D0L:10.13374f.issn1001-053x.2011.s1.002 第33卷增刊1 北京科技大学学报 Vol.33 Suppl.1 2011年12月 Journal of University of Science and Technology Beijing Dec.2011 冷轧、退火工艺对SUS430铁素体不锈钢深冲性能的 影响 陈培敦张正法马正伟王宏霞 山东泰山钢铁集团有限公司新材料研究所,莱芜271100 ✉通信作者,E-mail:2002 zhengfal999@163.com 摘要化学成分、非金属夹杂物、连铸坯等轴晶率、热轧、冷轧及和退火工艺都会对材料的深冲性能有较大的影响,结合山 东泰山钢铁集团有限公司SUS430热轧不锈钢带的实际生产工艺水平,将研究重点放在了冷轧和退火工艺上.通过对比分析, 最终得出使用退火的热轧板、酸洗后一次冷轧并把压下率控制在80%~85%可以使冷轧成品板退火后具有优良的深冲性能 关键词铁素体不锈钢:塑性应变比:冷轧:退火 分类号TG335.5 Effect of cold and annealing process on deep-drawing of SUS430 ferrite stainless steel CHEN Pei-dun,ZHANG Zheng -fa,MA Zheng-wei,WANG Hong-xia Shandong Taishan Iron Steel Group Co.Ltd.New Materials Research Institute,Laiwu 271100.China Corresponding author,E-mail:2002zhengfal999@163.com ABSTRACT Chemical composition,inclusions,billet equiaxed rate,hot-rolling,cold rolling and annealing process have great im- pacts on deep-drawing properties of the materials.Combined with the actual technology level of hot-rolled SUS430 stainless steel in Shandong Taishan Iron Steel Group Co.Ltd.,the study focused on cold-rolled and annealing process.Through comparative analy- sis,it is concluded that annealing hot-rolled sheet,followed by pickling and a cold rolling with a reduction rate of 80%-85%can make the cold rolled annealed sheet product has excellent deep drawing properties. KEY WORDS ferrite stainless steel:plastic strain ratio;cold rolling:annealing SUS430属于节镍型的铁素体不锈钢,由于其成金属薄板在塑性变形过程中形变强化的能力,n值 本经济,又具有优良的耐氯化物和应力腐蚀性能,已 高,表明钢材在成形加工过程中高变形区材料强度 在很大程度上替代奥氏体不锈钢广泛应用于厨房设 较高,变形较易传播到邻近的低变形区,而使应变分 备、器皿、家用电器等领域.在这些领域, 布较为均匀,减少局部变形集中的现象.,值反映了 SUS430铁素体不锈钢多为深冲件使用,要求其具有 薄板在其平面内承受拉力或压力时抵抗减薄或增厚 优良的成形性能.但是,目前国内相应钢种的深冲 的能力,「值越大,薄板在深冲的过程中愈不易减 性能普遍较低,远未达到奥氏体不锈钢的水平,不能 薄,有利于提高深拉伸变形程度和保证产品质量. 满足用户的需求.为了扩大SUS430铁素体不锈钢 平面各向异性系数△r表示r值在板面上随方向的 的应用范围,提高其深冲性能成为必须解决的问题 变化,其值愈大,板面内各向异性愈严重,表现在拉 之一 伸件边沿不齐,形成凸耳,影响成形件质量.由于铁 衡量板材深冲性能的指标主要有应变硬化指数 素体不锈钢在提高延伸率和n值上很有限,因此,通 n、塑性应变比r和平面各向异性系数△r.n值表示 过提高r值来改善深冲性是重要的).据一些文献 收稿日期:20110801
第 33 卷 增刊 1 2011 年 12 月 北京科技大学学报 Journal of University of Science and Technology Beijing Vol. 33 Suppl. 1 Dec. 2011 冷轧、退火工艺对 SUS430 铁素体不锈钢深冲性能的 影响 陈培敦 张正法 马正伟 王宏霞 山东泰山钢铁集团有限公司新材料研究所,莱芜 271100 通信作者,E-mail: 2002zhengfa1999@ 163. com 摘 要 化学成分、非金属夹杂物、连铸坯等轴晶率、热轧、冷轧及和退火工艺都会对材料的深冲性能有较大的影响,结合山 东泰山钢铁集团有限公司 SUS430 热轧不锈钢带的实际生产工艺水平,将研究重点放在了冷轧和退火工艺上. 通过对比分析, 最终得出使用退火的热轧板、酸洗后一次冷轧并把压下率控制在 80% ~ 85% 可以使冷轧成品板退火后具有优良的深冲性能. 关键词 铁素体不锈钢; 塑性应变比; 冷轧; 退火 分类号 TG335. 5 Effect of cold and annealing process on deep-drawing of SUS430 ferrite stainless steel CHEN Pei-dun,ZHANG Zheng-fa ,MA Zheng-wei,WANG Hong-xia Shandong Taishan Iron & Steel Group Co. Ltd. ,New Materials Research Institute,Laiwu 271100,China Corresponding author,E-mail: 2002zhengfa1999@ 163. com ABSTRACT Chemical composition,inclusions,billet equiaxed rate,hot-rolling,cold rolling and annealing process have great impacts on deep-drawing properties of the materials. Combined with the actual technology level of hot-rolled SUS430 stainless steel in Shandong Taishan Iron & Steel Group Co. Ltd. ,the study focused on cold-rolled and annealing process. Through comparative analysis,it is concluded that annealing hot-rolled sheet,followed by pickling and a cold rolling with a reduction rate of 80% - 85% can make the cold rolled annealed sheet product has excellent deep drawing properties. KEY WORDS ferrite stainless steel; plastic strain ratio; cold rolling; annealing 收稿日期: 2011--08--01 SUS430 属于节镍型的铁素体不锈钢,由于其成 本经济,又具有优良的耐氯化物和应力腐蚀性能,已 在很大程度上替代奥氏体不锈钢广泛应用于厨房设 备、器 皿、家 用 电 器 等 领 域[1--2]. 在 这 些 领 域, SUS430 铁素体不锈钢多为深冲件使用,要求其具有 优良的成形性能. 但是,目前国内相应钢种的深冲 性能普遍较低,远未达到奥氏体不锈钢的水平,不能 满足用户的需求. 为了扩大 SUS430 铁素体不锈钢 的应用范围,提高其深冲性能成为必须解决的问题 之一. 衡量板材深冲性能的指标主要有应变硬化指数 n、塑性应变比 r 和平面各向异性系数 Δr. n 值表示 金属薄板在塑性变形过程中形变强化的能力,n 值 高,表明钢材在成形加工过程中高变形区材料强度 较高,变形较易传播到邻近的低变形区,而使应变分 布较为均匀,减少局部变形集中的现象. r 值反映了 薄板在其平面内承受拉力或压力时抵抗减薄或增厚 的能力,r 值越大,薄板在深冲的过程中愈不易减 薄,有利于提高深拉伸变形程度和保证产品质量. 平面各向异性系数 Δr 表示 r 值在板面上随方向的 变化,其值愈大,板面内各向异性愈严重,表现在拉 伸件边沿不齐,形成凸耳,影响成形件质量. 由于铁 素体不锈钢在提高延伸率和 n 值上很有限,因此,通 过提高 r 值来改善深冲性是重要的[3]. 据一些文献 DOI:10.13374/j.issn1001-053x.2011.s1.002
增刊1 陈培敦等:冷轧、退火工艺对SUS430铁素体不锈钢深冲性能的影响 ·47 介绍,一次冷轧变形率为80%时,可以提高430不 表面的氧化皮,在实验室模拟用户酸洗工艺,首先用 锈钢带材的深冲性能,与一次冷轧退火工艺相比,二 硫酸酸洗,然后用硝酸和氢氟酸的混酸进行酸洗. 次冷轧之间进行中间退火对于改善430不锈钢退火 将酸洗白板在带张力的四辊可逆式冷轧机上进行润 板的晶粒组织分布以及提高深冲性能都具有较好的 滑轧制,轧制工艺见表2,其中1"和4"试样、2"和5 作用4) 试样、3”和6试样冷轧工艺分别相同,最后将冷轧板 1实验材料及方法 在高温箱式电阻炉内进行850℃保温5min后空冷 再结晶退火 以山东泰山钢铁集团有限公司生产的SUS430 表1SUS430化学成分(质量分数) 铁素体不锈钢热轧黑皮卷为实验材料,截取尺寸为 Table 1 Chemical composition of SUS430 700mm×200mm×3.5mm的试样6块,其化学成分 C Mn P Cr Ni N 见表1,将其中3块试样在高温箱式电阻炉内进行 0.050.400.40 0.0200.00516.90.100.0178 850℃保温1h后炉冷退火处理.用砂纸打磨掉试样 表2各试样所采取的冷轧工艺 Table 2 Cold-rolled process of each samples 材料类别 编号 终轧厚度/mm 采用的工艺 1* 2.11 酸洗板厚度3.49mm,经5个道次直接轧到2.11mm,总的压下率为40%. 2# 0.58 酸洗板厚度3.49mm,经13个道次直接轧到0.58mm,总的压下率为83.4% 退火的热轧板 酸洗板厚度3.49mm,经6个道次轧到1.31mm,850℃保温5min、空冷热处理后经5个道 3 0.57 次轧到0.57mm,总的压下率为83.7%. 4# 2.05 酸洗板厚度3.49mm,经6个道次直接轧到2.05mm,总的压下率为41.3% 5# 0.55 酸洗板厚度3.49mm,经15个道次直接轧到0.55mm,总的压下率为84.2% 未退火的热轧板 酸洗板厚度3.49mm,经7个道次轧到1.30mm,850℃保温5min、空冷热处理后经5个道 6* 0.52 次轧到0.52mm,总的压下率为85.1%. 分别截取各金相试样并进行腐蚀,然后观察其 级,D类1.0级.用三氯化铁盐酸水溶液腐蚀试样, 显微组织.分别从与轧制方向成0°、45°和90°的3 热轧板上显微组织为铁素体和少量马氏体,沿轧制 个方向取拉伸试样,在INSTRON5582电子拉伸实 方向拉长,铁素体晶内有极少量的碳化物析出,只有 验机测定冷轧成品板的n值和r值,并按下式计算 少部分铁素体品粒在晶界处发生了再结晶.热轧板 平均塑性应变比r.和平面各向异性指数△: 退火后,铁素体晶粒发生了一定的再结晶,较多的碳 Tm=(ro+2r45+r0)/4, 化物在基体上弥散分布,马氏体已经完全分解,如图 △r=(r0+T0-2r45)/2. 1所示. 式中,r。T4s和ro分别代表钢板轧向、与轧向成45o 分别对冷轧成品板试样进行金相分析,试样基 方向和横向的r值. 体组织均为铁素体,碳化物颗粒在品内和晶界上析 对比·值的检测结果,从试样中挑选具有代表 出,呈弥散分布.1试样小部分铁素体晶粒发生了 性的退火冷轧板试样,经砂纸打磨到中心层,然后用 再结晶,晶粒粗大、不均匀,晶粒度5.5级:4"试样只 5%的盐酸溶液去除表面的残余应力.在X射线衍 有极少铁素体晶粒在晶界位置发生了再结晶,中心 射仪上进行宏观织构检测,通过测量样品的极图,再 部位仍可见部分冷轧流线:2、3、5、6”试样绝大部 将所测数据进行定量计算,使用GTEX软件计算各 分铁素体晶粒发生了再结品,晶粒度均为9.0级,如 试样(111}和(001}面织构的占有率. 图2所示. 2.2n、r值检测结果分析 2实验结果及分析 冷轧板经过850℃保温5minm、空冷退火处理 2.1金相分析 后,从板上沿与轧制方向成0°、45°和90°三个方向 从整体来看,430不锈钢热轧板试样纯净度较 分别各截取3个试样,试样经拉伸变形15%测量其 高,非金属夹杂物含量较少,B类1.0级,C类0.5 n、r值,具体结果见表3
增刊 1 陈培敦等: 冷轧、退火工艺对 SUS430 铁素体不锈钢深冲性能的影响 介绍,一次冷轧变形率为 80% 时,可以提高 430 不 锈钢带材的深冲性能,与一次冷轧退火工艺相比,二 次冷轧之间进行中间退火对于改善 430 不锈钢退火 板的晶粒组织分布以及提高深冲性能都具有较好的 作用[4--5]. 1 实验材料及方法 以山东泰山钢铁集团有限公司生产的 SUS430 铁素体不锈钢热轧黑皮卷为实验材料,截取尺寸为 700 mm × 200 mm × 3. 5 mm 的试样 6 块,其化学成分 见表 1,将其中 3 块试样在高温箱式电阻炉内进行 850 ℃保温 1 h 后炉冷退火处理. 用砂纸打磨掉试样 表面的氧化皮,在实验室模拟用户酸洗工艺,首先用 硫酸酸洗,然后用硝酸和氢氟酸的混酸进行酸洗. 将酸洗白板在带张力的四辊可逆式冷轧机上进行润 滑轧制,轧制工艺见表 2,其中 1# 和 4# 试样、2# 和 5# 试样、3# 和 6# 试样冷轧工艺分别相同,最后将冷轧板 在高温箱式电阻炉内进行 850 ℃ 保温 5 min 后空冷 再结晶退火. 表 1 SUS430 化学成分( 质量分数) Table 1 Chemical composition of SUS430 % C Si Mn P S Cr Ni N 0. 05 0. 40 0. 40 0. 020 0. 005 16. 9 0. 10 0. 017 8 表 2 各试样所采取的冷轧工艺 Table 2 Cold-rolled process of each samples 材料类别 编号 终轧厚度/mm 采用的工艺 1# 2. 11 酸洗板厚度 3. 49 mm,经 5 个道次直接轧到 2. 11 mm,总的压下率为 40% . 退火的热轧板 2# 0. 58 酸洗板厚度 3. 49 mm,经 13 个道次直接轧到 0. 58 mm,总的压下率为 83. 4% . 3# 0. 57 酸洗板厚度 3. 49 mm,经 6 个道次轧到 1. 31 mm,850 ℃保温 5 min、空冷热处理后经 5 个道 次轧到 0. 57 mm,总的压下率为 83. 7% . 4# 2. 05 酸洗板厚度 3. 49 mm,经 6 个道次直接轧到 2. 05 mm,总的压下率为 41. 3% . 未退火的热轧板 5# 0. 55 酸洗板厚度 3. 49 mm,经 15 个道次直接轧到 0. 55 mm,总的压下率为 84. 2% . 6# 0. 52 酸洗板厚度 3. 49 mm,经 7 个道次轧到 1. 30 mm,850 ℃保温 5 min、空冷热处理后经 5 个道 次轧到 0. 52 mm,总的压下率为 85. 1% . 分别截取各金相试样并进行腐蚀,然后观察其 显微组织. 分别从与轧制方向成 0°、45°和 90°的 3 个方向取拉伸试样,在 INSTRON 5582 电子拉伸实 验机测定冷轧成品板的 n 值和 r 值,并按下式计算 平均塑性应变比 rm和平面各向异性指数 Δr: rm = ( r0 + 2r45 + r90 ) /4, Δr = ( r0 + r90 - 2r45 ) /2. 式中,r0、r45和 r90 分别代表钢板轧向、与轧向成 45° 方向和横向的 r 值. 对比 r 值的检测结果,从试样中挑选具有代表 性的退火冷轧板试样,经砂纸打磨到中心层,然后用 5% 的盐酸溶液去除表面的残余应力. 在 X 射线衍 射仪上进行宏观织构检测,通过测量样品的极图,再 将所测数据进行定量计算,使用 GTEX 软件计算各 试样{ 111} 和{ 001} 面织构的占有率. 2 实验结果及分析 2. 1 金相分析 从整体来看,430 不锈钢热轧板试样纯净度较 高,非金属夹杂物含量较少,B 类 1. 0 级,C 类 0. 5 级,D 类 1. 0 级. 用三氯化铁盐酸水溶液腐蚀试样, 热轧板上显微组织为铁素体和少量马氏体,沿轧制 方向拉长,铁素体晶内有极少量的碳化物析出,只有 少部分铁素体晶粒在晶界处发生了再结晶. 热轧板 退火后,铁素体晶粒发生了一定的再结晶,较多的碳 化物在基体上弥散分布,马氏体已经完全分解,如图 1 所示. 分别对冷轧成品板试样进行金相分析,试样基 体组织均为铁素体,碳化物颗粒在晶内和晶界上析 出,呈弥散分布. 1# 试样小部分铁素体晶粒发生了 再结晶,晶粒粗大、不均匀,晶粒度 5. 5 级; 4# 试样只 有极少铁素体晶粒在晶界位置发生了再结晶,中心 部位仍可见部分冷轧流线; 2# 、3# 、5# 、6# 试样绝大部 分铁素体晶粒发生了再结晶,晶粒度均为 9. 0 级,如 图 2 所示. 2. 2 n、r 值检测结果分析 冷轧板经过 850 ℃ 保温 5 min、空冷退火处理 后,从板上沿与轧制方向成 0°、45°和 90°三个方向 分别各截取 3 个试样,试样经拉伸变形 15% 测量其 n、r 值,具体结果见表 3. ·47·
·48 北京科技大学学报 第33卷 a b 5001m 500μm 图1热轧板组织.()未退火的热轧板:(b)热轧板退火后 Fig.I Microstructures of hot-rolled sheet:(a)hot-rolled sheet without annealing:(b)hot-rolled sheet after annealing (a) (b) 2004m 2004m 回 d 2001m 200μm 画 200m 2001m 图2冷轧退火后的组织.(a)1:(b)2:(d)3:(d)4:(©)5:(06 Fig.2 Microstructures of cold-rolled sheet:(a)1;b)2*;c)3*;d)4;(e)5*;(f)6
北 京 科 技 大 学 学 报 第 33 卷 图 1 热轧板组织. ( a) 未退火的热轧板; ( b) 热轧板退火后 Fig. 1 Microstructures of hot-rolled sheet: ( a) hot-rolled sheet without annealing; ( b) hot-rolled sheet after annealing 图 2 冷轧退火后的组织. ( a) 1# ; ( b) 2# ; ( c) 3# ; ( d) 4# ; ( e) 5# ; ( f) 6# Fig. 2 Microstructures of cold-rolled sheet: ( a) 1# ; ( b) 2# ; ( c) 3# ; ( d) 4# ; ( e) 5# ; ( f) 6# ·48·
增刊1 陈培敦等:冷轧、退火工艺对SUS430铁素体不锈钢深冲性能的影响 ·49· 表3n、r值检测结果 前人的研究成果相一致,即再结晶织构{111}和 Table 3 Test results of n-value and rvalue (001)的强度比与r值有很好的线性关系,即随着 试样 厚度方向n平均值r平均值 (111}和(001)的强度比的增大,r值增大6-),也就 编号 是说,r值的提高,可以通过使平行于轧制面的 0 0.242 0.608 {111}面织构强度的发展和抑制{001}再结晶织构 1#2.11 45 0.203 0.835 0.827 -0.016 来达到 90°0.221 1.031 表4无取向织构占有率 0° 0.239 1.184 Table 4 The proportions of nonoriented textures 2#0.58 45° 0.229 1.084 1.286 0.404 【100)面织构 Goss织构 【111】面织构 P111)/ 90° 0.240 1.792 编号 占有率/% 占有率/% 占有率/% P100) 0 0.240 1.405 2# 5.67 2.43 23.70 4.18 3# 0.57 459 0.204 0.592 1.456 1.727 48 7.22 3.63 11.92 1.65 90° 0.235 3.233 5# 6.41 2.73 15.55 2.43 0o 0.054 0.275 注:P111】/P1100!为(111】和(001}面织构的强度比. 4# 2.05 45° 0.052 0.575 0.476 -0.199 90° 0.051 0.477 3 讨论 0° 0.236 0.835 5#0.55 45° 0.207 0.927 1.009 0.164 通过金相检测可知试样中非金属夹杂物级别较 90° 0.227 1.347 低,热轧板基体上有少量马氏体组织,热轧板退火 0° 0.207 1.206 后,铁素体晶粒发生了一定的再结晶,碳化物弥散分 60.52 45° 0.2330.707 1.314 1.214 布在基体上,马氏体已完全分解.退火后组织软化, 90° 0.227 2.636 使冷轧难度明显降低,并减少冷轧道次.值主要 受化学成分的影响,而且铁素体不锈钢在提高值 从表3的数据中可见,除了4试样,其他试样 上很有限,所以,不同的冷轧、退火工艺对n值的影 的n值比较稳定,均超过了0.2;rm最大的是3试 响不大.冷轧成品板4"试样再结晶退火不充分,只 样,同时△r也最大,T最小的是4"试样,同时其△r 有极少小部分铁素体晶粒在晶界位置发生了再结 也最小:对比数据可知,冷轧压下率较小的1"和4" 晶,中心部位仍可见部分冷轧流线,说明退火后冷轧 试样,其rm和△r也较小;相同的冷轧工艺下,冷轧 硬化未完全消除,因此n值极低,为0.05左右. 前退火的1、2、3"试样分别比未退火的4、5、6"试 适当增加总的冷轧压下率到80%左右有利于 样的T高,△r也较大;相同的冷轧总压下率下,两个 提高冷轧成品的「m值,是因为冷轧板经大塑性变形 轧程冷轧的3、6试样分别比一个轧程的2、5"试样 后,位错滑移造成的取向变化趋势是滑移面趋于平 的r高,△r也较大.因此可以得出,热轧板冷轧前 行轧制面,滑移方向趋于平行轧制方向,各个晶粒的 进行退火、适当增大总的冷轧压下率和增加中间退 某一晶体方向会逐渐集中到施力轴方向上,即形成 火工序均可以提高材料的Tm,同时也会引起△r 了择优取向,形成冷轧织构.退火后的金属再结晶 变大. 是一个生核及核长大的过程,核在什么取向位置生 2.3织构分析 成以及哪些核能够最终长大,不仅很大程度上受冷 选取2"、4"和5试样,在X射线衍射仪上进行 变形金属化学成分、变形量和随后热加工工艺条件 宏观织构的检测,通过测量样品的极图,再将所测数 的影响,而且,尤其要受到变形晶粒取向的影响) 据进行定量计算,并通过GTEX软件计算各试样 因此,要提高材料的「。值,需要强化内部晶粒的平 {111)和(001)面织构的占有率,其结果见表4. 面应变取向,也就是需要适当增大内部承受平面应 通过表4的数据对比可以发现,相同的热轧板 变的金属的压下率,促进再结晶程度,增大退火后再 经过较大压下率的5"试样面织构P(111}/P(100) 结品织构{111}和{001}的强度比. 数值比较小压下率的4“试样高,同时,相应的r.值 预先退火的比未进行退火的热轧板试样冷轧退 也高(见表3);热轧板经过预先退火的2"试样比未 火后「值高,是因为热轧板的织构对最终冷轧退火 进行退火的5"试样高,同时,相应的「值也高.这与 板的织构类型和强度有着明显的遗传作用0),热轧
增刊 1 陈培敦等: 冷轧、退火工艺对 SUS430 铁素体不锈钢深冲性能的影响 表 3 n、r 值检测结果 Table 3 Test results of n-value and r-value 试样 编号 厚度 方向 n 平均值 r 平均值 rm Δr 0° 0. 242 0. 608 1# 2. 11 45° 0. 203 0. 835 0. 827 - 0. 016 90° 0. 221 1. 031 0° 0. 239 1. 184 2# 0. 58 45° 0. 229 1. 084 1. 286 0. 404 90° 0. 240 1. 792 0° 0. 240 1. 405 3# 0. 57 45° 0. 204 0. 592 1. 456 1. 727 90° 0. 235 3. 233 0° 0. 054 0. 275 4# 2. 05 45° 0. 052 0. 575 0. 476 - 0. 199 90° 0. 051 0. 477 0° 0. 236 0. 835 5# 0. 55 45° 0. 207 0. 927 1. 009 0. 164 90° 0. 227 1. 347 0° 0. 207 1. 206 6# 0. 52 45° 0. 233 0. 707 1. 314 1. 214 90° 0. 227 2. 636 从表 3 的数据中可见,除了 4# 试样,其他试样 的 n 值比较稳定,均超过了 0. 2; rm 最大的是 3# 试 样,同时 Δr 也最大,rm最小的是 4# 试样,同时其 Δr 也最小; 对比数据可知,冷轧压下率较小的 1# 和 4# 试样,其 rm和 Δr 也较小; 相同的冷轧工艺下,冷轧 前退火的 1# 、2# 、3# 试样分别比未退火的 4# 、5# 、6# 试 样的 rm高,Δr 也较大; 相同的冷轧总压下率下,两个 轧程冷轧的 3# 、6# 试样分别比一个轧程的 2# 、5# 试样 的 rm高,Δr 也较大. 因此可以得出,热轧板冷轧前 进行退火、适当增大总的冷轧压下率和增加中间退 火工序均可以提高材料的 rm,同时也会引起 Δr 变大. 2. 3 织构分析 选取 2# 、4# 和 5# 试样,在 X 射线衍射仪上进行 宏观织构的检测,通过测量样品的极图,再将所测数 据进行定量计算,并通过 GTEX 软件计算各试样 { 111} 和{ 001} 面织构的占有率,其结果见表 4. 通过表 4 的数据对比可以发现,相同的热轧板 经过较大压下率的 5# 试样面织构 P{ 111} /P{ 100} 数值比较小压下率的 4# 试样高,同时,相应的 rm值 也高( 见表 3) ; 热轧板经过预先退火的 2# 试样比未 进行退火的 5# 试样高,同时,相应的 rm值也高. 这与 前人的研究成果相一致,即再结晶织构{ 111 } 和 { 001} 的强度比与 rm值有很好的线性关系,即随着 { 111} 和{ 001} 的强度比的增大,rm值增大[6--8],也就 是说,r 值的提高,可以通过使 平 行 于 轧 制 面 的 { 111} 面织构强度的发展和抑制{ 001} 再结晶织构 来达到. 表 4 无取向织构占有率 Table 4 The proportions of non-oriented textures 编号 { 100} 面织构 占有率/% Goss 织构 占有率/% { 111} 面织构 占有率/% P{ 111} / P{ 100} 2# 5. 67 2. 43 23. 70 4. 18 4# 7. 22 3. 63 11. 92 1. 65 5# 6. 41 2. 73 15. 55 2. 43 注: P{ 111} /P{ 100} 为{ 111} 和{ 001} 面织构的强度比. 3 讨论 通过金相检测可知试样中非金属夹杂物级别较 低,热轧板基体上有少量马氏体组织,热轧板退火 后,铁素体晶粒发生了一定的再结晶,碳化物弥散分 布在基体上,马氏体已完全分解. 退火后组织软化, 使冷轧难度明显降低,并减少冷轧道次. n 值主要 受化学成分的影响,而且铁素体不锈钢在提高 n 值 上很有限,所以,不同的冷轧、退火工艺对 n 值的影 响不大. 冷轧成品板 4# 试样再结晶退火不充分,只 有极少小部分铁素体晶粒在晶界位置发生了再结 晶,中心部位仍可见部分冷轧流线,说明退火后冷轧 硬化未完全消除,因此 n 值极低,为 0. 05 左右. 适当增加总的冷轧压下率到 80% 左右有利于 提高冷轧成品的 rm值,是因为冷轧板经大塑性变形 后,位错滑移造成的取向变化趋势是滑移面趋于平 行轧制面,滑移方向趋于平行轧制方向,各个晶粒的 某一晶体方向会逐渐集中到施力轴方向上,即形成 了择优取向,形成冷轧织构. 退火后的金属再结晶 是一个生核及核长大的过程,核在什么取向位置生 成以及哪些核能够最终长大,不仅很大程度上受冷 变形金属化学成分、变形量和随后热加工工艺条件 的影响,而且,尤其要受到变形晶粒取向的影响[9]. 因此,要提高材料的 rm值,需要强化内部晶粒的平 面应变取向,也就是需要适当增大内部承受平面应 变的金属的压下率,促进再结晶程度,增大退火后再 结晶织构{ 111} 和{ 001} 的强度比. 预先退火的比未进行退火的热轧板试样冷轧退 火后 rm值高,是因为热轧板的织构对最终冷轧退火 板的织构类型和强度有着明显的遗传作用[10],热轧 ·49·
50 北京科技大学学报 第33卷 板在热轧过程中,铁素体不锈钢由于极快的动态回 进行轧制,可以使冷轧板成品板退火后具有优良的 复而难以实现再结晶,形成的织构主要由强烈的 深冲性能 纤维织构((001}〈110、{112}〈110)和较弱的y纤 参考文献 维织构((111)<112、【111}〈110)组成.热轧板 [1]Li X B.Production process technology development of cold-olled 退火后发生了一定的再结晶,而再结晶驱动力主要 sheet of ferritic stainless steel SUS430 with good ridging resist- 是由织构的储存能决定的,{111}组分具有高的储 ance.J Plast Eng,2006,13(3)35 存能,优先形核,首先开始再结晶,在其长大的过程 (李晓波.具有良好抗皱性能的SUS430型铁素体不锈钢冷板 中,不断吞噬α织构的变形带,{001}组分具有很低 生产工艺技术的开发.塑性工程学报,2006,13(3):35) 的储存能,在初始阶段非常稳定,它的再结晶常常在 [2]Lu S Y,Zhang Y K.Kang X F.Stainless.Beijing:Atomic Ener- gy Press,1995 再结晶的后期,再结晶率也很低.再经冷轧以及最 (陆世英。张延凯,康喜范.不锈钢.北京:原子能出版社 终的再结晶退火后,α织构的强度变得非常弱,近乎 1995) 随机织构,相反,Y织构则获得了显著生长.同样, [3]Zhang J P.Effects of heat treatment on SUS430 wrinkling and r- 冷轧中增加退火工序使「值提高也是这个原因. value in the (a +y)temperature zones.China Stainless,2005, 对比各试样的「m值,r最高的是热轧板经过预 (4):22 (张建平.在(a+y)温度区的热处理工艺对SUS430的起皱性 先退火、经过两个轧程冷轧的3"试样,其最不容易 及r值的影响.不锈,2005,(4):22) 发生深冲件开裂,但是△值也最大的,容易引起冲 [4] Sun X N,Zhang M H.Effects of cold rolling process on plastic 压件的凸耳缺陷,并且冷轧中增加退火工艺会增加 strain ratio r of SUS430 ferrite stainless steel.Spec Steel.2003,24 生产难度和成本.而热轧板预先退火、经过一个轧 (5):41 程冷轧的2试样rm为1.29,△r为0.40,n值为 (孙晓宁,张明华.冷轧工艺对SUS430铁素体不锈钢塑性应 变比r值的影响.特殊钢,2003,24(5):41) 0.24,这对于冷轧板的深冲成型性能是有利的,所以 [5]Huh M Y,Engler O.Effect of intermediate annealing on texture. 其实验过程的工艺可以作为工业生产的参照 formability and ridging of 17%Cr ferritic stainless steel sheet.Ma- 通过多次的实验,山东泰山钢铁集团有限公司 ter Sei Eng A.2001,308(1/2):74 生产的430不锈钢热轧板经充分退火热处理及酸洗 [6] Du W,Zheng H B,Jiang L Z,et al.Effect of finishing tempera- 后,按一个轧程、总的压下率控制在80%~85%进 ture on texture and formability of ferritic stainless steel.Steel Roll- ng,2010,27(4):5 行轧制,可以使冷轧板成品板退火后具有优良的深 (杜伟,郑淮北,江来珠,等.终轧温度对铁素体不锈钢织构 冲性能.并且根据生产现场跟踪和下游用户对使用 和成形性的影响.轧钢,2010,27(4):5) 情况的反映,冷轧板的冲压开裂缺陷率大幅降低,这 [7]Kang Y L.Modern Automotive Board Quality Control and Form- 对提高铁素体不锈钢产品冷成型性能、扩大430铁 ability.Beijing:Metallurgical Industry Press,1999 素体不锈钢的使用范围、满足用户廉价、高性能的需 (康永林.现代汽车板的质量控制与成形性.北京:治金工业 出版社,1999) 求及提高企业产品的市场竞争力具有重要的指导 [8]LO Q G.Chen G N,Zhou J Z,et al.Influence of main texture 意义. components on plastic strain ratio of deep drawing steel sheet.Res Iron Steel.2000 (5):40 4结论 (吕庆功,陈光南,周家踪,等.深冲钢板的主要织构对塑性 (1)冷轧前热轧板进行退火、适当增大总的冷 应变比的影响.钢铁研究,2000(5):40) [9]Li Q H.Relationship among Cold Rolling Process,Annealing and 轧压下率和增加中间退火工序均可以提高材料的 Texture of SUS430 Stainless Steel Dissertation ]Shenyang: Tm,同时也会引起△r变大 Northeastern University,2009 (2)热轧板预先退火、经过两个轧程冷轧的 (李秋鹤.SS430不锈钢冷轧、退火工艺与织构的关系[学位 430不锈钢试样的rm最高,达到1.46,其最不容易发 论文].沈阳:东北大学,2009) 生深冲件开裂,但△r也最大,容易引起冲压件的凸 [10]Liu H T.Du W.Xie S T.et al.Effects of initial solidification 耳缺陷,并且冷轧中增加退火工艺会增加生产难度 structure on microstructure,texture and formability of Crl7 ferritic stainless steel.Iron Steel Res,2008,20(10):32 和成本. (刘海涛,杜伟,谢胜涛,等.初始凝固组织对Cl7铁素体不 (3)430不锈钢热轧板经充分退火热处理及酸 锈钢组织、织构及成形性的影响.钢铁研究学报,2008,20 洗后,按一个轧程、总的压下率控制在80%~85% (10):32)
北 京 科 技 大 学 学 报 第 33 卷 板在热轧过程中,铁素体不锈钢由于极快的动态回 复而难以实现再结晶,形成的织构主要由强烈的 α 纤维织构( { 001} ?110? 、{ 112} ?110? ) 和较弱的$纤 维织构( { 111} ?112? 、{ 111} ?110? ) 组成 . 热轧板 退火后发生了一定的再结晶,而再结晶驱动力主要 是由织构的储存能决定的,{ 111} 组分具有高的储 存能,优先形核,首先开始再结晶,在其长大的过程 中,不断吞噬 α 织构的变形带,{ 001} 组分具有很低 的储存能,在初始阶段非常稳定,它的再结晶常常在 再结晶的后期,再结晶率也很低. 再经冷轧以及最 终的再结晶退火后,α 织构的强度变得非常弱,近乎 随机织构,相反,γ 织构则获得了显著生长. 同样, 冷轧中增加退火工序使 rm值提高也是这个原因. 对比各试样的 rm值,rm最高的是热轧板经过预 先退火、经过两个轧程冷轧的 3# 试样,其最不容易 发生深冲件开裂,但是 Δr 值也最大的,容易引起冲 压件的凸耳缺陷,并且冷轧中增加退火工艺会增加 生产难度和成本. 而热轧板预先退火、经过一个轧 程冷轧的 2# 试样 rm 为 1. 29,Δr 为 0. 40,n 值为 0. 24,这对于冷轧板的深冲成型性能是有利的,所以 其实验过程的工艺可以作为工业生产的参照. 通过多次的实验,山东泰山钢铁集团有限公司 生产的 430 不锈钢热轧板经充分退火热处理及酸洗 后,按一个轧程、总的压下率控制在 80% ~ 85% 进 行轧制,可以使冷轧板成品板退火后具有优良的深 冲性能. 并且根据生产现场跟踪和下游用户对使用 情况的反映,冷轧板的冲压开裂缺陷率大幅降低,这 对提高铁素体不锈钢产品冷成型性能、扩大 430 铁 素体不锈钢的使用范围、满足用户廉价、高性能的需 求及提高企业产品的市场竞争力具有重要的指导 意义. 4 结论 ( 1) 冷轧前热轧板进行退火、适当增大总的冷 轧压下率和增加中间退火工序均可以提高材料的 rm,同时也会引起 Δr 变大. ( 2) 热轧板预先退火、经过两个轧程冷轧的 430 不锈钢试样的 rm最高,达到 1. 46,其最不容易发 生深冲件开裂,但 Δr 也最大,容易引起冲压件的凸 耳缺陷,并且冷轧中增加退火工艺会增加生产难度 和成本. ( 3) 430 不锈钢热轧板经充分退火热处理及酸 洗后,按一个轧程、总的压下率控制在 80% ~ 85% 进行轧制,可以使冷轧板成品板退火后具有优良的 深冲性能. 参 考 文 献 [1] Li X B. Production process technology development of cold-rolled sheet of ferritic stainless steel SUS430 with good ridging resistance. J Plast Eng,2006,13( 3) : 35 ( 李晓波. 具有良好抗皱性能的 SUS430 型铁素体不锈钢冷板 生产工艺技术的开发. 塑性工程学报,2006,13( 3) : 35) [2] Lu S Y,Zhang Y K,Kang X F. Stainless. Beijing: Atomic Energy Press,1995 ( 陆世英,张延凯,康喜范. 不锈钢. 北京: 原子能出版社, 1995) [3] Zhang J P. Effects of heat treatment on SUS430 wrinkling and rvalue in the ( α + γ) temperature zones. China Stainless,2005, ( 4) : 22 ( 张建平. 在( α + γ) 温度区的热处理工艺对 SUS430 的起皱性 及 r 值的影响. 不锈,2005,( 4) : 22) [4] Sun X N,Zhang M H. Effects of cold rolling process on plastic strain ratio r of SUS430 ferrite stainless steel. Spec Steel,2003,24 ( 5) : 41 ( 孙晓宁,张明华. 冷轧工艺对 SUS430 铁素体不锈钢塑性应 变比 r 值的影响. 特殊钢,2003,24( 5) : 41) [5] Huh M Y,Engler O. Effect of intermediate annealing on texture, formability and ridging of 17% Cr ferritic stainless steel sheet. Mater Sci Eng A,2001,308( 1 /2) : 74 [6] Du W,Zheng H B,Jiang L Z,et al. Effect of finishing temperature on texture and formability of ferritic stainless steel. Steel Rolling,2010,27( 4) : 5 ( 杜伟,郑淮北,江来珠,等. 终轧温度对铁素体不锈钢织构 和成形性的影响. 轧钢,2010,27( 4) : 5) [7] Kang Y L. Modern Automotive Board Quality Control and Formability. Beijing: Metallurgical Industry Press,1999 ( 康永林. 现代汽车板的质量控制与成形性. 北京: 冶金工业 出版社,1999) [8] L Q G,Chen G N,Zhou J Z,et al. Influence of main texture components on plastic strain ratio of deep drawing steel sheet. Res Iron Steel,2000 ( 5) : 40 ( 吕庆功,陈光南,周家琮,等. 深冲钢板的主要织构对塑性 应变比的影响. 钢铁研究,2000 ( 5) : 40) [9] Li Q H. Relationship among Cold Rolling Process,Annealing and Texture of SUS430 Stainless Steel [Dissertation]. Shenyang: Northeastern University,2009 ( 李秋鹤. SUS430 不锈钢冷轧、退火工艺与织构的关系[学位 论文]. 沈阳: 东北大学,2009) [10] Liu H T,Du W,Xie S T,et al. Effects of initial solidification structure on microstructure,texture and formability of Cr17 ferritic stainless steel. J Iron Steel Res,2008,20( 10) : 32 ( 刘海涛,杜伟,谢胜涛,等. 初始凝固组织对 Cr17 铁素体不 锈钢组织、织构及成形性的影响. 钢铁研究学报,2008,20 ( 10) : 32) ·50·