.钙处理钢液中非金属夹杂物的形态.北京科技大学 (1)水口堵塞的主要原因是喂钙量过大,钢中 学报,1995,17(2):125) [5] Song M.Ragnarsson L.Nzotta M,et al.Mechanism study on for- 硫含量过高,导致生成大量CaS和CaS含量较高的 mation and chemical changes calcium aluminate inclusions contai- 复合夹杂物 ning SiO,in ladle treatment of tool steel.fronmaking Steelmaking. (2)以Bjorkvall模型和Al-Ca-S之间反应平 2011.38(4):263 衡方程为基础建立的钢液中Ca一Al-S平衡与实际 [6]Tanaka T,Ogiso Y.Ueda M,et al.Trial on the application of capillary phenomenon of solid Cato desulfurization of liquid Fe. 基本吻合,可以很好的解释CaS形成以及确定最佳 ISJ1nt,2010,50(8):1071 喂钙量. [7]Gong J.Wang Q Y.Thermodynamic analysis of calcium treatment
北 京 科 技 大 学 学 报 第 33 卷 2[Al]+ 3CaO( inc) 3[Ca]+ Al2O3 ( s) lgk { Al--Ca = - 15 661 /T + 2. 58 ( 5) [Ca]+[S]CaS( inc) ΔG— { = - 542 531 + 124. 15T ( 6) 在 12CaO·7Al2O3 中 CaO 质量分数为 48. 5% , 将 CaO 的质量分数在 45% ~ 50% 之间的夹杂视为 低熔点夹杂物,再根据式( 3) ~ ( 6) 可得到图 4. 由 于钢中 Ca、Al、S 含量较低,所以计算过程可以将其 活度近似看作其质量百分数. 图 4 1 873 K 下钢液中 Al--Ca--S 活度平衡关系 . ( a) Al--Ca 活度平衡关系; ( b) Ca--S 活度平衡关系 Fig. 4 The relations of Al-Ca-S activities in the liquid steel at 1 873 K: ( a) Al-Ca activities; ( b) Ca-S activities 由 图 4 可知,理想条件下,钢液中[Al]s = 0. 32% ~ 0. 39% 时,要生成液态铝酸钙,钢液中的 [Ca]应为 0. 004 0% ~ 000 85% ,而此时不生成 CaS 的钢液中[S]要小于 0. 002 0% ,而试验的五炉钢中 [Ca]= 0. 009 8% ~ 0. 026 9% ,显然大大超过所需要 的钙含量,[S]= 0. 005 3% ~ 0. 007 0% ,平均值为 0. 005 7% ,也超过了最大值,所以钢液中会形成大 量高熔点的 CaS 夹杂导致水口堵塞. 要想得到良好的钙处理效果,钢中铝含量越高, 需要的钢中钙含量越大,因此为了防止 CaS 的生成, 需要的钢中硫含量应越低越好,也就是说相对于其 它钢中而言,采用短流程生产高铝钢时,对钢中硫含 量的要求更为严格. 生产[Al]s为 0. 32% ~ 0. 39% 高铝钢时,钢水中的[Ca]应控制在 0. 004 0% ~ 0. 008 5%,[S]应控制在 0. 002 0% 以下. 3 结论 ( 1) 水口堵塞的主要原因是喂钙量过大,钢中 硫含量过高,导致生成大量 CaS 和 CaS 含量较高的 复合夹杂物. ( 2) 以 Bjrkvall 模型和 Al--Ca--S 之间反应平 衡方程为基础建立的钢液中 Ca--Al--S 平衡与实际 基本吻合,可以很好的解释 CaS 形成以及确定最佳 喂钙量. ( 3) 高铝钢比低铝钢对钢中钙含量和硫含量有 着更高的要求. 结合热力学分析,生产[Al]s 为 0. 32% ~ 0. 39% 高铝钢时,要得到良好的钙处理效 果,钢中的[Ca]应控制在 0. 004 0% ~ 0. 008 5% , [S]应控制在 0. 002 0% 以下. 参 考 文 献 [1] Xu K D. Certain basicsubjects on clean steel. Acta Metall Sin, 2009,45( 3) : 257 ( 徐匡迪. 关于洁净钢的若干基本问题. 金属学报,2009,45 ( 3) : 257) [2] Pretorius E B,Oltmann H G,Cash T. The effective modification of spinel inclusions by Ca treatment in LCAK steel. Iron Steel Technol,2010,7( 7) : 31 [3] Ohta H,Suito H. Activities in CaO-MgO-Al2O3 slags and deoxidation equilibria of Al,Mg,and Ca. ISIJ Int,1996,36( 8) : 983 [4] Xu Z B. Non-metallic inclusion morphology in the steel treated with calcium. J Univ Sci Technol Beijing,1995,17( 2) : 125 ( 许中波. 钙处理钢液中非金属夹杂物的形态. 北京科技大学 学报,1995,17( 2) : 125) [5] Song M,Ragnarsson L,Nzotta M,et al. Mechanism study on formation and chemical changes calcium aluminate inclusions containing SiO2 in ladle treatment of tool steel. Ironmaking Steelmaking, 2011,38( 4) : 263 [6] Tanaka T,Ogiso Y,Ueda M,et al. Trial on the application of capillary phenomenon of solid CaO to desulfurization of liquid Fe. ISIJ Int,2010,50( 8) : 1071 [7] Gong J,Wang Q Y. Thermodynamic analysis of calcium treatment ·124·
增刊1 孙彦辉等:高铝钢钙处理工艺热力学研究 ·125· on liquid steel.Steelmaking,2003,19(3):56 效果研究.钢铁,2006,41(8):31) (龚坚,王庆样.钢液钙处理的热力学分析.炼钢,2003,19 [10]Wang K Z,Sun W.Study on Ca-treatment process and inclusions (3):56) in high aluminium low carbon steel.Res fron Steel.2005.22 [8]Li L.Bao Y P,Liu J H,et al.An analysis on modification effect (3):38 of non-metallic inclusions in pipeline steel X80 by RH-feeding wire (汪开忠,孙维.低碳高铝钢钙处理工艺及对钢中夹杂物的 calcium treatment.Spec Steel,2010,31(5):51 影响.钢铁研究,2005,22(3):38) (林路,包燕平,刘建华,等.H喂线钙处理的管线钢X80非 [11]Bjorkval J.Sichen D.Seetharaman S.Thermodynamic descrip- 金属夹杂物变性效果分析.特殊钢,2010,31(5):51) tion of Al2O:-Ca0-MnO and Al O:-Fe0-MnO melts-A model ap- [9]Zhang C J.CaiK K,YuanW X,et al.Study on sulfide inclusions proach.Calphad,2000,24 (3):353 and effect of calcium treatment of pipeline steel.Iron Steel.2006. [12]Presern V,Korousic B.Hastie J W.Thermodynamic conditions 41(8):31 for inclusions modification in calcium treated steel.Steel Res. (张彩军,蔡开科,袁伟霞,等.管线钢硫化物夹杂及钙处理 1991,62(7):289
增刊 1 孙彦辉等: 高铝钢钙处理工艺热力学研究 on liquid steel. Steelmaking,2003,19( 3) : 56 ( 龚坚,王庆祥. 钢液钙处理的热力学分析. 炼钢,2003,19 ( 3) : 56) [8] Li L,Bao Y P,Liu J H,et al. An analysis on modification effect of non-metallic inclusions in pipeline steel X80 by RH-feeding wire calcium treatment. Spec Steel,2010,31( 5) : 51 ( 林路,包燕平,刘建华,等. RH-喂线钙处理的管线钢 X80 非 金属夹杂物变性效果分析. 特殊钢,2010,31( 5) : 51) [9] Zhang C J,CaiK K,YuanW X,et al. Study on sulfide inclusions and effect of calcium treatment of pipeline steel. Iron Steel,2006, 41( 8) : 31 ( 张彩军,蔡开科,袁伟霞,等. 管线钢硫化物夹杂及钙处理 效果研究. 钢铁,2006,41( 8) : 31) [10] Wang K Z,Sun W. Study on Ca-treatment process and inclusions in high aluminium low carbon steel. Res Iron Steel,2005,22 ( 3) : 38 ( 汪开忠,孙维. 低碳高铝钢钙处理工艺及对钢中夹杂物的 影响. 钢铁研究,2005,22( 3) : 38) [11] Bjrkval J,Sichen D,Seetharaman S. Thermodynamic description of Al2O3 -CaO-MnO and Al2O3 -FeO-MnO melts-A model approach. Calphad,2000,24 ( 3) : 353 [12] Presern V,Korousic B,Hastie J W. Thermodynamic conditions for inclusions modification in calcium treated steel. Steel Res, 1991,62( 7) : 289 ·125·